雷宗林
(攀枝花鋼釩有限公司能源動力中心,四川攀枝花 617023)
攀鋼能源動力中心有4臺130 t/h氣、煤混燒的蒸汽鍋爐,每臺鍋爐配有兩套帶文丘里麻石水膜除塵煙氣處理系統(tǒng),煙氣經(jīng)處理后通過鍋爐引風(fēng)機(jī)經(jīng)高煙囪排放。攀鋼逐步擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模,用電量的增加,為了減少外購能源,逐步擴(kuò)大的電的上產(chǎn)規(guī)模,陸續(xù)增加了兩臺55MW的純燒煤氣的發(fā)電機(jī)組,所以,混燒鍋爐的燒煤量逐步增加,年燒煤量逐步達(dá)到20~28萬t。水膜除塵器結(jié)構(gòu)不一致,除塵效果差異較大,除塵效率較低,隨著環(huán)保指標(biāo)的提高,水膜除塵器已不能滿足環(huán)保指標(biāo)的需求,且文丘里頻繁堵塞,煙氣帶水嚴(yán)重,吸風(fēng)機(jī)風(fēng)輪積灰導(dǎo)致軸承振動頻繁。為了使煙氣粉塵濃度排放達(dá)標(biāo)通過監(jiān)測,煙氣中的粉塵排放濃度未能達(dá)到國家規(guī)定的環(huán)保要求,保證生產(chǎn)順行,對130 t/h鍋爐除塵設(shè)施的改造亟需解決。
煙氣量:300000 m3/h;
尾氣溫度:160~180℃,短時:180~210℃;
粉塵濃度:進(jìn)口 ~20 g/m3;出口<200 g/m3
煙塵成份:SiO2,Al2O3,CaO,MgO,TiO2,TFe,Na2O,K2O,Fe2O3,固C;
煙塵粒徑分布(%):
粒度/目:+60/3.17%;+100/7.58%;+140/5.86%;
+200/11.37%;+250/14.13%;+320/1.59%;+400/8.34%;-400/47.97%
有效收塵面積:A=-L×ln(1-η)/ω
A——有效收塵面積,m2
L——處理風(fēng)量,m3/s
η——除塵效率,為99.5%;
ω——驅(qū)進(jìn)速度,m/s,根據(jù)工況特點(diǎn)取0.08;
計算得 A=5519m2。
根據(jù)粉塵性質(zhì)、場地條件及計算結(jié)果,本設(shè)計選擇臥式單室三電場110 m2電除塵器:
⑴ 電場有效斷面積:110.4 m2;
⑵ 電場數(shù)/室數(shù):3電場/單室;
⑶ 電場內(nèi)通道數(shù):24;
⑷ 電場風(fēng)速:0.75 m/s;
⑸ 電場長度:4400 mm;
⑹ 電場有效高度:11.5 m;
⑺ 電場有效寬度:9500 mm;
⑻ 總收塵面積:6624 m2;
⑼ 同極極距:400 mm;
⑽ 電暈線型式:BS管狀芒刺;
⑾ 收塵板型式:C480型;
⑿ 電場內(nèi)負(fù)壓:-6000 Pa;
⒀ 除塵器阻力:<300 Pa。
鍋爐生產(chǎn)時產(chǎn)生的兩路煙氣,經(jīng)過一臺單室三電場電除塵器處理達(dá)到國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)后,通過風(fēng)機(jī)經(jīng)煙囪排放,其流程為:
鍋爐煙氣→尾部受熱面→主管→電除塵器→風(fēng)機(jī)→煙囪
為了電除塵器長期高效、穩(wěn)定運(yùn)行,本設(shè)計對電除塵的高壓電源及控制器采用進(jìn)口設(shè)備。
為了防止在陰極及陽極的絕緣子及瓷瓶上結(jié)露,導(dǎo)致除塵器外殼帶電或?qū)е码娫唇拥氐痊F(xiàn)象的發(fā)生,設(shè)置了絕緣子及瓷瓶加熱系統(tǒng),當(dāng)溫度下降至90℃時,加熱系統(tǒng)自動投入,當(dāng)溫度高于120℃時,自動停止加熱。
為了防止在陰極及陽極上積灰,影響除塵效果,分別在陰陽極上設(shè)置了振打裝置,每個電場的陰陽極振打交互進(jìn)行。
6.1 灰量計算
根據(jù)煙氣量及含塵濃度,可以計算出每臺鍋爐產(chǎn)生的灰量約6t/h。
6.2 干式輸灰系統(tǒng)
輸灰采用干式輸灰系統(tǒng)。除塵器下來的灰,通過卸灰閥落入到鏈?zhǔn)焦伟鍣C(jī)上,通過刮板機(jī)運(yùn)輸?shù)蕉诽釞C(jī),通過斗提機(jī)將灰送到相應(yīng)除塵器的灰?guī)?,?dāng)灰量存到一定量時依靠重力作用落入到加濕攪拌機(jī)上將灰送入到汽車外運(yùn)。其流程為:
除塵器灰→鎖氣閥→刮板機(jī)→斗提機(jī)→灰?guī)臁訚駲C(jī)→汽車外運(yùn)
7.1 陰、陽極系統(tǒng)的安裝質(zhì)量是影響電除塵器效率的決定因素。陰、陽極極距誤差必須控制在±5 mm之內(nèi),振打裝置必須靈活、可靠。
7.2 除塵器殼體及其出、入口煙道的焊接質(zhì)量是關(guān)系除塵器漏風(fēng)率的重要因素,必須進(jìn)行全密封焊。投運(yùn)前進(jìn)行密封性試驗(yàn)。
7.3 電除塵器升壓試驗(yàn)是檢驗(yàn)電除塵器安裝質(zhì)量的重要手段,必須認(rèn)真做好試驗(yàn)記錄和分析,確保電除塵器的安全、可靠、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。
在130t/h鍋爐大、中修中,能源動力中心一次對 8#、7#、5#、6#鍋爐對除塵設(shè)備進(jìn)行了改造,從 2007年1月~2011年2月逐步施工調(diào)試。在建設(shè)及調(diào)試過程中出現(xiàn)了較多問題,經(jīng)過認(rèn)真分析,提出了優(yōu)化改進(jìn)的辦法,并得到實(shí)施。
8.1 系統(tǒng)存在的問題
8.1.1 除塵器無防爆保護(hù)功能。由于除塵器陰極在放電的過程中會產(chǎn)生火花,在鍋爐大量燒煤時,可能引起燃燒惡化,短時間內(nèi)會在煙道內(nèi)積聚大量的未完全燃燒的可燃?xì)怏w,在遇到放電火花時,易引發(fā)爆炸的危險,系統(tǒng)為設(shè)置防爆保護(hù)功能。
8.1.2 除塵器陽極板上積灰嚴(yán)重,芒刺上出現(xiàn)大量的灰球,使極間電壓低,影響除塵效果。除塵器投運(yùn)一個月后,除塵效果變差,檢查發(fā)現(xiàn)主要是因?yàn)殛枠O板上積灰嚴(yán)重,芒刺上出現(xiàn)大量的灰球。
8.1.3 機(jī)械輸灰故障率相當(dāng)高,經(jīng)常導(dǎo)致除塵器堵灰無法運(yùn)行,二次揚(yáng)塵極為嚴(yán)重。
8.1.4 隨環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)要求不斷提高,三個電場只能確保粉成在100~200 mg之間,不能滿足于環(huán)保<100 mg要求。
8.1.5 無緊急備用輸灰系統(tǒng)。在輸灰系統(tǒng)故障時間較長時,除塵器迅速積灰,導(dǎo)致無法運(yùn)行。
8.1.6 除塵器電耗高。除塵器調(diào)試中,將除塵器電壓控制器按照鍋爐最惡劣的工況進(jìn)行調(diào)整,除塵效果確實(shí)不錯,但除塵器能耗相當(dāng)高,除塵器電源無法根據(jù)相關(guān)參數(shù)進(jìn)行自適應(yīng)調(diào)整。
8.2 除塵系統(tǒng)優(yōu)化改進(jìn)措施
8.2.1 除塵器系統(tǒng)防爆保護(hù)功能的優(yōu)化改進(jìn)
在電除塵器進(jìn)風(fēng)口前設(shè)置了可燃?xì)怏w氣體濃度監(jiān)測儀,在可燃?xì)怏w達(dá)到爆炸臨界點(diǎn)之前報警,并通知生產(chǎn)調(diào)度,及時調(diào)節(jié)氣體流量,同時,及時關(guān)閉高壓供電,杜絕火花產(chǎn)生,達(dá)到自動防爆的目的。
8.2.2 防除塵器陽極板積灰,陰極線出現(xiàn)灰球的優(yōu)化改進(jìn)
課題成員對清灰方式及原理進(jìn)行查找比較,選擇了增效型低噪音多用途聲波清灰器在除塵器的1、2電場進(jìn)行安裝使用,清灰器近壁面的氣流邊界層在聲振動作用下斷續(xù)存在形成聲波,且伴有煙氣逆向流動,煙氣流的聲震蕩周期性地改變邊界層的壓力縱向梯度,這種不穩(wěn)定流動使灰粒難以在管壁表面沉積,進(jìn)而被逆向流動的煙氣攜帶出來,從而達(dá)到除灰目的。
使用試驗(yàn)方法:在機(jī)械振打投運(yùn)的前提下,24 h振動一次。
使用后通過觀察,除塵器的二次放電電壓增加,提高了除塵效率,電場極板基本無積灰,能見極板本色,極線的芒刺上無灰球,解決了除塵器極板、極線積灰的問題。
8.2.3 輸灰系統(tǒng)的優(yōu)化改造
正壓濃相小倉泵氣力輸送以壓縮空氣為動力源,利用成熟先進(jìn)的“流態(tài)化擬流體”理論,實(shí)現(xiàn)固體粉狀顆粒的高效、可靠、低能耗、長距離輸送,是目前國際上先進(jìn)的除塵灰氣力輸送技術(shù)。系統(tǒng)典型工藝由倉泵、壓縮空氣、輸送管道、灰?guī)斓炔糠纸M成,采取自動程序控制方式,實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)協(xié)調(diào)自動運(yùn)行。
(1)倉泵容積的確定及進(jìn)料閥的選擇
根據(jù)倉泵的容積計算公式Qt=kMs/(ηbnρb)
其中:Qt-倉泵容積
k-輸送系數(shù),單罐配置為1.5。
Ms-輸送的物料量。由于將三個電場的灰量設(shè)定為 4.8t/h、0.9t/h、0.3t/h,各個電場有兩個灰斗,一個灰斗配置一臺倉泵,所以倉泵輸送的灰量分別為2.4t/h、0.45t/h、0.15t/h。
ηb-倉泵的容積率,一般取0.7。
n-每小時壓送次數(shù)。取8次
ρb-流態(tài)化除塵灰的密度。一般取0.53t/m3。
分別計算出撒播各電場倉泵的大小:Qt1=1.21 m3、Qt2=0.56 m3、Qt3=0.19 m3。
考慮以后因除塵設(shè)備老化,電場的捕塵效率降低,每隔灰斗的物料量發(fā)生變化,所以選擇倉泵的容積分別為::Qt1=1.5 m3、Qt2=1.5 m3、Qt3=0.5 m3
進(jìn)料閥采用國際先進(jìn)的氣動圓頂閥,閥門結(jié)構(gòu)可靠,壽命長,檢修維護(hù)簡便,采用先進(jìn)的氣封式結(jié)構(gòu),閥門啟閉時閥芯與充氣密封圈之間無接觸,密封圈為軟質(zhì)密封,保證使用壽命可達(dá)100萬次。
(2)輸灰管道的管徑及型號的確定
為了減少壓縮空氣的用量及維護(hù)量,輸灰管直管段選擇直徑為133 mm雙套管。雙套管輸灰管由主輸送管和固定在其內(nèi)壁頂部的內(nèi)旁通管組成,內(nèi)旁通管底部沿軸向每隔一定間距設(shè)一開口。當(dāng)主輸送管內(nèi)某處出現(xiàn)灰料沉積時,沉積料段處的壓降劇增而使氣灰混合流被迫流入內(nèi)旁通管,又從下一開口以較高的速度流出而重新進(jìn)入主輸送管,并且在此料段區(qū)域形成紊流,將此料段堆吹散。而使氣力輸灰系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)低流速、高濃度的紊流穩(wěn)定輸灰運(yùn)行。雙套管輸灰原理見圖1。
圖1 雙套管輸灰原理圖
由于在輸灰管的彎頭處,改變流速的方向,介質(zhì)對彎頭的外側(cè)沖刷嚴(yán)重,一般采用耐磨陶瓷內(nèi)襯彎頭,使用期一般只有3~6個月,必須得到更換,為了有效增長彎頭的使用周期,在彎頭外側(cè)用普通鋼板焊接一個箱體將彎頭包住,當(dāng)彎頭外側(cè)被磨穿后,干灰將進(jìn)入箱體,由于灰在阻力作用下不可能完全被輸送走,部分灰流在箱體內(nèi)(不會改變彎頭流通面積),介質(zhì)在彎頭中流動時,介質(zhì)就會和殘留下來的灰相互摩擦,不會對管壁產(chǎn)生影響。其結(jié)構(gòu)如圖2。
(3)灰?guī)斐叽绲拇_定
為了節(jié)省投資,熱電站按照4臺鍋爐統(tǒng)一考慮設(shè)計,分布實(shí)施的原則。每臺爐產(chǎn)生的灰量約5t/h,按照4臺爐同時生產(chǎn)貯存時間為16 h考慮(白班有拉灰的),容積率取0.7,則灰?guī)斓目側(cè)莘e:
V=4×5×16/0.75/0.7=610 m3
為了灰?guī)炀哂锌煽啃?,設(shè)計2個灰?guī)?,每臺爐的灰可以進(jìn)2個灰?guī)欤瑢煸O(shè)計為300 m3即可。為減少占地面積,將灰?guī)煸O(shè)計為圓柱形,直徑設(shè)為8 m。
(4)緊急輸灰系統(tǒng)的設(shè)置及優(yōu)化
針對輸灰系統(tǒng)長時間故障時,除塵器堵灰無法運(yùn)行的情況提出采用緊急輸灰的方式解決,在灰斗的正下方設(shè)置一個星型卸灰閥及溜槽,在氣力輸灰故障時,將緊急輸灰系統(tǒng)打開,氣力輸灰系統(tǒng)解列處理。在實(shí)際運(yùn)行中方形溜槽底部兩個角容易堵灰,于是將方形溜槽改為直徑為600 mm的圓形溜槽,解決了緊急輸灰堵灰的問題。
圖2 彎管外部增設(shè)防磨箱體
8.2.4 除塵效果達(dá)不到火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)新規(guī)定要求的優(yōu)化改造
由于7#、8#鍋爐的除塵器改造是在2010年以前進(jìn)行的,但是國家《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定第二時段煙塵最高允許排放濃度≤200mg/m3的要求,所以是按照≤200mg/m3的要求設(shè)計除塵器,2010年規(guī)定:最高允許排放濃度≤100mg/m3,所以在5#、6#鍋爐上需要從新設(shè)計,于是設(shè)計為單室串行四電場的方式。
58.2.5 除塵器節(jié)能優(yōu)化改造
130t/h鍋爐靜電除塵器采用的電源控制器,在除塵器調(diào)試時,為了滿足鍋爐最惡劣工況時的除塵要求,對相關(guān)參數(shù)進(jìn)行了設(shè)置,后發(fā)現(xiàn)同類除塵器能耗較高,課題組成員根據(jù)電源控制器的功能及原理,認(rèn)真分析研究,可以根據(jù)排放的粉塵濃度、電場的二次電壓、二次電流以及火化率等參數(shù)進(jìn)行自行調(diào)整除塵器的二次電壓,以達(dá)到節(jié)能目的,為了確保任何工況都不超標(biāo)排放,當(dāng)工況變化時,電源控制器能及時得到相應(yīng),將排放標(biāo)準(zhǔn)濃度設(shè)為50 mg/m3,以便控制器有足夠的響應(yīng)時間;原來每個電場的能量最大值與最小值參數(shù)都按照100%和10%設(shè)定,導(dǎo)致能耗高,后將一電場的能量最大及最小參數(shù)按照100%和85%設(shè)定,二電場按照85%和60%設(shè)定,三電場按照60%和10%的參數(shù)進(jìn)行設(shè)定,這將不導(dǎo)致三個或四個電場調(diào)整過程中重疊響應(yīng),導(dǎo)致能耗過大。
(1)鍋爐的粉塵排放濃度≤100 mg/m3,改善了大氣環(huán)境污染狀況,具有明顯的社會效益;
(2)減輕了引風(fēng)機(jī)磨損,延長了使用壽命,減少了檢修、維護(hù)材料費(fèi)用消耗,節(jié)省了勞動力,提高了機(jī)組運(yùn)行的安全、經(jīng)濟(jì)性;
(3)經(jīng)過對系統(tǒng)的優(yōu)化改造,除塵器粉塵排放濃度穩(wěn)定,減少了二次揚(yáng)塵,降低了設(shè)備的故障率,使生產(chǎn)順行得到了保證;
(4)增長了除塵器的使用檢修周期,基本能保證除塵器與鍋爐同步檢修;
(5)除塵器的控制得到了完善,不僅達(dá)到了節(jié)能的目的,而且確保了除塵器安全運(yùn)行;
(6)降低了除塵系統(tǒng)的漏風(fēng)率,降低了吸風(fēng)機(jī)的能耗。