鄧成泳,孫 亮,鄭明光,張繼鋒,侯艷宏
(中海石油煉化有限責(zé)任公司惠州煉油分公司,廣東 惠州 516086)
中海油惠州煉化分公司設(shè)計加工高酸低硫原油12 Mt/a。催化重整裝置主要由預(yù)加氫系統(tǒng)、重整反應(yīng)系統(tǒng)和再生系統(tǒng)三部分組成,其中預(yù)加氫處理部分處理量為800 kt/a。預(yù)加氫的原料為直餾常壓石腦油,預(yù)加氫的目的是為了重整反應(yīng)制備在雜質(zhì)含量和餾分上均滿足要求的原料。在催化劑作用下石腦油中硫、氮化合物及不飽和烴與氫氣反應(yīng)生成硫化氫、氨、氯化氫等腐蝕介質(zhì)。由腐蝕而導(dǎo)致重整預(yù)加氫產(chǎn)物換熱與分離系統(tǒng)泄漏的現(xiàn)象在國內(nèi)外重整裝置上常有出現(xiàn),如不能及時處理,就會影響重整裝置的平穩(wěn)運行,帶來重大的經(jīng)濟損失[1-3]。
本文對加工高酸低硫原油的重整預(yù)加氫產(chǎn)物換熱與分離系統(tǒng)腐蝕原因進行分析,并提出相關(guān)的建議,對延長設(shè)備使用壽命具有重要的參考意義。
預(yù)加氫進料與壓縮機來的氫氣混合,經(jīng)進料及反應(yīng)產(chǎn)物換熱器E-101(殼程)加熱后進入加熱爐加熱,加熱后的原料進入預(yù)加氫反應(yīng)器反應(yīng),形成反應(yīng)產(chǎn)物后再經(jīng)換熱器E-101(管程)與預(yù)加氫進料換熱約至140 ℃,進入空冷A-101 冷卻至30 ℃,最后在預(yù)加氫產(chǎn)物氣液罐D(zhuǎn)-102 分離,分離出來的氫氣至循環(huán)氫氣壓縮機入口分液罐,供循環(huán)加氫使用,工藝簡圖見圖1。
圖1 預(yù)加氫產(chǎn)物換熱與分離系統(tǒng)流程Fig.1 Diagram of heat exchange and separation system
預(yù)加氫裝置進料換熱器共設(shè)七組,各組換熱器串聯(lián)連接,設(shè)備參數(shù)如表1 所示。
對預(yù)加氫產(chǎn)物換熱器進行檢查,發(fā)現(xiàn)換熱器E-101D/E/F/G 管板結(jié)有黃色與黑色結(jié)晶物,其管束管內(nèi)也有結(jié)晶,部分已完全堵死,換熱器E-101E/F/G 尤為嚴重(見圖2)。
換熱器的殼程均未發(fā)現(xiàn)明顯的腐蝕痕跡,但是其中E-101E 和E-101G 管程存在明顯的腐蝕現(xiàn)象。經(jīng)水壓測試,此兩臺換熱器管束發(fā)生穿孔。其中換熱器E-101E 的穿孔部位明顯,肉眼可辨,如圖3(a)所示。換熱器E-101G發(fā)生腐蝕穿孔的管束達到9 根,如圖3(b)所示。由于E-101G 泄露部位比較隱蔽,未能發(fā)現(xiàn)漏點部位。
表1 預(yù)加氫產(chǎn)物換熱器參數(shù)Table 1 Heat exchanger parameters
圖2 預(yù)加氫產(chǎn)物換熱器的管板Fig.2 Tube sheet of heat exchanger
圖3 預(yù)加氫產(chǎn)物換熱器110-E-101 的管束Fig.3 Tube bundles of heat exchanger
對換熱器E-101/(D—G)的管箱和出入口接管進行測厚檢測,結(jié)果顯示換熱器的管箱封頭厚度在21.15~23.56 mm,出入口接管壁厚在13.11~14.72 mm,沒有發(fā)現(xiàn)換熱器的管箱和出入口接管壁存在明顯減薄的情況。
對換熱器E-101/(D—G)的管束的測厚結(jié)果顯示測厚數(shù)據(jù)在1.74~1.98 mm,管束設(shè)計厚度為3 mm,其中換熱器E-101E 管束壁厚最薄。通過對其管束進行錘擊檢查,發(fā)現(xiàn)彈性較差。
對三臺預(yù)加氫產(chǎn)物空冷器A-101A/B/C 管箱及接管進行腐蝕檢查,無腐蝕減薄;由于管箱絲堵未卸,管箱內(nèi)部及管束內(nèi)部不能檢查;而且管束外壁有翅片及護板,管束無法測厚。
預(yù)加氫產(chǎn)物分離罐110-D-102 材質(zhì)為16MnR+00Cr17Ni14Mo2 復(fù)合板、內(nèi)構(gòu)件為00Cr17Ni14Mo2。檢查發(fā)現(xiàn)容器內(nèi)壁光潔無垢物,呈現(xiàn)金屬光澤,環(huán)縱焊縫與接管角焊縫無裂紋,內(nèi)壁無鼓包。各部位測厚數(shù)據(jù)正常。
進料油中都含有氯、氮、硫以及水等雜質(zhì)見表2。這些雜質(zhì)會在高溫臨氫和催化劑存在的條件下,在反應(yīng)器中發(fā)生脫硫、脫氮、脫氯的反應(yīng),生成H2S,NH3和HCl 等腐蝕介質(zhì)。
表2 預(yù)加氫原料分析結(jié)果Table 2 Feed analysis results mg/kg
對預(yù)加氫高分罐的污水進行分析,結(jié)果顯示污水的pH 值在7.6~8.7,氯離子,硫化物以及氨氮含量相對較高(如表3 所示)。故該部位的腐蝕介質(zhì)主要為H2S+NH4Cl+HCl+H2O。
表3 含硫污水檢測結(jié)果Table 3 The analysis results of wastewater containing sulfur mg/L
換熱器E-101D/E/F/G 的出口溫度在220~105 ℃,氯化銨鹽結(jié)晶溫度為160~220 ℃[3]。所以經(jīng)反應(yīng)器生成的HCl 和NH3形成的氯化銨鹽,容易在這四個換熱器E-101D/E/F/G 的管程中形成氯化銨鹽沉積(如圖2 所示)。隨著運行時間的進行,沉積的氯化銨鹽增多,導(dǎo)致管束堵塞,同時發(fā)生垢下局部腐蝕,嚴重時直接導(dǎo)致腐蝕穿孔的出現(xiàn)(如圖3 所示)。
在操作中為減輕設(shè)備的氯化銨鹽的垢下腐蝕,分別在換熱器E-101C/E/G 的入口管線設(shè)了注水口以沖掉系統(tǒng)中銨鹽,其中E-101C/G 入口為間歇注水,E-101E 入口是連續(xù)注水。
但是從換熱器E-101D/E/F/G 內(nèi)出現(xiàn)銨鹽結(jié)晶堵塞的情況來看,表明注水量太小不足以沖掉所有的沉積的銨鹽,導(dǎo)致銨鹽附著在管束上,形成了銨鹽的垢下腐蝕,由于水的存在,銨鹽的水解加劇了腐蝕的進行,結(jié)果導(dǎo)致?lián)Q熱器E-101E和E-101G 管束穿孔泄漏。
引起換熱器以及分離系統(tǒng)的主要腐蝕原因是大量的銨鹽沉積,導(dǎo)致的銨鹽垢下腐蝕。雖然換熱器E-101D/F 還沒出現(xiàn)管束泄漏,但根據(jù)其結(jié)垢的程度可以預(yù)測其管束一定也存在比較嚴重的垢下腐蝕。
預(yù)加氫產(chǎn)物分離罐D(zhuǎn)102 內(nèi)壁光潔無垢物(16MnR+316L 復(fù)合板材質(zhì)),但由于A101 入口管線的注水一直沒有投用,根據(jù)E101G 入口管程的結(jié)垢情況,可以認為A101 也會發(fā)生銨鹽結(jié)垢問題,由于空冷管束入口端內(nèi)襯了316L 保護管,因此入口管端不會發(fā)生E-101E/G 那樣嚴重的垢下腐蝕,但空冷器管束的其它部位會存在一定的垢下腐蝕。只不過預(yù)加氫原料中氯含量較低,結(jié)垢需要的時間較長而已。
為了避免運行中的重整預(yù)加氫產(chǎn)物換熱與分離系統(tǒng)腐蝕問題,應(yīng)從源頭上解決問題:
(1)工藝防腐
加大換熱器E-101C/E 入口管線的注水量,并適當增加E-101C 入口注水的頻率,如果注水超過設(shè)計值,應(yīng)增加預(yù)加氫產(chǎn)物分離罐油相含水量監(jiān)測,避免由于注水量偏大,導(dǎo)致預(yù)加氫產(chǎn)物分離罐分水不完全引起其它腐蝕問題。如果預(yù)加氫產(chǎn)物分離罐油相含水量偏高,應(yīng)考慮改造預(yù)加氫產(chǎn)物分離罐。此外,A101 入口管線的注水應(yīng)盡快投用,并在檢修時在此處設(shè)置探針在線監(jiān)測點,以監(jiān)測腐蝕情況。
(2)材質(zhì)防腐
如果該系統(tǒng)注水充分、工藝防腐措施到位,重整預(yù)加氫產(chǎn)物換熱E-101D/E/F/G 管束仍可選用碳鋼材質(zhì),否則應(yīng)考慮采用耐均勻腐蝕、耐應(yīng)力腐蝕性能更高的2205 雙相不銹鋼,但不宜選用15CrMo 及碳鋼,考慮該部位溫度較高及涂層脫落后可能帶來的其它問題,也要慎用管束涂料防腐措施。
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