厲 勇,鄭 娥
(中國石油化工股份有限公司洛陽分公司,河南 洛陽 471012)
由脫乙烷塔進料泵送來的物料,經(jīng)脫乙烷塔進料加熱器加熱后進入脫乙烷塔。塔頂碳二、碳三氣體經(jīng)脫乙烷塔頂冷凝器部分冷凝后,進入脫乙烷塔頂回流罐。不凝氣自脫乙烷塔回流罐頂經(jīng)壓控閥送至2 號催化裂化裝置或燃料氣管網(wǎng),冷凝液用脫乙烷塔回流泵送回塔頂全部作為回流,脫乙烷塔底物。
脫乙烷塔頂冷凝器從以前的使用經(jīng)驗看,主要產(chǎn)生水垢,結(jié)垢速度可以達到1~2mm/a,這是由于循環(huán)水中有鈣鎂離子的存在,同時,運行過程中隨著循環(huán)水濃縮倍數(shù)的提高,水中成垢鹽類及腐蝕性離子也成倍增加,給整個系統(tǒng)帶來嚴重的結(jié)垢腐蝕問題,影響生產(chǎn)裝置的平穩(wěn)運行。從以前檢查維修記錄來看,該換熱設(shè)備兩年左右結(jié)垢2~3 mm,導致?lián)Q熱設(shè)備換熱效率已開始大幅度下降,塔壓過高,壓控閥頻繁自動開啟。脫乙烷塔頂冷凝器管板涂層不完整,入口管程有臟物堵塞(見圖1);管箱內(nèi)黏泥較多,存在較重的垢下腐蝕,最大凹坑深達3 mm(見圖2),腐蝕較為嚴重。
圖1 管板結(jié)垢形貌Fig.1 Tube plate Fouling
(1)降低了產(chǎn)量:結(jié)垢導致?lián)Q熱效果降低,脫乙烷塔頂氣相冷凝效果變差,使得塔壓過高。為了保證塔壓平衡,車間一般采取卸壓的方法,排出的回流罐氣相中丙烯的含量高達80%,使丙烯產(chǎn)量下降。
(2)增加了循環(huán)水消耗:該換熱設(shè)備結(jié)垢導致?lián)Q熱效率降低,脫乙烷塔頂氣相冷凝效果變差,回流罐冷凝液液位下降。為了維持脫乙烷回流罐內(nèi)的液位在一定的高度,需要增大循環(huán)水消耗以保證碳二、碳三的冷凝效果。
(3)造成垢下腐蝕,縮短設(shè)備使用壽命。該組換熱設(shè)備由于結(jié)垢,造成垢下腐蝕,平均5~6 a會更換一次芯子,增加了投資成本。
從以前檢查維修記錄來看,該換熱設(shè)備2 a左右結(jié)垢2~3 mm,兩年清洗1 次。換熱設(shè)備換熱效率大幅度下降后,會導致塔壓過高,壓控閥頻繁自動開啟。
循環(huán)水系統(tǒng)中的腐蝕主要是由循環(huán)水中溶解的鹽、氣體、有機化合物及微生物造成的。冷卻水腐蝕可以導致不同形式的損傷,包括均勻腐蝕、點蝕、微生物腐蝕、應力腐蝕開裂和垢下腐蝕等。為了減少腐蝕,換熱器芯子采用了防腐涂層,循環(huán)水加入緩蝕劑、殺菌劑等,以期減少腐蝕,但檢查發(fā)現(xiàn)效果不佳,為確定具體腐蝕類型,針對水冷器水側(cè)結(jié)垢且存在較重的垢下腐蝕問題,選取了管箱垢物進行了采樣分析,見表1。
圖2 管箱腐蝕形貌Fig.2 Corrosion for Tube-case
表1 垢樣分析結(jié)果Table 1 Analysis result of fouling w,%
從表1 垢物分析結(jié)果可看出,管箱垢樣成分主要由氧化鐵、550 ℃灼減(代表垢樣中生物黏泥含量)為主,表明垢樣中含有較多的微生物黏泥和泥沙物質(zhì)(分別以550 ℃灼減和SiO2含量表示),以鐵的腐蝕產(chǎn)物為主,存在一定的垢下腐蝕。從分析結(jié)果看,微生物導致的腐蝕占有重要地位,并直接和間接促進了其他類型腐蝕的產(chǎn)生、發(fā)展。
以前換熱器結(jié)垢嚴重后,采取在線清洗或抽芯高壓水槍清洗的方式。人工高壓水槍法致命的弱點是不能防止結(jié)垢,即使剛剛清除完垢,一旦設(shè)備開機運行,結(jié)垢就繼續(xù),直到結(jié)垢嚴重到威脅正常生產(chǎn)或安全時,再進行一次檢修除垢,如此重復循環(huán),實質(zhì)上設(shè)備在運行期間始終處于帶垢作業(yè)狀態(tài),能源浪費、生產(chǎn)效率降低、垢下腐蝕等問題一直在生產(chǎn)過程中持續(xù);目前的機械除垢,對換熱器有損害,同時消耗水和電消耗;加大緩蝕劑,殺菌劑加入量后氣分裝置塔頂冷卻器結(jié)垢問題已經(jīng)較嚴重地影響正常生產(chǎn)工藝,換熱設(shè)備由于結(jié)垢,造成垢下腐蝕,平均5~6 a 更換一次芯子,增加了投資成本,帶來了巨大經(jīng)濟損失。為此,采用了防除垢徹底、范圍不受限制的防除垢技術(shù),基本避免了設(shè)備生產(chǎn)過程中帶垢狀態(tài)作業(yè)而導致?lián)Q熱效率下降的問題。超聲波防垢、除垢技術(shù)是一種能使設(shè)備不停機、不停產(chǎn)、不腐蝕設(shè)備無環(huán)境污染、無水資源浪費、運行成本低不需人工操作的防除垢技術(shù)。
超聲波防垢、除垢裝置利用超聲波在金屬介質(zhì)和與其直接接觸介質(zhì)中傳播產(chǎn)生的一系列相關(guān)物理效應來防垢、除垢。當超聲波-脈沖防垢、除垢裝置換能器發(fā)出的超聲波-脈沖振蕩波在換熱器傳熱面的金屬管、板壁傳播時,由于在高加速度振蕩波的沖擊作用下,使之金屬和液體界面上的液體產(chǎn)生高速微渦,這一高速微渦阻礙了結(jié)垢、結(jié)晶和積垢等物質(zhì)的附著,對金屬界面起到了清理作用,防止了結(jié)垢、結(jié)晶和積垢。同時可去除金屬管、板壁上的硬垢和軟垢。超聲波-脈沖防除垢系統(tǒng)有如下特征:
(1)工作頻率可調(diào),不會與設(shè)備產(chǎn)生共振;
(2)超聲波-脈沖防除垢裝置所發(fā)射出的振蕩波為彈性波,作用在金屬表面所產(chǎn)生的應力為10 N/m2左右,一般在金屬疲勞極限的10%左右,工作過程中對原有設(shè)備不會產(chǎn)生任何金屬損傷;
(3)由于超聲波-脈沖防垢除垢裝置所發(fā)射出的振蕩波在金屬中的傳播速度較快,約為3 500~5 000 m/s,在金屬表面不會產(chǎn)生局部應力集中而損傷原有設(shè)備的問題。
由于換熱器冷卻效果影響因素眾多,包括塔頂溫度,循環(huán)水溫度,閥門開度等,生產(chǎn)單位不能全部一一掌控,難以對具體冷卻效果量化處理,從兩年的使用情況看,夏季溫度較高時冷卻能力不足的情況有所好轉(zhuǎn),壓控閥開啟次數(shù)大為減少,由于上游裝置加強了碳二和循環(huán)水廠指標的控制,換熱器冷卻能力下降速度亦比以前有所好轉(zhuǎn)。夏季調(diào)節(jié)閥開度從以前的95%~100%,降到現(xiàn)在的90%~100%,顯示了一定的效果。運行兩年三個月后拆解檢查,發(fā)現(xiàn)換熱器內(nèi)部結(jié)垢依然較多,見圖3。
圖3 超聲波除垢后管板結(jié)垢形貌Fig.3 Tube plate Fouling after two years
從現(xiàn)場檢查情況看,結(jié)垢基本為軟垢,硬垢較少,顯示了超聲波除垢的一定效果。
從使用結(jié)果看,超聲波除垢技術(shù)應用在脫乙烷塔頂冷凝器時有一定的效果,但距離長周期運行還有差距,主要問題是存在軟垢。應進一步采取相應優(yōu)化措施,有效地避免硬垢和軟垢,使換熱設(shè)備實現(xiàn)不帶垢運行,減少水和藥劑的損耗。長期目標爭取實現(xiàn)在線的防垢和除垢,不再需要停產(chǎn)除垢,節(jié)約清洗費用,減少經(jīng)濟損失;避免由于結(jié)垢造成的垢下腐蝕,延長設(shè)備的使用壽命。