王永章 鞏養(yǎng)才 趙向陽
(周口隆達發(fā)電有限公司 河南周口)
因汽包水位測量取樣管保溫對水位測量產生影響,引發(fā)了鍋爐MFT(Main Fuel Trip)主燃燒跳閘。秦皇島電廠曾發(fā)生過鍋爐嚴重缺水重大事故,雖然原因是多方面的,但其中汽包水位環(huán)境溫度的影響造成了測量誤差,溫度補償設計定值50℃,實際130℃,水位虛高108 mm,使汽包低水位保護拒動。鍋爐A爐水循環(huán)泵在測量系統故障的情況下,又未采取替代措施而失去了保護作用,由于采用3取3的保護邏輯,因而在爐水循環(huán)破壞的情況下,B、C爐水循環(huán)泵差壓低跳泵,A泵只發(fā)出差壓低報警而未能跳泵,MFT未動作,造成水冷壁大面積爆破的重大事故。
圖1 汽包水位測量取樣原理
圖1中汽水側取樣孔的距離H,mm;汽側取樣孔與汽包正常水位的距離A,mm;汽包水位偏差正常水位的值h,mm;對應汽包水位的差壓值 ΔP,mmH2O;飽和蒸汽的密度 ρs,kg/m3;飽和水的密度 ρw,kg/m3;參比水柱在平均水溫時的密度 ρa,kg/m3。參比水柱水溫,從上到下281℃、163℃、112℃、70℃、57℃。這樣就造成測量上的誤差。經計算取樣管水柱溫度對水位的影響見表1。
表1 取樣管水柱溫度對水位的影響
從表1可看出,參比水柱溫度的變化對水位測量影響很大,這也是造成多個水位表顯示數值不一致的一個主要原因。
圖2是2013年12月,水位側量管受凍的影響造成差壓變大,顯示-1500.87 mm,機組調峰停爐后,汽包水位在取樣管受凍后,加熱恢復過程的水位變化曲線??梢?,溫度在水柱高度不變只有溫度變化時,對汽包水位的影響之大。
圖2 取樣管溫度變化對水位的影響
從原理上講,對參比水柱的管道進行不正確的保溫,將改變原來確定的溫度補償關系,從溫度分布上看,參比水柱的平均溫度很難保持恒定,受外界環(huán)境溫度的影響很大。根據經驗提供幾點維護建議。
(1)要隨季節(jié)變化調整部分參比水柱的保溫,夏季全拆除參比水柱的保溫。到冬季12月份,對參比水柱下部1/3段進行保溫,但是不能增加伴熱。從正負引壓管水平段開始增加伴熱帶,到變送保溫箱為止。這是為了使兩根取樣管水有相同的溫度,才能保證重度相同,防止產生附加差壓誤差。伴熱溫度控制不要過高,過高引起取樣管溫度分布誤差大,同時易損壞伴熱帶,最好<50℃
(2)變送器取樣管要在啟動或停爐過程中沖洗,保持取樣管暢通。沖洗時汽包壓力要保持在2 MPa左右。
(3)校驗變送器時要將變送器正、負壓室內的積水放干凈,防止產生附加誤差。
(4)日常巡視,同樣差壓水位計的測量誤差不能超過30 mm。如果發(fā)生某單個點偏離±30 mm,要首先檢查變送器的排污門,多數發(fā)生在這方面。
(5)如果發(fā)生汽包甲、乙側水位存在偏差,在其他沒有差異的情況下,注意鍋爐的燃燒狀況變化,爐膛的火焰中心偏移,影響汽包的兩端的循環(huán)倍率的平衡,引起甲、乙側不同,造成水位差異。針對這種情況要及時回報。
有一臺機組在試運行期間,檢修人員在處理缺陷過程中,在盤內測量變送器24 V電源,無意中誤用在歐姆擋下,測電壓造成水位變送器供電電壓瞬間降低,變送器輸出電流下降,控制系統誤判為汽包水位高故障MFT動作。因為水位測量采用的是差壓變送器,汽包水位高差壓小,對應變送器輸出的電流也小。這樣變送器工作電源瞬間降低,造成變送器輸出電流小,I/O模件處理判斷水位高,造成MFT動作。
可加強檢修工作的監(jiān)護,防止類似事件的發(fā)生。在技術上配置兩組不同的電源,將汽包水位變送器的電源不要取在一起或者用變送器4~20 mA的信號和開關量信號組合的優(yōu)點,可克服都用模擬量,避免類似的保護誤動。
(1)針對水位保護系統中出現的故障,舉一反三的開展熱工設備危險點、薄弱點的分析、查找、跟蹤和整改工作,常抓不懈地做好熱工自動化系統“四防”(防水、防灰堵、防人為誤動、防凍)措施的完善,不斷提高熱工設備的健康水平。
圖3 2013年10月鍋爐MFT
(2)對重要保護信號盡可能采取3取2方式,除同參數的多信號處理和互為備用設備的控制回路未分模件、分電纜現象,減少一模件故障引起保護系統誤動的隱患。
(3)利用機組檢修時間啟動中,對測量管路進行沖洗,對二次儀表閥門經常檢查。及時消除滴漏現象。
(4)加強對測量設備現場安裝位置和測量管路敷設的拌熱電纜的檢查,消除不滿足標準規(guī)程要求隱患,避免管路伴熱系統的測量誤差,導致機組運行異常工況的再次發(fā)生。
(5)加強人員培訓,提高檢修工藝水平。培訓要加強訓練演習,熟練掌握檢修技能。