歐陽凰生(江西省鄱陽湖液化天然氣有限公司,江西南昌 330029)
劉福英(江西省天然氣有限公司,江西南昌 330029
付強(qiáng)(江西省鄱陽湖液化天然氣有限公司,江西南昌 330029)
淺談大容積LNG儲(chǔ)罐焊接施工質(zhì)量控制及改進(jìn)措施
歐陽凰生(江西省鄱陽湖液化天然氣有限公司,江西南昌 330029)
劉福英(江西省天然氣有限公司,江西南昌 330029
付強(qiáng)(江西省鄱陽湖液化天然氣有限公司,江西南昌 330029)
近幾年,我國液化天然氣(LNG)工業(yè)的快速發(fā)展對大容積LNG儲(chǔ)罐的焊接質(zhì)量提出了更高的要求。本人結(jié)合內(nèi)陸某LNG項(xiàng)目2萬立方米低溫儲(chǔ)罐的建造,了解項(xiàng)目儲(chǔ)罐焊縫焊接的現(xiàn)狀,分析了存在的原因,重點(diǎn)介紹了焊接質(zhì)量控制的改進(jìn)措施,并通過關(guān)鍵工序的具體實(shí)施,提高了焊縫一次合格率,為今后類似的大型LNG儲(chǔ)罐焊接施工提供參考經(jīng)驗(yàn)。
大容積;LNG儲(chǔ)罐;焊接質(zhì)量;改進(jìn)措施
LNG儲(chǔ)罐為大容積低溫?;稬NG儲(chǔ)存設(shè)備,LNG具有低溫、易燃易爆等特性[1],因而LNG儲(chǔ)罐的建設(shè)運(yùn)營顯得尤為重要。采用倒裝安裝工藝,內(nèi)外罐壁結(jié)構(gòu)型式的施工工序復(fù)雜、焊接作業(yè)量大、質(zhì)量要求高是大型LNG儲(chǔ)罐安裝工程的主要施工特點(diǎn),對于大型低溫儲(chǔ)罐的安裝質(zhì)量來說,焊接質(zhì)量是核心。
1.1 焊接焊縫檢測
搜集了外罐焊縫檢測效果,探傷拍片共拍951張,返修15張,焊接一次合格率98.4%,大于國家規(guī)范要求的96%。
1.2 焊縫質(zhì)量
焊縫在焊接過程中因熔池中的氣體未完全溢出而熔池已經(jīng)凝固而產(chǎn)生的孔隙現(xiàn)象。在焊接過程中熔池中含有部分夾雜物,焊縫凝固后形成的夾渣現(xiàn)象。另外,在外罐安裝焊接作業(yè)過程中除了孔隙、夾渣現(xiàn)象外還存在少量咬邊現(xiàn)象。
2.1 氣孔產(chǎn)生的原因[2]
焊接過程中由于防風(fēng)措施不合格,熔池混入氣體;焊接材料沒有經(jīng)過烘焙或烘焙不符合國家規(guī)范的要求,焊絲清理不干凈,在焊接過程中自身產(chǎn)生氣體進(jìn)入熔池;焊件清理不干凈;雜質(zhì)在焊接高溫時(shí)產(chǎn)生氣體進(jìn)入熔池等。
2.2 夾渣產(chǎn)生的原因[3]
焊件清理不干凈、多層多道焊層間藥皮清理不干凈、焊接過程中藥皮脫落在熔池中,電弧過長、焊接角度不對、焊層過厚、焊接速度過快等導(dǎo)致熔池中熔化的雜質(zhì)未浮出而熔池凝固。
2.3 咬邊產(chǎn)生的原因[4]
咬邊現(xiàn)象即焊縫與母材熔合不好,出現(xiàn)溝槽的現(xiàn)象。焊接線能量較大,電弧過長,焊條角度不當(dāng),焊絲送進(jìn)速度過快或過慢等是造成咬邊現(xiàn)象的主要原因。
3.1 提高焊接作業(yè)施工環(huán)境
風(fēng)速大易造成偏弧,天氣冷易產(chǎn)生冷裂紋,濕度高會(huì)易致氫脆。搭設(shè)防風(fēng)棚,在風(fēng)速較高的環(huán)境中嚴(yán)禁施工,下雨時(shí)不施工。
3.2 嚴(yán)格焊接材料管理制度
焊材使用前須按照國家規(guī)范進(jìn)行嚴(yán)格的烘焙,建立完整的發(fā)放制度,干燥程度未達(dá)到要求或藥皮脫落的焊條的不得使用于焊接作業(yè)中。
3.3 焊前清理
在焊縫組對前對焊縫進(jìn)行清理并檢查,確保焊件坡口周圍10—15mm范圍內(nèi)打磨清理干凈直至發(fā)出金屬光澤。
3.4 嚴(yán)格焊接工藝
嚴(yán)格要求焊工焊接作業(yè),選用合適的焊接線能量參數(shù),焊接速度不能過快,掌握焊弧長度。手工氬弧焊焊工應(yīng)控制保護(hù)氣流流量,且氬氣純度滿足焊接要求標(biāo)準(zhǔn)。
3.5 強(qiáng)化焊后監(jiān)管
對焊接完成后需對焊縫錯(cuò)邊量進(jìn)行抽檢,滿足設(shè)計(jì)圖紙要求后方可進(jìn)行焊接。對于存在氣孔、夾渣、咬邊等不合格焊縫應(yīng)進(jìn)行打磨補(bǔ)焊,直至滿足圖紙要求。所有焊縫進(jìn)行編號記錄,對于一次焊接探傷檢測后不合格焊縫對應(yīng)的焊工,根據(jù)不合格量進(jìn)行重新考試,或更換焊工。
4.1 焊前考核
對進(jìn)場作業(yè)焊工進(jìn)行資質(zhì)審查并進(jìn)行現(xiàn)場考試,縱縫焊接、橫縫焊接、立縫焊接等多種作業(yè)條件焊接,焊接合格后方可進(jìn)行施工作業(yè)。
4.2 管控焊材
焊接材料采用專業(yè)烘干,制定嚴(yán)格的發(fā)放制度,減少焊條、焊絲在焊接過程中對焊縫產(chǎn)生的不利影響。
4.3 母材保護(hù)
所有成品板材進(jìn)行有效保護(hù),防止雜物污染坡口,有效保護(hù)板材避免產(chǎn)生機(jī)械劃傷。
4.4 隨機(jī)抽檢
需對焊縫錯(cuò)邊量進(jìn)行抽檢,抽檢結(jié)果滿足圖紙要求后方可進(jìn)行焊接作業(yè)
4.5 第三方檢測
根據(jù)設(shè)計(jì)圖紙要求,儲(chǔ)罐外罐須進(jìn)行10%的無損探傷檢測,內(nèi)罐進(jìn)行100%無損探傷檢測,以確保儲(chǔ)罐安裝質(zhì)量符合設(shè)計(jì)圖紙要求。此外,為進(jìn)一步加強(qiáng)儲(chǔ)罐施工質(zhì)量管理,還另委托第三方檢測單位對所有焊縫進(jìn)行隨機(jī)抽取檢測并出具檢測報(bào)告。
4.6 交流總結(jié)
在儲(chǔ)罐內(nèi)、外罐安裝完成后組織施工單位、監(jiān)理單位以及第三方檢測單位的技術(shù)人員對所有片子進(jìn)行評審,總結(jié)儲(chǔ)罐安裝過程中的主要問題及其影響。
經(jīng)過上述控制及改進(jìn)措施,對內(nèi)罐拍片進(jìn)行統(tǒng)計(jì)總結(jié),內(nèi)罐共拍片5246張,其中返修26張,一次焊接合格率達(dá)到99.5%,提高了焊接質(zhì)量。
由于有針對性采取了改進(jìn)措施,強(qiáng)化了關(guān)鍵工序的控制,一次性焊接合格率達(dá)到99.5%,所有焊縫全部合格,總體質(zhì)量控制良好。為進(jìn)一步加強(qiáng)焊接質(zhì)量檢驗(yàn),確保儲(chǔ)罐安全運(yùn)營,還需采取以下措施:所有焊縫須進(jìn)行酸洗,使焊縫表面鈍化,降低腐蝕速率,從而提升總體焊接質(zhì)量;試運(yùn)營前承包單位以氮?dú)鉃槌溲b氣體,檢測儲(chǔ)罐整體密封性能,以確保所有焊縫符合圖紙密封性能要求。
[1]顧安忠.液化天然氣技術(shù)手冊[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2010,(2).
[2]張春華,張文,巨一浪,劉洪霞,周濤.厚壁容器焊接的缺陷原因分析及修復(fù)[J].石油化工建設(shè),2007.
[3]李國慶,劉永慶,王振,王蘇峰.球罐自動(dòng)焊技術(shù)的優(yōu)勢分析[A].第四屆石油工程焊接技術(shù)交流研討會(huì)論文集[C],2006年.
[4]盧振洋.焊縫咬邊形成機(jī)理及高速焊工藝研究[D].北京工業(yè)大學(xué),2006年.