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石化企業(yè)電加熱設(shè)備電能質(zhì)量?jī)?yōu)化措施

2014-12-25 01:49:08吳慧軍
設(shè)備管理與維修 2014年12期
關(guān)鍵詞:周波電加熱加熱器

劉 易 吳慧軍

(湖南建長(zhǎng)石化股份有限公司 湖南岳陽(yáng))

一、電加熱設(shè)備使用情況

湖南建長(zhǎng)石化股份有限公司化工廠在生產(chǎn)裝置中投用大量電加熱設(shè)備用于催化劑的干燥和焙燒,2005年,化工廠使用集束(法蘭)式電加熱器替代圓筒瓦斯加熱爐,風(fēng)道式電加熱器替代蒸汽加熱器。目前化工廠在用12臺(tái)大功率電加熱爐,總裝機(jī)功率近2400 kW,由大低壓室的兩段回路分別供電(表1)。這些大功率電加熱設(shè)備投用后,供電電網(wǎng)電能質(zhì)量明顯下降。催化劑生產(chǎn)行業(yè)特點(diǎn)決定這些設(shè)備使用時(shí)間段無(wú)規(guī)律,在不同時(shí)段表現(xiàn)出不同特征,電氣設(shè)備故障主要表現(xiàn)為低壓室母排振動(dòng)噪聲加大、發(fā)熱嚴(yán)重;電能質(zhì)量惡化,高次諧波電流超標(biāo)導(dǎo)致電氣元件頻繁燒壞;更為嚴(yán)重的是造成上級(jí)高壓室同段配出的離心式空氣壓縮機(jī)異常振動(dòng)。

表1 電加熱器設(shè)備使用情況

綜合分析認(rèn)為,造成供電系統(tǒng)電能質(zhì)量下降的主要原因是大功率電加熱設(shè)備多采用可控硅對(duì)實(shí)際輸出功率進(jìn)行調(diào)節(jié),設(shè)備調(diào)功方式對(duì)供電系統(tǒng)產(chǎn)生較大污染。為此優(yōu)化電加熱設(shè)備調(diào)功方案,減少電力電子設(shè)備對(duì)電能質(zhì)量的影響。

二、原因分析

1.沖擊電流較大

一期重整裝置 F201/2、F202/2、F203/2、F204/2、F209/2 和流化床加熱器M202/1,總裝機(jī)功率1317 kW。5臺(tái)加熱爐采用SSR調(diào)功,工藝需要完成升溫、恒溫和降溫過(guò)程,溫度控制精度要求在±2℃以內(nèi)。M202/1采用SCR調(diào)功,工藝上沒(méi)有升溫、降溫條件約束,只需要1個(gè)恒定輸出溫度。6臺(tái)電加熱設(shè)備投用后低壓室Ⅱ段供電回路出現(xiàn)母排振動(dòng)噪聲加大、母排發(fā)熱嚴(yán)重的現(xiàn)象?,F(xiàn)場(chǎng)查看Ⅱ段主回路電流表在700~1600 A波動(dòng)。分析認(rèn)為,造成沖擊電流加大主要原因是6臺(tái)新增加熱設(shè)備中有4臺(tái)分配在同一段供電回路,且采用同一種調(diào)功方式,造成沖擊負(fù)荷過(guò)于集中。當(dāng)4臺(tái)設(shè)備同時(shí)工作時(shí)母線電流沖擊較大,較大的沖擊電流和電動(dòng)力效應(yīng)導(dǎo)致母排振動(dòng)、噪聲和發(fā)熱。

2.電壓、電流波形畸變

二期二甲苯裝置F501、F502、F503、F504和流化床風(fēng)道加熱器M202/2、M202/3,總裝機(jī)功率1070 kW,6臺(tái)電加熱設(shè)備均采用SCR調(diào)功。新設(shè)備投用后低壓室供電電能質(zhì)量進(jìn)一步惡化,經(jīng)檢測(cè)發(fā)現(xiàn)Ⅰ段供電回路5、7、11次諧波電流超標(biāo)(表2)。Ⅰ段2000 A的低壓隔離刀閘觸頭熔毀,電容柜因諧波電流發(fā)生并聯(lián)諧振而損壞。分析認(rèn)為主要原因是新增6臺(tái)設(shè)備使用SCR調(diào)功,當(dāng)使用負(fù)荷<30%時(shí),由于截波使得電壓、電流波形不完整,造成波形畸變,產(chǎn)生較大高次諧波電流。諧波電流的頻率為基波電流的整數(shù)倍,當(dāng)高頻電流流過(guò)導(dǎo)體時(shí),因集膚效應(yīng)的作用使隔離刀閘觸頭表面發(fā)熱、熔毀。同時(shí)諧波電流流經(jīng)電容器柜時(shí),容易使電網(wǎng)與補(bǔ)償電容器之間發(fā)生并聯(lián)諧振,諧振電流放大幾倍甚至幾十倍,造成過(guò)電流,引起電容器燒毀。

3.產(chǎn)生過(guò)零噪聲

還原F204/2氫氣加熱爐于2006年投用,除工作電流較大外無(wú)其他異常情況。但是近期綜合車(chē)間在同一高壓室配出的離心式空氣壓縮機(jī)出現(xiàn)異常振動(dòng)。設(shè)備管理部門(mén)通過(guò)觀察和實(shí)驗(yàn),發(fā)現(xiàn)當(dāng)還原F204/2氫氣加熱爐運(yùn)行時(shí)空壓機(jī)振動(dòng)明顯加劇,該加熱爐停運(yùn)時(shí)空壓機(jī)振動(dòng)值立即下降。分析認(rèn)為主要原因是電網(wǎng)過(guò)零噪聲破壞了F204/2周波(CYC)過(guò)零觸發(fā)方式,造成供電系統(tǒng)電壓、電流和頻率突變。過(guò)程分析:為了在電壓過(guò)零時(shí)接通負(fù)荷不致產(chǎn)生瞬態(tài)過(guò)電壓,周波控制器需檢測(cè)電壓的過(guò)零點(diǎn),以確定負(fù)荷的接通時(shí)間。當(dāng)供電回路上有高次諧波時(shí),在過(guò)零處電壓變化率很高且難于判斷,實(shí)際上在每個(gè)半波里會(huì)產(chǎn)生多個(gè)過(guò)零點(diǎn),導(dǎo)致周波控制器誤動(dòng)作;其次周波(CYC)過(guò)零觸發(fā)以1個(gè)正弦波為最小控制單位(20 ms)。當(dāng)負(fù)荷輸出為50%時(shí),負(fù)載投切頻率最高(50次/min),正常情況下投切不會(huì)對(duì)電網(wǎng)電壓、電流和頻率造成影響。但是當(dāng)電網(wǎng)中的諧波電流產(chǎn)生過(guò)零噪聲時(shí)導(dǎo)致周波控制器誤動(dòng)作,其造成的影響會(huì)成倍放大。例如在F204/2電加熱爐輸出負(fù)荷為50%時(shí),周波控制器最小控制單位會(huì)小于1個(gè)波形的時(shí)間(20 ms),600 kW的負(fù)載投入、切出次數(shù)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出50次/min,造成供電系統(tǒng)電壓、電流和頻率波動(dòng),加劇電壓波形畸變,并形成系統(tǒng)電壓切痕。諧波電流通過(guò)變壓器一次側(cè)反送到高壓系統(tǒng),使得對(duì)電能質(zhì)量高度敏感的離心式壓縮機(jī)振動(dòng)加劇。

4.中性線過(guò)熱

低壓室Ⅰ段母線檢測(cè)出較大的3次諧波電流,分析認(rèn)為主要原因是電加熱設(shè)備三相負(fù)載不平衡。特別是風(fēng)道電加熱器的翅片式電加熱管單只功率大,電阻絲容易燒斷,使用一段時(shí)間后負(fù)載失衡率達(dá)20%。在中性點(diǎn)直接接地的三相四線式供電系統(tǒng)中,當(dāng)負(fù)荷產(chǎn)生3n次諧波電流時(shí),中性點(diǎn)上將流過(guò)各相3n次諧波電流的和。實(shí)際檢測(cè)發(fā)現(xiàn)中性線電流超出任何一項(xiàng)的相電流,較大電流使得中性導(dǎo)線發(fā)熱,線路損耗增加。

5.變壓器溫升過(guò)高

變壓器溫升過(guò)高的主要原因除了本身負(fù)載損耗還有系統(tǒng)諧波電流的影響。公司變壓器使用Yyn的接線方式,由于二次側(cè)負(fù)荷產(chǎn)生3n次諧波電流,其中性線上除有三相負(fù)荷不平衡電流總和外,還將流過(guò)3n次諧波電流的代數(shù)和,使得變壓器鐵損和銅損增加,設(shè)備發(fā)熱加劇。

6.諧波畸變率超標(biāo)(表2)

由表2可以看出,該低壓室Ⅰ段供電回路電流諧波畸變率THD=9.04%(該段回路負(fù)荷未全開(kāi)),嚴(yán)重超出GB/T 14549—1993《電能質(zhì)量公用電網(wǎng)諧波》中規(guī)定0.38 kV系統(tǒng)<5%的范圍。

表2 化工廠低壓室Ⅰ段母線電流諧波含量測(cè)試(亞太電效)

圖1 電加熱器控制框圖

三、電能質(zhì)量改善措施

1.錯(cuò)開(kāi)沖擊負(fù)荷

以還原F204/2氫氣加熱爐電氣控制柜改造為例(圖1),為降低系統(tǒng)電流沖擊,對(duì)F204/2氫氣加熱爐12條供電回路進(jìn)行分組控制,新增1臺(tái)同型號(hào)SSR周波控制器(型號(hào)ZAC10-P/I,輸入4~20 mA DC,輸出0~12 V脈沖)。DCS分兩個(gè)通道輸出4~20 mA溫控信號(hào),分別進(jìn)入兩個(gè)周波控制器,一路正常觸發(fā),一路延時(shí)半個(gè)周期(1 s)觸發(fā),使F204/2運(yùn)行沖擊電流降低50%。

2.減小調(diào)功負(fù)荷

以M202/1流化床加熱器電氣控制柜改造為例,將原廠設(shè)備260 kW全負(fù)載調(diào)功柜改造為50 kW調(diào)功柜。根據(jù)風(fēng)道加熱器加熱空氣流量、溫度計(jì)算得知夏季(平均氣溫26℃)所需功率為200 kW;冬季(平均氣溫8.5℃)所需功率230 kW。由于工藝對(duì)流化床升降溫條件的限制,該廠將原設(shè)備的260 kW全負(fù)荷調(diào)功改造成3條用接觸器控制直連,共計(jì)210 kW固定回路加1條50 kW調(diào)功回路(圖2)。功率分配:90 kW(接觸器)+90 kW(接觸器)+30 kW(接觸器)+50 kW(SCR調(diào)功)。夏季生產(chǎn)時(shí)使用90 kW+90 kW+50 kW(SCR調(diào)功),冬季生產(chǎn)時(shí)使用90 kW+90 kW+30 kW+50 kW(SCR調(diào)功)。3臺(tái)流化床加熱器改造后,由原來(lái)260 kW×3調(diào)功負(fù)荷變成50 kW×3調(diào)功負(fù)荷。目前3臺(tái)流化床風(fēng)道加熱器已正常投用1年,工藝上完全滿足生產(chǎn)要求,電氣檢測(cè)發(fā)現(xiàn)單機(jī)諧波電流降低80%。

3.避開(kāi)電網(wǎng)過(guò)零噪聲

調(diào)整還原F204/2氫氣加熱爐周波控制器進(jìn)行跳線設(shè)置,將周波(CYC)過(guò)零觸發(fā)改為周期(PWM)過(guò)零觸發(fā),重新整定F204/2氫氣加熱爐溫控程序的PID控制參數(shù)(表3)。該措施成功避免電網(wǎng)過(guò)零噪聲引起周波控制器的誤動(dòng)作對(duì)電網(wǎng)電壓、電流和頻率波動(dòng)的放大效應(yīng)。該措施實(shí)施后對(duì)F204/2氫氣加熱爐進(jìn)行試驗(yàn)運(yùn)行,溫度控制完全滿足工藝生產(chǎn)要求,離心式壓縮機(jī)異常振動(dòng)現(xiàn)象消失。

表3 PID控制參數(shù)整定表

4.調(diào)整單機(jī)三相不平衡

圖2 改造后M202/1加熱器電氣控制回路

根據(jù)三相負(fù)載不平衡產(chǎn)生3次諧波電流的特點(diǎn),安排電氣維修人員逐支檢測(cè)加熱絲,更換已經(jīng)燒斷的加熱管,調(diào)整平衡三相負(fù)載。后期裝置開(kāi)工后檢測(cè)系統(tǒng)中性線電流明顯減小。

5.均衡分配各類(lèi)負(fù)載

對(duì)Ⅰ段、Ⅱ段上的移相觸發(fā)和過(guò)零觸發(fā)設(shè)備重新搭配,避免同一種調(diào)功方式的設(shè)備集中在同一段供電回路。重新調(diào)整負(fù)荷后測(cè)試Ⅰ段供電回路諧波電流和Ⅱ段供電回路沖擊電流均有降低。

6.擴(kuò)展系統(tǒng)容量

目前該廠現(xiàn)有低壓供電系統(tǒng)負(fù)荷已接近85%,超出低壓系統(tǒng)70%安全運(yùn)行要求。為確保低壓系統(tǒng)的供電安全,新增1臺(tái)S1U-M-1250/6型變壓器(容量1250 kV·A)和第三段供電回路。新增的容量分擔(dān)了原供電系統(tǒng)部分負(fù)荷,同時(shí)為裝置的后期擴(kuò)能提供了容量?jī)?chǔ)備。

7.增加降溫設(shè)備

湖南地區(qū)夏季極限氣溫高達(dá)40℃,加上電氣設(shè)備超負(fù)載運(yùn)行產(chǎn)生的溫升,若不采取降溫措施,電氣設(shè)備很容易出現(xiàn)故障。目前該廠在低壓室增加降溫空調(diào),變壓室和低壓隔離刀閘增加強(qiáng)制降溫風(fēng)扇。降溫設(shè)備投用后,變壓器、隔離單閘和母排溫度有效降低10℃左右。

四、改造效果

上述電能質(zhì)量改善措施于2013年順利實(shí)施,裝置已正常運(yùn)行1年,重新檢測(cè)低壓室Ⅰ段、Ⅱ段負(fù)載電流和諧波電流,較之改造前明顯改善(表4)。此次改造成功消除了12臺(tái)大功率電加熱設(shè)備投用對(duì)供電系統(tǒng)電能質(zhì)量造成的影響,降低了電氣設(shè)備故障率,保證了生產(chǎn)裝置的安全平穩(wěn)運(yùn)行。大功率電加熱設(shè)備在設(shè)計(jì)及選型時(shí)應(yīng)充分考慮實(shí)際生產(chǎn)特點(diǎn),結(jié)合供電電網(wǎng)實(shí)際情況規(guī)避危害、減少諧波污染和瞬時(shí)沖擊電流對(duì)供電系統(tǒng)的影響。

表4 低壓室電能質(zhì)量改造前后效果對(duì)比

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