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一起跳機(jī)事件的原因分析及整改措施

2015-03-23 09:58陸云召
電力安全技術(shù) 2015年6期
關(guān)鍵詞:汽包省煤器燃機(jī)

陸云召

(中山嘉明電力有限公司,廣東 中山 528437)

0 引言

某電廠某390 MW F級(jí)改進(jìn)型(燃機(jī)型號(hào)為M701F4)熱電聯(lián)產(chǎn)燃?xì)庹羝?lián)合循環(huán)機(jī)組,配套有1臺(tái)低NOx燃?xì)廨啓C(jī)、1臺(tái)燃機(jī)發(fā)電機(jī)、1臺(tái)蒸汽輪機(jī)、1臺(tái)汽機(jī)發(fā)電機(jī)、1臺(tái)無補(bǔ)燃三壓再熱型余熱鍋爐及其相關(guān)的輔助設(shè)備,外加配套熱網(wǎng)工程。

燃機(jī)配置了TCA(turbine cooling air)系統(tǒng)可用于冷卻燃機(jī)透平轉(zhuǎn)子和動(dòng)葉片,冷卻空氣來自壓氣機(jī)排氣,并通過TCA冷卻后供給透平轉(zhuǎn)子和動(dòng)葉片,TCA的冷卻水來自高壓給水泵出口。

燃機(jī)TCA共設(shè)置2個(gè)給水流量控制閥,分別為FCV-1閥(凝汽器側(cè))和FCV-2閥(鍋爐側(cè))。FCV-1閥僅用于燃機(jī)啟動(dòng)初期,這是由于在啟動(dòng)初期給水壓力較低,TCA回水在壓差較低的情況下不能回至鍋爐高壓汽包。為保證燃機(jī)TCA可通過最小流量的冷卻水,避免TCA管內(nèi)給水汽化,此時(shí)通過控制FCV-1閥將TCA回水返回凝汽器;當(dāng)燃機(jī)負(fù)荷逐漸增加后,F(xiàn)CV-2閥投入運(yùn)行,F(xiàn)CV-1閥關(guān)閉。在燃機(jī)正常運(yùn)行期間,TCA冷卻器冷卻水流量由給水流量控制閥(鍋爐側(cè))FCV-2控制。通過監(jiān)視流量計(jì)FT1,流量信號(hào)會(huì)直接傳遞到燃機(jī)控制系統(tǒng)GTC,從而達(dá)到FCV-2控制的目的。設(shè)置燃機(jī)TCA給水流量低跳閘保護(hù),避免TCA冷卻器給水管路出現(xiàn)汽化現(xiàn)象。

1 事故前機(jī)組運(yùn)行方式

機(jī)組總負(fù)荷為300 MW,其中5號(hào)燃機(jī)負(fù)荷為190 MW,6號(hào)汽機(jī)負(fù)荷為110 MW,高壓主蒸汽壓力為8.15 MPa,高壓主蒸汽溫度為558 ℃,再熱蒸汽壓力為2.69 MPa,再熱蒸汽溫度為559 ℃。各輔機(jī)在投運(yùn)狀態(tài),高、中、低汽包水位調(diào)整門在自動(dòng)狀態(tài),主、再熱蒸汽減溫水調(diào)整門在自動(dòng)狀態(tài)。廠用電運(yùn)行方式為:220 kV雙母并列運(yùn)行,5號(hào)主變(5B)掛1M,6號(hào)主變(6B)掛2M,5號(hào)高廠變(05T)供機(jī)組廠用電,12號(hào)高備變(12B)充電狀態(tài)作為機(jī)組廠用電的備用電源。

2 事故過程

2014-06-07T07:13,運(yùn)行人員執(zhí)行5號(hào)余熱鍋爐定期排污操作。當(dāng)完成5號(hào)余熱鍋爐高壓蒸發(fā)器第3路定排時(shí),發(fā)現(xiàn)5號(hào)余熱鍋爐高壓汽包水位從-2 mm逐步上升。此時(shí)高壓汽包水位設(shè)定值為40 mm,高壓汽包水位主路調(diào)整門的開度為55 %(反饋值)。操作人員將高壓汽包水位設(shè)定值改為17 mm,但水位仍繼續(xù)上升,隨后操作人員將高壓汽包水位主路調(diào)整門由自動(dòng)控制切為手動(dòng)控制。操作人員將高壓汽包水位手動(dòng)調(diào)整至正常值后,將高壓汽包水位主路調(diào)整門投回自動(dòng)控制,當(dāng)高壓汽包水位主路調(diào)整門一投入自動(dòng)后,該調(diào)整門突然迅速開大至85 %,燃機(jī)TCA給水流量從35 t/h急劇減小。為抑制高壓給水主調(diào)整門開大的趨勢(shì),操作人員立即將高壓汽包水位設(shè)定值改為26 mm,但高壓給水調(diào)整門仍繼續(xù)開大(當(dāng)時(shí)調(diào)整門的輸出指令為95 %)。

07:24,5號(hào)燃機(jī)TCA給水流量銳減至21 t/h,5號(hào)燃機(jī)跳閘,首出原因?yàn)椤叭紮C(jī)TCA給水流量低跳閘”。5號(hào)燃機(jī)甩負(fù)荷190 MW,運(yùn)行人員立即將6號(hào)汽機(jī)打閘,打開高、中、低壓蒸汽旁路門,軸封汽轉(zhuǎn)輔汽供,調(diào)整好鍋爐汽包水位。

07:55,5號(hào)燃機(jī)轉(zhuǎn)速到0,盤車自投正常。

07:58,6號(hào)汽機(jī)轉(zhuǎn)速到0,手動(dòng)投入盤車運(yùn)行正常。

3 事故原因分析

3.1 首出原因

造成此次跳機(jī)的首出原因?yàn)椤?號(hào)燃機(jī)TCA給水流量低”。

操作人員將高壓汽包水位手動(dòng)調(diào)至正常值后,再將高壓汽包水位主路調(diào)整門投回自動(dòng)控制時(shí),該調(diào)整門迅速開大至85 %,大量給水進(jìn)入高壓汽包,造成5號(hào)燃機(jī)TCA給水流量從35 t/h急劇減小。事后查看歷史曲線得知,當(dāng)高壓給水主路調(diào)整門開大至85 %時(shí),燃機(jī)TCA給水流量由300 MW負(fù)荷時(shí)對(duì)應(yīng)的35 t/h降至21 t/h,低于其燃機(jī)內(nèi)部的函數(shù)設(shè)定值,最終導(dǎo)致燃機(jī)TCA給水流量低保護(hù)動(dòng)作跳機(jī)。

3.2 主要原因

3.2.1 對(duì)機(jī)組主要保護(hù)定值不清楚

當(dāng)班運(yùn)行人員執(zhí)行5號(hào)余熱鍋爐高壓蒸發(fā)器第3路定排時(shí),發(fā)現(xiàn)5號(hào)余熱鍋爐高壓汽包水位從-2 mm呈上升趨勢(shì)。當(dāng)時(shí)嘗試修改高壓汽包水位的設(shè)定值來抑制水位上升,但高壓汽包的水位仍繼續(xù)上升;當(dāng)水位升至40 mm時(shí),將高壓汽包水位調(diào)整門由自動(dòng)控制切為手動(dòng)控制。

鍋爐高、中、低3個(gè)汽包均設(shè)置水位高Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ值和低Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ值保護(hù),當(dāng)水位達(dá)到高/低Ⅰ值時(shí),先報(bào)警,提示運(yùn)行人員注意;當(dāng)水位繼續(xù)上升/下降到高/低Ⅱ值時(shí),就會(huì)聯(lián)鎖打開汽包事故放水電動(dòng)門,或聯(lián)鎖關(guān)閉所有定期排污電動(dòng)門;當(dāng)水位繼續(xù)上升/下降到高/低Ⅲ值時(shí),經(jīng)延時(shí)5 s后跳機(jī)。

高壓汽包的水位保護(hù)定值:高/低Ⅰ值為50 mm/-50 mm,高/低Ⅱ值為200 mm/-200 mm,高/低Ⅲ值為450 mm/-450 mm。雖然高壓汽包水位上升,但上升幅度不大且水位未達(dá)到高Ⅰ值,運(yùn)行人員就盲目人為干擾機(jī)組的自動(dòng)調(diào)節(jié)功能,反映出運(yùn)行人員遇事過于緊張,對(duì)機(jī)組的主要保護(hù)定值尚不熟悉。

3.2.2 對(duì)汽包水位調(diào)節(jié)邏輯不熟悉

高壓給水泵出口有2個(gè)調(diào)節(jié)閥:高壓省煤器進(jìn)口電動(dòng)調(diào)節(jié)閥(給水調(diào)整門主路)和高壓省煤器進(jìn)口30 %電動(dòng)調(diào)節(jié)閥(給水調(diào)整門旁路)。當(dāng)高壓省煤器進(jìn)口電動(dòng)調(diào)節(jié)閥從手動(dòng)切自動(dòng)時(shí),通過邏輯聯(lián)鎖,確保高壓省煤器進(jìn)口30 %電動(dòng)調(diào)節(jié)閥切自動(dòng)控制。當(dāng)高壓省煤器進(jìn)口電動(dòng)調(diào)節(jié)閥從自動(dòng)切手動(dòng)時(shí),僅對(duì)其本身起作用,即不會(huì)使高壓省煤器進(jìn)口30 %電動(dòng)調(diào)節(jié)閥切手動(dòng)。當(dāng)高壓省煤器進(jìn)口30 %電動(dòng)調(diào)節(jié)閥從自動(dòng)切手動(dòng)時(shí),僅對(duì)其本身起作用,即不會(huì)使高壓省煤器進(jìn)口電動(dòng)調(diào)節(jié)閥切手動(dòng)。當(dāng)“高壓給水調(diào)節(jié)輸出”值(即PID輸出值)低于40 %時(shí),若高壓給水調(diào)節(jié)處于自動(dòng)狀態(tài),就會(huì)由主路自動(dòng)切換為旁路調(diào)節(jié)。

當(dāng)上述2個(gè)調(diào)節(jié)閥同時(shí)處于手動(dòng)狀態(tài)時(shí),PID輸出才會(huì)跟蹤閥位當(dāng)前值;當(dāng)任意1個(gè)調(diào)節(jié)閥處于自動(dòng)狀態(tài)時(shí),PID會(huì)根據(jù)調(diào)節(jié)目標(biāo)偏差計(jì)算自動(dòng)指令。機(jī)組帶正常負(fù)荷運(yùn)行時(shí),高壓省煤器進(jìn)口電動(dòng)調(diào)節(jié)閥和高壓省煤器進(jìn)口30 %電動(dòng)調(diào)節(jié)閥都可投入自動(dòng)狀態(tài);或高壓省煤器進(jìn)口電動(dòng)調(diào)節(jié)閥處于自動(dòng)狀態(tài),高壓省煤器進(jìn)口30 %電動(dòng)調(diào)節(jié)閥處于手動(dòng)狀態(tài)。

運(yùn)行操作人員發(fā)現(xiàn)高壓汽包水位上升至40 mm時(shí),將高壓汽包水位由自動(dòng)調(diào)節(jié)切為手動(dòng)調(diào)節(jié),但僅將高壓省煤器進(jìn)口電動(dòng)調(diào)節(jié)閥由自動(dòng)切手動(dòng)狀態(tài),高壓省煤器進(jìn)口30 %電動(dòng)調(diào)節(jié)閥仍舊處于自動(dòng)狀態(tài)。在調(diào)整水位過程中,PID輸出值不斷增大至95 %,但運(yùn)行人員未留意此參數(shù)的變化情況。當(dāng)水位調(diào)整穩(wěn)定后,將高壓省煤器進(jìn)口電動(dòng)調(diào)節(jié)閥由手動(dòng)切自動(dòng)狀態(tài)后,突然發(fā)現(xiàn)高壓省煤器進(jìn)口電動(dòng)調(diào)節(jié)閥快速開大,造成閥前至燃機(jī)TCA給水壓力、流量降低,導(dǎo)致燃機(jī)TCA給水流量低保護(hù)動(dòng)作燃機(jī)跳閘。若運(yùn)行人員將高壓給水主路切手動(dòng)調(diào)節(jié),同時(shí)將高壓省煤器進(jìn)口30 %電動(dòng)調(diào)節(jié)閥切手動(dòng)狀態(tài),即PID輸出值跟蹤當(dāng)前主路調(diào)閥的開度,則可避免此次事故的發(fā)生。

3.2.3 處理突發(fā)事件不夠冷靜

運(yùn)行人員將高壓給水主路調(diào)整門由手動(dòng)切自動(dòng)時(shí),發(fā)現(xiàn)該調(diào)整門突然開大至85 %,此時(shí)至機(jī)組跳閘約有1 min。但運(yùn)行人員未及時(shí)將該調(diào)整門切回手動(dòng)控制,也未手動(dòng)關(guān)小調(diào)整門以控制給水流量,只是對(duì)高壓汽包水位的設(shè)定值進(jìn)行了3次修改,分別為26 mm,17 mm及11 mm;此時(shí)PID輸出實(shí)際指令為95 %,當(dāng)前值跟蹤輸出值,高壓給水調(diào)整閥仍保持開大狀態(tài)。此事故反映出運(yùn)行人員在處理突發(fā)性事件時(shí),欠缺經(jīng)驗(yàn),不夠果斷和冷靜,最后造成人為操作失誤的跳機(jī)事件,給企業(yè)帶來一定經(jīng)濟(jì)損失和不良的影響。

4 暴露的問題

(1)本次跳機(jī)事件暴露出運(yùn)行人員對(duì)機(jī)組熱工保護(hù)邏輯不夠熟悉。跳機(jī)事件發(fā)生前,機(jī)組剛完成168 h試運(yùn)移交生產(chǎn)。在機(jī)組調(diào)試期間運(yùn)行人員依賴調(diào)試人員,造成機(jī)組正式移交生產(chǎn)后,值班人員對(duì)機(jī)組相關(guān)操作熟練程度不足,運(yùn)行人員的培訓(xùn)工作也不到位。

(2)新機(jī)組投產(chǎn)后管理不到位。對(duì)有關(guān)機(jī)組熱控、各種主保護(hù)、順序控制、模擬量控制等邏輯清冊(cè)、資料收集不全,新機(jī)組投產(chǎn)后的運(yùn)行規(guī)程和系統(tǒng)圖尚未完善。

(3)鍋爐高、中、低3個(gè)汽包的定期排污電動(dòng)門長期未關(guān)嚴(yán),造成進(jìn)行定期排污工作時(shí)汽包水位波動(dòng)較大。

(4)燃機(jī)TCA給水流量低只有跳機(jī)值,沒有報(bào)警值,在一定程度上未起到提示運(yùn)行人員注意的作用。

(5)鍋爐高壓汽包水位控制與當(dāng)初的設(shè)計(jì)說明出入較大。根據(jù)設(shè)計(jì)說明,當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí),控制回路應(yīng)強(qiáng)制切到手動(dòng):①高壓汽包水位壞質(zhì)量;②設(shè)定值與實(shí)際值偏差大。事實(shí)上,當(dāng)PID輸出指令與實(shí)際閥位的指令偏差大時(shí),高壓給水主調(diào)閥仍處于自動(dòng)狀態(tài),這是一個(gè)明顯的缺陷。

(6)在DCS上操作鍋爐高、中、低汽包的水位調(diào)整門主路和旁路門時(shí),無論操作哪個(gè)調(diào)整門,均會(huì)同時(shí)彈出2個(gè)調(diào)整門的操作窗口,易造成運(yùn)行人員誤操作。

5 整改措施

(1)加強(qiáng)對(duì)運(yùn)行人員的培訓(xùn),建立、完善班組培訓(xùn)記錄、安全學(xué)習(xí)臺(tái)賬等。每月各班組至少進(jìn)行1次事故演習(xí),每個(gè)季度至少進(jìn)行1次各專業(yè)間的事故聯(lián)合演習(xí)。

(2)規(guī)范、完善機(jī)組定期工作的執(zhí)行程序。

(3)各專業(yè)完成各自的機(jī)組主保護(hù)、順序控制、模擬量控制等邏輯清冊(cè)的編制工作,形成教材,并擇機(jī)組織對(duì)運(yùn)行人員進(jìn)行更深層次的培訓(xùn)。

(4)對(duì)運(yùn)行人員進(jìn)行事故預(yù)案和現(xiàn)場(chǎng)處置措施培訓(xùn),由各值班組自行組織學(xué)習(xí),各專業(yè)專工給予支持。

(5)新機(jī)組投產(chǎn)后的相關(guān)規(guī)程和系統(tǒng)圖的修編工作要盡快完成,并且進(jìn)行試行版的第1次修訂,充分利用學(xué)習(xí)班對(duì)運(yùn)行人員進(jìn)行培訓(xùn)。

(6)重新核對(duì)DCS邏輯、保護(hù)整定值清單,若發(fā)現(xiàn)DCS邏輯、保護(hù)定值與設(shè)計(jì)說明不一致,應(yīng)積極討論。

(7)收集培訓(xùn)資料、廠家資料、說明書、調(diào)試方案、調(diào)試報(bào)告、規(guī)程等,組成1個(gè)培訓(xùn)資料文件包,便于系統(tǒng)地培訓(xùn)和學(xué)習(xí)。

(8)與廠家聯(lián)系,增加1個(gè)燃機(jī)TCA給水流量低報(bào)警值,以達(dá)到提示運(yùn)行人員注意的目的。

(9)做好機(jī)組在保質(zhì)期間設(shè)備缺陷的匯總工作,督促建設(shè)單位及時(shí)處理遺留的缺陷,以保證機(jī)組的安全穩(wěn)定運(yùn)行。

(10)將DCS中鍋爐高、中、低汽包水位調(diào)整門主路和旁路門的操作窗口分開,防止運(yùn)行人員誤操作。

6 結(jié)束語

近年來,由于運(yùn)行人員對(duì)機(jī)組主保護(hù)及控制系統(tǒng)邏輯不熟悉,引發(fā)了多起機(jī)組誤操作或跳機(jī)事故。這提醒電廠要重視對(duì)運(yùn)行人員的日常培訓(xùn)工作,并規(guī)范運(yùn)行管理。通過切實(shí)落實(shí)各項(xiàng)整改措施,加大對(duì)運(yùn)行人員的培訓(xùn)力度和規(guī)范機(jī)組各項(xiàng)操作規(guī)程,以減少人為因素引發(fā)的跳機(jī)停爐事故,確保機(jī)組的安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,減少企業(yè)的經(jīng)濟(jì)損失。

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