蘇 健,王永朕,許兆春,馬振宇
(四川大學 化學工程學院,四川 成都610065)
中國石油四川石化有限公司90 萬t·a-1芳烴抽提裝置選用中國石化集團資產經(jīng)營管理公司石油化工科學研究院開發(fā)的環(huán)丁砜抽提蒸餾工藝(SED),于2014 年2 月7 日投料。2 月9 日抽余油、混芳合格,2 月13 日苯產品合格外送,裝置開車取得一次開車成功。苯產品純度達到99.99%,芳烴收率達到99.7%。裝置經(jīng)過3 個月調整,生產運行已較平穩(wěn),具備安、穩(wěn)、長、滿、優(yōu)運行的基本條件,于2014 年5 月份對裝置進行了全面考核標定。結果顯示裝置各項技術經(jīng)濟指標達到了預期目標。文章簡要介紹了該項技術的工業(yè)應用和標定結果,并對裝置操作過程中遇到的問題加以分析,希望同類其它裝置的試車和生產操作提供參考。
芳烴抽提蒸餾技術與傳統(tǒng)液- 液抽提相比,具有設備少,投資小,芳烴回收率高等特點。目前,已在惠州煉油,上海賽科等國內多套裝置取得成功應用。四川石化所采用的SED 工藝是石科院的最新技術成果,能實現(xiàn)苯- 甲苯雙苯抽提。
重整汽油、乙烯加氫裂解汽油作為原料進入預分餾塔C1001,通過精餾,塔頂氣相C6~C7組分作為原料送至抽提原料緩沖罐T009。塔底重芳烴外送調和汽油。
來自芳烴聯(lián)合裝置的異構輕烴、拔頂苯和重整汽油C6~C7餾分以及預分餾塔頂C6~C7餾分混合進入抽提原料罐T009。溶劑環(huán)丁砜和C6~C7餾分在抽提蒸餾塔C1002 接觸形成氣液兩相,由于溶劑和芳烴的作用力更強,使非芳烴富集于氣相從塔頂排出;芳烴富集于液相并被提純,從塔底排出。富集芳烴的液相進入溶劑回收塔C1003,在塔內進行芳烴與溶劑的分離。塔底溶劑部分去溶劑再生塔C1004進行再生,其余溶劑循環(huán)使用。塔頂芳烴外送至苯甲苯分餾單元生產苯和甲苯產品。
裝置主要原料為35.239 萬t·a-1的加氫裂解汽油和71.017 萬t·a-1的重整油。操作彈性60%~110%,年操作時間8400h。
標定期間,四川石化公司乙烯裝置低負荷運行,產出加氫裂解油不能滿足抽提預分餾塔最低運行負荷,處于間斷生產狀態(tài)。加氫汽油流量比設計值偏低,重整汽油比設計流量偏高。為滿足標定要求,平穩(wěn)抽提蒸餾塔原料組成和提高裝置適應性,利用抽提蒸餾塔進料緩沖罐T009,通過計算攢料。標定時,裝置進料量為107t·h-1,為設計負荷的100%。標定期間,原料與設計原料的組成對比見表1。
表1 裝置原料與設計原料組成對比((wt)%)Tab.1 Comparison of feeding composition
其中標定值為標定期間的平均數(shù)據(jù)。裝置原料中各組分含量與設計指標基本一致,非芳烴含量比設計低1%左右,芳烴含量比設計高1%左右,C8組分偏多。原料基本滿足設計要求。
表2 抽提蒸餾塔和回收塔操作參數(shù)對比Tab.2 Operation parameters comparison of ED columnand solvent recover column
裝置標定期間裝置運行平穩(wěn),裝置平穩(wěn)率100%。關鍵控制參數(shù)進料溫度、溶劑進料溫度、塔底溫度、壓力等均與設計值吻合。抽提蒸餾塔是抽提裝置的核心,溶劑比、塔底溫度是保證產品純度的一個重要指標,標定期間溶劑比4.0,遠低于設計值4.7,塔底溫度溫度162℃,比設計低4℃,在保證產品純度的前提下大大降低了塔底蒸汽消耗,實現(xiàn)節(jié)能降耗。
表3 裝置產品質量對比Tab.3 Product quality comparison
表4 裝置能耗對比Tab.4 Energy consuming comparison
裝置標定72h 期間,抽余油和混和芳烴產品質量合格率100%,兩種產品純度及操作穩(wěn)定性,遠遠優(yōu)于設計值達國內領先水平。裝置加工負荷107t·h-1,公用工程瞬時消耗水平遠低于設計值,高壓蒸汽只有設值的78.77%,中壓蒸汽為設計消耗值的91.9%。其他公用工程消耗水平正常。裝置開工后,部門克服原料組分變化大、優(yōu)化工藝操作、摸索新的工藝控制參數(shù),降低抽提蒸餾塔底溫度,大大節(jié)約了高壓蒸汽消耗。
芳烴抽提裝置初步設計裝置綜合能耗37.812 kgEO·t-1進料,2009 年12 月23 日,股份公司《關于四川石化52 個主項初步設計技術部分及控制性投資的批復》中,規(guī)定芳烴抽提裝置綜合能耗為44.32 kgEO·t-1抽提進料。裝置標定期間,連續(xù)三日能耗分別為37.13、37.72 和37.15kgEO·t-1進料,低于初步設計值。
設計能耗中,蒸汽凝液系數(shù)18.98,公司能耗計算方式蒸汽凝液能耗系數(shù)只有3.4,從一定意義上說明設計能耗偏低。
開工初期,抽余油中的苯含量控制不穩(wěn)定,最低在0.32%,最高可達2.45%,平均值為1%左右。公司要求抽余油中的苯含量不大于2%。經(jīng)分析全廠投料生產后,乙烯裝置負荷低,抽提預分單元以最低60%負荷運行時,物料不能實現(xiàn)平衡,導致抽提預分餾塔進料時常間斷,組分頻繁變化。此外,加氫裂解油中環(huán)己烷含量變化大,對抽提蒸餾塔的壓力造成波動,直接影響抽提分餾效果,造成抽余油苯含量高。
處理措施:穩(wěn)定原料組成前提下,抽提蒸餾裝置優(yōu)化操作參數(shù),操作中選擇適當?shù)乃骸⑷軇囟群退诇囟?、溶劑比及回流比,使塔板上維持正常的汽- 液兩相或處在臨界互溶區(qū)操作,確保汽液傳質的效率和水力學流動的穩(wěn)定性,使抽余油產品質量大幅度提高,抽提蒸餾塔頂苯含量平均值已降低至0.3%。
裝置初次引入乙烯裂解油時,進料中的芳含量遠超過設計值。溶劑量提高后,整塔壓差迅速上升,塔自上而下各溫度點下降,塔釜溫度,液位劇烈波動,出現(xiàn)液泛現(xiàn)象,混芳產品不合格。原因分析:進料芳含量變化,溶劑比大幅提高造成液相負荷過大,為保證塔底溫度合格,提高再沸蒸汽量,塔內氣相上升速度過快,上層液相不能正常溢流積累在塔盤上直到平衡打破,大股物料迅速下降,此時造成塔釜液位溫度劇烈波動。
處理措施:液泛發(fā)生后降低進料負荷和再沸蒸汽量,使塔盤上物料逐漸恢復正常氣液相交換。此外日常定量添加消泡劑,減少溶劑發(fā)泡幾率。操作人員提高自身素質注意總結裝置規(guī)律,遵循勤調、精調、細調原則。
四川石化90 萬t·a-1芳烴抽提裝置運行一年多來,運行平穩(wěn),設備儀表故障率低,產品質量優(yōu)良。經(jīng)過參數(shù)優(yōu)化,抽余油純度達到99.7%,混芳純度99.98%以上,裝置能耗37.333kgEO·t-1,各項技術指標,產品質量和能耗均優(yōu)于設計值,經(jīng)專利商確認,達到國內同類裝置最佳值。環(huán)丁砜抽提蒸餾SED 工藝在四川石化公司取得了成功工業(yè)應用。
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