鄭晶晶,楊 勇,陳 新,杜培東
(1.國(guó)網(wǎng)甘肅省電力公司電力科學(xué)研究院,蘭州 730050;2.國(guó)網(wǎng)甘肅省電力公司,蘭州730050)
酒泉風(fēng)電基地建設(shè)在甘肅電網(wǎng)的末梢,距主系統(tǒng)和負(fù)荷中心較遠(yuǎn),網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)相對(duì)薄弱,加之風(fēng)電機(jī)組的短路特性與常規(guī)水、火電機(jī)組的短路特性差異很大,因此大規(guī)模風(fēng)電場(chǎng)并網(wǎng)運(yùn)行會(huì)引起明顯的電網(wǎng)穩(wěn)定性問(wèn)題[1-2]。目前,國(guó)內(nèi)外對(duì)風(fēng)電機(jī)組并網(wǎng)接納能力、風(fēng)電機(jī)組對(duì)系統(tǒng)無(wú)功和電能質(zhì)量的影響、風(fēng)電機(jī)組對(duì)配網(wǎng)保護(hù)的影響以及低電壓穿越等問(wèn)題開(kāi)展了較多研究[3-8]。但對(duì)風(fēng)電機(jī)組在系統(tǒng)暫態(tài)過(guò)程中的運(yùn)行特性研究還缺乏實(shí)際測(cè)試數(shù)據(jù)的支持。本文通過(guò)在風(fēng)電場(chǎng)330kV匯集站出線(xiàn)處進(jìn)行短路試驗(yàn),對(duì)直驅(qū)型風(fēng)電機(jī)組在系統(tǒng)發(fā)生大擾動(dòng)時(shí)的暫態(tài)過(guò)程進(jìn)行了測(cè)試,對(duì)其穩(wěn)定運(yùn)行能力進(jìn)行了試驗(yàn)和分析。
如圖1所示,某330kV風(fēng)電場(chǎng)匯集站為四個(gè)大型風(fēng)電場(chǎng)公用,總裝機(jī)容量為600MW。每個(gè)風(fēng)電場(chǎng)通過(guò)各自的主變(330kV/35kV)接入?yún)R集站330kV母線(xiàn),經(jīng)由一條330kV出線(xiàn)送至750kV變電站的330kV系統(tǒng)。本次試驗(yàn)選擇第二風(fēng)電場(chǎng)的風(fēng)電機(jī)組進(jìn)行,主要設(shè)備參數(shù)見(jiàn)表1和表2。
圖1 試驗(yàn)系統(tǒng)示意圖
表1 第二風(fēng)電場(chǎng)主變壓器參數(shù)
表2 測(cè)試風(fēng)電機(jī)組主要參數(shù)
試驗(yàn)一:330kV出線(xiàn)單相瞬時(shí)性接地故障
330kV線(xiàn)路近端圖1的k1點(diǎn)A相瞬時(shí)接地,保護(hù)動(dòng)作后跳開(kāi)A相,經(jīng)延時(shí)后線(xiàn)路重合閘成功,風(fēng)電機(jī)組保持在網(wǎng)運(yùn)行。
試驗(yàn)二:330kV出線(xiàn)單相永久性接地故障
330kV線(xiàn)路遠(yuǎn)端圖1的k2點(diǎn)C相永久接地,保護(hù)動(dòng)作后跳開(kāi)C相,經(jīng)延時(shí)后線(xiàn)路重合閘于故障,出線(xiàn)三相跳閘切除故障,風(fēng)電機(jī)組脫網(wǎng)。
試驗(yàn)前系統(tǒng)運(yùn)行工況:西北電網(wǎng)骨干網(wǎng)架全接線(xiàn)運(yùn)行。西北電網(wǎng)大型火電廠(chǎng)均壓制小方式運(yùn)行,河西地區(qū)主要火電廠(chǎng)大型火電機(jī)組均單機(jī)運(yùn)行。試驗(yàn)地區(qū)風(fēng)電均衡開(kāi)機(jī)約500MW。電網(wǎng)主要無(wú)功補(bǔ)償裝置均處于健康水平,具備隨時(shí)投入和退出的條件。
圖1所示系統(tǒng)處于穩(wěn)定運(yùn)行工況,某時(shí)刻在k1點(diǎn)發(fā)生A相瞬時(shí)性接地故障,試驗(yàn)過(guò)程中測(cè)得的機(jī)組各電氣參數(shù)變化曲線(xiàn)如圖2所示。
圖2 單相瞬時(shí)故障時(shí)風(fēng)電機(jī)組出口電氣參數(shù)變化
如圖2所示,系統(tǒng)發(fā)生A相瞬時(shí)接地故障。風(fēng)電機(jī)組出口線(xiàn)電壓Ubc由608V最低降到279V,故障切除后最高升到627V。機(jī)組B相電流Ib由1320A最高升至1902A后,故障切除后最低降至421A,故障切除后2s內(nèi)恢復(fù)至故障前電流值的90%左右。有功功率由1380kW降至1144kW,故障切除后最低降至431kW,故障切除后2s內(nèi)恢復(fù)至故障前有功功率的90%左右。無(wú)功功率由90kVar增至最高523kVar,故障切除后2s內(nèi)恢復(fù)至100kVar左右。
試驗(yàn)前系統(tǒng)運(yùn)行工況:電網(wǎng)骨干網(wǎng)架全接線(xiàn)運(yùn)行。西北電網(wǎng)大型火電廠(chǎng)均壓制小方式運(yùn)行,河西地區(qū)主要火電廠(chǎng)大型火電機(jī)組均單機(jī)運(yùn)行。試驗(yàn)地區(qū)風(fēng)電均衡開(kāi)機(jī)約800MW。電網(wǎng)主要無(wú)功補(bǔ)償裝置均處于健康水平,具備隨時(shí)投入和退出的條件。
圖1所示系統(tǒng)處于穩(wěn)定運(yùn)行工況,某時(shí)刻在k2點(diǎn)發(fā)生C相永久性接地故障,試驗(yàn)過(guò)程中測(cè)得的機(jī)組各電氣參數(shù)變化曲線(xiàn)見(jiàn)圖3。
圖3 單相永久故障時(shí)風(fēng)電機(jī)組出口電氣參數(shù)變化
如圖3所示,在發(fā)生C相永久接地故障后,風(fēng)電機(jī)組出口線(xiàn)電壓由611V最低降到230V,線(xiàn)路重合于故障跳開(kāi)后,最高升至901V,線(xiàn)路跳開(kāi)8s后降為0。機(jī)組B相電流Ib在故障發(fā)生瞬時(shí)由660A升高至1309A,出線(xiàn)開(kāi)關(guān)重合后最大達(dá)到1434A。有功功率由702kW降至267kW,線(xiàn)路再次跳開(kāi)約1s后降為0。無(wú)功功率由54kVar升至最高388kVar,線(xiàn)路再次跳開(kāi)后最高超過(guò)1900kVar,持續(xù)時(shí)間達(dá)1.5s左右。
通過(guò)對(duì)風(fēng)電機(jī)組在兩次暫態(tài)過(guò)程中的監(jiān)測(cè)分析發(fā)現(xiàn),當(dāng)匯集站出線(xiàn)發(fā)生不同類(lèi)型接地故障時(shí),風(fēng)電機(jī)組電氣參數(shù)變化差異較大。出線(xiàn)發(fā)生單相瞬時(shí)性接地故障時(shí),機(jī)組能夠?qū)崿F(xiàn)整個(gè)暫態(tài)過(guò)程中的低電壓穿越,保持連續(xù)在網(wǎng)運(yùn)行。接地故障發(fā)生時(shí)機(jī)組出口電壓瞬時(shí)跌落,故障切除后迅速恢復(fù)至額定并略微升高。故障瞬間機(jī)組出口最大相電流超出額定值,出現(xiàn)短時(shí)過(guò)負(fù)荷。
當(dāng)出線(xiàn)發(fā)生單相永久性接地故障時(shí),機(jī)組在實(shí)現(xiàn)一次低電壓穿越后,最終由于出線(xiàn)跳閘而脫網(wǎng)。脫網(wǎng)后的機(jī)組各電氣參數(shù)變化較為劇烈。其中機(jī)組出口電壓升高至額定值的1.1倍以上持續(xù)的時(shí)間達(dá)到3s。出口電流有明顯增大,從功率變化曲線(xiàn)上可以看出,這部分電流增量主要是提供了機(jī)組的無(wú)功輸出。
比較兩次暫態(tài)過(guò)程發(fā)現(xiàn),機(jī)組出口電壓跌落幅度越大,無(wú)功輸出增加越多。說(shuō)明在系統(tǒng)發(fā)生接地故障時(shí),風(fēng)電機(jī)組具有發(fā)出無(wú)功的能力,從而避免電壓跌落過(guò)深,對(duì)系統(tǒng)電壓提供了一定支持[9-11]。同時(shí),機(jī)組的這種暫態(tài)過(guò)程也有一定的消極作用,在一定程度上增加了系統(tǒng)恢復(fù)后出現(xiàn)過(guò)電壓的幾率。尤其是當(dāng)系統(tǒng)發(fā)生永久性故障,導(dǎo)致出現(xiàn)風(fēng)電機(jī)組的二次穿越并脫網(wǎng)時(shí),無(wú)功功率急劇增大,機(jī)端出現(xiàn)明顯的持續(xù)數(shù)秒的過(guò)電壓情況,最高達(dá)到了額定值的1.45倍,如圖3(a)所示。直接導(dǎo)致Q匯集站330kV母線(xiàn)相電壓升高,最高達(dá)到了274.55kV,如圖4所示,這對(duì)機(jī)組和站內(nèi)其他設(shè)備的安全運(yùn)行及使用壽命造成了不利影響。
圖4 出線(xiàn)單相永久性接地故障時(shí)Q匯集站330kV母線(xiàn)電壓變化曲線(xiàn)
經(jīng)過(guò)近年來(lái)對(duì)風(fēng)電機(jī)組低電壓穿越能力的檢測(cè)及相應(yīng)改造,風(fēng)電場(chǎng)在系統(tǒng)發(fā)生大擾動(dòng)時(shí)的穩(wěn)定運(yùn)行能力得到了大幅提升。在單相瞬時(shí)接地短路試驗(yàn)過(guò)程中,大部分機(jī)組未發(fā)生因低電壓而造成的脫網(wǎng),風(fēng)電場(chǎng)動(dòng)態(tài)無(wú)功補(bǔ)償裝置也能夠快速正確地動(dòng)作于對(duì)系統(tǒng)電壓的跟蹤調(diào)節(jié),很大程度上保證了風(fēng)電場(chǎng)的穩(wěn)定運(yùn)行,同時(shí)也確保了電網(wǎng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行。但是因系統(tǒng)故障導(dǎo)致脫網(wǎng)后,機(jī)組出口會(huì)出現(xiàn)較高的過(guò)電壓,這對(duì)機(jī)組本身及相關(guān)設(shè)備會(huì)造成一定的威脅,還需對(duì)機(jī)組無(wú)功控制部分進(jìn)行研究?jī)?yōu)化。
[1]張紅光, 張粒子, 陳樹(shù)勇, 等. 大容量風(fēng)電場(chǎng)接入電網(wǎng)的暫態(tài)穩(wěn)定特性和調(diào)度對(duì)策研究[J]. 中國(guó)電機(jī)工程學(xué)報(bào), 2007, 27 (11): 45-51.
[2]He Shien, Wang Weizhou, Jia Huaisen et al.Integration of Wind Power into Gansu Grid and Its Operation, The First International Conference on Sustainable Power Generation and Supply,SUPERGEN, Nanjing, April 5-7, 2009.
[3]常勇, 徐政, 鄭玉平. 大型風(fēng)電場(chǎng)接入系統(tǒng)方式的仿真比較[J]. 電力系統(tǒng)自動(dòng)化, 2007, 31(14):70-74.
[4]陳寧, 何維國(guó), 錢(qián)敏慧, 杭晗, 胡朝燕, 石磊.風(fēng)電場(chǎng)無(wú)功電壓控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)和應(yīng)用[J]. 電力系統(tǒng)自動(dòng)化, 2011, (23): 32-36.
[5]戴慧珠, 王偉勝, 遲永寧. 風(fēng)電場(chǎng)接入電力系統(tǒng)研究的新進(jìn)展[J]. 電網(wǎng)技術(shù), 2007, 31(20):16-23.
[6]黃偉, 雷金勇, 夏翔, 等. 分布式電源對(duì)配電網(wǎng)相間保護(hù)的影響[J]. 電力系統(tǒng)自動(dòng)化, 2008,32(1): 93-97.
[7]楊國(guó)生, 李欣, 周澤昕. 風(fēng)電場(chǎng)接入對(duì)配電網(wǎng)繼電保護(hù)的影響對(duì)策[J]. 電網(wǎng)技術(shù), 2009, 33(11):87-91.
[8]文玉玲, 晁勤, 吐?tīng)栠d·依布拉音. 風(fēng)電場(chǎng)對(duì)電網(wǎng)繼電保護(hù)的影響[J]. 電網(wǎng)技術(shù), 2008, 32(14):15-18.
[9]張興, 張?jiān)讫? 楊淑英. 風(fēng)力發(fā)電低電壓穿越技術(shù)綜述[J]. 電力系統(tǒng)及其自動(dòng)化學(xué)報(bào), 2011,23(11): 122-125.
[10]鄭榮美, 朱凌, 直驅(qū)風(fēng)電系統(tǒng)低電壓運(yùn)行特性研究[J]. 華北電力大學(xué)學(xué)報(bào), 2012, 39(4): 20-23.
[11]付小偉, 王進(jìn), 郭偉, 鄭劍武. 風(fēng)電集中并網(wǎng)運(yùn)行對(duì)系統(tǒng)電壓穩(wěn)定性的影響研究[J]. 電氣技術(shù),2012(8), 59-62, 91.