向明波 何忠 朱嘉
摘 要:我車間4臺ABB機器人承擔著全年95%以上的成品卷煙轉(zhuǎn)運工作,每臺機器人每天的任務量相當繁重。在最初的設計中,機器人手爪部分的線纜(包括電路和氣路)為直接相連,在機器人端部六軸旋轉(zhuǎn)時,線纜會隨六軸旋轉(zhuǎn)1周。在旋轉(zhuǎn)過程中,線纜不僅被扭曲,還要被拖緊、放松,進而導致氣路和電路受損。4臺機器人的使用時間已超過8年,其間,由于氣管破裂、電路故障造成的煙包損壞不計其數(shù)。氣管更換、電路恢復對生產(chǎn)的連續(xù)性、車間現(xiàn)場管理的影響巨大。因此,為了解決上述問題,將六軸線纜中的部分安裝結(jié)構(gòu)由固定結(jié)構(gòu)變?yōu)榱丝苫顒咏Y(jié)構(gòu)。
關(guān)鍵詞:ABB機器人;工作原理;卷煙;運動限制
中圖分類號:TP242.2 文獻標識碼:A DOI:10.15913/j.cnki.kjycx.2015.04.019
目前,國內(nèi)各煙廠均使用直接連接的方式安裝線纜。在使用過程中,存在保養(yǎng)費用高、維修量大和煙包損耗大的情況。而當今機器人的發(fā)展趨勢為:使用越來越靈活、不斷突破運動限制和功能限制;運行穩(wěn)定性不斷提高;作業(yè)成功率逐步攀升。
2012-11-06,中國國際工業(yè)博覽會上推出了新型開門機器人IRB 5350和多個領(lǐng)先的機器人解決方案,展示了ABB在工業(yè)自動化生產(chǎn)和機器人應用領(lǐng)域的領(lǐng)導地位。
顧純元博士(ABB離散自動化和運動控制業(yè)務部北亞區(qū)及中國負責人)說:“中國目前正處于經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整的重要階段,增效節(jié)能是中國產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型和升級的重要策略之一。作為全球自動化技術(shù)領(lǐng)域的領(lǐng)導者,ABB通過提供領(lǐng)先的機器人產(chǎn)品、解決方案和幫助客戶大幅提高產(chǎn)品質(zhì)量和工業(yè)生產(chǎn)率,積極推廣了符合中國新能標準的高效節(jié)能電機產(chǎn)品,助力客戶提高能源效率和實現(xiàn)節(jié)能減排的目標?!?/p>
1 工程背景
ABB機器人是一種通用的自動機械,能夠重復、高效地完成一些機械動作,也可以編入不同的程序完成不同的機械動作,從而節(jié)省人力、物力。ABB機器人的核心技術(shù)是其控制系統(tǒng)。機器人控制是一項跨越多個學科的綜合性技術(shù),它幾乎包含了自動控制、計算機、傳感器、人工智能、電子技術(shù)和機械工程等多種學科的內(nèi)容。機器人技術(shù)對我國的傳統(tǒng)工業(yè),對工業(yè)生產(chǎn)的現(xiàn)代化和科學技術(shù)的發(fā)展起到了越來越多的推進作用。同時,它對提高勞動生產(chǎn)率、提高產(chǎn)品質(zhì)量、改善勞動條件、促進企業(yè)產(chǎn)品的柔性化等發(fā)揮了重要作用。
1.1 設備概況
ABB機器人多作用于機械化生產(chǎn)線,不同的ABB機器人有著不同的作用,也有著不同的型號。比如ABB IRB 6640機器人,它具有以下4方面的特點:①有效載荷高。有效載荷為235 kg,適合眾多重型工件的搬運。IRB 6640 ID (internal Dressing)的有效載荷為200 kg。IRB 6640配備第二代TrueMove和QuickMove技術(shù),機器人的動作更加精確,編程時間較短且工藝效果好。②安裝、維修簡便。此種機器人簡化了鏟車叉槽,機器人的底部空間較大,使維修變得方便。為了方便吊裝,質(zhì)量減輕了約400 kg。③具有多種防護等級,可在不同的環(huán)境中使用,比如鑄造專家型、鑄造加強型和潔凈室型等。④ABB潔凈室型機器人經(jīng)過特殊工藝制造而成,可全面檢測包裝,最大程度地減少操作中產(chǎn)生的微粒。IRB 6640經(jīng)權(quán)威潔凈室研究機構(gòu)IPA認證。
1.2 機器人的生產(chǎn)狀況
機器人的生產(chǎn)狀況可概括為以下6點:①ABB機器人性能總體穩(wěn)定,但有時也會出現(xiàn)一些故障。②當ABB機器人試教盒顯示器、計算機和伺服驅(qū)動板的指示燈亮時,系統(tǒng)可能無法進入初始化狀態(tài)。③ABB機器人會與障礙物碰撞或摩擦。④ABB機器人的零點數(shù)據(jù)丟失,調(diào)零后的工作對接位置不準確。⑤ABB機器人試教方向失去控制、不能正常通電等。⑥現(xiàn)階段,ABB機器人技術(shù)基本根據(jù)自帶的技術(shù)實現(xiàn),根據(jù)產(chǎn)品出廠說明書指示工作。其中,雖然有些弊端不利于某些企業(yè)生產(chǎn)線上的工作,但已經(jīng)給企業(yè)帶來了經(jīng)濟效益。ABB機器人的工作效率直接影響著生產(chǎn)線的產(chǎn)出率,可決定產(chǎn)品的一致性和優(yōu)良性,并能大大降低生產(chǎn)成本。每臺ABB機器人相當于幾倍人的工作效率,其可靠性也是比人工高。
機器人碼垛的過程為:箱體通過2條輸入傳送帶運送至整形區(qū)域,通過整形機構(gòu)完成整形操作;完成整形的1層箱體運送至機器人抓取工位,并通知堆垛機器人;空托盤通過對應的傳送帶運送至機器人工作區(qū)域中的指定位置;機器人接收到信號后,抓取完成整形的箱體,并將其放置于堆垛工位的托盤上。由于機器人執(zhí)行機構(gòu)為獨立系統(tǒng),需要將氣路和電路信號傳輸?shù)綀?zhí)行機構(gòu)上?,F(xiàn)有設備的氣路、電路由普通氣管和電纜組成,在機體外走線至執(zhí)行機構(gòu),這會導致線纜在機體上頻繁摩擦、扭轉(zhuǎn),容易出現(xiàn)損傷或斷裂。特別是連接執(zhí)行機構(gòu)的6軸部分尤為明顯,經(jīng)常要隨執(zhí)行機構(gòu)旋轉(zhuǎn)360°。
2 主要研究內(nèi)容
主要研究內(nèi)容為提高機器人六軸氣路、電路傳輸?shù)姆€(wěn)定性,并在設備走線和傳輸方式方面進行思考,使機器人執(zhí)行機構(gòu)在執(zhí)行過程中減少線路的摩擦和物理扭轉(zhuǎn)。
3 技術(shù)要點
3.1 機器人六軸氣路中轉(zhuǎn)機構(gòu)的密閉性
如果機器人六軸通氣管道漏氣,會導致抓取壓力不足,進而造成煙包在抓取過程中掉落。
3.2 機器人六軸電路中轉(zhuǎn)信號的準確性
如果機器人六軸電路信號不穩(wěn)定,會導致中轉(zhuǎn)信號不準確,進而造成無法正常搬卸貨物、碼垛和拆垛,使工作無法按時完成。
3.3 機器人運行的安全性和穩(wěn)定性
操縱器運行時,它可能會執(zhí)行一些意外或不規(guī)范的動作,這些動作都會產(chǎn)生很大的力量,進而嚴重傷害工作人員或損壞操縱器工作范圍內(nèi)的任何設備。
機器人手臂系統(tǒng)的質(zhì)量非常大,如果因沒有連接制動閘、連接錯誤、制動閘損壞或任何故障而導致制動閘無法使用,則會產(chǎn)生危險。如果即將發(fā)生危險,則應緊急關(guān)閉設備。
4 項目實施方案
4.1 分析碼、拆垛現(xiàn)場和煙包抓取流程
機器人的標準堆垛工位一般由兩三個輸入線和兩三個堆垛工位組成。作業(yè)時,件煙以豎立姿態(tài)輸入,對于非頂層件煙,機器人手腕以頂吸(或底托叉)的方式一次吸3件或2件,按“3縱2橫+2橫3縱”的方式組成首層,第二層反之,頂層為2次平抓。在頂層機器人單件作業(yè)時,手腕會旋轉(zhuǎn)90°,并以平躺的方式放置頂層件煙。
機器人的標準拆垛工位由2個拆垛工位和1個輸出線(包括翻轉(zhuǎn)機構(gòu))組成。對于平躺姿態(tài)的件煙,在拆垛時,機器人平行吸取件煙,并直接放置于輸出線上;對于豎直姿態(tài)的件煙,拆垛時,機器人平行吸取件煙,放置于輸出線上的翻轉(zhuǎn)機構(gòu)上,并由翻轉(zhuǎn)機構(gòu)依次將件煙翻倒輸出。
4.2 中轉(zhuǎn)裝置
中轉(zhuǎn)裝置的具體結(jié)構(gòu)如圖1所示。
從圖1中可以看出,將A點以前的管路埋入機體,并從機體內(nèi)部穿出,這樣可實現(xiàn)線纜在4軸處隨機體自由旋轉(zhuǎn);在J,H,G點處設置線纜旋轉(zhuǎn)機構(gòu),并加上線纜護套K,可實現(xiàn)手抓執(zhí)行機構(gòu)在旋轉(zhuǎn)過程中的線纜隨機轉(zhuǎn)動,從而使線纜減少扭轉(zhuǎn)次數(shù)。此外,加入線纜旋轉(zhuǎn)護套K后,可避免線纜在機體上摩擦。
4.3 模擬測試
在拆垛一號機器人上進行了實機測試,可滿足運行和安全條件。
5 周邊系統(tǒng)支持
5.1 系統(tǒng)可行性
本地聚集了大量人才,對各種型號的機器人已完全掌握,同時,還具備創(chuàng)新和更深層次的開發(fā)技術(shù)。
5.2 技術(shù)可行性
已熟悉機器人6個軸承及其相關(guān)部件,熟練掌握了機器人的維修和故障排查技巧。
5.3 經(jīng)濟可行性
本地區(qū)具有國內(nèi)領(lǐng)先的技術(shù)水平,且得到了當?shù)卣拇罅χС?,企業(yè)管理人員已到位,不存在經(jīng)濟方面的問題。此外,產(chǎn)品的性價比遠遠超過人工生產(chǎn),還能減少人工的需求,1臺機器人設備就能給本地帶來極大的經(jīng)濟效益。
5.4 法律可行性
本地在購買機器人設備后,已具備對產(chǎn)品的使用和創(chuàng)新的權(quán)利,不存在侵權(quán)等現(xiàn)象。
5.5 驗證
具體驗證數(shù)據(jù)如表1所示。
6 結(jié)束語
通過上述對ABB機器人六軸承穩(wěn)定性的探究,我們對機器人的原理和常見故障有了一定的了解,并可有效解決這些問題,但還有許多未知的問題等待我們?nèi)グl(fā)現(xiàn)和研究。只有通過不斷的研究和探討,才能使機器人得到更好的運用和維護。
參考文獻
[1]張永江.運動控制之新[J].世界儀表自動化,2009(02):13-14.
[2]丁濤,袁勃.機器人故障維修實例分析[J].汽車科技,2011(03):23-24.
[3]梁秀璟.機器人太陽能產(chǎn)業(yè)變革的關(guān)鍵力量[J].自動化博覽,2012(05):41-43.
〔編輯:張思楠〕