賀治強(qiáng) 劉璞(河北金?;す煞萦邢薰?河北 滄州 061001)
劉云(河北省滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院化工系 河北 滄州 061001)
金?;渲止倦娛ㄉa(chǎn)氯乙烯產(chǎn)生的大量電石渣以前采用濃縮機(jī)濃縮后,自然干化法,占用大量土地,處理費(fèi)用高并且對(duì)環(huán)境造成巨大污染[1]。隨著國(guó)家對(duì)環(huán)境污染治理力度的加大,公司在2013年投資建成板框壓濾裝置來(lái)處理濃縮機(jī)處理后的含水60%的電石渣漿,處理后電石渣漿含水小于40%。采用汽車外運(yùn)。自2013年10月份投用以來(lái)徹底解決了電石渣漿的處理問(wèn)題。
1.工藝流程介紹
由乙炔工段排出的含固量小于15%的電石渣漿,通過(guò)管道、渡槽、分配槽至濃縮池,經(jīng)濃縮池增稠后,上清液溢流至地上磚池逐級(jí)溢流至清液池供發(fā)生工段繼續(xù)使用,增稠后的含固量大于40%的電石渣漿用渣漿泵送至板框壓濾機(jī)[2]。在壓濾過(guò)程中,含水小于40%的電石渣漿濾餅通過(guò)汽車外運(yùn),濾液經(jīng)渡槽流至清夜池,經(jīng)泵送至發(fā)生工序使用。三臺(tái)濃漿泵出口匯入渣漿總管送到壓濾,渣漿總管回流至濃縮機(jī)頂部分配槽。
我廠電石法生產(chǎn)氯乙烯設(shè)計(jì)產(chǎn)能12萬(wàn)噸/年,干基電石渣產(chǎn)生量為20萬(wàn)噸,按含水40%計(jì)算年產(chǎn)濕電石渣33.5萬(wàn)噸/年,每小時(shí)生產(chǎn)42噸。
我廠設(shè)備現(xiàn)狀;直徑30米濃縮機(jī)3臺(tái);每臺(tái)濃縮機(jī)設(shè)一臺(tái)渣漿輸送泵共計(jì)3臺(tái);板框壓濾機(jī)采用河北景縣生產(chǎn)的壓濾機(jī),開二備一。
板框壓濾機(jī)進(jìn)漿壓力大于0.7 M Pa時(shí),開回流閥門,關(guān)閉進(jìn)漿閥門,開空氣閥吹氣3分鐘后關(guān)閉空氣閥,開始卸料。
流程圖如下:
2.存在的問(wèn)題
通過(guò)運(yùn)行一段時(shí)間后出現(xiàn)了一些問(wèn)題,如濃縮機(jī)悶車、分配槽溢漿、渣漿輸送泵抽空,上清液回水量低,干渣含水超標(biāo),還要經(jīng)常開外排泵,把渣漿送到灰垛,甚至影響正產(chǎn)的生產(chǎn)。
由于我廠板框壓濾電石渣處理工序是在原裝置基礎(chǔ)上的改造項(xiàng)目,部分管道基礎(chǔ)及設(shè)備利用原有的,造成設(shè)備布置,配管等存在一定缺陷。所以板框壓濾工序一開車出現(xiàn)問(wèn)題頻繁,直接影響正常生產(chǎn),公司組織部分技術(shù)人員通過(guò)認(rèn)真分析,對(duì)以上問(wèn)題進(jìn)行了逐一分析并采取了一定措施[3]。
1.原因分析
原因分析如下表:
序號(hào)現(xiàn)象原因分析確定原因改造方案1、濃縮機(jī)攪拌負(fù)荷大;濃縮機(jī)內(nèi)電石根據(jù)發(fā)生工序產(chǎn)1濃縮機(jī)悶車2、濃縮池內(nèi)電石渣漿多; 渣多 漿量確定每班處3、攪拌機(jī)異常。 理數(shù)量
1、發(fā)生工序產(chǎn)漿量過(guò)大;單獨(dú)增加回流進(jìn)2分配槽溢漿2、板框回流量大;分配槽進(jìn)濃縮 濃縮機(jī)回流管,3、分配槽進(jìn)濃縮機(jī)管道堵。 機(jī)管道堵 進(jìn)每臺(tái)濃縮機(jī)增加閥門。1、進(jìn)口管道阻力大;改造濃縮機(jī)到渣3渣漿輸送泵抽空2、泵能力過(guò)大;進(jìn)漿管道阻力 漿輸送泵管道,3、板框進(jìn)漿過(guò)快 大 使用大半徑彎頭。1、發(fā)生工序產(chǎn)漿量低;增大上清液池的4上清液回流量低2、板框進(jìn)漿不穩(wěn);板框進(jìn)漿不穩(wěn) 緩沖能力,壓濾3、濃縮機(jī)沒溢流。 均勻入料1、吹氣壓力低;壓濾機(jī)板框中延長(zhǎng)壓濾機(jī)進(jìn)料5干渣含水超標(biāo)2、吹氣時(shí)間短; 間被漿堵死 時(shí)間。3、壓濾機(jī)板框中間被漿堵死。
通過(guò)技術(shù)人員認(rèn)真分析對(duì)問(wèn)題綜合分析提出改造方案:
1.操作方案調(diào)整:生產(chǎn)負(fù)荷低于70%時(shí)只用一臺(tái)濃縮機(jī),生產(chǎn)負(fù)荷超過(guò)70%時(shí)最多使用兩臺(tái)濃縮機(jī);保證濃縮機(jī)液位較低,沒有溢流;提高出渣頻次;壓濾機(jī)進(jìn)漿時(shí)間控制在10分鐘以上;吹氣時(shí)間控制在4分鐘以上;渣漿回流回使用的一臺(tái)濃縮機(jī);渣漿輸送泵連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn),不得停泵,保證濃縮機(jī)渣漿循環(huán)。
2.工藝改造:回流管重新配管,分別進(jìn)三臺(tái)濃縮機(jī),分支加閥門控制,不進(jìn)分配槽;濃縮機(jī)到渣漿輸送泵管道加粗改為200管道,彎頭使用6倍半徑彎頭;吹氣管改為上進(jìn)口;上清液磚池子降低溢流堰高度,增加清液緩沖量。
改造后工藝流程圖如下:
通過(guò)板框壓濾裝置的投用,徹底解決了占地面積的,環(huán)境污染嚴(yán)重的問(wèn)題[4]。每年為公司節(jié)省占地費(fèi)用200萬(wàn)元,節(jié)省電石灰管理100余萬(wàn)元。
[1]魏成江.電石渣板框壓濾機(jī)改造[J].聚氯乙烯,2013,41(1):38-40.
[2]嚴(yán)福英.聚氯乙烯工藝學(xué)[M].化學(xué)工業(yè)出版社,1990:51-53.
[3]鄭石子.聚氯乙烯生產(chǎn)問(wèn)答[M.化學(xué)工業(yè)出版社,1986:273-278.
[4]邴涓林,黃志明.聚氯乙烯工藝技術(shù)[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2007:212-213.
[5]鄭石子,顏才南,胡志宏,等.聚氯乙烯生產(chǎn)與操作[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2003:306-308.