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聚丙烯裝置二閃線技術(shù)改造

2015-03-28 07:10:50楊積淵高志爭
化學(xué)工程師 2015年7期
關(guān)鍵詞:氣速細(xì)粉丙烯

劉 升,劉 星,楊積淵,高志爭

(延長中煤 榆林能化公司,陜西 靖邊718500 )

中國對聚丙烯市場需求極其旺盛,2002~2012年中國聚丙烯需求保持快速增長,供需不平衡,出口很少而進(jìn)口量持續(xù)增長,對外依存度在30%左右浮動。聚丙烯產(chǎn)品的主銷區(qū)域市場在華東、華北和華南,這3 個區(qū)域市場需求量占全國總需求量的82.5%[1]。多年來,中國在聚烯烴催化劑技術(shù)、聚合工藝技術(shù)、聚烯烴新產(chǎn)品開發(fā)方面取得長足進(jìn)步[2]。近幾年國內(nèi)投產(chǎn)的國產(chǎn)化聚丙烯新裝置較多,PP 自給率已有所提升,但PP 裝置生產(chǎn)能力仍無法滿足市場需求[3]。

為了適應(yīng)PP 市場的需求,陜西延長中煤榆林能源化工有限公司于2014 年5 月建成投產(chǎn)聚丙烯一線裝置,同年6 月30 日投料試車并一次開車成功。該裝置采用中國石化第二代環(huán)管法聚丙烯工藝技術(shù),生產(chǎn)能力3×105t·a-1,能夠生產(chǎn)均聚物、無規(guī)共聚物和抗沖共聚物全范圍的聚丙烯本色粒料產(chǎn)品,共計50 個產(chǎn)品牌號。裝置運行時未參加反應(yīng)的丙烯單體經(jīng)過丙烯洗滌塔T-301 進(jìn)行回收,洗滌過的丙烯氣上升到塔頂,丙烯中所夾帶的聚丙烯粉末隨丙烯從塔底排出,經(jīng)二閃線(二閃線是一段帶有蒸汽夾套的變徑管線)汽化后送至F-301。在二閃線中氣相丙烯攜帶著少量細(xì)粉經(jīng)過變徑后,聚丙烯細(xì)粉顆粒容易在管路中發(fā)生噎塞,造成細(xì)粉堵塞管路或細(xì)粉在T-301 底部積聚而堵塞再沸器E-303,最終造成裝置非計劃停車。榆能化公司決定對二閃線進(jìn)行技術(shù)改造,確保PP 裝置長周期平穩(wěn)運行。

1 二閃線堵塞之噎塞原理

1.1 噎塞的定義

在化工生產(chǎn)過程中,許多輸送物料是顆粒狀的,氣力輸送因其操作方便、節(jié)能、不易污染環(huán)境等特點已成為普遍接受的顆粒輸送方法,但不足之處是:垂直氣力輸送時如果設(shè)計、操作不當(dāng),生產(chǎn)過程中也易發(fā)生物料堵塞管路現(xiàn)象,即“噎塞”現(xiàn)象[4]。在氣固流態(tài)化系統(tǒng)中,噎塞是指隨著操作條件的變化,床層中的顆粒濃度突然增大或降低的現(xiàn)象。畢曉濤等根據(jù)觸發(fā)機制的不同將噎塞分為3 類,其中氣固流體動力學(xué)造成的噎塞主要是沉積型噎塞[5]。噎塞不僅使輸送過程中斷,嚴(yán)重時還會發(fā)生生產(chǎn)事故。要保持氣流能將固體顆粒連續(xù)不斷的送往目標(biāo)設(shè)備,就要保證操作氣速不低于顆粒的噎塞速度。

在垂直管路中隨著氣速的降低,固體顆粒上升的速度減慢,固體顆粒在管路中不斷聚集,密度不斷增大,直至氣流不足以支持固體顆粒流動,最后造成管線突然堵塞,這時的氣體線速度叫做噎塞速度。

1.2 計算二閃線噎塞速度的關(guān)聯(lián)式

應(yīng)用物理學(xué)方法研究二閃線中丙烯氣體的粘滯系數(shù),作以下假設(shè):

(1)分子向各個方向運動的幾率相同,其平均速率都為:

式中 m:單個丙烯分子質(zhì)量,kg;k:玻爾茲曼常數(shù),

k=1.38×10-23J/K。

(2)分子的平均自由程都為:

式中 n:分子密度;d:兩分子中心相隔的距離。

本文假設(shè)分子經(jīng)過一次碰撞便將原有的動量喪失掉。

(3)氣體分子都是直徑為D 的光滑彈性球模型。則計算氣體粘滯系數(shù)的推導(dǎo)式為[6]流體力學(xué)中阿基米德數(shù)為:

式中 g:重力加速度,9.8m·s-2;ρe:流體的密度,kg·m-3;ρ:物體的密度,kg·m-3;μ:動粘滯系數(shù),kg·ms-1;L:細(xì)粉顆粒直徑,m。

根據(jù)粒子的流動性質(zhì)和熱力學(xué)性質(zhì),當(dāng)3.35≤Ar≤130000 時,粒子為Ⅰ類或Ⅱ類A,將二閃線物料參數(shù)代入(4)式得Ar=240.35,此時采用的噎塞速度的計算式為Yousfi 和Gau 關(guān)聯(lián)式:

式中 Rep:顆粒雷諾數(shù):;V:平均流速,m·s-1;D:管直徑,m;μ:粘滯系數(shù),Pa·s;R=8.314J·(mol·K)-1,ρe:流體的密度,kg·m-3;R:固氣重量流量比;L:細(xì)粉顆粒直徑,m。

2 二閃線技術(shù)改造前的情況

2.1 丙烯洗滌系統(tǒng)中二閃線工藝流程

丙烯洗滌塔T-301 為折流板式塔,內(nèi)裝23 層塔盤。閃蒸罐D(zhuǎn)-301 來的氣相丙烯由T-301 第一層塔盤下進(jìn)入,向上的丙烯氣流與回流的液相丙烯在各層塔盤上逆向接觸,這個過程中,丙烯氣中所夾帶的聚丙烯粉末被洗滌下來,并且分離出較重組份,這部分聚丙烯粉末隨丙烯從塔底排出,經(jīng)二閃線汽化后送至F-301。洗滌過的丙烯氣上升到塔頂,其中一小部分作為反吹氣送到F-301 中,絕大部分丙烯氣進(jìn)入丙烯冷凝器E-301,在E-301 中氣相丙烯被冷凝為液相,冷凝后的液相丙烯被送到丙烯進(jìn)料罐D(zhuǎn)-302 加以回收。丙烯回收系統(tǒng)操作壓力為

1.8×106Pa。

在F-301 中聚合物和單體進(jìn)一步分離,聚合物進(jìn)入汽蒸罐,而丙烯氣體從袋式過濾器頂部排出,經(jīng)安全過濾器過濾掉粉末后進(jìn)入低壓丙烯洗滌塔,經(jīng)循環(huán)氣壓縮機壓縮至1.8×106Pa 以上進(jìn)行回收。

二閃線流程:25mm- 504D→40mm-504D-JR→

50mm- 504D- JR→80mm- 504D-P→100mm-504D-P→200mm- 504D-P。其中“25mm”表示管徑;“504D”表示管道材料等級;“JR”表示管夾套;“P”表示防燙。

丙烯洗滌系統(tǒng)中二閃線改造前工藝流程見圖1。

T-301: 丙烯洗滌塔; E-301: 丙烯冷凝器;E-303:T-301 再沸器;F-301:袋式過濾器;

P-302A/B:T-301 回流泵;D-302:丙烯進(jìn)料罐;D-301:閃蒸罐;R-401:共聚反應(yīng)器;

D-601/D-602:排放罐;HV-302/HV-311: 三通閥;PWW:工藝水

2.2 存在的問題

圖1 丙烯洗滌系統(tǒng)中二閃線改造前工藝流程圖Fig.1 Flowsheet of the second flash pipeline in Propylene washing system before revamp

T-301 底部出料丙烯和聚丙烯粉末經(jīng)過二閃線:80mm→100mm→200mm→F-301。

在生產(chǎn)均聚物和無規(guī)共聚物時,丙烯及聚丙烯在二閃線中的流量較低,經(jīng)過上述路徑的過程中,二閃線的管徑為80mm 時,液相丙烯閃蒸為氣相丙烯,氣相丙烯攜帶著少量細(xì)粉經(jīng)過變徑后,丙烯粉末被壓送的氣速急劇下降,垂直管單位管長壓降隨氣速下降而減小,當(dāng)氣速下降造成壓降正好等于固體靜壓頭的增加時,單位管長壓降就會出現(xiàn)最小值,此時的氣速為最小能量輸送速度。二閃線的200mm 管線垂直上升進(jìn)入F-301,這個垂直高度是35m,丙烯氣攜帶著聚丙烯細(xì)粉在經(jīng)過此垂直管路的過程中,當(dāng)氣速下降至不足以使粉體保持懸浮狀態(tài)時,局部管路截面內(nèi)將聚集固體,即管路被固體所噎塞。在垂直管實際的氣力輸送過程中,操作氣速應(yīng)保持大于噎塞速度才能避免管路被堵塞。

二閃線因輸送氣速小而出現(xiàn)噎塞現(xiàn)象,造成管線被堵塞,嚴(yán)重時導(dǎo)致細(xì)粉在T-301 底部積聚而堵塞再沸器E-303。裝置在開、停車期間,二閃線已因此原因堵塞了3 次。為了防止二閃線堵塞,需要增大二閃線流量,導(dǎo)致大量丙烯進(jìn)入火炬系統(tǒng),造成資源浪費,單耗增大。將二閃線管道及物料參數(shù)代入噎塞速度關(guān)聯(lián)式計算出噎塞速度,與實際參數(shù)進(jìn)行對比,丙烯及聚丙烯粉末在二閃線中的實際速度與噎塞速度的對比值見表1。

表1 二閃線中流體實際速度與噎塞速度對照表Tab.1 Actual velocity and choking velocity of the fluidin the second flash pipeline

由表1 數(shù)據(jù)得出:(1)管線尺寸越大,噎塞速度越大,而實際速度卻越小,當(dāng)管線實際速度小于噎塞速度時就會發(fā)生堵塞,這就是堵塞總發(fā)生在200mm 管線前端的原因。(2)當(dāng)管線中丙烯及聚丙烯細(xì)粉的質(zhì)量流量越小,噎塞速度越大;質(zhì)量流量越大,實際速度也越大,這就是堵塞總發(fā)生在開、停車過程中的原因。在裝置開、停車時為了減小丙烯去火炬的排放量,盡量降低二閃線的丙烯流量,實際線速度降至與噎塞速度一樣大小時,管線就會被堵塞。

3 二閃線技術(shù)改造方案

聚丙烯裝置生產(chǎn)均聚和無規(guī)共聚物時,丙烯回收系統(tǒng)中二閃線出現(xiàn)堵塞現(xiàn)象,通過分析聚丙烯裝置二閃線發(fā)生堵塞的原因后,對二閃線進(jìn)行了技術(shù)改造:二閃線在變徑前增加一個三通閥,在生產(chǎn)均聚和無規(guī)共聚物時,采用將80mm 管線不變徑,直接進(jìn)入F-301,在生產(chǎn)抗沖共聚時,三通閥切向變徑管線。丙烯洗滌系統(tǒng)中二閃線技改后的工藝流程見圖2。

圖2 丙烯洗滌系統(tǒng)中二閃線改造后工藝流程圖Fig.2 Flowsheet of the second flash pipeline in Propylene washing system after revamp

T-301: 丙烯洗滌塔; E-301: 丙烯冷凝器;E-303:T-301 再沸器;F-301:袋式過濾器;

P-302A/B:T-301 回流泵;D-302:丙烯進(jìn)料罐;D-301:閃蒸罐;R-401:共聚反應(yīng)器;D-601/D-602: 排放罐; HV-302/HV-311: 三通閥;HV-313:新增三通閥;PWW:工藝水。

從二閃線堵塞的原因分析及表1 數(shù)據(jù)可知,技改選擇在80mm 管線或者100mm 管線不變徑的方案都可行,可是如果選擇在100mm 管線后不變徑,一方面增加投資,另一方面100mm 管線位置不方便三通閥安裝和巡檢;選擇在80mm 管線后不變徑,能將來自T-301 的丙烯在管線中完全汽化后送入低壓丙烯洗滌系統(tǒng)進(jìn)行回收,也能利用汽化后的丙烯氣將聚丙烯細(xì)粉順利的送入F-301。

4 二閃線技術(shù)改造后的情況

4.1 改造效果

2014 年12 月初對二閃線進(jìn)行技術(shù)改造,達(dá)到了預(yù)期效果。在生產(chǎn)均聚和無規(guī)共聚物時,裝置開、停車或者正常運行過程中,二閃線中物料質(zhì)量流量≥0.0972kg·s-1時均未出現(xiàn)過堵塞現(xiàn)象。技改前,為了保證二閃線不被堵塞,每隔30min 對二閃線沖洗一次,沖洗二閃線的質(zhì)量流量范圍為(0.833~1.39)kg·s-1,每次沖洗(3~5)s。這樣對下游低壓丙烯回收系統(tǒng)造成沖擊,使得低壓丙烯回收系統(tǒng)操作不平穩(wěn),甚至使下游系統(tǒng)停車,影響裝置長周期運行。技改后,二閃線不但未發(fā)生堵塞現(xiàn)象,而且也無需頻繁對其進(jìn)行沖洗,下游系統(tǒng)運行平穩(wěn)。

二閃線技改后,在生產(chǎn)抗沖共聚物時,裝置負(fù)荷每小時增至41t。二閃線的流量增加,80mm 管線將不能滿足將所有丙烯汽化后進(jìn)行回收,一方面對管線造成沖擊,另一方面若是液相丙烯被帶入袋濾器F-301,則會給F-301 帶來危險。因此要將新增三通閥切向變徑方向,以保證二閃線中大量的丙烯被完全汽化后進(jìn)行回收。

4.2 改造的環(huán)境及經(jīng)濟評價

裝置開車過程中,若二閃線流量大,則有大量丙烯進(jìn)入火炬系統(tǒng)進(jìn)行燃燒;若二閃線流量小,易造成二閃線堵塞,裝置要進(jìn)行緊急停車處理,停車期間所有丙烯無法回收,只能排入火炬系統(tǒng)進(jìn)行燃燒,火炬燃燒產(chǎn)生CO2,雖然CO2不污染環(huán)境,但是它會引起溫室效應(yīng),導(dǎo)致全球變暖,北極冰川融化,海平面上升等一系列環(huán)境問題,不利于“節(jié)能、降耗、環(huán)?!薄<几暮蠖W線未發(fā)生堵塞,裝置沒有因此而向火炬系統(tǒng)排放丙烯,向“綠色化學(xué)”又邁進(jìn)了一步。

二閃線技改后,未出現(xiàn)堵塞現(xiàn)象,保證了裝置的平穩(wěn)運行,明顯降低了丙烯單耗,提高了裝置利用效率。由于市場需求,聚丙烯裝置每年生產(chǎn)抗沖共聚物的時間只有20d 左右,其余時間生產(chǎn)均聚物。若二閃線堵塞,每次大約生產(chǎn)不合格產(chǎn)品40t,每次直接經(jīng)濟損失達(dá)30 萬元;二閃線堵塞或者因二閃線堵塞而導(dǎo)致E-303 的堵塞,都要進(jìn)行停車清理,2014 年技改前聚丙烯裝置二閃線堵塞3 次,停車清理時間總計12d,停產(chǎn)期間少生產(chǎn)聚丙烯約750t/d,共計造成利潤損失約980 萬元。本次二閃線技術(shù)改造總投資65 萬元,由此可見二閃線技改的經(jīng)濟效益十分可觀。

5 結(jié)語

陜西延長中煤榆能化公司聚丙烯裝置丙烯回收系統(tǒng)二閃線技術(shù)改造后,丙烯回收系統(tǒng)運行平穩(wěn),二閃線未出現(xiàn)堵塞現(xiàn)象,也未因此原因造成裝置非計劃停、開車,降低了丙烯單耗。技改符合環(huán)保要求,提高裝置盈利能力,增加經(jīng)濟效益。

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