吳景春,宮宇鵬,張 庚
(東北石油大學(xué) 石油工程學(xué)院,黑龍江 大慶 163318)
井網(wǎng)對深部調(diào)驅(qū)效果影響的物理模擬實驗研究
吳景春,宮宇鵬,張 庚
(東北石油大學(xué) 石油工程學(xué)院,黑龍江 大慶 163318)
為認識深部調(diào)驅(qū)作用機理、進一步掌握動態(tài)變化規(guī)律、優(yōu)化試驗方案,亟需開展深部調(diào)驅(qū)三維物理模擬實驗,建立配套評價技術(shù),明確效果影響因素,確保深部調(diào)驅(qū)礦場試驗效果。通過物理模擬室內(nèi)試驗研究,對不同井網(wǎng)物模動態(tài)和深部調(diào)驅(qū)效果進行監(jiān)測研究,評價實驗效果,得出結(jié)論,優(yōu)化油藏設(shè)計方案。為了進一步更加形象地研究深部調(diào)驅(qū)體系動態(tài)特征,進行了含油飽和度場的監(jiān)測,繪制含油飽和度場變化圖,得出了深部調(diào)驅(qū)體系有效的封堵高滲透層,擴大了波及體積,大幅度提高了采收率的結(jié)論,表明了井網(wǎng)不同對于深部調(diào)驅(qū)體系有很大的影響。
深部調(diào)驅(qū);井網(wǎng);飽和度;采出程度
進入高含水后期,油藏儲層變化加劇,逐漸形成了不利于油田生產(chǎn)的儲層大孔道即低效或無效注水循環(huán)場,使大量的注入水沿大孔道做無效循環(huán),降低了水驅(qū)波及體積,對油田控制含水率、控制產(chǎn)量遞減的工作造成極大的困難,直接影響了油田的開發(fā)效果和經(jīng)濟效益[1-4]。深度調(diào)驅(qū)是提高油藏最終采收率的重要手段,是近幾年來二次開發(fā)領(lǐng)域發(fā)展的一項新技術(shù),對高含水期砂巖油藏進一步提高采收率意義重大,通過先導(dǎo)試驗已經(jīng)顯示出工藝相對簡單、增油量高、經(jīng)濟效益好等諸多優(yōu)點,必將成為水驅(qū)油田一個主要的開發(fā)階段[5-8]。通過先導(dǎo)試驗已經(jīng)顯示出工藝相對簡單、增油量高、經(jīng)濟效益好等諸多優(yōu)點,必將成為水驅(qū)油田一個主要的開發(fā)階段。本文通過物理模擬室內(nèi)試驗研究,選用平面非均質(zhì),縱向非均質(zhì)巖心用不同井網(wǎng)進行深部調(diào)驅(qū)驅(qū)油實驗,得出實驗數(shù)據(jù),對比深部調(diào)驅(qū)效果,得出結(jié)論。之后通過軟件繪制含油飽和度場變化圖,對比分析,觀察深部調(diào)驅(qū)體系動態(tài)特征,更形象直觀表明不同井網(wǎng)對深部調(diào)驅(qū)效果影響的結(jié)論[9,10]。
1.1 實驗條件
實驗用化學(xué)藥劑:現(xiàn)場提供的聚合物 2000萬海瀾,交聯(lián)劑NJ-4。
實驗用水:實際注入水。
實驗用油:原油(70 ℃時粘度為80 mPa?s)。
實驗用巖心:三維非均質(zhì)巖心,巖心參數(shù)見表1。
實驗設(shè)備:D-250L型恒壓恒速泵、2PB00C型平流泵、82-B型保溫箱、巖心夾持器、中間容器、含油飽和度測量器、壓力傳感器等。
實驗溫度:70 ℃。
表1 平面非均質(zhì)、縱向非均質(zhì)巖心物理模型D參數(shù)Table 1 The D parameters of the physical model of the non homogeneous and heterogeneous core of the plane
1.2 實驗方案
研制兩塊平面非均質(zhì)、縱向非均質(zhì)巖心物理模型D5、D9分別進行實驗,實驗方案如下:
(1)將巖心抽真空 12 h,用實驗用水飽和巖心,恒溫放置8 h,計算孔隙體積,測量各點含油飽和度。
當(dāng)無水蒸氣加入時,約 80%生物質(zhì)碳轉(zhuǎn)化為CO,其余轉(zhuǎn)化為 CO2和 CH4(<4%)。合成氣 H2含量和H2/CO比較低,分別為39.4%和0.83。隨著Steam/C比增大,在載氧體提供的晶格氧和水蒸氣共同氣化介質(zhì)作用下,提高了合成氣收率、合成氣中H2和CO的收率。此外,水蒸氣加入抑制載氧體被H2還原反應(yīng),避免H2消耗,因此CO和H2含量隨水蒸氣量的增加呈相反趨勢,合成氣 H2/CO比和CO2含量隨Steam/C比增大而增大。
(2)將巖心飽和原油,測量各點含油飽和度,恒溫放置8 h。
(3)巖心水驅(qū)至含水率達到 98%,記錄進口端總壓力、出液量、出油量;監(jiān)測各點含油飽和度。
(4)注入調(diào)驅(qū)劑,主段塞配方為0.2% P+0.15% NJ-4,注入量0.25 PV,洗油段塞為0.2%驅(qū)油劑,注入量0.05 PV,記錄進口端總壓力、出液量、出油量;監(jiān)測各點含油飽和度;關(guān)井至調(diào)驅(qū)劑候凝。
(5)后續(xù)水驅(qū)至不出油,記錄進口端總壓力、出液量、出油量;監(jiān)測各點含油飽和度。
(6)繪制進口端總壓力、含水率、采收率與注入量關(guān)系曲線,繪制含油飽和度場圖。
2.1 驅(qū)油效果
將巖心按實驗方案進行實驗,考察不同井網(wǎng)對深部調(diào)驅(qū)驅(qū)油效果的影響,實驗結(jié)果見表2,圖1和圖2。
表2 平面非均質(zhì)、縱向非均質(zhì)巖心深部調(diào)驅(qū)驅(qū)油實驗結(jié)果Table 2 Experimental results of deep profile control flooding and flooding in the planar heterogeneous and vertical heterogeneous cores
圖1 巖心D5驅(qū)油效果圖Fig.1 Core D5 oil displacement effect diagram
圖2 巖心D9驅(qū)油效果圖Fig.2 Core D9 oil displacement effect diagram
從以上圖表中可以看出,對于平面非均質(zhì)、縱向非均質(zhì)巖心,五點井網(wǎng)深部調(diào)驅(qū)效果要好于九點井網(wǎng),五點井網(wǎng)最終采收率比九點井網(wǎng)高4.98%。深部調(diào)驅(qū)效果明顯,注調(diào)驅(qū)劑體系后采收率都提高19%以上。
注入調(diào)驅(qū)劑后含水率大幅度降低,五點井網(wǎng)降低16.58%,九點井網(wǎng)降低 14.13%。壓力大幅度上升,后續(xù)水驅(qū)壓力高于水驅(qū)壓力。五點井網(wǎng)、九點井網(wǎng)調(diào)驅(qū)及后續(xù)水驅(qū)的平均壓力比調(diào)驅(qū)前的注入壓力分別提高12.5倍和10.5倍。
2.2 含油飽和度場
繪制含油飽和度場變化圖,實驗結(jié)果見圖3和4。
通過圖3和4分析可知在后續(xù)水驅(qū)階段,由于調(diào)驅(qū)劑已在高滲透區(qū)及主流線附近區(qū)域發(fā)生滯留,使后續(xù)水進入周圍滲透率較低的區(qū)域,中低滲透驅(qū)吸液能力增加,波及范圍擴大,剩余油飽和度下降。
(1)五點井網(wǎng)深部調(diào)驅(qū)驅(qū)油效果要好于九點井網(wǎng)。
圖3 巖心D5飽和度場圖Fig.3 Core D5 saturation field map
圖4 巖心D9飽和度場圖Fig.4 Core D9 saturation field map
(2)平面非均質(zhì)、縱向非均質(zhì)深部調(diào)驅(qū)效果明顯,注調(diào)驅(qū)劑體系后采收率最大可提高22.01%;含水率最大可降低16.58%;注入壓力大幅度上升,調(diào)驅(qū)及后續(xù)水驅(qū)的平均壓力比調(diào)驅(qū)前的注入壓力最大可提高12.5倍。
(3)含油飽和度場變化可以看出深部調(diào)驅(qū)體系有效的封堵高滲透層,擴大了波及體積,大幅度提高了采收率。
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Experimental Study on Physical Simulation of Impact of Well Network on the Deep Profile Control and Flooding Effect
WU Jing-chun,GONG Yu-peng,ZHANG Geng
(College of Petroleum Engineering, Northeast Petroleum University, Heilongjiang Daqing 163318, China)
In order to understand the mechanism of deep profile control and flooding effect, further understand the regular of dynamic variation, optimize the test program, it is very necessary to carry out the deep flooding dimensional physics simulation to establish the matching evaluation process and clarify the affecting factors. Through the indoor physical simulation experiments, physical simulation dynamic of different well network and effect of deep flooding were studied. Through evaluating the effect of experiments, the reservoir design project was optimized. In order to further more visually study dynamic characteristics of deep profile control and flooding system, oil saturation field change chart was drawn. Effective plugging high permeability layer of the deep profile control system was determined, the swept volume was greatly enlarged, and the recovery rate was improved. The study suggests that different well network has great influence on system of deep profile control.
Deep profile control and flooding effect; Well network; Saturation; Recovery
TE 343
A
1671-0460(2015)08-1844-03
2015-06-22
吳景春(1968-),男,黑龍江大慶人,教授,2006年獲東北石油大學(xué)油氣田開發(fā)工程專業(yè)博士學(xué)位,研究方向:油氣田開發(fā)、提高采收率原理與技術(shù)。E-mail:w6529@163.com。
宮宇鵬(1990-),男,在讀碩士研究生,就讀于東北石油大學(xué)油氣田開發(fā)工程專業(yè),研究方向:提高采收率原理與技術(shù)。E-mail:617280763@qq.com。