夏文靜,衡麗君,何長征
(1.中冶華天工程技術有限公司,江蘇 南京 210019;
2.河南城建學院 能源與建筑環(huán)境工程學院,河南 平頂山 467044;3.南京博沃科技發(fā)展有限公司,江蘇 南京 210006)
國內大型鍋爐的排渣系統(tǒng)主要采用風冷干式排渣系統(tǒng)和刮板濕式排渣系統(tǒng)兩種形式,前者相對后者具有節(jié)能、節(jié)水、環(huán)保、系統(tǒng)維護簡單及綜合效益好的優(yōu)點[1-3]。風冷干式排渣系統(tǒng)節(jié)能效果主要體現(xiàn)于爐底吸入冷卻風對于爐渣物理顯熱及其再燃燒所釋放熱量的回收。但是,若爐底吸入的冷卻風溫度較低時,其仍相當于爐底漏風,在爐內總風量不變的情況下,它會導致空預器通風量降低、排煙溫度升高,而這對鍋爐效率的影響是負面的。因此,干式排渣系統(tǒng)在一定負荷下存在一個最佳漏風率,當漏風率小于該值時,其對鍋爐經濟性的影響是正面的,當漏風率大于該值時,則鍋爐的經濟性會有所降低[1-4]。相關文獻顯示干式排渣系統(tǒng)的最佳漏風率應在1%以下[1-2]。
目前干式排渣系統(tǒng)漏風量的測試方法主要有熱平衡計算法[1,5]和直接測量法[2]。熱平衡法需對排渣量、排渣的進出口溫度、進入爐膛的冷卻風溫及環(huán)境溫度等進行測量,以計算出排渣物理顯熱及爐膛排渣口對除渣裝置產生的輻射熱量,再通過熱平衡求得冷卻風量,但該方法并未考慮爐渣再燃燒所釋放的熱量,且各參數(shù)準確測量的難度較大。為了定量、精確測算其漏風量,也可對排渣機兩側和頭部開設的可調送風口風速進行直接測量,但是由于無法對其本體漏風進行測試,因此該方法適用于嚴密性良好的干排渣系統(tǒng)。干式排渣系統(tǒng)體積龐大、運轉部件較多,從結構和原理上較難解決其本體漏風問題,相關試驗研究表明干式排渣系統(tǒng)引起的爐底漏風可能會很大[5],因此,很有必要尋找干式排渣系統(tǒng)簡單、可行的測試方法。作者采用在線風量測試的方法對干式排渣系統(tǒng)的漏風量進行了測試,分析其運行與設計性能的差異及漏風率與鍋爐運行狀況的關系特性,為鍋爐的優(yōu)化運行及漏風的監(jiān)控提供指導與借鑒。
某電廠2 臺660 MW 燃煤汽輪發(fā)電空冷機組,其鍋爐為超臨界、變壓運行、螺旋管圈加垂直管直流爐,單爐膛、一次中間再熱、切圓燃燒、平衡通風、固態(tài)排渣、全鋼懸吊結構、Π 型室內布置。鍋爐型號均為HG-2210/25.4 -YM16,4 只低NOx 墻式直流燃燒器采用四面墻布置,燃燒器一、二次風噴嘴呈間隔排列,頂部設有SOFA 二次風,底部設有AA 直吹二次風,6 臺ZGM113G -II 中速磨煤機配正壓直吹制粉系統(tǒng),主要設計參數(shù)、設計及校核煤質如表1、表2 所示。
表1 鍋爐主要設計參數(shù)
表2 設計及校核煤質
該爐采用干式機械排渣技術,冷卻風利用鍋爐負壓條件通過吸入環(huán)境空氣獲得,其風量根據(jù)渣量、渣溫、鍋爐負荷進行調節(jié),總冷卻風量在正常出力下小于鍋爐總風量的1. 25%,最大比例占總風量的2.0%。爐底渣經過渣斗后,經渣斗格柵裝置落到緩慢移動的耐熱合金鋼輸送帶板上,高溫渣在輸送帶板上冷卻,并向外輸送,從頂風門進入的受控自然空氣逆向冷卻熱渣,從側風門進入的自然空氣則冷卻排渣機殼體、輸送帶托輪和輸送帶板。在BMCR 運行工況條件下,高溫爐渣被冷卻風冷卻至150℃以下,冷卻風則吸收爐膛輻射熱、爐渣顯熱和爐渣再燃燒釋放的化學熱,在爐膛負壓的作用下返送回爐膛參與燃燒,該爐干式排渣系統(tǒng)的主要設計參數(shù)如表3 所示。
表3 干式排渣系統(tǒng)主要設計參數(shù)
本次漏風測試前對#1、#2 鍋爐進行了在線風量標定、空預器漏風測試及不同負荷下的鍋爐性能測試等試驗項目,其中鍋爐性能測試的相關數(shù)據(jù)可見表4。
由表4 可知:
(1)高負荷下兩臺鍋爐的未燃盡碳熱損失均很小,而修正后排煙溫度卻均高于BRL 工況設計煙溫(123℃)12℃以上,這是導致鍋爐熱效率較設計值(93.84%)偏低約0.3% ~0.4%的主要原因。
(2)不同負荷下2#爐修正后排煙溫度均高于1#爐,且呈現(xiàn)負荷越低偏高越多的趨勢,最大偏高18℃,平均偏高約10℃,這導致平均效率較1#爐低0.59%。
由上述分析可知,導致兩臺鍋爐熱效率偏低的主要原因是排煙溫度過高,其中2#爐更嚴重。通過多種手段的燃燒調整發(fā)現(xiàn),始終無法有效降低2#爐的排煙溫度,分析認為該爐干排渣系統(tǒng)漏風量可能很大,進而導致其排煙溫度過高。干排渣系統(tǒng)的漏風量主要與爐膛負壓有關,而爐膛負壓一般情況下變化較小,當機組負荷降低、入爐總風量減少時,由于其漏風量相對變化較小,因此其漏風率隨之增大[2],進而導致其對排煙溫度的影響程度呈增大趨勢。可見干排渣系統(tǒng)漏風量大小的確定對于2#爐的經濟運行有其重要的意義。
鑒于熱平衡計算法和直接測量法存在測量難度較大及本體漏風無法測量的問題,本次試驗采用了一種基于在線風量進行測試的新方法,以便進行定量分析。
本次測試前先對在線風量進行標定試驗,以便準確地監(jiān)控一、二次風量的變化,數(shù)據(jù)表明在線風量已滿足試驗要求。
測試中應保持機組負荷、爐膛負壓及運行氧量等重要參數(shù),維持某一固定值運行,并設置送風機、引風機及一次風機自動跟蹤控制,以保證入爐總風量在排渣機的關斷門關閉前后維持不變。當關斷門關閉后,由于爐底流通面積已很小,隨著時間的推移,落渣的堆積又對爐底起到了一定的封堵作用,致使爐底漏風幾近消失。為維持入爐總風量不變,彌補爐底漏風的消失,送風機必將自動跟蹤運行氧量的變化,增大送風量及入爐熱二次風量,待工況穩(wěn)定后,在線一、二次總風量的增量(其中一次風的增量很小)即為干式排渣系統(tǒng)冷卻風的漏入量。試驗過程中,應盡量縮短測試時間以減少煤質及燃燒狀態(tài)變化對入爐總風量的影響,同時保持較高的運行氧量及選用低灰份、易燃煤質,以防止關斷門關閉后爐底出現(xiàn)結焦、保持未燃盡碳損失僅小幅變化。
表4 不同負荷下1#、2#爐性能試驗數(shù)據(jù)匯總
本次測試機組負荷為580 ~590 MW 負荷、DCS省煤器出口平均氧量為4.4% ~4.5%,相關數(shù)據(jù)匯總如表5 所示。
表5 干排渣系統(tǒng)漏風量測試相關數(shù)據(jù)匯總
由表5 可知:
(1)測試期間干渣系統(tǒng)的關斷門關閉前后,2 臺機組的電負荷、爐膛負壓、省煤器出口氧量均變化很小,可見試驗工況穩(wěn)定、外界干擾很小。1#爐由于漏風量相對較小,對主蒸汽流量及爐內燃燒的影響較小,因此干排渣系統(tǒng)的漏風量可認為與在線一、二次風總風量的變化量相等。2#爐漏風量很大,關斷門關閉后,排煙溫度下降近10℃,鍋爐效率上升明顯,在機組負荷幾乎不變的情況下,總燃料量及入爐總風量會有所下降。因此,2#爐漏風量還應考慮效率提升導致入爐總風量減少的影響。
(2)1#爐干排渣系統(tǒng)的漏風量為48 t/h,一、二次風總風量為2293 t/h??紤]5.0%的設計爐膛漏風,經計算該系統(tǒng)漏風率為1.92%,偏離最佳漏風率,已接近設計最大漏風率(2.0%)。關斷門關閉后,該爐排煙溫度僅下降1. 7℃,由文獻相關試驗[2-3]及計算表明該爐爐渣再燃燒所釋放的熱量很有限,干排渣系統(tǒng)漏風對鍋爐效率的影響均體現(xiàn)于排煙熱損失。經計算,當干排渣系統(tǒng)漏風率為1.0%左右時,其冷空氣回收熱量與空預器風量減少導致的熱量損失大致平衡,而該漏風率與表1 中的設計值保持一致。
(3)2#爐干排渣系統(tǒng)的漏風量為167 t/h,一、二次風總風量為2395 t/h。考慮5.0%的設計爐膛漏風及磨煤機密封風,經計算該系統(tǒng)漏風率為6.11%。若考慮鍋爐效率提升0.5%所導致的入爐總風量的減少,則其漏風率為6.58%,為設計最大漏風率3.29 倍,可見2#爐干排渣系統(tǒng)存在嚴重漏風,且漏風量明顯高于1#爐。
現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)2#爐干排渣系統(tǒng)本體上部區(qū)域存在多處明顯泄漏點,其嚴密性明顯差于1#爐,同時此處漏風直接進入爐膛底部,未吸收爐渣顯熱及其再燃燒釋放的熱量?,F(xiàn)場分析認為系統(tǒng)本體泄漏點的存在主要是由于碎渣機與原排渣設備之間存在較大空隙所致,類似情況在其它電廠也不同程度存在[5]。
由于2#爐排渣系統(tǒng)漏風量較大,當關斷門關閉后對排煙溫度及省煤器出口煙溫的影響也較大,因此更便于分析漏風率對相關參數(shù)的影響規(guī)律,為此繪制了2#爐相關煙溫參數(shù)的變化曲線,如圖1所示。
圖1 2#爐排渣機關斷門關閉后排煙溫度和省煤器出口煙溫變化曲線
由表5 及圖1 可知:相對設計漏風率1.0%,2#爐漏風率增加了5.58%,導致排煙溫度上升9.7℃、鍋爐熱效率下降約0.5%。可近似認為,當干式排渣系統(tǒng)漏風很大時,漏風率每增加1%,排煙溫度增加1.7℃,鍋爐效率下降約0.1%。
由表5 及圖1 可知,2#爐關斷門關閉后,伴隨著爐底漏風的消失及熱二次風量的增大,省煤器出口煙溫上升了5. 1℃??山普J為,漏風率每降低1%,省煤器出口煙溫升高0.8℃。一般情況下,溫度較低的冷卻風從爐膛底部沿負壓向上進入,會對溫度較高的爐膛煙氣形成沖擊,提高爐內火焰中心的高度,進而導致尾部煙道煙溫升高,即漏風率的增加,會導致省煤器出口煙溫升高,而這與實際運行狀況完全相反。分析認為,當入爐總風量保持不變時,一方面,減少冷空氣的進入會導致爐內理論燃燒溫度有所上升,經熱力計算,漏風率每減少1.0%,理論燃燒溫度會上升1.9℃;另一方面,本廠鍋爐均采用了低NOx 燃燒器及SOFA 空氣分級技術,燃燒器區(qū)域處于缺氧燃燒狀態(tài),因此爐內燃燒對入爐風量的分配非常敏感。當標高位置較低的爐底漏風,被標高位置較高的二次風替換后,由于配風位置的上移及配風趨于均勻,不僅使爐膛火焰中心有所上移,同時爐內溫度也有所提高,最終導致省煤器出口煙溫呈現(xiàn)上升趨勢。
以上對于干式排渣系統(tǒng)漏風量及相關煙溫的分析均是基于運行參數(shù)之上,因此有必要對運行參數(shù)的準確性進行相關校核。校核的依據(jù)為:
(1)根據(jù)空預器進出口煙氣及空氣側的流量及溫度參數(shù)進行空預器能量平衡計算[6],以檢驗在線熱二次風量變化所引起的相關熱力運行參數(shù)變化的準確性;
(2)本次試驗在關斷門關閉前進行了鍋爐性能試驗及空預器漏風率測試,由此可計算得出空預器的入口煙氣量及其漏風量;
(3)由運行參數(shù)可知,關斷門關閉前后空預器進出口一次風壓、磨煤機進口總一次風量及一次風機動葉閥位及電流幾乎均未有變化,因此可認為流經空預器的一次風流量及其一次風側漏風量均未有變化;
(4)根據(jù)空預器二次風側壓力的變化,計算得出二次風側漏風量約增加5%,約占空預器整個漏風量1%,可見漏風量變化很小。
首先,根據(jù)(1)、(2)可計算得到關斷門關閉前空預器出口熱一次風量為437.8 t/h,鑒于試驗中6臺磨煤機均已投用、鍋爐效率偏低及煤質水分較大的情況,該計算值較為合理。其后,根據(jù)(3)、(4)可計算得到關斷門關閉后空預器空氣側吸熱量及煙氣側放熱量,相關數(shù)據(jù)的匯總如表6 所示。
由表6 可知,關斷門關閉后煙氣側放熱量增加10.96 MW、空氣側吸熱量增加10.56 MW,兩者相差0.40 MW,誤差率為3.68%。由于熱一次風量在關斷門關閉前后幾乎未有變化,加之影響誤差率的主要參數(shù)是煙氣放熱量及熱二次風吸熱量的變化量,通過計算分析認為:即使計算得出的熱一次風量誤差較大,其最終誤差率也不應超過5.0%。由此可見試驗中通過在線風量對干式排渣系統(tǒng)進行漏風量測試的準確度較高。
表6 2#爐干排渣系統(tǒng)漏風量熱力校核數(shù)據(jù)匯總
(1)在線風量測試干排渣系統(tǒng)漏風量的方法克服了其它方法中存在的測試難度大及本體漏風無法測量的問題。熱力計算校核表明:對于系統(tǒng)漏風較大的干排渣系統(tǒng),該方法簡單、可行。但是,其對在線風量測量裝置及DCS 控制系統(tǒng)的要求相對較高,建議采用多次測量、取其平均的方法,以減小測量誤差。
(2)由于干式排渣系統(tǒng)本體可能存在漏風,即使關閉或封堵廠家設計的所有進風口,冷風仍可能通過排渣機機殼進入爐內,使得流經空預器的風量降低、排煙溫度及排煙熱損失明顯增加,因此日常維護中應重視其本體泄漏點的處理。
(3)干式排渣系統(tǒng)的漏風量對排煙溫度及省煤器出口煙溫的影響較為明顯。對于上述爐型而言,當其漏風已較大時,漏風率每增加1%,排煙溫度增加1.7℃,鍋爐效率下降0.1%。
(4)鑒于干式排渣系統(tǒng)及低NOX燃燒技術應用的日益廣泛,爐底漏風對于NOx 排放、飛灰含碳量及爐膛火焰溫度的影響有其深入研究的意義。
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