彭國元
摘要:當前,我國能源供應日趨緊張,節(jié)能降耗是一項極其重要的工作。媽灣公司分別對#1、#2、#4機組鍋爐的燃燒器、空預器及汽輪機的本體、輔機及熱力系統(tǒng)存在的問題進行了分析,提出并實施了具體的改造方案,取得了比較好的效果。
關鍵詞:300MW機組;節(jié)能降耗;節(jié)能改造;深圳媽灣電力公司;反動式氣輪機 文獻標識碼:A
中圖分類號:TM311 文章編號:1009-2374(2015)10-0093-03 DOI:10.13535/j.cnki.11-4406/n.2015.0900
深圳媽灣電力公司#1機為哈爾濱汽輪機廠引進美國西屋公司技術設計制造的亞臨界300MW汽輪機,于1993年11月投產(chǎn)運行。#1爐為哈爾濱鍋爐廠生產(chǎn)的HG-1025/18.2-YM6型亞臨界壓力、一次中間再熱、平衡通風、固態(tài)排渣、控制循環(huán)汽包爐。下面以深圳媽灣電力公司#1機組的改造為例加以說明。
1 #1機組現(xiàn)狀
#1機由于在結構設計、優(yōu)化設計及加工等方面存在缺陷,導致高、中壓缸效率低;高壓缸上、下缸溫差大;汽缸變形嚴重,汽封間隙超標,漏汽量較多;高壓缸排汽溫度高等問題,#1爐存在NOX含量高及空預器漏風大等問題,其中也有調節(jié)級效率偏低、熱力系統(tǒng)及輔機部分等方面的因素。針對#1機組存在的這些問題,對本體及熱力系統(tǒng)進行了改造。
2 鍋爐改造部分
2.1 燃燒器改造
2.1.1 #1鍋爐改造前狀況。#1鍋爐為HG-1025/18.2-YM6型,亞臨界壓力、一次中間再熱、控制循環(huán)、平衡通風、固態(tài)排渣汽包爐。#1爐在正常運行時NOX排放較高,平均在600mg/Nm3左右,低氧運行時NOX可下降到400mg/Nm3左右,但會帶來飛灰可燃物升高,鍋爐效率降低。因此,本次改造的中心是在保持鍋爐高效安全運行的前提下,將NOX降低至理想水平。
2.1.2 改造方案?,F(xiàn)有燃燒器布置不適用于低NOX燃燒器需要,對現(xiàn)有燃燒器必須進行較大幅度的低NOX改造。更換四角燃燒器(一二次風噴口及噴嘴體)及角區(qū)二次風箱,增加燃盡風系統(tǒng)。
2.1.3 具體改造范圍:(1)現(xiàn)四角主燃燒器全部更換:一二次風組件、風箱幾道、擋板風箱及風門執(zhí)行器;(2)新增高位燃燼風系統(tǒng):燃燼風管道、膨脹節(jié)、燃燼風風箱、擋板風箱、燃燼風噴嘴、燃燼風流量測量、執(zhí)行機構及附件等。
2.1.4 根據(jù)射流空氣分布及燃燒過程控制,具體改造措施如下:(1)縱向三區(qū)分布:在主燃燒器區(qū)上部布置有高位是OFA燃盡風,占總風量的20%~26%,是降低燃燒型及熱力型NOX的主要手段,燃盡風噴口可上下左右擺動;(2)橫向雙區(qū)分布:通過對爐內(nèi)一二次風切圓的調整,并在適當位置布置有貼壁風噴口,在爐膛截面上形成了三場特性截然不同的中心區(qū)與近壁區(qū)分布;(3)一次風采用空間濃淡分布技術:一次風空間濃淡組合布置。采用濃淡型燃燒器,一次風用彎頭或擋塊等方法實現(xiàn)濃淡分離;(4)高位燃盡風布置4層且一層備用:燃盡風采用較高位布置,距最上層一次風5m以上。燃盡風設計采用三層,實際布置4層,運行時調整手段靈活,通過不同層的搭配組合,以尋求最優(yōu)燃盡風位置;(5)足夠的還原及燃盡高度:對現(xiàn)場的設備條件給予應有的尊重,一次風只有上一次風標高略有上移外,其他幾層一次均沒有移動。
2.2 空預器改造
#1爐原有兩臺哈爾濱鍋爐廠制造的29-VI-1780型回轉式空氣預熱器,在日常運行中主要存在漏風率大、低溫端腐蝕、堵塞等問題。
#1爐在大修期間,將#1爐原有的兩臺哈爾濱鍋爐廠制造的29-VI-1780型回轉式空氣預熱器改造更換為豪頓華工程有限公司制造的28.5VNT1900型回轉式預熱器。改造完成后空預器運行正常,并由西安熱工研究院對空預器的性能進行了試驗,結論如下:
機組負荷248MW時,空預器漏風率為A側5.57%、B側4.39%,兩側平均4.98%,整體上接近于考核試驗時的水平。
機組負荷248MW時,空預器實測阻力為A側:900Pa、B側:900Pa,設備狀態(tài)較好。
3 汽機改造部分
300MW機組屬于反動式汽輪機,其結構和熱力過程與沖動式汽輪機有較大差異。汽封漏汽短路本級不做功,而且這股汽流進入下級時會造成干擾,擾亂下一級入口汽流的流動方向,產(chǎn)生汽輪機級間的汽封漏汽損失。漏汽損失對級效率的影響較大,通流部分汽封間隙增加導
致的漏汽量增加,是機組通流效率降低的主要原因。
3.1 通流部分的改造
3.1.1 密封結構改造,將六根高壓進汽插管由彈性活塞環(huán)密封改造為鐘形罩密封,保證密封面嚴密不漏汽,徹底克服和解決了密封環(huán)結構存在的各類問題。
3.1.2 調節(jié)級改造,本次改造采用新設計噴嘴,噴嘴組由73型的48個通道結構改造為73B型的126通道結構。噴嘴組的材質由原來的1Cr12Mo-5改為1Cr12W1MoV,以提高材質機械性能和使用壽命;調節(jié)級動、靜葉型線采用新的型線設計。
3.1.3 更換汽輪機調節(jié)級動葉片,由73型葉型改為73B型葉型,動葉片由鉚接成組改為自帶冠結構,增加汽封齒數(shù)。
3.1.4 1~6號調節(jié)閥順序改變。由原來的124563開啟順序改為635421開啟順序。
3.1.5 改進原高、中壓缸夾層冷卻蒸汽的流程,在外缸上、下半打孔接管引向高排逆止門前。
3.1.6 高壓缸通流部分改造:更換機組高壓1~12級動葉片、靜葉片由73型汽輪機葉型改為73B型汽輪機葉型。實驗表明應用“前更輕后更重”后部加載的73B葉型具有更好的汽動性能。
3.1.7 高壓隔板套由73型改為73B改進型,中分面緊固螺栓的規(guī)格改為M72。此項改進解決了機組隔板套易發(fā)生變形的問題,對減少汽缸內(nèi)漏汽量,提高高壓缸效率發(fā)揮了顯著作用。
3.1.8 在高壓外缸內(nèi)側增加擋汽板。
3.1.9 更換中壓缸1~9級動葉片、靜葉片由73型葉型改為73B型葉型。
3.1.10 低壓缸通流改造:更換機組低壓前2×4級動。低壓末三級更換為最新型的圍帶結構為自帶冠的形式288、515、900mm葉片及其配套靜葉。
3.2 汽封、軸封部分改造
圖1 蜂窩式汽封原理圖
#1機組原始安裝的均是傳統(tǒng)梳齒式汽封,缺點是泄露較大,易磨損。本次改造是將梳齒式汽封改造成蜂窩式汽封(原理圖如圖1所示),其優(yōu)點是密封效果較好,且耐高溫、質地較軟,與轉子碰磨時傷害較輕。
經(jīng)過改造后由西安熱工研究院對軸封漏汽量進行了測試,試驗結果如下:軸封漏汽量試驗通過分別降低主蒸汽溫度、再熱蒸汽溫度的方法在5VWO狀態(tài)下進行,以確定高、中壓合缸處實際的軸封漏汽流量。試驗結果表明:高、中壓合缸處軸封漏汽量占再熱蒸汽流量的份額為3.331%。
3.3 優(yōu)化熱力系統(tǒng)
為減少內(nèi)漏對熱經(jīng)濟性的影響,對汽機熱力系統(tǒng)做以下改進:
3.3.1 將汽機高中壓平衡管疏水改接到四段抽汽電動門前,由于高中壓平衡管蒸汽壓力、溫度與四段抽汽相近,改造后不會產(chǎn)生熱沖擊。
3.3.2 將高壓外缸疏水改接到高壓缸排汽逆止閥前,因高壓外缸蒸汽參數(shù)與高壓缸排汽接近,改造后不會產(chǎn)生熱沖擊。改進后就算發(fā)生疏水閥關不嚴,漏汽進入到高壓缸排汽管道,不產(chǎn)生熱損失,更不會影響凝汽器熱負荷。啟、停機時疏水排到高排逆止閥前通過高排逆止閥前疏水管排到SK-13疏水擴容器。
3.3.3 將中壓缸排汽區(qū)疏水以及中壓外缸疏水管道取消,優(yōu)化中壓缸疏水,原中壓缸排汽區(qū)疏水口同四段抽汽口在同一圓周上,當汽缸內(nèi)積水時可以直接進入四段抽汽口,通過四抽管道電動門前的疏水門排至凝汽器。同樣中壓外缸疏水與三段抽汽口位置很近,且在同一水平位置,疏水可以通過三抽管道排走。
3.3.4 取消主蒸汽管道三通前疏水電動門和手動門,取消主蒸汽管道三通后左側支管路疏水電動門和手動門,擴容器側加裝堵頭,以上兩疏水管路合并后再與右側支管路疏水管合并,即三路并為一路。
3.3.5 由于公司現(xiàn)有6臺機組,各機組輔汽系統(tǒng)均已實現(xiàn)互備,且參數(shù)完全滿足需要,因此將主蒸汽和冷再熱蒸汽汽源全部取消,這樣既精簡了系統(tǒng),減少了內(nèi)漏,又使軸封調節(jié)變得簡單。
3.3.6 原給水泵密封水回收系統(tǒng)設計為多級水封,運行中經(jīng)常出現(xiàn)回水不暢,導致給水泵處密封水溢流。本次將密封水回收裝置改為單級水封,不僅投資少,且系統(tǒng)簡單,可靠性高。
3.3.7 由于7、8號低加疏水的壓差較小,原管路出口較高,會造成疏水不暢。重新鋪設的管道與原疏水調整門前管徑一致,取消氣動門前后手動門。
3.3.8 取消用于中壓缸啟動的高壓缸排汽通
風閥。
3.4 汽機輔機改造
#1機組凝結水系統(tǒng)原設計兩臺流量為840t/h、揚程為244m、工頻轉速為1480rpm的凝結水泵,一臺運行,另一臺備用。凝結水泵都是在工頻狀態(tài)下運行,通過除氧器上水調節(jié)門的節(jié)流來調節(jié)除氧器的水位,一方面導致除氧器上水調節(jié)閥存在節(jié)流損失,在低負荷時尤為明顯;另一方面閥門的頻繁調節(jié)也造成了閥門的可靠性下降,影響機組的穩(wěn)定運行。
據(jù)計算,當將水泵的流量由額定值Q0調低至70%Q0時,采用變頻調速方式的功耗約比調節(jié)閥調節(jié)方式的功耗減少52%。同時采用變頻調節(jié)后,原調節(jié)閥全開,減少了閥門損耗,也減少了閥門的維護工作量。另外也減少了電機啟動時的電流沖擊,延長設備使用壽命,降低凝泵運行時的噪音。
在#1機組大修期間對凝結水泵進行了變頻改造,優(yōu)化了凝結水泵的運行狀況和調節(jié)性能,實現(xiàn)了自動控制,但從機組日常的運行中可知,由于受到給水泵密封水壓力要求的限制,人為地將凝結水泵變頻器的下限限制在80%,以滿足給水泵密封水足夠的壓力,使凝結水泵進行變頻改造后的節(jié)能效果沒有充分發(fā)揮出來。
4 結語
通過對#1機組鍋爐的燃燒器、空預器及汽輪機的本體、輔機及熱力系統(tǒng)的改造,大大提高了#1機組的運行效率,可在同行業(yè)中推廣,以實現(xiàn)機組的有效節(jié)能。
(責任編輯:陳 倩)