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汽輪機(jī)潤滑油系統(tǒng)和盤車問題的分析和處理

2014-12-11 00:34:04張海豐
電站輔機(jī) 2014年4期
關(guān)鍵詞:盤車油閥油泵

張海豐

(東北電力科學(xué)研究院有限公司,遼寧 沈陽 110179)

0 概 述

某電廠汽輪機(jī)為超高壓、高溫、一次中間再熱、單軸、兩缸兩排汽、雙抽凝汽式汽輪機(jī)[1]。汽機(jī)潤滑油系統(tǒng)由主油泵、高壓啟動(dòng)油泵、交流輔助油泵、直流事故油泵、頂軸盤車裝置、冷油器、排煙系統(tǒng)、主油箱、油凈化裝置等組成。潤滑油系統(tǒng)的供油管和回油管采用了套裝管路。

1 分析問題和處理

1.1 高壓啟動(dòng)油泵試運(yùn)時(shí)油管路有異音

高壓啟動(dòng)油泵的主要作用是在汽輪機(jī)未沖機(jī)時(shí)向低壓保安油系統(tǒng)供油,用于汽輪機(jī)的掛閘。在汽輪機(jī)正常運(yùn)行時(shí),將低壓保安油系統(tǒng)來油切換成由汽輪機(jī)主油泵供給,高壓啟動(dòng)油泵停運(yùn)并作為備用油泵。高壓啟動(dòng)油泵出口管路安裝有溢油閥,通過對(duì)溢油閥的調(diào)整,可改變油泵的供油壓力。出口管路上安裝了單向閥,防止油的倒流,高壓啟動(dòng)油泵系統(tǒng)示意圖,如圖1所示。

圖1 高壓啟動(dòng)油泵示意圖

在試運(yùn)高壓油泵時(shí),發(fā)現(xiàn)該泵出口的油管路有較響的噪音,檢查整個(gè)油管路和油泵后,沒發(fā)現(xiàn)異常情況,主油箱的油位也在正常范圍之內(nèi)。

為此,進(jìn)行了檢查和分析。(1)對(duì)高壓啟動(dòng)油泵泵體進(jìn)行放氣操作后,管道噪音沒有變化。(2)對(duì)出口油管道的安裝位置和支吊架進(jìn)行檢查,也沒發(fā)現(xiàn)異常情況。(3)提升潤滑油溫度至40℃,管道的噪音仍沒變化。(4)調(diào)節(jié)該油泵出口的溢油閥后,發(fā)現(xiàn)出口油管路的噪音有所降低。

經(jīng)過對(duì)高壓啟動(dòng)油泵和出口油管路的分析和試驗(yàn)后,認(rèn)為該油泵的選型偏大,導(dǎo)致供油量過大。鑒于此分析,建議在高壓啟動(dòng)油泵的出口溢油閥處,增加一路內(nèi)徑為20mm的旁路管道并安裝手動(dòng)門,用以增大系統(tǒng)的泄油量。增加的旁路管道,如圖2所示。

圖2 高壓啟動(dòng)油泵改造后示意圖

改造后,再次啟動(dòng)高壓啟動(dòng)油泵,調(diào)節(jié)溢油閥旁路手動(dòng)門的開度,在保證供油壓力不降低的同時(shí),增加油泵的流量。調(diào)整結(jié)束后,出口油管路的噪音消失,該問題得到圓滿解決。

1.2 盤車啟動(dòng)時(shí)自動(dòng)脫開

該汽輪機(jī)盤車裝置可手動(dòng)或自動(dòng)投入,盤車轉(zhuǎn)速4r/min,電機(jī)功率為7.5kW[2]。盤車工作時(shí),電動(dòng)機(jī)通過減速器和主動(dòng)齒輪,帶動(dòng)汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子上的大齒輪轉(zhuǎn)動(dòng),從而帶動(dòng)汽輪發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子。在投入盤車時(shí),首先檢查轉(zhuǎn)子在靜止情況下的狀態(tài),潤滑油壓和頂軸油壓均正常。將開關(guān)切換至“自動(dòng)”位置,再啟動(dòng)盤車,盤車將自動(dòng)嚙合,待嚙合到位的信號(hào)發(fā)出,此時(shí),電機(jī)啟動(dòng),帶動(dòng)轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)。

在試投入盤車的過程中,自動(dòng)嚙合顯示正常。但電機(jī)啟動(dòng)后,發(fā)現(xiàn)盤車會(huì)自行脫開,試投入幾次均是如此。盤車的投運(yùn)原理,如圖3所示。

圖3 盤車投用原理圖

首先,檢查了盤車的控制邏輯,沒發(fā)現(xiàn)問題。檢查盤車的嚙合信號(hào),也很正常。根據(jù)盤車的工作原理進(jìn)行分析,盤車脫開時(shí)嚙合齒輪在虛線位置,如圖3所示。當(dāng)盤車欲嚙合時(shí),嚙合電磁閥帶電,進(jìn)油油路被導(dǎo)通,汽輪機(jī)油進(jìn)入盤車的嚙合油缸中。油缸轉(zhuǎn)動(dòng)后帶動(dòng)連桿動(dòng)作,盤車齒輪開始與轉(zhuǎn)子齒輪嚙合。嚙合的位置由圖3中的彈簧式頂桿控制,假如彈簧式頂桿定位不準(zhǔn),嚙合齒輪就可能嚙合不到垂直的位置,盤車就會(huì)被轉(zhuǎn)子甩開,以至于脫離嚙合。綜合分析后,并結(jié)合盤車投入時(shí)的現(xiàn)象,確認(rèn)盤車脫開的原因,是彈簧式頂桿的定位不準(zhǔn)所造成。

因此,對(duì)彈簧式頂桿的位置重新進(jìn)行了調(diào)整,盤車自動(dòng)脫開的現(xiàn)象消失,運(yùn)行恢復(fù)正常。

2 結(jié) 語

通過對(duì)該機(jī)組的潤滑油系統(tǒng)和盤車問題的分析和處理,使有關(guān)問題得到徹底解決,確保了系統(tǒng)運(yùn)行正常。

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