李洪革(中油遼河油田錦州采油廠, 遼寧 凌海 121209)
新型暫堵劑在稀油井作業(yè)及洗井中的應(yīng)用
李洪革(中油遼河油田錦州采油廠, 遼寧 凌海 121209)
新型暫堵劑具有良好的造壁性能,封堵率和恢復(fù)率都在90%以上,能夠滿足不同油井洗井的需要,且不造成油層污染。在2012~2014年現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用過(guò)程中,取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益,具有推廣和應(yīng)用的價(jià)值。
錦州油區(qū); 稀油井; 暫堵;效果
錦州油區(qū)屬疏松砂巖油藏,成巖作用差,稀油、稠油并存,油藏類型復(fù)雜。隨著開發(fā)的不斷深入,修井作業(yè)中的漏失不局限在稠油區(qū)塊,在稀油區(qū)塊中的漏失也日益明顯,在作業(yè)過(guò)程中易造成修井液進(jìn)入地層,污染地層且不能達(dá)到很好的作業(yè)效果,洗井、排砂和作業(yè)后油井生產(chǎn)恢復(fù)期長(zhǎng),尤其是稀油井表現(xiàn)更為明顯。
針對(duì)目前現(xiàn)狀,我們進(jìn)行了暫堵劑的現(xiàn)狀分析調(diào)研。目前修井作業(yè)過(guò)程中使用的暫堵劑主要為兩類,一類是粉體暫堵劑、凝膠暫堵劑,都屬于聚丙烯酰胺凝膠體系類型的暫堵劑,該種類型暫堵劑具有較強(qiáng)的封堵性能,具有較好的降濾失作用,在油田稠油井修井作業(yè)中使用比較廣泛。但該種凍膠屬于剛性網(wǎng)格結(jié)構(gòu),不易降解、破壞,在稀油井作業(yè)過(guò)程中,極易損害地層,造成滲透率下降,致使產(chǎn)液量降低,甚至將油水井封堵死,并且聚丙烯酰胺凝膠剪切碎片極易卡泵,影響油井的正常舉升和生產(chǎn)。另一類為油溶性暫堵劑,該種暫堵劑封堵后,在地下油藏溫度下,能被油溶解而自動(dòng)解除封堵,是一種無(wú)污染較好的暫堵劑,但該種暫堵劑價(jià)格昂貴,僅限于地層能量充足或者虧空不嚴(yán)重的油水井,不易在稀油井中普遍應(yīng)用,比較適用于低滲油藏中應(yīng)用。
錦州油區(qū)的稀油區(qū)塊主要分布在錦16興、錦2-6-9杜、錦99杜和錦150中等主力含油區(qū)塊,在以上區(qū)塊進(jìn)行修井作業(yè)和日常的洗井作業(yè)過(guò)程中,地層漏失將導(dǎo)致修井液污染油層,延長(zhǎng)排液期,降低油井產(chǎn)能,影響我們?nèi)粘5男蘧鳂I(yè)的進(jìn)行。針對(duì)稀油井漏失嚴(yán)重的問(wèn)題,需要進(jìn)行洗井或者作業(yè)前的暫堵。目前錦州油區(qū)普遍采用粉體暫堵劑,即聚丙烯酰胺凝膠體系的暫堵劑,存在很大弊端,經(jīng)常將油井開井供液差或者封堵死,為此,作業(yè)過(guò)程中,一般現(xiàn)場(chǎng)漏失量的大和小,選擇是否采用沖砂暫堵技術(shù),大多數(shù)在稀油井現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用較少。
為了更好的解決以上稀油井中作業(yè)過(guò)程中的矛盾,我們欲研制一種稀油漏失井使用的新型暫堵劑,既有較強(qiáng)的封堵能力、容易降解、破膠時(shí)間可控,又對(duì)油層無(wú)傷害,無(wú)污染,并且具有一定的油溶性暫堵劑。
通過(guò)研究、篩選和室內(nèi)試驗(yàn)評(píng)價(jià),我們采用有機(jī)交聯(lián)劑、瓜膠和石油樹脂配成復(fù)合弱凝膠暫堵體系(正在申報(bào)專利中),該凝膠體系暫堵劑具有封堵能力強(qiáng)、易降解,對(duì)儲(chǔ)層無(wú)傷害、無(wú)污染,并且具有一定的油溶性,試驗(yàn)溶解可達(dá)到90%以上。
主要性能指標(biāo) 封堵率:大于或者等于95%;油溶率:大于或者等于90%;成交時(shí)間:30min可控可調(diào);成交溫度:20~60℃可調(diào);破膠時(shí)間:4~48h可控可調(diào)。
經(jīng)室內(nèi)性能測(cè)試,新型暫堵劑具有良好的造壁性能,封堵率和恢復(fù)率都在95%以上,能夠滿足不同油井洗井的需要,且不造成油層污染。2012年,該種暫堵劑在錦16興現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)24井次,成功23井次,封堵率達(dá)95.8%%,能夠滿足不同油井洗井的需要。試驗(yàn)的24井次中的修井液的用量只是常規(guī)用量的三分之一,恢復(fù)期由原來(lái)的6.5天縮短到3天,取得了很好的經(jīng)濟(jì)效益。
2012~2014年期間,錦州油區(qū)現(xiàn)場(chǎng)累計(jì)應(yīng)用新型暫堵沖砂、洗井661井次,取得了較好效果,整體表現(xiàn)在:一是稀油高漏失井,在暫堵后洗井、沖砂后均可正常返液,漏失量很??;二是洗井后排液天數(shù)長(zhǎng)的井,在暫堵后排液天數(shù)均有不同程度減少;三是施工的661井次中,油井正常生產(chǎn)時(shí)間均在27d以上,未發(fā)生過(guò)檢泵等異常情況。
錦2-6-226井,正常生產(chǎn)3小層,目的層興隆臺(tái),滲透率在1000MD以上,最大滲透率為3028.1MD,以往作業(yè)沖砂、洗井時(shí)漏失非常嚴(yán)重,熱洗是基本不見返液,洗井結(jié)束后套壓仍然為負(fù),2012年9月,作業(yè)洗井時(shí),洗井90方不見返液。2012年11月實(shí)施新型暫堵洗井作業(yè),擠入暫堵劑33方,后置液10方,然后清水頂替壓力3.0MPa是開始正常洗井、沖砂循環(huán)作業(yè),暫堵后48h內(nèi)的修井過(guò)程中地層漏失量很小,完井后油井動(dòng)液面恢復(fù)也較快,該井措施后的60d內(nèi)平均日產(chǎn)液量29方,平均日產(chǎn)油4.6噸,生產(chǎn)形勢(shì)穩(wěn)定。
(1) 經(jīng)室內(nèi)試驗(yàn)和現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用證明,應(yīng)用有機(jī)交聯(lián)劑、瓜膠和石油樹脂配制的復(fù)合凝膠體系適應(yīng)于錦州油區(qū)的稀油井的暫堵。(2) 2012~2014年期間,現(xiàn)場(chǎng)累計(jì)實(shí)施新型暫堵技術(shù)661井次,累計(jì)節(jié)約成本215.6萬(wàn)元,經(jīng)濟(jì)效益顯著。(3) 下一步繼續(xù)加強(qiáng)新型暫堵劑配方的優(yōu)化設(shè)計(jì),將藥劑成本進(jìn)行控制,開發(fā)出更低成本的暫堵技術(shù)。
[1]王正坤.新型油井暫堵洗井技術(shù)研究與應(yīng)用[J].石油地質(zhì)與工程,2007,(06).
李洪革(1970-),男,助理工程師,主要負(fù)責(zé)井下作業(yè)技術(shù)、安全監(jiān)督等方面工作。