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下向進(jìn)路分層無(wú)分段充填開(kāi)采通風(fēng)系統(tǒng)改進(jìn)

2015-03-28 02:35:54樊海艷張陽(yáng)陽(yáng)
金屬礦山 2015年7期
關(guān)鍵詞:風(fēng)筒風(fēng)井新風(fēng)

樊海艷 張陽(yáng)陽(yáng)

(1. 棗莊科技職業(yè)學(xué)院電氣工程系,山東 滕州277500;2. 招金礦業(yè)股份有限公司蠶莊金礦,山東 招遠(yuǎn)265400)

金屬礦地下開(kāi)采的采礦方法多種多樣,但因金屬礦體賦存產(chǎn)狀復(fù)雜,以及礦巖堅(jiān)硬,機(jī)械化程度低等限制條件,使得金屬礦采礦過(guò)程中的通風(fēng)技術(shù)還有很大的改進(jìn)空間[1-2]。

某金礦的礦體自身破碎,自然塌落現(xiàn)象嚴(yán)重。礦體圍巖為泥質(zhì)粉砂巖以及絹英巖化花崗巖,礦體上下盤(pán)圍巖極其破碎,下盤(pán)圍巖穩(wěn)固性較差。?、裉?hào)礦體11 中段W10 ~W12 勘探線之間的1111#采場(chǎng)為研究對(duì)象,試驗(yàn)結(jié)果表明,采用下向進(jìn)路分層無(wú)分段充填開(kāi)采時(shí)存在通風(fēng)效率低、回采進(jìn)路內(nèi)風(fēng)流質(zhì)量差等通風(fēng)問(wèn)題。

1 巷道開(kāi)拓系統(tǒng)

下向分層無(wú)分段充填采礦法屬于安全可靠且能夠降低貧化、損失的采礦方法,在某金礦所試驗(yàn)中段,進(jìn)路沿礦體走向布置,由中間向兩翼前進(jìn)式自上而下分層回采,每分層回采結(jié)束充填時(shí)預(yù)留充填回風(fēng)井[3]。采場(chǎng)巷道系統(tǒng)如圖1 所示。

2 通風(fēng)存在的問(wèn)題

該礦區(qū)東部采用主井作為進(jìn)風(fēng)井,原東風(fēng)井進(jìn)行恢復(fù)作為回風(fēng)井,這樣?xùn)|部形成主井進(jìn)風(fēng),東風(fēng)井回風(fēng)的側(cè)翼對(duì)角式通風(fēng)系統(tǒng)。礦塊內(nèi)部采用下向進(jìn)路分層無(wú)分段巷道充填采礦法,采礦工作面為進(jìn)路式回采,獨(dú)頭巷道掘進(jìn)。

在實(shí)際采礦過(guò)程中,通風(fēng)一直是下向分層無(wú)分段充填采礦法難以解決的問(wèn)題[4],原有通風(fēng)方式也與獨(dú)頭巷道通風(fēng)類(lèi)似,由于取消分段巷道與分段聯(lián)絡(luò)道,故將局部通風(fēng)機(jī)安裝在上部沿脈回風(fēng)巷與充填回風(fēng)井交接處,采用局部通風(fēng)機(jī)抽出式通風(fēng)。原有通風(fēng)方法存在的主要問(wèn)題是:

圖1 采場(chǎng)巷道布置Fig.1 Layout of stope roadway

(1)新風(fēng)進(jìn)入開(kāi)采進(jìn)路后會(huì)經(jīng)過(guò)充填回風(fēng)井,絕大部分新鮮風(fēng)未到達(dá)進(jìn)路工作面之前就被充填回風(fēng)井抽走,整個(gè)通風(fēng)系統(tǒng)效率低。

(2)部分進(jìn)入回采進(jìn)路工作面沖刷后的乏風(fēng)在進(jìn)路中折回與新風(fēng)混雜,風(fēng)流質(zhì)量差,工人作業(yè)環(huán)境差,增加生產(chǎn)成本。

(3)進(jìn)路工作面新鮮風(fēng)大量流失,進(jìn)路通風(fēng)效率低,通風(fēng)成本變高,影響進(jìn)路工作面的正常開(kāi)采施工。

3 通風(fēng)系統(tǒng)改造設(shè)計(jì)

3.1 進(jìn)路式回采輔助通風(fēng)裝置

本研究所設(shè)計(jì)輔助通風(fēng)裝置主要針對(duì)進(jìn)路沿礦體走向布置的下向進(jìn)路分層無(wú)分段充填采礦法,主要由可懸掛于上覆充填體下的充填—回風(fēng)井封堵板、懸固錨桿、可伸縮剛性風(fēng)筒構(gòu)成。

如圖2 所示。封堵板中間開(kāi)口,可將可伸縮性剛性風(fēng)筒的尾部套進(jìn)封堵板中間圓口,用螺絲擰緊,封堵板由懸固錨桿固定于上覆充填體下將充填—回風(fēng)井下部井口封堵。可伸縮的剛性風(fēng)筒可隨回采進(jìn)路的推進(jìn),由懸掛錨桿懸掛于上覆充填體下,風(fēng)筒末端設(shè)計(jì)扇形進(jìn)風(fēng)口,如圖3 所示。

3.2 進(jìn)路式回采輔助通風(fēng)裝置作用機(jī)理

圖2 回采進(jìn)路輔助通風(fēng)裝置結(jié)構(gòu)Fig.2 Structure of auxiliary ventilation device in mining drift

圖3 圓環(huán)骨架式可伸縮性剛性風(fēng)筒結(jié)構(gòu)Fig.3 Structure of expansible rigid fan tube of circular framework

該輔助通風(fēng)裝置作用機(jī)理為在充填—回風(fēng)井實(shí)現(xiàn)回風(fēng)井功能時(shí),一方面封堵板與剛性風(fēng)筒結(jié)合由懸掛錨桿固定于上覆充填體下,防止回采進(jìn)路內(nèi)新風(fēng)經(jīng)過(guò)充填—回風(fēng)井下口時(shí)被大量吸走,可保證回采進(jìn)路內(nèi)有足夠的新鮮風(fēng)。另一方面,可伸縮的剛性風(fēng)筒隨進(jìn)路推進(jìn)逐步伸長(zhǎng),可將沖刷工作面的乏風(fēng)及時(shí)地抽入風(fēng)筒內(nèi),再經(jīng)充填—回風(fēng)井進(jìn)入上部沿脈回風(fēng)巷。極大地提高回采時(shí)的通風(fēng)效率[5]。

在該回采進(jìn)路回采完畢充填—回風(fēng)井實(shí)現(xiàn)充填進(jìn)料功能時(shí),將封堵板和風(fēng)筒拆下即可。該裝置可安裝拆卸簡(jiǎn)易,操作方便。

如圖4 和圖5 所示。以圖中A1、A2(分別代表改進(jìn)前、后)風(fēng)流路線為例,對(duì)比使用輔助通風(fēng)裝置前后的回采進(jìn)路內(nèi)的通風(fēng)效果。

圖4 A1、A2 風(fēng)流路線對(duì)比圖Fig.4 Comparison of airflow route A1,A2

圖5 下向進(jìn)路分層無(wú)分段充填采礦法通風(fēng)模擬Fig.5 Ventilation simulation of slicing and backfill mining without sublevel in downward drift

A1所示為原有下向進(jìn)路分層無(wú)分段充填采礦法,進(jìn)路回采過(guò)程中,向左至第1 個(gè)充填—回風(fēng)井,向右至第2 個(gè)充填—回風(fēng)井之前,新風(fēng)自沿脈運(yùn)輸巷經(jīng)穿脈進(jìn)風(fēng)巷進(jìn)入行人通風(fēng)天井后的風(fēng)流路線。

左側(cè)通風(fēng)效果:回采迎頭面未超過(guò)第1 個(gè)充填—回風(fēng)井,新風(fēng)沖刷回采進(jìn)路迎頭面后直接進(jìn)入行人通風(fēng)天井,通風(fēng)效果良好。

右側(cè)通風(fēng)效果:回采迎頭面超過(guò)第1 個(gè)充填—回風(fēng)井,未到達(dá)第2 個(gè)充填回風(fēng)井之前,新風(fēng)進(jìn)入回采進(jìn)路后,經(jīng)過(guò)第1 個(gè)充填回風(fēng)井時(shí),大量新風(fēng)未到達(dá)回采進(jìn)路迎頭面就被第1 個(gè)充填—回風(fēng)井吸走,造成新風(fēng)大量流失。

A2所示在右側(cè)第1 個(gè)充填回風(fēng)井下部進(jìn)風(fēng)口處安裝輔助通風(fēng)裝置,懸固封堵板,進(jìn)路內(nèi)隨迎頭推進(jìn)懸掛可伸縮剛性風(fēng)筒之后,新風(fēng)進(jìn)入行人通風(fēng)天井之后的風(fēng)流路線。

左側(cè)通風(fēng)效果:與A1相同。

右側(cè)通風(fēng)效果:新風(fēng)進(jìn)入回采進(jìn)路后,因輔助通風(fēng)裝置封堵板將充填回風(fēng)井下口封堵,新風(fēng)不會(huì)直接被充填回風(fēng)井吸走,沖刷回采進(jìn)路迎頭面后,被吸入風(fēng)筒經(jīng)第1 個(gè)充填回風(fēng)井內(nèi)的局部通風(fēng)機(jī)抽出進(jìn)入上部沿脈回風(fēng)巷。

在下向進(jìn)路分層無(wú)分段充填采礦法進(jìn)路[6]回采推進(jìn)過(guò)程中,當(dāng)回采進(jìn)路迎頭面超過(guò)第1 個(gè)充填回風(fēng)井,則把風(fēng)筒從封堵板上拆下,封堵板繼續(xù)懸固在上覆充填體下,防止新風(fēng)流經(jīng)充填—回風(fēng)井下口時(shí)被吸走,并在第2 個(gè)充填回風(fēng)井下口安裝封堵板和風(fēng)筒繼續(xù)輔助通風(fēng)。

3.3 采用輔助通風(fēng)裝置后的通風(fēng)效果

在該金礦1111#采場(chǎng)進(jìn)行工業(yè)性試驗(yàn),改造前進(jìn)路回采工作風(fēng)速為v=0.17 m/s,回采進(jìn)路斷面為6.5 m2。進(jìn)路回采主要工序有鉆眼、裝藥、除塵和出礦等。對(duì)其中耗風(fēng)量最大的除塵工序所需通風(fēng)時(shí)間進(jìn)行試驗(yàn)記錄,改造前、后除塵工序通風(fēng)效果對(duì)比分析見(jiàn)表1。

表1 除塵工序通風(fēng)效果對(duì)比Table 1 Comparison of ventilation effect of different dedusting procedure

通風(fēng)系統(tǒng)改造后,每個(gè)作業(yè)循環(huán)除塵時(shí)間縮短了0.9 h,相對(duì)增加了出礦時(shí)間,并節(jié)約新鮮風(fēng)3 299.4 m3。

4 結(jié) 語(yǔ)

通過(guò)在某金礦Ⅰ號(hào)礦體11 中段W10 ~W12 勘探線之間1111#采場(chǎng)的試驗(yàn)研究,證明該輔助通風(fēng)裝置效果良好,應(yīng)用后極大地提高了下向進(jìn)路分層無(wú)分段充填開(kāi)采通風(fēng)系統(tǒng)的效果。同等負(fù)壓下,增大了回采進(jìn)路內(nèi)的新鮮風(fēng)量,改善了作業(yè)環(huán)境,提高了采場(chǎng)工作效率。并且該裝置結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、操作方便,使用靈活,成本低,在每分層回采結(jié)束后,可拆下循環(huán)使用,在下向進(jìn)路充填采礦法中具有很好的推廣應(yīng)用前景。

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