馬祥龍
摘 要:本文介紹了攀鋼冶材公司#1石灰回轉(zhuǎn)窯除塵現(xiàn)狀、改造方案及除塵系統(tǒng)優(yōu)勢并對該項目進行投資及效益分析。
關(guān)鍵詞:石灰回轉(zhuǎn)窯 除塵改造 電除塵 布袋除塵
中圖分類號:TF325 文獻標識碼:A 文章編號:1672-3791(2014)06(a)-0097-01
冶材公司#1石灰回轉(zhuǎn)窯電除塵系統(tǒng)建于1997年,主要設備是1臺75m2臥式三電場電除塵器(2006年改造為四電場除塵器)、1臺W6-2×29№19.5高溫風機(L=204000 m3/h,H=5500 Pa,N=500 kW/6kV)及1套輸、儲灰系統(tǒng),處理風量204000 m3/h(280℃)。
2013年6月檢測外排粉塵濃度83 mg/Nm3,超過《煉鋼工業(yè)大氣污染物排放標準》中“現(xiàn)有企業(yè)自2015年1月1日起,石灰窯外排粉塵濃度≤30 mg/Nm3”的規(guī)定。需對#1回轉(zhuǎn)窯現(xiàn)有電除塵系統(tǒng)進行改造,確保外排粉塵濃度≤30 mg/Nm3。
1 設計參數(shù)
(1)煙氣量:204000 m3/h(200℃工況)。
(2)煙氣溫度(布袋除塵器入口):200 ℃,最高:230 ℃。
(3)電除塵器進口粉塵濃度:20~30 g/Nm3。
(4)粉塵堆積密度:1.0~1.1 t/m3。
2 改造方案
在現(xiàn)有75 m2臥式四電場電除塵器后增加一臺脈沖布袋除塵器(5064 m2),架空布置于現(xiàn)有耐火材料庫房位置,現(xiàn)有電除塵器作為一級除塵,出風口前管道不改造,新建脈沖布袋除塵器作為二級除塵,保留現(xiàn)有高溫風機及煙囪,新增鍋爐引風機(H=8000 Pa,N=800 kW),置于新建風機房。
風機房內(nèi)設5 t電動單梁起重機1臺,用于風機及電機檢修。建設布袋除塵系統(tǒng)期間,現(xiàn)有電除塵系統(tǒng)正常運行作為保產(chǎn)措施。為防止煙氣溫度過高損傷布袋,布袋除塵器入口管道設置混風閥,當除塵器入口煙氣溫度高于200 ℃時,聯(lián)鎖開啟混風閥,溫度降至190 ℃以下后關(guān)閉混風閥,除塵灰通過輸灰機進入現(xiàn)有輸灰、儲灰系統(tǒng)。
3 濾料選擇
石灰回轉(zhuǎn)窯廢氣粉塵為親水性、粘結(jié)性粉塵。西昌鋼釩冶材公司石灰回轉(zhuǎn)窯除塵系統(tǒng)濾袋采用PTFE,正常使用耐溫220 ℃,瞬時耐溫260 ℃,保證濾袋壽命達到1年,使用效果良好,本設計濾料采用PTFE。
4 主抽煙機能力核算
與現(xiàn)有除塵系統(tǒng)相比,增加脈沖布袋除塵器阻力1500 Pa,風機出口消聲器阻力200 Pa,管道阻力800 Pa,共增加阻力2500 Pa,現(xiàn)有高溫風機全壓5500 Pa,不滿足改造后的要求,需更換為全壓8000 Pa,風量20.4萬 m3/h(200 ℃工況)鍋爐引風機。
5 除塵系統(tǒng)
5.1 工藝流程
當回轉(zhuǎn)窯開工烘窯時,煙氣量少、溫度低、含濕量大。為防止煙氣經(jīng)過袋式除塵器時結(jié)露板結(jié)濾袋,開啟預熱機煙帽裝置,用于烘窯期間水汽排放。
#1石灰回轉(zhuǎn)窯產(chǎn)生的煙氣,經(jīng)過現(xiàn)有電除塵器處理后,進入新建脈沖布袋除塵器處理達到國家規(guī)定的排放標準后,通過鍋爐引風機送入煙囪外排,其流程為:
窯尾煙氣→預熱機→管式冷卻器(利舊)→電除塵器(利舊)→脈沖布袋除塵器→鍋爐引風機→煙囪外排(φ2.8 m,H=40 m)。
5.2 輸灰流程
煙氣中的粉塵經(jīng)濾袋過濾后附著于濾袋表面,經(jīng)脈沖清灰后進入除塵器灰斗,通過卸灰閥、鏈式輸灰機、集合鏈式輸灰機輸送至現(xiàn)有輸灰、儲灰系統(tǒng)。
5.3 系統(tǒng)控制
現(xiàn)有電除塵器系統(tǒng)配電控制利舊,新增布袋除塵系統(tǒng)設一套S7-300控制系統(tǒng),風機采用變頻調(diào)速,所有設備均具備機旁及計算機集中操作功能。
5.4 系統(tǒng)布置
根據(jù)現(xiàn)場條件,拆除現(xiàn)有耐火材料庫房及轉(zhuǎn)運站斗提機及料倉,為滿足輸灰及保存現(xiàn)有配電室要求,架空5.5 m布置脈沖布袋除塵器,風機布置在新建風機房內(nèi),在皮帶通廊和圍墻之間新建煙囪。
5.5 管道
煙氣主管道(φ1900)直接與電除塵器出口對接;管道風速-20 m/s;壁厚8 mm。
5.6 主要設備選型
(1)長袋低壓脈沖布袋除塵器。
數(shù)量:1臺;風量:20.4萬 m3/h;過濾面積:5064 m2;凈過濾風速:0.76 m/min。
(2)鍋爐引風機。
數(shù)量:1臺;風量:20.4萬 m3/h;全壓:8000 Pa;電機功率:800 kW/6 kV。
6 系統(tǒng)優(yōu)勢
回轉(zhuǎn)窯出口粉塵濃度高(20~30 g/Nm3),若直接采用脈沖布袋除塵器對濾料磨損大,降低濾料使用壽命。保留現(xiàn)有電除塵系統(tǒng)作為一級除塵,新建脈沖布袋除塵系統(tǒng)作為二級除塵,有效降低布袋除塵器入口煙氣含塵濃度,滿足外排粉塵濃度≤30 mg/Nm3;利用#1石灰回轉(zhuǎn)窯檢修時間(7天),連接電除塵器出口至脈沖布袋除塵器進口管道,不影響#1回轉(zhuǎn)窯生產(chǎn)。
7 投資及效益分析
7.1 工程投資
本工程投資(含設備增值稅):773.75萬元。
7.2 年成本及效益分析
(1)新增用電:0.62元/kW·h×213.84×104 kW·h=132.58萬元。
(2)壓縮空氣:0.111元/Nm3×2.85×106 Nm3=31.64萬元。
(3)濾料:濾料使用壽命1年,每年濾料更換費用150.91萬元。
(4)折舊費。
綜合折舊率按8%計算,年折舊額為;773.75萬元×8%=61.9萬元。
(5)修理費。
修理費按3%計算,年修理費為773.75萬元×3%=23.21萬元。
年成本費用合計:400.24萬元。
本工程為環(huán)保項目,只有社會效益及環(huán)境效益,沒有經(jīng)濟效益。
8 結(jié)語
冶材公司#1石灰回轉(zhuǎn)窯除塵系統(tǒng)位于金沙江南岸,處于沿江景觀帶,與市中心炳草崗隔江相望,煙囪外排粉塵屢見白煙,造成惡劣的環(huán)境污染。通過對該除塵系統(tǒng)的改造,確保外排粉塵濃度≤30 mg/Nm3,滿足國家環(huán)保標準要求,消除環(huán)境污染,有良好的社會效益和環(huán)境效益。
參考文獻
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