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高壓電機滾動軸承異常分析

2015-03-14 01:09林云輝
機電信息 2015年12期
關(guān)鍵詞:滾柱油脂磨損

林云輝

(浙江浙能樂清發(fā)電有限責任公司,浙江 溫州325609)

0 引言

高壓電機作為火電廠輔機動力源有著重要的作用,其正常運行直接影響機組的安全性和經(jīng)濟性,而滾動軸承作為電機的關(guān)鍵部件和易損部件,其可靠性直接影響電機運行的可靠性。從我公司近6年來高壓電機異常情況分析,電機因軸承問題導致停運占相當高的比例,直接影響機組運行的安全性和經(jīng)濟性。因此,提高高壓電機軸承可靠性對機組的安全運行具有重要意義。

1 軸承問題概述

我公司一期2臺600MW機組于2008年9月投產(chǎn),二期2臺660MW機組分別于2010年3月和7月投產(chǎn)。2009年5月至2014年5月這5年時間內(nèi),帶滾動軸承的高壓電機較為重大的異常事件統(tǒng)計共16次,其中預試發(fā)現(xiàn)繞組問題/轉(zhuǎn)子問題、接線盒電纜問題、空冷器腐蝕進水引起電機異常各發(fā)生1次,而滾動軸承問題引起的高壓電機異常事件為12次,占高壓電機總故障的75%。從原因上分析,軸承問題主要有軸電流引起的軸承損壞和潤滑問題引起的軸承損壞;從故障發(fā)生的時間分析,軸承損壞主要集中在機組剛轉(zhuǎn)入運行的前一年多時間內(nèi),2013年以后發(fā)生2次,原因是軸承自身質(zhì)量存在問題;從發(fā)生故障的電機類型進行統(tǒng)計,功率較大的一次風機和送風機電機因軸承問題引發(fā)的異常較多,而功率較小且運行環(huán)境良好的給泵前置泵電機、閉冷泵電機、低加疏水泵電機等則未發(fā)生軸承異常事件,氧化風機、磨煤機電機因環(huán)境溫度問題曾出現(xiàn)軸承溫度偏高的異常現(xiàn)象。

2 軸電流對軸承的影響

2009年9月,2A一次風機電機聲音異常,該電機型號為YKK630-4,額定功率為1 800kW,銘牌標注出廠時間為2007年3月,首次調(diào)試運行時間為2008年5月,9月開始隨機組長時間穩(wěn)定運行。電機前軸承為滾珠軸承6232/C3和滾柱軸承NU232ECM/C3,后 軸 承 為 滾 柱 軸 承 NU232ECM/C3,采 用7008航空潤滑脂。發(fā)現(xiàn)電機聲音異常后檢查空冷器等其他部分正常,確認聲音是從軸承發(fā)出的,測量軸承溫度和軸承振動在正常范圍內(nèi),通過數(shù)據(jù)庫查看溫度和振動變化曲線,未發(fā)現(xiàn)有明顯的突變現(xiàn)象。后借機組低負荷時將電機退出運行進行檢修,檢查前后2個滾柱軸承發(fā)現(xiàn)有明顯異常情況。軸承解體后具體情況如圖1、圖2所示,滾柱和內(nèi)外圈表面有類似搓衣板的黑色條紋,后送相關(guān)單位檢測確認是軸電流引起的電腐蝕現(xiàn)象,黑色條紋實際上是滾子同軸承內(nèi)外圈接觸處的電腐蝕痕跡。軸電流產(chǎn)生的原因較為復雜,電源諧波、電機制造工藝等都有可能引起軸電流。由于機組投產(chǎn)初期電機電源所在的6kV母線上并未接有大功率的整流器、變頻器等非線性功率元件,后又在各電機檢修時檢查處于同一段母線下的磨煤機、閉冷泵、汽泵前置泵等電機軸承均未發(fā)現(xiàn)類似搓衣板條紋現(xiàn)象,因而基本上排除了因電源諧波引起的軸電流問題。另外,在檢修期間發(fā)現(xiàn)還有2臺一次風機電機軸承也出現(xiàn)了類似情況,這3臺電機系同一廠家生產(chǎn),出產(chǎn)日期也基本接近,因而初步分析軸電流的產(chǎn)生是由制造工藝引起。由于定子扇形硅鋼片疊裝因素、鐵芯槽和通風孔的存在,定子與轉(zhuǎn)子空氣間隙不均勻,在磁路中造成不平衡的磁阻,轉(zhuǎn)子在不完全對稱的磁場中旋轉(zhuǎn),于是電機轉(zhuǎn)軸兩端就會產(chǎn)生一個交流電壓,盡管軸電壓數(shù)值不高,一般合格電機軸電壓低于0.5V,但該電機在正常運行時實際測得的軸電壓有效值為1.4V(加裝絕緣端蓋后測量)。由于轉(zhuǎn)子—軸承—端蓋—本體—端蓋—軸承—轉(zhuǎn)子所形成的回路阻抗很低,所以軸電流比較大,而電機在啟動時電流尤其大,軸承徑向要承受較大壓力,再加上此時軸承油膜尚未建立,因此接觸電阻較小。軸承滾柱同內(nèi)外圈是線接觸,該處接觸面相對較小,因而電流密度大,軸承在線接觸點處局部發(fā)熱燒熔,被燒熔的軸承合金在轉(zhuǎn)子壓力的作用下飛濺,于是在軸承滾柱及同內(nèi)外圈接觸的表面上擠壓出一條條線狀的小凹坑。所以軸承滾柱和內(nèi)外圈在宏觀上表現(xiàn)出來的癥狀是類似于搓衣板的條紋,產(chǎn)生明顯的電腐蝕效應。

圖1 軸承解體后滾柱表面

圖2 軸承解體后內(nèi)外圈表面

為了消除軸承軸電流引起的危害,結(jié)合電機大修將后端蓋更換成絕緣端蓋,后端蓋同電機連接的固定螺栓加裝絕緣套和絕緣墊片,從而在后端蓋處隔斷軸電壓通路,以消除軸電流。經(jīng)此處理后,軸承未再出現(xiàn)電腐蝕現(xiàn)象。

3 油脂問題

基建結(jié)束剛轉(zhuǎn)入生產(chǎn)的前一年多時間內(nèi),多臺高壓電機軸承在運行中陸續(xù)出現(xiàn)問題,故障現(xiàn)象較為相似。以1B送風機電機為例,投運幾個月后發(fā)現(xiàn)軸承聲音異常,該電機型號為YKK630-6,功率為1 250kW,銘牌標注出廠時間為2007年3月,首次調(diào)試運行時間為2008年5月。電機前軸承為滾珠軸承6238/C3和滾柱軸承NU238ECM/C3,后軸承為滾柱軸承NU238ECM/C3,采用7008航空潤滑脂。發(fā)現(xiàn)軸承聲音異常后檢查電機溫度和振動無明顯變化趨勢,故未馬上安排檢修,電機繼續(xù)運行。但隨著時間推移,軸承聲音越來越響,仔細聽發(fā)現(xiàn)軸承發(fā)出類似金屬撞擊的聲音,運行一個多月后發(fā)現(xiàn)溫度有突然升高現(xiàn)象,馬上將電機停運進行檢修,拆下軸承后發(fā)現(xiàn)油脂發(fā)黑并且較硬,軸承內(nèi)圈磨損嚴重。具體現(xiàn)象如圖3所示,宏觀檢查表面呈波形磨損,手摸表面凹凸感明顯,每道磨痕寬度約10mm,內(nèi)外圈表面顏色為青黑色。送專門實驗室進行微觀分析,確認磨損面為接觸疲勞磨損,造成該磨損的原因是油脂潤滑不良。檢查軸承加油口和排油口發(fā)現(xiàn)油脂硬化,造成阻塞,油脂硬化的原因是電機出廠后放置時間過長。電機實際出廠日期為2007年3月,安裝就位后實際調(diào)試時間為2008年5月,電機實際放置時間長達一年,由于長期未運行,軸承加油口的油脂已經(jīng)硬化阻塞,雖然在機組啟動前所有電機統(tǒng)一加了油脂,但因加油口油道阻塞,實際并未有新油脂進入軸承內(nèi)部。而軸承內(nèi)原先的潤滑脂在軸承運行中經(jīng)受反復擠壓剪切,其本身的性能和結(jié)構(gòu)隨著時間逐漸發(fā)生變化,最終失去了正常的潤滑性能。在首次發(fā)現(xiàn)異音后聲音隨時間越來越響,實際上是由于摩擦磨損越來越大,最終滾柱和內(nèi)外圈表面發(fā)生了嚴重磨損。更換軸承后電機運行正常。針對電機停運時間過長引起的油脂硬化問題,結(jié)合低負荷時間段對其他幾臺軸承有異音的電機進行停機檢修,更換軸承,同時完善油脂潤滑管理制度,修訂定期給油脂計劃,避免了因油脂問題再次引起軸承損壞。

圖3 軸承內(nèi)圈表面呈波形磨損

4 軸承溫度異常

軸承運行中溫度異常一般有兩種情況,一種是在定期加油脂過程中產(chǎn)生,另一種是正常運行時突然出現(xiàn)溫度升高現(xiàn)象。加油脂引起溫度升高屬正?,F(xiàn)象,它是由于油脂在軸承中攪拌摩擦引起發(fā)熱,只要在加油脂過程中注意觀測軸承溫度變化趨勢,控制加油量,就能控制軸承溫升;同時及時清除排油口殘油,一般情況下2~3h后軸承溫度就會回落到正常水平。正常運行時軸承溫度突然升高可能是軸承損壞或油脂變質(zhì)引起,對于油脂變質(zhì)問題可通過加入新油脂并將舊油脂擠出來處理,一般情況下加入新油脂后軸承溫度會恢復正常水平。另外,因迎峰度夏期間環(huán)境溫度高,應加強對磨煤機電機和氧化風機電機軸承溫度的監(jiān)視,及時打開隔音罩風扇和小門,加強散熱,以免出現(xiàn)軸承溫度過高現(xiàn)象。

5 結(jié)語

我公司結(jié)合檢修解決原先基建期遺留的電機軸承問題,完善定期加油脂計劃,合理安排周期,根據(jù)電機類型的不同合理選擇加油脂方法,大幅度減少了電機因軸承問題引起的故障,提高了機組運行的安全可靠性。

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