劉智峰
目前,我廠生產(chǎn)的試驗(yàn)機(jī)主體易出現(xiàn)縮孔缺陷,成品率低,部分挽救成本高,基于這種情況進(jìn)行工藝改進(jìn)。
588B—8a主體屬于中厚壁鑄件,主要壁厚90mm,局部厚度200mm,材質(zhì)QT600—3,鑄件毛重875kg,最大輪廓尺寸1335mm×540mm×400mm。鑄件表面及內(nèi)腔不得有縮松、縮孔、夾雜及氣孔等鑄造缺陷。
其一,原工藝(見(jiàn)圖1)從橫臂中間分型,上下對(duì)稱,上型高,不利于補(bǔ)縮。
其二,原工藝運(yùn)用順序凝固原理,從兩端厚大部位引入鐵液,并使用暗冒口進(jìn)行補(bǔ)縮,這樣要求暗冒口體積大,且內(nèi)澆道對(duì)此處熱節(jié)產(chǎn)生過(guò)熱,造成內(nèi)澆道下面出現(xiàn)縮凹,兩端熱節(jié)處最后凝固,易在熱節(jié)頂面產(chǎn)生縮坑,出品率低,鑄件質(zhì)量不穩(wěn)定。
(1)改變分型面 如圖2所示,從橫臂頂面分型,砂箱高度一定,鑄件基本在下箱,壓頭增大,便于補(bǔ)縮。
(2)澆注系統(tǒng)改進(jìn) 應(yīng)用同時(shí)凝固原理,有效利用球墨鑄鐵石墨化膨脹,達(dá)到無(wú)冒口鑄造。
具體措施:將橫澆道放在兩橫臂中間,并向兩橫臂各引兩道薄而寬的內(nèi)澆道,減輕了對(duì)熱節(jié)處的過(guò)熱,這樣既省去了補(bǔ)縮冒口,又克服了鑄件縮松、縮孔缺陷,還保證了成品率,提高了鑄件出品率。
通過(guò)工藝措施改進(jìn),鑄件達(dá)到無(wú)冒口鑄造,該產(chǎn)品及同類產(chǎn)品的質(zhì)量滿足了要求,廢品率控制在1%以內(nèi),出品率在95%以上,與改進(jìn)前相比,不但保證了交貨期和鑄件質(zhì)量,且節(jié)約了生產(chǎn)成本,降低了工人的勞動(dòng)強(qiáng)度。
圖1
圖2