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熱風(fēng)爐充壓控制裝置與方法研究

2015-01-13 03:05魏金輝
化工自動(dòng)化及儀表 2015年6期
關(guān)鍵詞:閥位模件爐頂

魏金輝

(承德鋼鐵集團(tuán)有限公司自動(dòng)化中心,河北 承德 067102)

熱風(fēng)爐是煉鐵生產(chǎn)的重要設(shè)備,充壓過(guò)程是指熱風(fēng)爐燃燒過(guò)程中,熱風(fēng)閥和冷風(fēng)閥均處于關(guān)閉狀態(tài),熱風(fēng)爐內(nèi)煙氣壓力在10kPa以下,遠(yuǎn)低于熱風(fēng)爐送風(fēng)系統(tǒng)壓力,閥板兩側(cè)承受很大壓差,熱風(fēng)爐由燃燒過(guò)程切換到送風(fēng)過(guò)程,必須從冷風(fēng)總管向熱風(fēng)爐內(nèi)充入冷風(fēng),以均衡閥板兩側(cè)壓差,才能順利開啟閥門。充壓過(guò)程靠充壓閥完成,接自充壓冷風(fēng)管道。充壓閥為電動(dòng)或液動(dòng)切斷閥,充壓閥僅有全開或全關(guān)兩個(gè)閥位,熱風(fēng)爐充壓時(shí),高爐入爐風(fēng)量突然減少,引起高爐內(nèi)壓力波動(dòng),這種現(xiàn)象隨著熱風(fēng)爐每次換爐充壓呈周期性出現(xiàn),對(duì)高爐操作不利。雖然有的充壓閥靠閥門定位器等設(shè)備實(shí)現(xiàn)粗略的手動(dòng)開度控制,但也無(wú)法實(shí)現(xiàn)全自動(dòng)充壓的精確控制。充壓控制基本依靠操作人員經(jīng)驗(yàn)手工操作,充壓閥基本處于全開狀態(tài),由于操作員控制水平參差不齊,造成高爐爐頂壓力參數(shù)不穩(wěn)定,使高爐爐頂壓力產(chǎn)生巨大的波動(dòng),影響高爐爐況的穩(wěn)定,這種情況至今沒有得到有效解決,對(duì)高爐的穩(wěn)定生產(chǎn)非常不利。

筆者設(shè)計(jì)了一種熱風(fēng)爐充壓控制裝置,該裝置可以使高爐熱風(fēng)爐在充壓過(guò)程中處于全自動(dòng)控制狀態(tài),減少充壓過(guò)程對(duì)高爐爐頂壓力的影響。

筆者設(shè)計(jì)的熱風(fēng)爐充壓控制裝置框圖如圖1所示,裝置由充壓冷風(fēng)管道、充壓閥(ZDRHO)、壓力檢測(cè)元件(EJA530A)、輸入模件(FM148A)、輸出模件(FM151A)、電源模件(FM910)、CPU控制器件(FM801)、接口模件(DFE530TXK和DES-1008)、總線底板模件(FM300)和顯示器件(IPC-510)構(gòu)成。其中:輸入模件、輸出模件、電源模件、CPU控制器件、接口模件、總線底板模件和顯示器件均為PLC或DCS系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)硬件。另外還包括限幅控制單元、充壓時(shí)間設(shè)定單元、設(shè)定曲線生成單元和軟伺服控制單元,軟件單元安裝在PLC或DCS系統(tǒng)的CPU控制器件上。

圖1 熱風(fēng)爐充壓控制裝置框圖

充壓冷風(fēng)管道的一端連接冷風(fēng)總管,另一端與熱風(fēng)爐連接,充壓冷風(fēng)管道上安裝充壓閥,充壓閥由開關(guān)切斷閥改為調(diào)節(jié)切斷閥,充壓閥的閥位反饋信號(hào)與輸入模件連接,充壓閥的控制信號(hào)與輸出模件連接。在冷風(fēng)總管上安裝壓力檢測(cè)元件,壓力檢測(cè)元件的電信號(hào)與輸入模件連接,用于自動(dòng)充壓時(shí)的壓力控制,冷風(fēng)總管壓力可以代表高爐爐頂壓力,充壓時(shí)若冷風(fēng)總管壓力穩(wěn)定,即可保證高爐爐頂壓力穩(wěn)定。

輸入模件、輸出模件、電源模件、CPU控制器件和接口模件通過(guò)總線底板模件連接并安裝在總線底板模件上,電源模件提供工作電源。CPU控制器件是充壓裝置的控制核心,通過(guò)CPU控制器件控制限幅控制單元、充壓時(shí)間設(shè)定單元、設(shè)定曲線生成單元和軟伺服控制單元,通過(guò)輸出模件實(shí)現(xiàn)對(duì)充壓閥的自動(dòng)控制。限幅控制單元實(shí)現(xiàn)對(duì)充壓閥的安全控制,避免在自動(dòng)狀態(tài)下充壓對(duì)高爐爐頂壓力的影響;充壓時(shí)間設(shè)定單元用于根據(jù)熱風(fēng)爐大小和工藝操作制度來(lái)實(shí)現(xiàn)調(diào)整自動(dòng)充壓時(shí)間的設(shè)定功能;設(shè)定曲線生成單元用于產(chǎn)生充壓閥的時(shí)間與閥位開度曲線。

設(shè)定曲線生成單元與軟伺服控制單元連接,開度曲線作為軟伺服控制單元的閥位設(shè)定值,實(shí)際閥位反饋值作為軟伺服控制單元的測(cè)量值,軟伺服控制單元將充壓閥閥位自動(dòng)按設(shè)定曲線工作,對(duì)充壓進(jìn)行自動(dòng)控制并保持充壓期間高爐爐頂壓力穩(wěn)定的功能。

接口模件與顯示器件連接,實(shí)現(xiàn)人機(jī)交互界面,用于實(shí)現(xiàn)操作和監(jiān)視功能。接口模件可以是工業(yè)交換機(jī)、以太網(wǎng)模板或現(xiàn)場(chǎng)總線等。顯示器件可為工業(yè)計(jì)算機(jī)或工業(yè)觸摸屏等。

2 熱風(fēng)爐充壓控制方法

2.1 限幅控制單元設(shè)定

利用顯示器件,輸入冷風(fēng)總管壓力波動(dòng)允許上下限值(-100~100kPa可設(shè)),輸入充壓閥閥位開度允許上限值(上限值為0%~100%可設(shè),下限值為0,即全關(guān))。

2.2 充壓時(shí)間設(shè)定單元設(shè)定

利用顯示器件,輸入熱風(fēng)爐的自動(dòng)充壓時(shí)間(0~120min可設(shè))。

2.3 設(shè)定曲線生成單元生成設(shè)定曲線

利用顯示器件,輸入折點(diǎn)個(gè)數(shù)(1~50可設(shè))。時(shí)間數(shù)值:第1折點(diǎn)t1(0~120min可設(shè))、第2折點(diǎn)t2(0~120min可設(shè)),以此類推最多可到t50。對(duì)應(yīng)的充壓閥閥位值:第1折點(diǎn)v1(0%~100%可設(shè))、第2折點(diǎn)v2(0%~100%可設(shè)),以此類推最多可到最多可到v50。這樣可以產(chǎn)生0A-AB-BC-CD…的50段閥位值設(shè)定曲線。

2.4 軟伺服控制單元對(duì)充壓閥進(jìn)行自動(dòng)控制

設(shè)定曲線生成單元與軟伺服控制單元連接,閥位值設(shè)定曲線作為軟伺服控制單元的設(shè)定值,實(shí)際充壓閥閥位作為軟伺服控制單元的測(cè)量值。充壓結(jié)束后,充壓閥自動(dòng)關(guān)閉。

3 熱風(fēng)爐充壓控制方法實(shí)例

熱風(fēng)爐充壓控制裝置的閥位設(shè)定曲線如圖2所示(為4段折線)。

圖2 熱風(fēng)爐充壓控制裝置的閥位設(shè)定曲線

限幅控制單元設(shè)定:利用顯示器件輸入冷風(fēng)總管壓力波動(dòng)允許上下限值(-5~5kPa);輸入充壓閥閥位開度允許上限值為40%,下限值為0(即全關(guān))。

充壓時(shí)間單元設(shè)定:利用顯示器件輸入熱風(fēng)爐自動(dòng)充壓時(shí)間35min。

曲線單元生成設(shè)定:利用顯示器件輸入折點(diǎn)個(gè)數(shù)為4個(gè)。時(shí)間數(shù)值:第1折點(diǎn)t1=1min,第2折點(diǎn)t2=5min,第3折點(diǎn)t3=8min,第4折點(diǎn)t4=35min。對(duì)應(yīng)的充壓閥閥位值:第1折點(diǎn)v1=15%,第2折點(diǎn)v2=18%,第3折點(diǎn)v3=25%,第4折點(diǎn)v4=35%,這樣可以產(chǎn)生0A-AB-BC-CD的閥位值4段設(shè)定曲線。

軟伺服控制單元對(duì)充壓閥進(jìn)行自動(dòng)控制:設(shè)定曲線生成單元與軟伺服控制單元連接,閥位值設(shè)定曲線作為軟伺服控制單元的設(shè)定值,實(shí)際充壓閥閥位作為軟伺服控制單元的測(cè)量值,軟伺服控制單元自動(dòng)將充壓閥閥位按設(shè)定曲線工作。

充壓結(jié)束后,充壓閥自動(dòng)關(guān)閉(即閥位為0)。

通過(guò)以上控制方法實(shí)現(xiàn)了充壓閥的全自動(dòng)控制,高爐爐頂壓力波動(dòng)控制在-5~5kPa的范圍內(nèi),未采用該方法時(shí),充壓時(shí)爐壓波動(dòng)達(dá)到-30~10kPa,效果顯著。

4 結(jié)束語(yǔ)

筆者將充壓閥由開關(guān)切斷閥改為調(diào)節(jié)切斷閥,克服了以往充壓閥充壓時(shí)僅能全開的弊端,通過(guò)壓力檢測(cè)元件和CPU控制器件對(duì)充壓冷風(fēng)管道的壓力進(jìn)行檢測(cè),通過(guò)CPU控制器件和多種軟件實(shí)現(xiàn)對(duì)充壓閥的充壓時(shí)間、閥位開度及限制幅度等進(jìn)行全自動(dòng)充壓控制,按照預(yù)先設(shè)定好的閥位曲線進(jìn)行充壓作業(yè),能夠?qū)犸L(fēng)爐進(jìn)行平穩(wěn)充壓,減少充壓過(guò)程對(duì)高爐爐頂壓力的影響,有利于高爐爐況的穩(wěn)定。本方法已在多座熱風(fēng)爐上使用,效果良好,解決了長(zhǎng)期困擾高爐的熱風(fēng)爐充壓造成的高爐爐頂不穩(wěn)定的問(wèn)題,保證了高爐生產(chǎn)的順利進(jìn)行,帶來(lái)了可觀的經(jīng)濟(jì)效益。

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