王 輝
(華電能源股份有限公司佳木斯熱電廠值長組,黑龍江佳木斯154005)
佳木斯熱電廠目前有2臺2×300 MW供熱機組,冬季向市區(qū)主城區(qū)供熱,總面積達900萬m2.鍋爐為HG-1025/17.5-YM36型亞臨界參數(shù)自然循環(huán)汽包爐.每臺爐設(shè)計耗煤量為130 t/h一次中間再熱,采用平衡通風(fēng)、擺動式燃燒器四角布置切圓燃燒方式,配有冷一次風(fēng)正壓直吹式制粉系統(tǒng),刮板式撈渣機連續(xù)固態(tài)排渣,設(shè)計燃料為煙煤.設(shè)計煤種為4 700 kcal煙煤,冬季供熱高峰時日均耗煤量多達8 000 t.其磨煤機設(shè)備規(guī)范見表1.
表1 磨煤機設(shè)備規(guī)范
每臺磨的原煤倉額定儲煤量為250 t,最大可達300 t,進煤口裝有鐵篦子,原設(shè)計在每個原煤倉上裝有1套液壓疏通裝置,目的是疏通蓬煤.
燃料輸煤系統(tǒng)配置如下:1)燃料輸煤系統(tǒng)設(shè)計A、B 2個儲煤場,設(shè)計儲煤總量為10萬t.A、B兩線輸煤皮帶,帶寬1 m,最大出力500 t/h.兩線皮帶各配有1臺碎煤機和滾軸篩.
2)煤場配有1臺斗輪堆取料機,位于A、B 2個煤場中部,所連接皮帶稱為七段輸煤皮帶,在三段口對接A、B兩線輸煤皮帶,可實現(xiàn)由煤場上煤.A、B二段輸煤皮帶還可以對應(yīng)斗輪堆取料機,實現(xiàn)向煤場的回煤,最大出力為500 t/h.
3)另有1個裝在事故上煤口的振動給煤機系統(tǒng),共有3臺振動給煤機,所連接皮帶系統(tǒng)稱為八段輸煤皮帶,可以用鉤機或推土機實現(xiàn)在其他各上煤系統(tǒng)都出現(xiàn)問題上不來煤時緊急上煤,最大出力為500 t/h.
4)燃料卸煤溝配有兩線4臺螺旋卸煤機,兩線卸煤溝可卸煤3 000 t.
該系統(tǒng)存在的問題是,自投產(chǎn)以來,由于煤價一直較高,加上集團公司大力推行低質(zhì)煤及褐煤摻燒,造成所燒煤種與設(shè)計偏差較大,使得燃料的上煤工作與集控運行調(diào)整工作都極為困難.
因地處北方,冬季的供熱工作是一項具有重大社會責(zé)任的生產(chǎn)工作,由于冬季煤炭缺口大,來源復(fù)雜,上煤困難,煤中凍塊、木塊、鐵塊、石塊較多,已造成了多起蓬煤現(xiàn)象,進而導(dǎo)致了多起停爐事故的發(fā)生.據(jù)不完全統(tǒng)計,投產(chǎn)5年來,因蓬煤引起的停爐事故就達15起,嚴重的影響了供熱工作.為解決冬季供熱的難點問題,針對燃料及鍋爐系統(tǒng),進行了仔細分析、比對,總結(jié)問題如下.
1)冬季煤愛結(jié)凍塊,卸煤機不吃硬,卸煤困難,不但地溝篦子上有凍塊,卸到地溝里也會造成蓬煤,導(dǎo)致上不去煤.另外,低質(zhì)煤來得多時,煤種雜質(zhì)多也會造成地溝蓬煤.
2)冬季斗輪不吃硬,取煤困難,經(jīng)常跳閘.
3)事故上煤斗落煤口處經(jīng)常落下雜物,同時各原煤斗遇有上煤困難時,會被迫將落煤口的篦子拆掉,進一步加劇了蓬煤現(xiàn)象.
4)暖凍煤車位少,凍車大量積壓.
5)煤場偏小,儲煤高度有限,可用空間少.斗輪機仰俯角度小,取煤角度受限.
6)碎煤機電機容量偏小,碎煤咬合破碎輥偏細并且間距太小,經(jīng)常被煤泥糊上.
7)現(xiàn)有的原煤倉無振打裝置,蓬煤時只能靠人工用大錘敲打,效率低.
1)針對上述問題,該廠投入大量資金進行了改造,新建1個暖庫廠房,一舉增加了3 000 t的暖煤和存煤量.
2)恢復(fù)了舊的10萬機組的廢棄上煤地溝,將其與新建機組上煤皮帶相連接,利用其容煤能力,存煤、暖車兩不誤,在新建機組兩線皮帶出現(xiàn)問題時可接替其上煤.
3)卸煤溝增加1臺大功率截齒卸煤機,增加了破碎能力,有效緩解了卸凍車難的問題.
4)改造了地溝暖汽,增強了暖凍車的能力,減少了形成凍塊的可能性.
5)對斗輪機的斗輪減速電機進行了增容,增大了凍層破壞能力,以方便上煤.
6)利用煤炭市場淡季,多儲優(yōu)質(zhì)煙煤,抓住鐵路運輸?shù)镜挠欣麜r機大量存煤,從大方向上保證煤炭的穩(wěn)定充足供給,減少以往冬季供熱高峰時煤源緊張,造成饑不擇食導(dǎo)致煤源復(fù)雜,鍋爐燃燒不穩(wěn)的情況發(fā)生.
7)從燃料采購角度加大核查力度,在降低成本的同時,盡量保證質(zhì)量,防止摻雜使假的情況出現(xiàn).
8)嚴冬時,如果在露天煤場取煤,可用推土機反復(fù)翻垛,碾碎大凍塊.同時在各上煤口確保落煤篦子完整,減少各種塊狀物進入原煤倉的可能性.
9)對現(xiàn)有煤場進行了增容改造,存煤能力增加80%,分為南北2個煤場,分別儲存優(yōu)質(zhì)煙煤和褐煤.適度增加垛高,減少上部及下部不可用凍煤層的高度,盡可能地增加中間的可用非凍煤層.
10)聯(lián)合廠家對斗輪機工作角度做了重新調(diào)整,提升了取煤空間.
11)將碎煤機電機增容,破碎輥加大直徑,適度調(diào)整其間距.同時加強維護,確保碎煤機的正常使用.
12)利用負荷低谷時段,將A煤場的大量低質(zhì)煤全部燒掉,為儲存優(yōu)質(zhì)新煤創(chuàng)造條件.
同時,為保證治理效果,在鍋爐系統(tǒng)方面也進行了較大改進工作.
1)確保各原煤斗落煤口篦子均保持完整,在給煤機下煤口加裝疏通裝置,原煤斗加裝振打裝置,有效地緩解了蓬煤問題.
2)上煤方式采取低煤位方案,不但減少了蓬煤的可能性,還可以及時置換煤種.針對褐煤摻燒及時除灰,以提高鍋爐燃燒強度,增強供熱能力.
3)利用停磨的間隙對原煤斗下煤口進行檢查,同時對磨煤機內(nèi)部也進行檢查,及時清理混進的鐵塊、木塊等雜物.確保運行正常,不因磨煤機的問題影響供熱.
1)煤場容量增加1倍,從根本上保證了煤的供給穩(wěn)定.
2)A煤場的低質(zhì)煤被置換掉,同時利用鐵路運輸?shù)敬罅績γ海瑢崿F(xiàn)了大量優(yōu)質(zhì)煙褐煤到貨,減少了冬季儲煤壓力.
3)碎煤機工作能力加強,相當(dāng)程度上減少了堵煤情況的發(fā)生幾率.
4)新老2個煤場實現(xiàn)了互聯(lián),保證了上煤運行的動態(tài)穩(wěn)定.
5)斗輪機的破碎能力加強了,角度在保證設(shè)備安全的情況下也有所拓展,提高了取煤能力.
6)斗輪機仰角抬高后,使得煤場的儲煤高度也有所擴大.
7)各落煤口的下煤篦子都更換完整后,大塊雜物不會再進入,減少了以后各環(huán)節(jié)堵塞的可能.
8)加裝了原煤倉振打和疏通裝置后,原煤斗給煤機下煤口堵塞情況的發(fā)生幾率大為減少.
另外,企業(yè)為求降低成本,大量摻燒煤泥.而煤泥的發(fā)熱量一般不高,在2 500~2 900 kcal之間,其特點是水分大,容易在原煤倉、緩沖滾筒、振動給煤機處形成掛壁,堵塞下煤通道.所以為了確保企業(yè)的效益,該廠在這方面也下了一些功夫,進行了切實可行的改造,且收效甚佳.
1)為防止雨季煤泥受潮、被雨澆,該廠投資在經(jīng)常上煤泥的八段輸煤皮帶處,加裝了防雨煤棚,其高度既能滿足鉤機懸臂抬起上煤,而且也留有足夠的上煤回旋空間,同時推土機也能夠從煤棚的兩側(cè)進入,推垛和整理煤泥.
2)將原有的八段口振動給煤機的下煤插板改為可調(diào)插板,隨煤泥下煤量的大小隨時進行調(diào)整,改變了過去煤流過大不可控而造成的堵煤,不得不采用人工清理的老辦法.另外,八段口振動給煤機的下煤斜板通道角度過平,下煤不暢,故對其適度加高以利于下煤.
3)原有的下煤管檢查孔空間過小,運行人員清掏堵煤和檢修人員檢修作業(yè)都很不方便.對此技術(shù)人員也進行了設(shè)備改造,擴大了檢查孔,為各項工作創(chuàng)造了方便條件.
4)對鍋爐原煤斗實行定期燒空輪換上煤法,即煙煤、煤泥、褐煤1周內(nèi)輪換上煤,使掛壁的煤泥能夠被其他煤種大一些的煤塊砸落掉,起到變相清煤泥的功效.
5)對給煤機下煤插板等愛積存煤泥的部位,采用停磨時燒空原煤斗,人工清理插板及落煤管四壁所積存煤泥的辦法清理.盡量保證下煤管四壁光滑,易于下煤.
改造后現(xiàn)場反饋證明效果顯著,通過這些土辦法、好點子,使磨煤機蓬煤的現(xiàn)象大大減少.
這些治理方案雖取得了良好的后期效果,但實施起來卻相當(dāng)?shù)牟蝗菀?,在付出了極大的努力后,最終全面提升了輸煤、存煤、入爐各環(huán)節(jié)的工作能力,在上一個供熱期較好地解決了因上煤困難、煤中雜物、凍塊多引起的卸車、上煤、蓬煤造成的機組運行不穩(wěn)定的問題,有效地保證了冬季供熱安全.同時也積累了寶貴的治理經(jīng)驗,為該廠贏得了相當(dāng)?shù)慕?jīng)濟效益,樹立了良好的社會影響.
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