梁世姣 李瑞兵
(中國石化長城能源化工(寧夏)有限公司,寧夏 銀川 750002)
中國石化長城能源化工(寧夏)有限公司寧東工業(yè)園的甲醇裝置空分單元由兩套空分和一套液體儲存后備系統(tǒng)組成。其中,供氮后備系統(tǒng)主要由兩臺液氮儲槽、各種不同壓力等級的液氮泵及水浴式汽化器組成,即由液氮貯槽通過各個液氮泵得到不同壓力等級的氮,經(jīng)水浴式汽化器復(fù)熱至常溫后進(jìn)入各自管網(wǎng)送往用戶,以滿足不同工序?qū)Φ獨(dú)鈮毫Φ囊蟆?/p>
原設(shè)計方案如圖1所示。直接在精餾塔下塔頂部抽出一股0.45MPa的氮?dú)饨?jīng)低壓板式換熱器復(fù)熱至常溫后進(jìn)入低壓氮?dú)猓ê喎QN3)管網(wǎng);0.45MPa事故氮?dú)猓ê喎QN4)由液氮貯槽通過后備泵P605/P606、P607經(jīng)水浴式汽化器復(fù)熱至常溫后分別送給甲醇項目及園區(qū)其它工序;5.9 MPa中壓氮?dú)猓ê喎QN2)由液氮貯槽通過后備泵P608經(jīng)水浴式汽化器復(fù)熱至常溫后供給下游工序。
圖1 原設(shè)計方案簡圖
總體來說,原設(shè)計基本滿足用戶對氮?dú)獾男枨?。但在?shí)際生產(chǎn)中存在兩個問題:
3.1 P607沒有備用泵,一旦出現(xiàn)故障,無法保證園區(qū)事故氮?dú)夤┙o。
3.2 P607設(shè)計流量為5000 Nm3/h,但實(shí)際外送流量遠(yuǎn)大于設(shè)計值,有時甚至達(dá)8000 Nm3/h,而與其對應(yīng)的汽化器的汽化能力只有7000 Nm3/h,當(dāng)P605/P606、P607同時供氣時,易超出汽化器的汽化能力,導(dǎo)致氮?dú)鉁囟葻o法控制到常溫。
針對以上問題結(jié)合生產(chǎn)流程進(jìn)行工藝優(yōu)化(如圖2所示)。
圖2 優(yōu)化方案簡圖
4.1 送園區(qū)的N4與送甲醇的N4等級相同,在P605、P606的總管上增加與P607的連通閥,當(dāng)P605/P606、P607任一路有故障時,可打開連通閥通過另一路外送氮?dú)狻?/p>
4.2 兩路N4與N3的等級相同,增加V1、V2、V3、V4、V5、V6閥將三路氣體管線聯(lián)通,同時為方便檢修在相鄰閥門間增設(shè)8字盲板和排氣導(dǎo)淋。正常生產(chǎn)時6個閥門全關(guān),8字盲板導(dǎo)通,兩道切斷閥中間的導(dǎo)淋全開。當(dāng)園區(qū)急需要N4,而P607泵因沒有提前冷備或預(yù)冷不徹底等原因無法及時啟動時,可通過開V1、V2、V3、V4閥給后系統(tǒng)快速送氣;同樣,當(dāng)甲醇需要N4而P605/P606不能及時啟動時,關(guān)閉V3、V4閥,打開V5、V6閥,可迅速給甲醇生產(chǎn)送氣;若后系統(tǒng)需要N3量較多,空分無法及時供足N3,可以通過N4管網(wǎng)進(jìn)行補(bǔ)償,保證N3的正常供應(yīng)。
4.3 由于P607實(shí)際開車流量比其設(shè)計值大得多,因此在泵出口、進(jìn)汽化器前增設(shè)回流管線和回流液控制閥,將回流管線接到P608的回流閥之后的管道上,使部分液氮回流至液氮貯槽,從而減少了通過汽化器的液氮量,保證外送N4的溫度。P608正常外送時,出口壓力為5.9MPa,因其回流閥為減壓閥,且液氮儲槽內(nèi)的壓力為10kPa左右,所以回流閥后的壓力很低,不會影響P607的正?;亓鳌?/p>
增設(shè)N3、N4連通閥,避免了因某臺機(jī)泵故障而導(dǎo)致下游工段供氮短缺,能快速滿足用戶對N3、N4的需求,也起到了穩(wěn)定管網(wǎng)壓力的作用;加8字盲板和排氣導(dǎo)淋,使檢修更加的安全可靠;后備事故氮泵無需時刻冷備,降低了能耗??梢?,不管是從成本還是從安全、能耗方面考慮,優(yōu)化后的氮?dú)夤?yīng)方案都要優(yōu)于原設(shè)計方案。
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