苗 凱 莊豐余 王明旭
(1.遼陽石化分公司尼龍廠 遼寧遼陽 2.遼陽石化分公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整項(xiàng)目部 遼寧遼陽)
由于己二酸物料自身具有一定粘度和易結(jié)晶性,導(dǎo)致己二酸裝置部分設(shè)備低排管線或閥門經(jīng)常發(fā)生結(jié)晶顆粒堵塞現(xiàn)象,操作人員在工藝處理過程中易發(fā)生物料燒灼和熱水燙傷等人身傷害事故,處理難度很大?;谏鲜銮闆r,在2004年10月完工的年產(chǎn)14萬噸精己二酸擴(kuò)產(chǎn)改造項(xiàng)目中,將新裝置重點(diǎn)設(shè)備中的6臺(tái)反應(yīng)器和兩臺(tái)結(jié)晶器低排處的球閥全部更換為Y形活塞下料閥。通過Y形活塞下料閥的應(yīng)用,下料管和閥門堵塞問題消除,可避免物料燒灼和熱水燙傷等人身傷害事故的發(fā)生,可保證裝置平穩(wěn)操作。
以己二酸裝置氧化流程為例,6臺(tái)氧化反應(yīng)器依次串聯(lián)排列,最后一臺(tái)反應(yīng)器接引至緩沖罐,氧化反應(yīng)器底部低排安裝Y形活塞下料閥。Y形閥平時(shí)處于關(guān)閉狀態(tài),在裝置進(jìn)行停車清疤時(shí)才開啟,將反應(yīng)器內(nèi)存留的物料排放到緩沖罐中。由于閥門安裝在反應(yīng)器底部且長期處于關(guān)閉狀態(tài),因此在閥門連接管線處會(huì)有一部分氧化反應(yīng)物長時(shí)間停留形成結(jié)晶顆粒,進(jìn)而造成下料管和閥門堵塞。安裝Y形下料閥后,通過旋轉(zhuǎn)閥柄,下料閥的破料錐會(huì)將結(jié)晶顆粒破碎,進(jìn)而將已破碎的結(jié)晶顆粒和反應(yīng)器內(nèi)存留的物料排放到緩沖罐中( 圖 1)。
Y形活塞下料閥由閥體、壓蓋、閥桿、填料、活塞、燈籠套及破料錐等部件組成(圖2)。
圖1 己二酸裝置氧化流程
當(dāng)用手將閥柄順時(shí)針或逆時(shí)針旋轉(zhuǎn)時(shí),閥桿受力帶動(dòng)活塞和填料環(huán)上下往復(fù)和旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng),從而完成閥門的開啟、關(guān)閉動(dòng)作。破料錐跟隨活塞運(yùn)動(dòng)產(chǎn)生旋轉(zhuǎn)和上下往復(fù)運(yùn)動(dòng),通過頂部梅花形的錐頭,對(duì)已形成的結(jié)晶疤塊進(jìn)行破碎,進(jìn)而使下料管線暢通。下料閥的密封是由活塞和上下密封環(huán)的圓柱形接觸面形成的,采用進(jìn)口柔性石墨加強(qiáng)結(jié)構(gòu),上面的密封環(huán)起外密封作用,下面的密封環(huán)起內(nèi)密封作用。當(dāng)閥門出現(xiàn)內(nèi)、外泄漏時(shí)可通過調(diào)節(jié)閥蓋上緊固螺栓的壓緊力使密封環(huán)端面的軸向比壓增加,進(jìn)而導(dǎo)致徑向壓力增加,使密封狀態(tài)重新恢復(fù)。密封環(huán)更換方便,價(jià)格適宜,使用壽命相對(duì)較長。
圖2 Y形活塞下料閥組成
結(jié)構(gòu)緊湊、操作簡單、關(guān)閉嚴(yán)密、價(jià)格便宜、應(yīng)用范圍廣。閥體內(nèi)腔為介質(zhì)提供的阻力小。當(dāng)閥體位于管線盲端或底部、流通的介質(zhì)為易結(jié)晶的物料時(shí),易發(fā)生結(jié)晶顆粒堵塞現(xiàn)象,處理難度大。
結(jié)構(gòu)簡單,與同類型閥門相比,零部件少、總體尺寸小、重量輕。拆裝方便,有利于現(xiàn)場(chǎng)維修,節(jié)省資金。根據(jù)物料特點(diǎn),在活塞前部專門裝有錐形破料器,能夠把管道中易結(jié)晶的物料破碎,有效地解決了物料堵塞現(xiàn)象。應(yīng)用前景廣,新擴(kuò)建裝置大量采用此型閥門,效果顯著。
自2004年10月新裝置投產(chǎn)應(yīng)用以來,Y形下料閥運(yùn)行情況良好,消除了包括結(jié)晶器、反應(yīng)器等重點(diǎn)設(shè)備低排管線結(jié)晶堵塞現(xiàn)象。截止到2013年6月裝置停車大檢修,才有部分下料閥損壞更換。
由于己二酸生產(chǎn)工藝特性,裝置每3個(gè)月會(huì)進(jìn)行一次停產(chǎn)清疤(清除結(jié)晶器和貯罐內(nèi)疤塊),每次停車會(huì)將反應(yīng)器內(nèi)存留的反應(yīng)物排空清洗。因此,裝置每年會(huì)進(jìn)行4次停車清疤。由于安裝Y形活塞閥后,節(jié)省了氧化反應(yīng)器排放清理時(shí)間,進(jìn)而降低了每次清疤時(shí)間。2004年以前老裝置未安裝Y形閥時(shí),每次清疤時(shí)間為48 h,新裝置安裝后清疤時(shí)間縮減到40 h;裝置日常生產(chǎn)負(fù)荷為220 t/d,平均每小時(shí)產(chǎn)量為9.1 t,節(jié)省清疤時(shí)間所生產(chǎn)的己二酸為72.8 t;每年清疤4次(291.2 t),按每噸己二酸1.2萬元計(jì)算,每年多創(chuàng)效益為349.4萬元,可見每年間接創(chuàng)造效益可觀。
Y性活塞下料閥使用10年以來,由于其結(jié)構(gòu)的特殊性,能夠滿足己二酸裝置易產(chǎn)生結(jié)晶物料的要求,保證了新裝置日常操作和維護(hù)。鑒于現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用效果,國內(nèi)其他相似工藝裝置,可對(duì)Y形活塞下料閥推廣應(yīng)用,以解決實(shí)際操作問題。