王治軍
(哈爾濱汽輪機廠有限責(zé)任公司,哈爾濱 150046)
汽輪機中壓調(diào)節(jié)閥閥蓋襯套加工法
王治軍
(哈爾濱汽輪機廠有限責(zé)任公司,哈爾濱 150046)
以汽輪機中壓調(diào)節(jié)閥閥蓋襯套的加工為例,文中介紹如何克服吊裝產(chǎn)生的困難并采取相應(yīng)的措施最終完成加工任務(wù)。
汽輪機中壓調(diào)節(jié)閥;過盈配合;吊裝裝置
汽輪機中壓調(diào)節(jié)閥閥蓋與襯套過盈接配,以往先將按尺寸加工準(zhǔn)后,再將襯套放入液氮中冷縮15 min后,再裝入閥蓋內(nèi)孔中,待常溫后,兩者之間即為過盈配合,但是由于裝配后過盈配合使得襯套有變形,會影響內(nèi)孔尺寸,有可能會超差,只能再次上機床加工到尺寸,但是由于變形量小,使得加工余量過小,壓不住刀,會造成加工表面光潔度差。再有以往裝配起吊過程中是在襯套端面點焊吊耳,再用吊車吊裝,最后割下吊耳,點焊可能給工件金屬內(nèi)部結(jié)構(gòu)造成變化產(chǎn)生不良作用,現(xiàn)提出一種新的解決方案。
我們解決的難題主要是在過盈裝配過程中的吊裝難題,一是加工好的襯套為光滑的管狀物,沒有合適的吊裝點;另外沒有可以支撐平衡的吊裝工具,這是我們需要解決的問題。
首先設(shè)計產(chǎn)生吊裝支點的加工方案。具體實施方式:結(jié)合圖1~圖5說明,本實施方式為:將中壓調(diào)節(jié)閥閥蓋內(nèi)孔尺寸按圖示加工至,襯套外圓尺寸按圖示加工至,內(nèi)孔尺寸加工至φ464±0.05,在距襯套上端面10 mm處加工出φ458±0.1高10 mm凸臺,將吊裝工具放入襯套內(nèi)孔中,深度低于襯套的凸臺,再將吊裝工具上的4處罩螺母分別向外旋出,4個罩螺母端面分別接觸內(nèi)孔壁,這樣使得吊裝裝置4個罩螺母對點尺寸大于襯套內(nèi)凸臺的內(nèi)孔直徑,可以將襯套平穩(wěn)吊裝進行液氮冷縮15 min,裝配至閥蓋內(nèi)孔中,待常溫后拆下吊裝裝置,將閥蓋及襯套上車床加工掉襯套內(nèi)孔的凸臺及余量至圖樣尺寸 φ465±0.05(圖虛線尺寸)
用于汽輪機閥蓋襯套裝配時吊裝裝置如圖5所示,主要由鉤形吊桿1、螺母2、支架體3、罩螺母4~7等組成,吊桿1的圓柱體一側(cè)有一段螺紋,支架3由長方體(3-1)~(3-5)構(gòu)成,長方體(3-1)上端面?zhèn)戎行奈恢糜幸回炌ǖ墓饪祝?-1-1),圓柱(3-2)、圓柱(3-3)、圓柱(3-4)、圓柱(3-5)外側(cè)各有一段螺紋。
圖1
圖2
圖3
圖4
圖5
將鉤形吊桿1圓柱體一側(cè)貫穿過支架體3的長方體(3-1)中心位置有一貫通的光孔3-1-1,再將螺母2穿過圓柱體螺紋一側(cè)擰緊,再將罩螺母4,罩螺母5、罩螺母6,罩螺母7各自向內(nèi)旋入支架3圓柱(3-2)~(3-5)螺紋端,使罩螺母 4~7螺紋全部與支架 3圓柱(3-2)~(3-5)螺紋接配,放入襯套內(nèi)孔中,深度低于襯套的凸臺,再將罩螺母4~7分別向外旋出,4個螺母端面分別接觸內(nèi)孔壁,這樣使得吊裝裝置4個螺母對點尺寸大于襯套內(nèi)凸臺的內(nèi)孔直徑,可以將襯套平穩(wěn)吊裝進行液氮冷縮,裝配至閥蓋內(nèi)孔中,待常溫后拆下吊裝裝置,將閥蓋及襯套上車床加工掉襯套內(nèi)孔的凸臺及余量至圖紙尺寸,圓滿完成任務(wù)。
此方案與現(xiàn)有技術(shù)相比具有以下效果:1)可以平穩(wěn)起吊,省去焊接和鉗工修磨的工序。2)避免點焊給工件金屬內(nèi)部結(jié)構(gòu)造成變化可能產(chǎn)生不良作用。3)裝配后再加工內(nèi)孔,避免裝配變形尺寸超差的發(fā)生。
以上事例雖然只是一個裝配吊裝的問題,卻影響了裝配質(zhì)量和操作安全的大問題,設(shè)計解決方案就要從機械加工工序下手解決。這提醒我們工藝人員在設(shè)計工件加工工藝時要充分考慮到該工件從毛坯下料到裝配成品過程中整個過程的加工、裝配、運輸各環(huán)節(jié)會出現(xiàn)的難點和問題,從而全面考慮解決方案,達到預(yù)期的效果。
(編輯 昊 天)
TK269
B
1002-2333(2015)07-0217-02
王治軍(1982—),男,工程師,從事汽輪機加工技術(shù)研究工作。
2015-02-25