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噴霧塔廢氣含氧量影響因素的探討

2015-01-17 22:11徐建國彭喜雁林灝力劉森
佛山陶瓷 2014年12期
關(guān)鍵詞:含氧量廢氣

徐建國+彭喜雁+林灝力+劉森

摘 ?要:噴霧塔利用熱風(fēng)將漿料干燥成粉料的過程中產(chǎn)生了大量的顆粒物、二氧化硫、氮氧化物等污染物,判定其污染物排放濃度是否達(dá)標(biāo)不僅與治理設(shè)施有關(guān),還與煙氣中氧含量有關(guān)。本文主要探討在實際生產(chǎn)中噴霧塔廢氣含氧量的變化情況及其對顆粒物、二氧化硫等污染物達(dá)標(biāo)排放的影響,并提出了控制含氧量的措施。

關(guān)鍵詞:噴霧塔;含氧量;空氣過剩系數(shù);廢氣

1 ? 前言

噴霧塔是建筑陶瓷主要生產(chǎn)設(shè)備之一,利用熱風(fēng)將含水率在34%左右的漿料干燥成7%左右的粉料,其能源消耗占總能耗30%左右,產(chǎn)生的污染物主要為顆粒物、二氧化硫和氮氧化物,是建筑陶瓷企業(yè)主要污染物源之一。

噴霧塔本身并不直接消耗燃料,是通過其配套熱風(fēng)爐產(chǎn)生1100 ℃左右的高溫?zé)煔?,再?jīng)過降溫、除塵處理后送入噴霧塔,用于烘干漿料。熱風(fēng)爐使用的燃料類型有水煤漿、水煤氣和煤粉等,燃料燃燒所產(chǎn)生的煙塵經(jīng)過多級旋風(fēng)除塵后,其含塵濃度較低,僅極少量的顆粒物會進(jìn)入噴霧塔內(nèi),噴霧塔產(chǎn)生的顆粒物主要來源于烘干后的粉料。

為了有效去除噴霧塔產(chǎn)生的污染物,多數(shù)陶瓷企業(yè)采用的治理方法包括旋風(fēng)除塵、脈沖式袋式除塵、濕式脫硫除塵等,并配套了消除“白煙”的設(shè)施。根據(jù)原料車間噴霧塔的數(shù)量和分布情況,一般采用單獨除塵,集中脫硫、“消煙”,統(tǒng)一排放的治理模式。由于噴霧干燥工藝的特點,以及廢氣治理設(shè)施流程較長等原因,造成了噴霧塔廢氣含氧量較高,且有一定的波動。本文通過對噴霧塔煙氣含氧量進(jìn)行實測,分析含氧量的變化情況,并對含氧量的控制提出解決辦法。

2 ? 噴霧塔煙氣中含氧量的規(guī)定

由于使用燃料、燃燒設(shè)備以及控制水平等因素的不同,不同類型的燃燒設(shè)備過量空氣系數(shù)是不一樣的,所以需要設(shè)立基準(zhǔn)過量空氣系數(shù)(或含氧量)。將過量空氣系數(shù)(或含氧量)設(shè)立規(guī)定值,可以避免稀釋排放,才能在同一尺度上與標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行比較。為此,《固定污染源排氣中顆粒物測定與氣態(tài)污染物采樣方法》(GB/T 16157-1996)和《固定污染源煙氣排放連續(xù)監(jiān)測技術(shù)規(guī)范》(HJT75-2007)均規(guī)定了顆粒物或氣態(tài)污染物實測濃度需按照標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的過量空氣系數(shù)(或含氧量)進(jìn)行折算。

目前,我國已頒布的各類大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)中有關(guān)爐窯的過量空氣系數(shù)(或含氧量)均作出了規(guī)定,不同爐窯的過量空氣系數(shù)(或含氧量)有較大不同,分別為1.2~2.1不等,換算成含氧量為3%~11%?!短沾晒I(yè)污染物排行標(biāo)準(zhǔn)》(GB 25464-2010)設(shè)定基準(zhǔn)空氣過剩系數(shù)為1.7,即含氧量為8.6%。表1為不同大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)對過量空氣系數(shù)(或含氧量)的規(guī)定。

3 ? 噴霧塔煙氣中含氧量對排放濃度的影響

《陶瓷工業(yè)污染物排行標(biāo)準(zhǔn)》(GB 25464-2010)第4.2.7條規(guī)定: 噴霧干燥塔、爐窯基準(zhǔn)過量空氣系數(shù)為 1.7,實測的噴霧干燥塔、爐窯的污染物排放濃度,應(yīng)換算為基準(zhǔn)過量空氣系數(shù)排放濃度,并作為判定排放是否達(dá)標(biāo)的依據(jù)。根據(jù)實測濃度和含氧量,利用換算公式C基=(C基為折算濃度、C實為實測濃度、O實為實測含氧量),可以計算出折算排放濃度。實測含氧量越大,折算排放濃度就越大。以燃煤或者水煤漿噴霧塔為例,含氧量的范圍為8.5%~20%,其折算排放濃度為實測濃度的1~12.4倍。如果含氧量接近21%時,折算排放濃度接近無限大。在不同的含氧量條件下,噴霧塔二氧化硫、顆粒物和氮氧化物實測值必須小于表2中所對應(yīng)的值,才能滿足達(dá)標(biāo)排放的要求。

4 ? 氧的來源及變化情況

4.1 ?氧的來源

4.1.1燃料燃燒產(chǎn)生的余氧

目前熱風(fēng)爐主要燃料有水煤漿、煤或者水煤氣,不同燃料完全燃燒時所需要的空氣量也有所不同,燃燒后產(chǎn)生的煙氣會殘余一定的氧。根據(jù)熱工原理,水煤漿、煤和水煤氣燃燒過量空氣系數(shù)如下:

(1) 水煤氣燃燒過量空氣系數(shù)為1.03~1.20,換算成含氧量為0.61%~3.5%;

(2) 煤燃燒過量空氣系數(shù)范圍為1.05~1.4之間,換算成含氧量為 1%~6%;

(3) 水煤漿燃燒過量空氣系數(shù)范圍為1.10~1.25,換算成含氧量為1.91%~4.2%。

從以上分析可知,一般情況下燃料燃燒產(chǎn)生的煙氣含氧量均低于8.6%的基準(zhǔn)含氧量,最高含氧量僅為6%。

4.1.2調(diào)溫配風(fēng)新增氧

熱風(fēng)爐燃料燃燒后產(chǎn)生的煙氣溫度在1000~1100 ℃之間,而噴霧塔烘干所需要的溫度為500~600 ℃之間。因此,高溫?zé)煔膺M(jìn)入噴霧塔之前要使用冷空氣進(jìn)行調(diào)溫,加入的冷空氣含氧量為21%,此過程大幅度提高了煙氣中氧含量。

4.1.3漏風(fēng)增加的氧

由于熱風(fēng)爐至引風(fēng)機(jī)段工作壓力為負(fù)壓,因此會造成一定量的漏風(fēng),也增加了含氧量,具體包括:

(1) 噴霧塔塔底降溫口吸入的冷空氣;

(2) 塔體下錐翻板下料器出料口、旋風(fēng)除塵下料口等密封不嚴(yán),或者排料時都會吸入一定的冷風(fēng)空氣;

(3) 熱風(fēng)爐、熱風(fēng)管道、排風(fēng)管道的熱電偶插孔,風(fēng)管控制閥門,探火口或者觀察孔,塔體上的負(fù)壓測量孔,設(shè)備各部位及連接法蘭處等設(shè)備密封不嚴(yán)造成一定的漏風(fēng)。

4.1.4其它來源

除了燃燒產(chǎn)生的余氧、調(diào)溫配風(fēng)新增氧和漏風(fēng)增加的氧外,其它操作也會增加含氧量,具體包括:

(1) 為了降低煙氣中水分的含量,消除“白煙”,將冷空氣打入消煙室內(nèi),降低煙氣的溫度;

(2) 停塔后引風(fēng)機(jī)工作時間需要延長40 min左右,利用負(fù)壓吸入的冷空氣降低噴霧塔塔身的溫度。

4.2 ?氧變化情況

根據(jù)對不同陶瓷企業(yè)噴霧塔廢氣檢測口含氧量進(jìn)行測試,含氧量的變化范圍在16%~20%之間,含氧量的高低與設(shè)備、工況等因素有著密切的關(guān)系。以某陶瓷企業(yè)噴霧塔為例,其系統(tǒng)示意圖如圖1所示。通過對其各段含氧量變化情況進(jìn)行了實測,找出一定的規(guī)律。

根據(jù)測試,①號點位置氧含量為14.6%~15.3%,②號點位置氧含量為15.6%~16.4%,③號點位置氧含量為16.6%~17.0%,④號點位置氧含量為16.8%~17.6%。從測試結(jié)果可以看出:

(1) 燃燒燃燒后的含氧量(以最高6%計)遠(yuǎn)小于噴霧塔塔頂熱風(fēng)含氧量,其原因是調(diào)溫配風(fēng)增加了大量的氧;

(2) 從①號點至③號點,煙氣含氧量是逐漸增加的,說明漏風(fēng)增加氧量也較為明顯。

(3) 排放檢測口位置煙氣氧含量遠(yuǎn)大于《陶瓷工業(yè)污染物排行標(biāo)準(zhǔn)》(GB 25464-2010)基準(zhǔn)氧含量8.6%的規(guī)定。

5 ? 含氧量的控制措施

從以上分析可知,降低噴霧塔煙氣含氧量,可以減少污染物排放濃度的折算倍數(shù),對噴霧塔廢氣監(jiān)測具有一定的作用。噴霧塔煙氣含氧量較大主要是由于其工藝特殊性造成的,但是與設(shè)備和管理也有關(guān)。從設(shè)備和管理方面降低含氧量的主要措施如下:

(1) 加強系統(tǒng)密封,減少漏風(fēng),具體方法包括取消噴霧塔塔底冷卻器,對旋風(fēng)除塵器下料口進(jìn)行密封,采用螺旋管道輸送粉料,加強熱電偶插孔、風(fēng)管控制閥門、探火口或者觀察孔、鏈接口處的密封;

(2) 合理安排生產(chǎn),減少轉(zhuǎn)產(chǎn)停塔時風(fēng)冷時間,及時關(guān)閉閥門。

6 ? 結(jié)語

從以上分析可知,噴霧塔廢氣排放口含氧量不僅與燃料燃燒有直接關(guān)系,還與配風(fēng)、漏風(fēng)等因素有關(guān),尤其是調(diào)溫配風(fēng)增加的氧量較大。

與其它爐窯設(shè)備相比,噴霧塔煙氣含氧量明顯偏大,與噴霧塔生產(chǎn)工藝的特殊性密切相關(guān),也符合事實。

企業(yè)在實際生產(chǎn)過程中,應(yīng)該對噴霧塔及其廢氣治理設(shè)施加強管理,合理安排生產(chǎn),避免由于漏風(fēng)造成氧含量的增加,導(dǎo)致折算濃度過大,增加超標(biāo)排放的風(fēng)險。

參考文獻(xiàn)

[1] 曾令可,宋婧,稅安澤,等.淺談噴霧干燥塔的節(jié)能措施[J].陶瓷,

2008(2): 35-40.

摘 ?要:噴霧塔利用熱風(fēng)將漿料干燥成粉料的過程中產(chǎn)生了大量的顆粒物、二氧化硫、氮氧化物等污染物,判定其污染物排放濃度是否達(dá)標(biāo)不僅與治理設(shè)施有關(guān),還與煙氣中氧含量有關(guān)。本文主要探討在實際生產(chǎn)中噴霧塔廢氣含氧量的變化情況及其對顆粒物、二氧化硫等污染物達(dá)標(biāo)排放的影響,并提出了控制含氧量的措施。

關(guān)鍵詞:噴霧塔;含氧量;空氣過剩系數(shù);廢氣

1 ? 前言

噴霧塔是建筑陶瓷主要生產(chǎn)設(shè)備之一,利用熱風(fēng)將含水率在34%左右的漿料干燥成7%左右的粉料,其能源消耗占總能耗30%左右,產(chǎn)生的污染物主要為顆粒物、二氧化硫和氮氧化物,是建筑陶瓷企業(yè)主要污染物源之一。

噴霧塔本身并不直接消耗燃料,是通過其配套熱風(fēng)爐產(chǎn)生1100 ℃左右的高溫?zé)煔猓俳?jīng)過降溫、除塵處理后送入噴霧塔,用于烘干漿料。熱風(fēng)爐使用的燃料類型有水煤漿、水煤氣和煤粉等,燃料燃燒所產(chǎn)生的煙塵經(jīng)過多級旋風(fēng)除塵后,其含塵濃度較低,僅極少量的顆粒物會進(jìn)入噴霧塔內(nèi),噴霧塔產(chǎn)生的顆粒物主要來源于烘干后的粉料。

為了有效去除噴霧塔產(chǎn)生的污染物,多數(shù)陶瓷企業(yè)采用的治理方法包括旋風(fēng)除塵、脈沖式袋式除塵、濕式脫硫除塵等,并配套了消除“白煙”的設(shè)施。根據(jù)原料車間噴霧塔的數(shù)量和分布情況,一般采用單獨除塵,集中脫硫、“消煙”,統(tǒng)一排放的治理模式。由于噴霧干燥工藝的特點,以及廢氣治理設(shè)施流程較長等原因,造成了噴霧塔廢氣含氧量較高,且有一定的波動。本文通過對噴霧塔煙氣含氧量進(jìn)行實測,分析含氧量的變化情況,并對含氧量的控制提出解決辦法。

2 ? 噴霧塔煙氣中含氧量的規(guī)定

由于使用燃料、燃燒設(shè)備以及控制水平等因素的不同,不同類型的燃燒設(shè)備過量空氣系數(shù)是不一樣的,所以需要設(shè)立基準(zhǔn)過量空氣系數(shù)(或含氧量)。將過量空氣系數(shù)(或含氧量)設(shè)立規(guī)定值,可以避免稀釋排放,才能在同一尺度上與標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行比較。為此,《固定污染源排氣中顆粒物測定與氣態(tài)污染物采樣方法》(GB/T 16157-1996)和《固定污染源煙氣排放連續(xù)監(jiān)測技術(shù)規(guī)范》(HJT75-2007)均規(guī)定了顆粒物或氣態(tài)污染物實測濃度需按照標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的過量空氣系數(shù)(或含氧量)進(jìn)行折算。

目前,我國已頒布的各類大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)中有關(guān)爐窯的過量空氣系數(shù)(或含氧量)均作出了規(guī)定,不同爐窯的過量空氣系數(shù)(或含氧量)有較大不同,分別為1.2~2.1不等,換算成含氧量為3%~11%。《陶瓷工業(yè)污染物排行標(biāo)準(zhǔn)》(GB 25464-2010)設(shè)定基準(zhǔn)空氣過剩系數(shù)為1.7,即含氧量為8.6%。表1為不同大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)對過量空氣系數(shù)(或含氧量)的規(guī)定。

3 ? 噴霧塔煙氣中含氧量對排放濃度的影響

《陶瓷工業(yè)污染物排行標(biāo)準(zhǔn)》(GB 25464-2010)第4.2.7條規(guī)定: 噴霧干燥塔、爐窯基準(zhǔn)過量空氣系數(shù)為 1.7,實測的噴霧干燥塔、爐窯的污染物排放濃度,應(yīng)換算為基準(zhǔn)過量空氣系數(shù)排放濃度,并作為判定排放是否達(dá)標(biāo)的依據(jù)。根據(jù)實測濃度和含氧量,利用換算公式C基=(C基為折算濃度、C實為實測濃度、O實為實測含氧量),可以計算出折算排放濃度。實測含氧量越大,折算排放濃度就越大。以燃煤或者水煤漿噴霧塔為例,含氧量的范圍為8.5%~20%,其折算排放濃度為實測濃度的1~12.4倍。如果含氧量接近21%時,折算排放濃度接近無限大。在不同的含氧量條件下,噴霧塔二氧化硫、顆粒物和氮氧化物實測值必須小于表2中所對應(yīng)的值,才能滿足達(dá)標(biāo)排放的要求。

4 ? 氧的來源及變化情況

4.1 ?氧的來源

4.1.1燃料燃燒產(chǎn)生的余氧

目前熱風(fēng)爐主要燃料有水煤漿、煤或者水煤氣,不同燃料完全燃燒時所需要的空氣量也有所不同,燃燒后產(chǎn)生的煙氣會殘余一定的氧。根據(jù)熱工原理,水煤漿、煤和水煤氣燃燒過量空氣系數(shù)如下:

(1) 水煤氣燃燒過量空氣系數(shù)為1.03~1.20,換算成含氧量為0.61%~3.5%;

(2) 煤燃燒過量空氣系數(shù)范圍為1.05~1.4之間,換算成含氧量為 1%~6%;

(3) 水煤漿燃燒過量空氣系數(shù)范圍為1.10~1.25,換算成含氧量為1.91%~4.2%。

從以上分析可知,一般情況下燃料燃燒產(chǎn)生的煙氣含氧量均低于8.6%的基準(zhǔn)含氧量,最高含氧量僅為6%。

4.1.2調(diào)溫配風(fēng)新增氧

熱風(fēng)爐燃料燃燒后產(chǎn)生的煙氣溫度在1000~1100 ℃之間,而噴霧塔烘干所需要的溫度為500~600 ℃之間。因此,高溫?zé)煔膺M(jìn)入噴霧塔之前要使用冷空氣進(jìn)行調(diào)溫,加入的冷空氣含氧量為21%,此過程大幅度提高了煙氣中氧含量。

4.1.3漏風(fēng)增加的氧

由于熱風(fēng)爐至引風(fēng)機(jī)段工作壓力為負(fù)壓,因此會造成一定量的漏風(fēng),也增加了含氧量,具體包括:

(1) 噴霧塔塔底降溫口吸入的冷空氣;

(2) 塔體下錐翻板下料器出料口、旋風(fēng)除塵下料口等密封不嚴(yán),或者排料時都會吸入一定的冷風(fēng)空氣;

(3) 熱風(fēng)爐、熱風(fēng)管道、排風(fēng)管道的熱電偶插孔,風(fēng)管控制閥門,探火口或者觀察孔,塔體上的負(fù)壓測量孔,設(shè)備各部位及連接法蘭處等設(shè)備密封不嚴(yán)造成一定的漏風(fēng)。

4.1.4其它來源

除了燃燒產(chǎn)生的余氧、調(diào)溫配風(fēng)新增氧和漏風(fēng)增加的氧外,其它操作也會增加含氧量,具體包括:

(1) 為了降低煙氣中水分的含量,消除“白煙”,將冷空氣打入消煙室內(nèi),降低煙氣的溫度;

(2) 停塔后引風(fēng)機(jī)工作時間需要延長40 min左右,利用負(fù)壓吸入的冷空氣降低噴霧塔塔身的溫度。

4.2 ?氧變化情況

根據(jù)對不同陶瓷企業(yè)噴霧塔廢氣檢測口含氧量進(jìn)行測試,含氧量的變化范圍在16%~20%之間,含氧量的高低與設(shè)備、工況等因素有著密切的關(guān)系。以某陶瓷企業(yè)噴霧塔為例,其系統(tǒng)示意圖如圖1所示。通過對其各段含氧量變化情況進(jìn)行了實測,找出一定的規(guī)律。

根據(jù)測試,①號點位置氧含量為14.6%~15.3%,②號點位置氧含量為15.6%~16.4%,③號點位置氧含量為16.6%~17.0%,④號點位置氧含量為16.8%~17.6%。從測試結(jié)果可以看出:

(1) 燃燒燃燒后的含氧量(以最高6%計)遠(yuǎn)小于噴霧塔塔頂熱風(fēng)含氧量,其原因是調(diào)溫配風(fēng)增加了大量的氧;

(2) 從①號點至③號點,煙氣含氧量是逐漸增加的,說明漏風(fēng)增加氧量也較為明顯。

(3) 排放檢測口位置煙氣氧含量遠(yuǎn)大于《陶瓷工業(yè)污染物排行標(biāo)準(zhǔn)》(GB 25464-2010)基準(zhǔn)氧含量8.6%的規(guī)定。

5 ? 含氧量的控制措施

從以上分析可知,降低噴霧塔煙氣含氧量,可以減少污染物排放濃度的折算倍數(shù),對噴霧塔廢氣監(jiān)測具有一定的作用。噴霧塔煙氣含氧量較大主要是由于其工藝特殊性造成的,但是與設(shè)備和管理也有關(guān)。從設(shè)備和管理方面降低含氧量的主要措施如下:

(1) 加強系統(tǒng)密封,減少漏風(fēng),具體方法包括取消噴霧塔塔底冷卻器,對旋風(fēng)除塵器下料口進(jìn)行密封,采用螺旋管道輸送粉料,加強熱電偶插孔、風(fēng)管控制閥門、探火口或者觀察孔、鏈接口處的密封;

(2) 合理安排生產(chǎn),減少轉(zhuǎn)產(chǎn)停塔時風(fēng)冷時間,及時關(guān)閉閥門。

6 ? 結(jié)語

從以上分析可知,噴霧塔廢氣排放口含氧量不僅與燃料燃燒有直接關(guān)系,還與配風(fēng)、漏風(fēng)等因素有關(guān),尤其是調(diào)溫配風(fēng)增加的氧量較大。

與其它爐窯設(shè)備相比,噴霧塔煙氣含氧量明顯偏大,與噴霧塔生產(chǎn)工藝的特殊性密切相關(guān),也符合事實。

企業(yè)在實際生產(chǎn)過程中,應(yīng)該對噴霧塔及其廢氣治理設(shè)施加強管理,合理安排生產(chǎn),避免由于漏風(fēng)造成氧含量的增加,導(dǎo)致折算濃度過大,增加超標(biāo)排放的風(fēng)險。

參考文獻(xiàn)

[1] 曾令可,宋婧,稅安澤,等.淺談噴霧干燥塔的節(jié)能措施[J].陶瓷,

2008(2): 35-40.

摘 ?要:噴霧塔利用熱風(fēng)將漿料干燥成粉料的過程中產(chǎn)生了大量的顆粒物、二氧化硫、氮氧化物等污染物,判定其污染物排放濃度是否達(dá)標(biāo)不僅與治理設(shè)施有關(guān),還與煙氣中氧含量有關(guān)。本文主要探討在實際生產(chǎn)中噴霧塔廢氣含氧量的變化情況及其對顆粒物、二氧化硫等污染物達(dá)標(biāo)排放的影響,并提出了控制含氧量的措施。

關(guān)鍵詞:噴霧塔;含氧量;空氣過剩系數(shù);廢氣

1 ? 前言

噴霧塔是建筑陶瓷主要生產(chǎn)設(shè)備之一,利用熱風(fēng)將含水率在34%左右的漿料干燥成7%左右的粉料,其能源消耗占總能耗30%左右,產(chǎn)生的污染物主要為顆粒物、二氧化硫和氮氧化物,是建筑陶瓷企業(yè)主要污染物源之一。

噴霧塔本身并不直接消耗燃料,是通過其配套熱風(fēng)爐產(chǎn)生1100 ℃左右的高溫?zé)煔?,再?jīng)過降溫、除塵處理后送入噴霧塔,用于烘干漿料。熱風(fēng)爐使用的燃料類型有水煤漿、水煤氣和煤粉等,燃料燃燒所產(chǎn)生的煙塵經(jīng)過多級旋風(fēng)除塵后,其含塵濃度較低,僅極少量的顆粒物會進(jìn)入噴霧塔內(nèi),噴霧塔產(chǎn)生的顆粒物主要來源于烘干后的粉料。

為了有效去除噴霧塔產(chǎn)生的污染物,多數(shù)陶瓷企業(yè)采用的治理方法包括旋風(fēng)除塵、脈沖式袋式除塵、濕式脫硫除塵等,并配套了消除“白煙”的設(shè)施。根據(jù)原料車間噴霧塔的數(shù)量和分布情況,一般采用單獨除塵,集中脫硫、“消煙”,統(tǒng)一排放的治理模式。由于噴霧干燥工藝的特點,以及廢氣治理設(shè)施流程較長等原因,造成了噴霧塔廢氣含氧量較高,且有一定的波動。本文通過對噴霧塔煙氣含氧量進(jìn)行實測,分析含氧量的變化情況,并對含氧量的控制提出解決辦法。

2 ? 噴霧塔煙氣中含氧量的規(guī)定

由于使用燃料、燃燒設(shè)備以及控制水平等因素的不同,不同類型的燃燒設(shè)備過量空氣系數(shù)是不一樣的,所以需要設(shè)立基準(zhǔn)過量空氣系數(shù)(或含氧量)。將過量空氣系數(shù)(或含氧量)設(shè)立規(guī)定值,可以避免稀釋排放,才能在同一尺度上與標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行比較。為此,《固定污染源排氣中顆粒物測定與氣態(tài)污染物采樣方法》(GB/T 16157-1996)和《固定污染源煙氣排放連續(xù)監(jiān)測技術(shù)規(guī)范》(HJT75-2007)均規(guī)定了顆粒物或氣態(tài)污染物實測濃度需按照標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的過量空氣系數(shù)(或含氧量)進(jìn)行折算。

目前,我國已頒布的各類大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)中有關(guān)爐窯的過量空氣系數(shù)(或含氧量)均作出了規(guī)定,不同爐窯的過量空氣系數(shù)(或含氧量)有較大不同,分別為1.2~2.1不等,換算成含氧量為3%~11%?!短沾晒I(yè)污染物排行標(biāo)準(zhǔn)》(GB 25464-2010)設(shè)定基準(zhǔn)空氣過剩系數(shù)為1.7,即含氧量為8.6%。表1為不同大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)對過量空氣系數(shù)(或含氧量)的規(guī)定。

3 ? 噴霧塔煙氣中含氧量對排放濃度的影響

《陶瓷工業(yè)污染物排行標(biāo)準(zhǔn)》(GB 25464-2010)第4.2.7條規(guī)定: 噴霧干燥塔、爐窯基準(zhǔn)過量空氣系數(shù)為 1.7,實測的噴霧干燥塔、爐窯的污染物排放濃度,應(yīng)換算為基準(zhǔn)過量空氣系數(shù)排放濃度,并作為判定排放是否達(dá)標(biāo)的依據(jù)。根據(jù)實測濃度和含氧量,利用換算公式C基=(C基為折算濃度、C實為實測濃度、O實為實測含氧量),可以計算出折算排放濃度。實測含氧量越大,折算排放濃度就越大。以燃煤或者水煤漿噴霧塔為例,含氧量的范圍為8.5%~20%,其折算排放濃度為實測濃度的1~12.4倍。如果含氧量接近21%時,折算排放濃度接近無限大。在不同的含氧量條件下,噴霧塔二氧化硫、顆粒物和氮氧化物實測值必須小于表2中所對應(yīng)的值,才能滿足達(dá)標(biāo)排放的要求。

4 ? 氧的來源及變化情況

4.1 ?氧的來源

4.1.1燃料燃燒產(chǎn)生的余氧

目前熱風(fēng)爐主要燃料有水煤漿、煤或者水煤氣,不同燃料完全燃燒時所需要的空氣量也有所不同,燃燒后產(chǎn)生的煙氣會殘余一定的氧。根據(jù)熱工原理,水煤漿、煤和水煤氣燃燒過量空氣系數(shù)如下:

(1) 水煤氣燃燒過量空氣系數(shù)為1.03~1.20,換算成含氧量為0.61%~3.5%;

(2) 煤燃燒過量空氣系數(shù)范圍為1.05~1.4之間,換算成含氧量為 1%~6%;

(3) 水煤漿燃燒過量空氣系數(shù)范圍為1.10~1.25,換算成含氧量為1.91%~4.2%。

從以上分析可知,一般情況下燃料燃燒產(chǎn)生的煙氣含氧量均低于8.6%的基準(zhǔn)含氧量,最高含氧量僅為6%。

4.1.2調(diào)溫配風(fēng)新增氧

熱風(fēng)爐燃料燃燒后產(chǎn)生的煙氣溫度在1000~1100 ℃之間,而噴霧塔烘干所需要的溫度為500~600 ℃之間。因此,高溫?zé)煔膺M(jìn)入噴霧塔之前要使用冷空氣進(jìn)行調(diào)溫,加入的冷空氣含氧量為21%,此過程大幅度提高了煙氣中氧含量。

4.1.3漏風(fēng)增加的氧

由于熱風(fēng)爐至引風(fēng)機(jī)段工作壓力為負(fù)壓,因此會造成一定量的漏風(fēng),也增加了含氧量,具體包括:

(1) 噴霧塔塔底降溫口吸入的冷空氣;

(2) 塔體下錐翻板下料器出料口、旋風(fēng)除塵下料口等密封不嚴(yán),或者排料時都會吸入一定的冷風(fēng)空氣;

(3) 熱風(fēng)爐、熱風(fēng)管道、排風(fēng)管道的熱電偶插孔,風(fēng)管控制閥門,探火口或者觀察孔,塔體上的負(fù)壓測量孔,設(shè)備各部位及連接法蘭處等設(shè)備密封不嚴(yán)造成一定的漏風(fēng)。

4.1.4其它來源

除了燃燒產(chǎn)生的余氧、調(diào)溫配風(fēng)新增氧和漏風(fēng)增加的氧外,其它操作也會增加含氧量,具體包括:

(1) 為了降低煙氣中水分的含量,消除“白煙”,將冷空氣打入消煙室內(nèi),降低煙氣的溫度;

(2) 停塔后引風(fēng)機(jī)工作時間需要延長40 min左右,利用負(fù)壓吸入的冷空氣降低噴霧塔塔身的溫度。

4.2 ?氧變化情況

根據(jù)對不同陶瓷企業(yè)噴霧塔廢氣檢測口含氧量進(jìn)行測試,含氧量的變化范圍在16%~20%之間,含氧量的高低與設(shè)備、工況等因素有著密切的關(guān)系。以某陶瓷企業(yè)噴霧塔為例,其系統(tǒng)示意圖如圖1所示。通過對其各段含氧量變化情況進(jìn)行了實測,找出一定的規(guī)律。

根據(jù)測試,①號點位置氧含量為14.6%~15.3%,②號點位置氧含量為15.6%~16.4%,③號點位置氧含量為16.6%~17.0%,④號點位置氧含量為16.8%~17.6%。從測試結(jié)果可以看出:

(1) 燃燒燃燒后的含氧量(以最高6%計)遠(yuǎn)小于噴霧塔塔頂熱風(fēng)含氧量,其原因是調(diào)溫配風(fēng)增加了大量的氧;

(2) 從①號點至③號點,煙氣含氧量是逐漸增加的,說明漏風(fēng)增加氧量也較為明顯。

(3) 排放檢測口位置煙氣氧含量遠(yuǎn)大于《陶瓷工業(yè)污染物排行標(biāo)準(zhǔn)》(GB 25464-2010)基準(zhǔn)氧含量8.6%的規(guī)定。

5 ? 含氧量的控制措施

從以上分析可知,降低噴霧塔煙氣含氧量,可以減少污染物排放濃度的折算倍數(shù),對噴霧塔廢氣監(jiān)測具有一定的作用。噴霧塔煙氣含氧量較大主要是由于其工藝特殊性造成的,但是與設(shè)備和管理也有關(guān)。從設(shè)備和管理方面降低含氧量的主要措施如下:

(1) 加強系統(tǒng)密封,減少漏風(fēng),具體方法包括取消噴霧塔塔底冷卻器,對旋風(fēng)除塵器下料口進(jìn)行密封,采用螺旋管道輸送粉料,加強熱電偶插孔、風(fēng)管控制閥門、探火口或者觀察孔、鏈接口處的密封;

(2) 合理安排生產(chǎn),減少轉(zhuǎn)產(chǎn)停塔時風(fēng)冷時間,及時關(guān)閉閥門。

6 ? 結(jié)語

從以上分析可知,噴霧塔廢氣排放口含氧量不僅與燃料燃燒有直接關(guān)系,還與配風(fēng)、漏風(fēng)等因素有關(guān),尤其是調(diào)溫配風(fēng)增加的氧量較大。

與其它爐窯設(shè)備相比,噴霧塔煙氣含氧量明顯偏大,與噴霧塔生產(chǎn)工藝的特殊性密切相關(guān),也符合事實。

企業(yè)在實際生產(chǎn)過程中,應(yīng)該對噴霧塔及其廢氣治理設(shè)施加強管理,合理安排生產(chǎn),避免由于漏風(fēng)造成氧含量的增加,導(dǎo)致折算濃度過大,增加超標(biāo)排放的風(fēng)險。

參考文獻(xiàn)

[1] 曾令可,宋婧,稅安澤,等.淺談噴霧干燥塔的節(jié)能措施[J].陶瓷,

2008(2): 35-40.

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