曹昆朋 郭科偉
(河南心連心化肥有限公司 河南新鄉(xiāng))
JLY75S-30No24D型鍋爐引風機,風量182 000 m3/h,風壓6500~6776 Pa,運行5年無大修,2013年8月設(shè)備巡檢人員發(fā)現(xiàn)引風機靠近葉輪側(cè)軸承振動偏大,電機側(cè)軸承振動正常,兩側(cè)軸承溫度正常,聽診器聽到有輕微異常響聲,從油視鏡觀測潤滑油顏色輕微發(fā)黑,當時判斷應(yīng)該是靠近葉輪側(cè)軸承損壞,查詢近兩個月的運行振動值并沒有持續(xù)上升,為保證生產(chǎn)穩(wěn)定運行,決定利用大修機會更換引風機軸承。
鍋爐引風機形式為D型風機,電機和軸承座之間有聯(lián)軸器相連,軸承座和葉輪直連(圖1)。
檢修中,將軸承箱油放出,發(fā)現(xiàn)潤滑油有點變質(zhì),當油排放到最后階段,有很稠的油泥流出,將轉(zhuǎn)子吊出后,轉(zhuǎn)動軸承并未發(fā)現(xiàn)明顯異常情況,只是感覺軸承游隙大,考慮到軸承5年以來未更換過,隨后將兩側(cè)軸承全部更換,并對軸承箱內(nèi)部進行清理,更換新的潤滑油。檢修中還發(fā)現(xiàn)葉輪表面有積塵及結(jié)晶狀物質(zhì),隨后對葉輪表面進行清理。工作完成后,將風機部件組裝,開始試車,風機運轉(zhuǎn)比較平穩(wěn),但現(xiàn)場用測振儀測量,仍然是靠近葉輪側(cè)軸承振動偏大,電機側(cè)軸承振動正常,聽診器未聽到雜音。
圖1 引風機系統(tǒng)
更換的新軸承為SKF軸承,更換前已仔細檢查過軸承各部件完好且游隙合適。嚴格按照作業(yè)指導(dǎo)書進行軸承安裝,不應(yīng)該是軸承安裝問題。清理了軸承箱內(nèi)部并更換了新的潤滑油,可以排除潤滑油的因素。
至此,問題的重點集中在了風機葉輪上,在拆卸過程中發(fā)現(xiàn)葉輪表面的積塵及結(jié)晶狀雜物質(zhì)較多,懷疑是這些附著物造成葉輪在運行過程中不平衡,造成靠近葉輪側(cè)的軸承損傷及引起轉(zhuǎn)子振動。但葉輪表面在檢修過程中也進行了清理,為何還會出現(xiàn)振動偏大的情況呢,經(jīng)現(xiàn)場檢修人員分析,原因可能是葉輪長時間的不平衡運轉(zhuǎn),造成葉輪有輕微變形,變形后的不平衡導(dǎo)致軸承損傷即游隙增大,加上附著的積灰,葉輪在一定時間內(nèi)達到新的平衡,當更換了軸承并清理了葉輪積灰后,反而打破了葉輪系統(tǒng)當時的相對平衡狀態(tài),造成了大修后顯現(xiàn)出的葉輪運轉(zhuǎn)不平衡現(xiàn)象。
為了驗證上述推測,找來風機廠家技術(shù)人員現(xiàn)場對風機進行在線動平衡檢測。經(jīng)檢測,發(fā)現(xiàn)葉輪存在較大的不平衡量,符合先前的推測。隨后對葉輪進行現(xiàn)場動平衡,再次試車后運行良好,振動值正常。由此得出,此類引風機系統(tǒng),大修后必須對葉輪系統(tǒng)進行重新現(xiàn)場動平衡,以消除由于對原系統(tǒng)的某些改變而產(chǎn)生的不平衡問題。
另外從葉輪表面的附著物來看,一是積塵,長期運行時鍋爐煙氣中有未除盡的粉塵附著;二是結(jié)晶狀物質(zhì),經(jīng)分析結(jié)晶物質(zhì)為硫胺,公司煙氣脫硫技術(shù)為氨水濕法脫硫(圖2),由于脫硫工段負荷大,造成進煙囪的煙氣帶液,又由于引風機旁路閘閥的閥板有輕微泄漏,造成引風機在停運期間,通往煙囪的帶液煙氣倒流,遇到葉輪后附著到上面形成結(jié)晶物。
圖2 引風機與脫硫工藝流程簡圖
對風機軸承箱潤滑油進行定期更換,并對軸承箱進行徹底清理并檢查葉輪動平衡狀況。在風機長時間停運再次開機前,要仔細檢查風機的葉輪表面是否清凈,也應(yīng)該再次檢查葉輪動平衡狀況。
對煙氣脫硫工段的帶液情況要重視,改進工藝進行根除。加強日常巡檢,完善平時的記錄(要保留全部的記錄),有些問題的進展是一個緩慢的過程,只有進行長時間的對比才能發(fā)現(xiàn)設(shè)備出現(xiàn)問題的趨勢,以便于分析原因,更好地防范問題的發(fā)生。