李占鋒,翟東旭
(河南省有色金屬地質礦產(chǎn)局第一地質大隊,河南鄭州450016)
2013年9月,我公司承攬了浙江省常山縣輝埠鎮(zhèn)宋畈大崮山石灰石礦鉆探工程,該工程要求施工水平取心鉆孔,孔深400 m左右,終孔口徑≮75 mm,全孔取心,目的是通過巖心分析判明該區(qū)石灰石礦是否可作為涂料原料、化妝品添加劑原料或水泥原料。初步設計為3個鉆孔,鉆孔有關設計參數(shù)見表1。
表1 鉆孔有關設計參數(shù)
CS1000P6L型鉆機是由Atlas Copco公司生產(chǎn)的全液壓動力頭鉆機,該鉆機的設計參數(shù)中明確標明允許施工鉆孔的傾角為45°~90°,設備廠家的有關技術人員認為,使用該設備必須嚴格按照設備使用說明書的要求進行操作,況且在中國國內尚無使用該設備施工水平鉆孔的先例,如果超出設備設計參數(shù)范圍進行使用,一切后果由使用者自負。通過認真地分析和研究,并在具體的工程施工項目中進行應用實驗,在實驗的過程中發(fā)現(xiàn)問題,并加以解決。
礦區(qū)位于浙江省衢州市常山縣北東方向,礦區(qū)屬低山丘陵地貌,地表溶溝石芽、溶槽、落水洞、溶蝕洼地發(fā)育,局部扁溶洞較發(fā)育。切割強烈,山勢崎嶇陡峭,坡角30°~45°,最高海拔 +363 m,最低侵蝕基準面+108 m,相對最大高差255 m,山上植被發(fā)育極少,主要為荊棘、灌木、雜草等。這也是鉆孔設計成水平孔的原因之一。
礦區(qū)主要礦層為奧陶系上統(tǒng)三衢山組二段(O3s2),其巖性主要為灰白—淺灰色,厚—巨厚層石灰?guī)r,塊狀構造,微晶—細晶結構;主要礦物為方解石(占80%)、生物碎屑(占15% ~20%)及少量泥質(占5%);巖石質地致密均一,性較脆。本層厚度>900 m。
(1)取心最大深度??讖紹、N、H、P時的深度分別為1070、610、460、305 m。
(2)主卷揚機卷揚能力。單線光卷筒:4082 kg;單線滿卷筒:3720 kg;雙線光卷筒8:164 kg;雙線滿卷筒:7440 kg。光卷筒線速:24 m/min;滿卷筒線速:38 m/min;鋼纜規(guī)格:33.6 m×14.29 mm。
(3)取心絞車鋼纜容量。單線光卷筒:995 kg;單線滿卷筒:264 kg;光卷筒線速:119 m/min。滿卷筒線速:445 m/min;鋼纜規(guī)格:976 m×4.8 mm。
(4)鉆架與進給系統(tǒng)。進給行程:1830 mm;進給速度快慢速可變控制;推力:6360 kg;拉力:9636 kg;鉆進角度:45°~90°;鉆架長度:8.38 m;拉高:6.08 m。
(5)動力裝置。制造商:Cummins;型號:4BTA3.9L-4缸,6 BTA5.9L-6缸;功率:86.5 kW;轉數(shù):2500 r/min;發(fā)動機型號:柴油燃氣渦輪增壓/后冷卻;冷卻液:水。
(6)液壓系統(tǒng)。初始泵:最大工作壓力為24.1 MPa,流量為173.0 L/min;二級泵:最大工作壓力為10.3 MPa,流量為47.3 L/min;輔助泵:最大工作壓力為17.2 MPa,流量為50.7 L/min。
(7)鉆柱轉速與轉矩(見表2)。
表2 鉆柱轉速與轉矩
范圍選擇:操作手控制臺手動控制;鉸接鉆頭:旋開式。
(8)卡盤組件。型號:整體液壓;最大直徑:H-頭92 mm,P-頭117 mm;夾持能力:11364 kg
根據(jù)上述CS1000P6L型鉆機的主要技術指標可以看出,在鉆孔傾角≮45°的情況下,完全可以滿足孔深400 m左右、終孔口徑≮75 mm的技術要求。隨著傾角的減小,在鉆桿鉆具自身重力的作用下,鉆桿鉆具的外表面與鉆孔孔壁之間的摩擦阻力會逐漸增大,當傾角為0°時,且其它條件不變的情況下,該摩擦阻力達到最大值fmax。假設鉆孔孔深h=500 m,選用71 mm的繩索取心鉆桿(k≈12 kg/m),則:
fmax=hkμ=500×12×0.26=1560 kg
其中μ為鉆桿與鉆孔孔壁間的靜摩擦系數(shù),其值為生產(chǎn)現(xiàn)場實驗測得。
鉆機進給系統(tǒng)的推力為6360 kg,拉力為9636 kg,可見,鉆機的進給系統(tǒng)的能力能夠滿足鉆桿鉆具起下鉆的需要。
在0°~90°范圍內的任意傾角時,鉆架可自由升降而不受其它干擾和影響。只是原來的兩條輔助支撐腿的可調節(jié)范圍為45°~90°,當鉆架置于0°~45°范圍時,需要加工兩條新的可調節(jié)輔助支撐腿,這不存在技術與制造工藝障礙。
根據(jù)設備廠家提供的設計參數(shù),CS1000P6L型鉆機的鉆進傾角范圍為45°~90°。對于0°~45°傾角的鉆孔,經(jīng)咨詢廠家的技術人員,他們認為傾角過小時,一方面動力頭齒輪箱內的潤滑冷卻系統(tǒng)可能會出現(xiàn)問題;另一方面,在生產(chǎn)實踐中從來沒有在0°~45°的傾角范圍內試驗過,存在不確定風險。為了檢驗在0°~45°的傾角范圍內設備工作的可行性,在鉆機進駐野外現(xiàn)場之前,先期開展了兩項分析研究工作。
(1)將鉆架放置為水平狀態(tài),就地打開了動力頭齒輪箱的箱體蓋子,認真了解齒輪箱內相關零部件的結構及傳動關系,同時也分析研究了齒輪箱內潤滑與冷卻系統(tǒng)的工作原理。經(jīng)現(xiàn)場認真查看并仔細研究后認為,負責潤滑與冷卻系統(tǒng)工作的是一個專一的小油泵,它的吸油口位于齒輪箱體的下角處,無論鉆架置于哪個角度,均能保證吸油口的正常工作。可見,在鉆架置于水平狀態(tài)時,無論是傳動結構還是潤滑系統(tǒng)均不存在結構原理上的工作障礙。
(2)驗證在水平狀態(tài)下工作過程中,動力頭的上齒輪箱的油液能否順利進入下齒輪箱內。啟動動力機,讓鉆機進行不加負載運轉,觀察潤滑油的循環(huán)狀態(tài)是否正常,并在高轉速條件下連續(xù)工作了2 h。結果發(fā)現(xiàn)齒輪箱內的潤滑油循環(huán)正常,測得油液溫度為47℃,屬于正常工作溫度。
為進一步驗證鉆機在0°~45°傾角時工作的可靠性,進行野外生產(chǎn)實驗是必要的。鉆機進駐工地施工的第一個鉆孔為ZK402孔,設計孔深380 m,傾角6°,方位角355°。開鉆后約40 h,發(fā)現(xiàn)動力頭處冒藍煙,并聞到刺鼻的油液燃燒時的味道,而且齒輪箱的殼體溫度很高,已經(jīng)不敢用手觸摸齒輪箱的殼體了。因為正值凌晨3點左右,及時停機休息至第二天早上。待現(xiàn)場打開齒輪箱后發(fā)現(xiàn)潤滑油油量明顯減少,經(jīng)仔細查找,終于找到了問題的原因:由于齒輪箱是密閉的,要維持箱體內潤滑油的正常循環(huán)工作,就要保證箱體內的氣壓與外界的平衡。實現(xiàn)這一目的的途徑就是在箱體上連接一根通氣軟管,以保持箱體內與箱體外大氣的連通。由于偶然的原因,軟管的自由端沒有在一定的位置得到約束,結果造成軟管的出氣口低于箱體內油面以下,導致潤滑油的漏失,以至于箱體內傳動件得不到及時地潤滑和冷卻,油溫驟然升高。原因查明后,重新固定了通氣軟管,使軟管的出氣口始終高于潤滑油的油面。然后,向箱體內加注了適量的潤滑油,設備便可繼續(xù)正常工作。
鉆架置于水平狀態(tài)時,動力頭的回轉中心距離地面約1.5 m,施工人員站在地面上無法操作,因此要建造一個合適的工作平臺。工作平臺應滿足:(1)要有足夠的強度,確保操作人員及鉆桿鉆具的安全;(2)要有足夠的平面尺寸,不但能為操作人員提供安全寬敞的操作空間,而且要為鉆桿鉆具、工具等提供足夠的擺放空間;(3)要在一定范圍內高度可調,滿足0°~45°傾角情況下操作人員的工作效率和舒適性;(4)既方便安裝和拆卸,又方便搬遷和運輸;(5)建造成本越低越好,盡管與滿足使用功能無關,但它影響施工成本和工程的經(jīng)濟效益。經(jīng)過深入分析和反復比選各種方案,最后確定使用建筑工程用腳手架,按照預先的設計,就地租賃各種規(guī)格的鋼管和扣件,在現(xiàn)場搭建起了一個高度約1.3 m、平面面積近50 m2的工作平臺,表面鋪上質量和尺寸符合安全標準的木質工作臺板,如圖1所示。
圖1 工作平臺
值得注意的是,在設計搭建平臺時,在放置鉆桿的區(qū)域內,支撐鋼管要進行適當?shù)募用懿贾?,而在工作人員活動的區(qū)域內,支撐鋼管的布置可適當稀疏一些。本項目的實施方案是:放置鉆桿的區(qū)域內,支撐鋼管的布置網(wǎng)度為0.5 m×0.5 m,工作人員活動的區(qū)域內,支撐鋼管的布置網(wǎng)度為1 m×1 m。
在向孔內輸送鉆具或鉆進過程中,鉆機沿鉆孔軸線有發(fā)生位移離開孔口的傾向,而在從孔內提拉鉆具時,鉆機沿鉆孔軸線有發(fā)生位移靠近孔口的傾向,特別是在向孔內輸送鉆具或從孔內提拉鉆具遇阻時,這種發(fā)生位移的傾向就會更加突出。所以,要采取有效措施對鉆機沿鉆孔軸線方向進行約束和控制。有2種固定方法:
(1)將孔口套管用水泥封固后,在露在孔外一端焊接法蘭盤,與鉆架底部相連接,即可實現(xiàn)鉆機在工作中位移的控制;
(2)用搭建工作平臺的鋼管對鉆架進行合理的支撐與連接,使鉆機在沿鉆孔軸線方向受到可靠的約束,也可實現(xiàn)鉆機在工作中位移的控制。
本次應用實踐中采用了第2種方法。
(1)CS1000P6L型鉆機在上述巖心鉆探工程項目中共施工3個鉆孔,實際耗用工期106 d,完成有效鉆探進尺總計1150.2 m。巖心采取率均≮95%,實測鉆孔傾角與設計傾角的誤差均符合相關技術標準。鉆機工作運轉正常穩(wěn)定,整套鉆機設備沒有發(fā)現(xiàn)因為鉆孔傾角太小而發(fā)生故障。
(2)該型鉆機的鉆架為桅桿式,立塔放塔靠油缸完成,鉆架可從水平狀態(tài)到直立狀態(tài)90°范圍內旋轉。由于該型號鉆機進給行程大,也提高了起下鉆的效率。另外,鉆桿即為主動鉆桿,起下鉆可直接利用油缸,添加鉆桿和拆卸鉆桿可直接在動力頭頂部完成,鉆桿加卸方便。
(3)搭建工作平臺,8個人大約需要1 d時間,拆卸平臺只需半天,租賃鋼管和扣件的費用每天只需11元人民幣。平臺上放置400 m繩索取心鉆桿及鉆具時,平臺十分穩(wěn)固。實踐證明,工作平臺的建造既快捷又經(jīng)濟,使用既安全又可靠。
(1)通過對CS1000P6L型鉆機的各主要參數(shù)的分析,特別是在對鉆機動力頭部分的結構和原理進行認真研究的基礎上,經(jīng)過野外現(xiàn)場的生產(chǎn)實驗,驗證了該型鉆機在水平鉆孔施工中的性能是可靠的。從而證明了該型鉆機在0°~45°的傾角范圍內可以實現(xiàn)正常鉆進工作。為該機型在巖心鉆探施工領域拓展了應用范圍,在同行業(yè)內具有良好的推廣價值和現(xiàn)實意義。
(2)創(chuàng)新思維方式,采用了建筑工程常用的腳手架搭建工作平臺,不僅為施工人員提供了安全方便的操作空間,還為鉆桿鉆具的擺放提供了安全可靠的支撐。工作平臺的安裝和拆卸十分方便,平臺工作面的尺寸可隨意擴大或縮小,制作成本低廉。
(3)工作平臺與鉆機的鉆架連接在一起,有效地控制了鉆機工作過程中的振動,增加了鉆機工作的穩(wěn)定性。另外,利用腳手架的連接方式,對鉆機的鉆架在鉆孔軸線方向上進行了巧妙的結構支撐,有效地控制了設備與鉆架工作過程中在鉆孔軸線方向上的位移,增強了鉆機在起下鉆具時工作的可靠性。
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