張民
摘要:本文結(jié)合我隊(duì)實(shí)際情況,從降低拉油費(fèi)用、節(jié)約動力費(fèi)用、減少作業(yè)費(fèi)用三方面入手,積極開展成本管控工作,有效降低了采油隊(duì)的運(yùn)行成本,較好實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)油降本打造低碳采油的目標(biāo)。
一、成本管理的實(shí)施背景
成本管理就是要做好成本控制,是企業(yè)根據(jù)一定時期預(yù)先建立的成本管理目標(biāo),由成本控制主體在其職權(quán)范圍內(nèi),在生產(chǎn)耗費(fèi)發(fā)生以前和成本控制過程中,對各種影響成本的因素和條件采取的一系列預(yù)防和調(diào)節(jié)措施,以保證成本管理目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的管理行為。它包括成本預(yù)測、成本計劃、成本控制、成本核算、成本考核和成本分析等六個環(huán)節(jié)。采油六隊(duì)遠(yuǎn)離廠部一百多公里,且點(diǎn)多、面廣、井散,所產(chǎn)原油主要依靠車?yán)蛯⑵湓丛床粩嗟剡\(yùn)往真武。2013年油井開井30口,其中電加熱油井占到28口,導(dǎo)致原油采收動力成本、原油運(yùn)輸成本、油井后期作業(yè)維護(hù)頻次、成本居高不下,現(xiàn)有的管理現(xiàn)狀迫切要求我們深化低碳管理,加強(qiáng)成本管控。
二、成本管理的具體做法
1、降低拉油費(fèi)用
我隊(duì)現(xiàn)有安3、堡1、臺7、安12四個大的站點(diǎn),有安5,安17,安11,堡1-4A,臺14五個小的拉油點(diǎn)。各站點(diǎn)散布于兩市六鎮(zhèn),相隔距離較遠(yuǎn)。其中臺7站到安3站50公里,堡1站到安3站60公里,安12站到安3站8公里。
目前只有安3站同時具備集輸、脫水、污水回注功能。其它站點(diǎn)及拉油點(diǎn)在含水較高時,需將所產(chǎn)液量拉到唯一脫水點(diǎn)安3站,污水就地回注,脫水后的原油拉回輸油一隊(duì);而含水較低時就直接拉回輸油一隊(duì)作進(jìn)一步處理。
我隊(duì)三個主力區(qū)塊李堡油田、新街油田、安豐油田含水分別達(dá)到65%、78 %和83%,隨著油田開發(fā)的持續(xù)深入,還有進(jìn)一步上升的勢頭。含水高企,就會增加我隊(duì)原油外輸和原油脫水環(huán)節(jié)的運(yùn)輸運(yùn)費(fèi)。我隊(duì)拉往真武的原油成本高達(dá)183元/方;用于本隊(duì)原油脫水的拉油成本高達(dá)45元/方。按以上生產(chǎn)方式運(yùn)作,我隊(duì)拉油運(yùn)費(fèi)占到全廠拉油運(yùn)費(fèi)總額的60%以上。所以提高拉油車使用效率,降低拉油成本,既是我廠壓縮拉油成本的重要一環(huán),又是我隊(duì)踐行成本管控、推進(jìn)綠色低碳生產(chǎn),探索建設(shè) “五型”油區(qū)中“生態(tài)型”、“節(jié)約型”油田的具體措施。
結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際,我們從優(yōu)化工藝流程、優(yōu)化生產(chǎn)協(xié)調(diào)、優(yōu)化崗位職責(zé)幾方面不斷摸索相應(yīng)的解決方案。
優(yōu)化工藝流程,控制外輸含水。
增設(shè)安三站切底水流程。安三站脫水處理流程為:拉油車將各站液量經(jīng)流程導(dǎo)入一次沉降罐,油水初步沉降分離后,油分流到儲油罐準(zhǔn)備外輸,水分流到除油罐后進(jìn)行二次沉降分離,二次沉降后分離的水進(jìn)入注水罐回注地層,再次分離的原油則通過高位溢流定期回收。
實(shí)際運(yùn)行中發(fā)現(xiàn),脫水后原油駐留儲油罐時,會繼續(xù)進(jìn)行油水分離,導(dǎo)致輸油初期含水較高,甚至出現(xiàn)明水。針對這一現(xiàn)象,我隊(duì)創(chuàng)新思路,在安三站儲油罐增設(shè)了切底水流程,將底水直接導(dǎo)入緩沖罐再次脫水循環(huán),有效降低了外輸含水量。為了監(jiān)測執(zhí)行情況和運(yùn)行效果,我隊(duì)建立了切底水臺賬,并將臺賬納入月度崗檢考核。
安豐破乳實(shí)驗(yàn),李堡經(jīng)驗(yàn)平移。在安三站實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn),通過投加破乳劑,可以取得較好脫水效果,安三站外輸原油含水可以降低到30%以下,而李堡大罐之前無加藥制度。隨著油井含水逐步上升,通過李堡大罐投加破乳劑降低外輸含水成為必要。
優(yōu)化生產(chǎn)協(xié)調(diào),做好車輛調(diào)度。
針對我隊(duì)點(diǎn)多面廣井散的輸油現(xiàn)狀,車輛高效合理的調(diào)度是壓縮拉油運(yùn)費(fèi)的主要保障。我隊(duì)從守住底線、謀求高效兩個方面,合理調(diào)度車輛。
一是守住三個杜絕:即要求班組和資料室杜絕車輛放空、油量裝載不夠、全水拉至真武三種現(xiàn)象的發(fā)生,認(rèn)真做好進(jìn)液、庫存盤整的工作,做到車輛合理調(diào)度,一旦出現(xiàn)上述情況中的任何一種,嚴(yán)格考核,追究當(dāng)事人責(zé)任。
二是提高安豐脫水系統(tǒng)利用率:在實(shí)際輸油工作中,由于安三站緩沖罐容量偏小,導(dǎo)致拉油車在該站卸油時壓車現(xiàn)象嚴(yán)重,所以拉油車在安三站卸油時先后采用過兩種形式。第一種是卸油過程中發(fā)現(xiàn)見油即停止卸油,補(bǔ)油后發(fā)往輸油一隊(duì);另一種是對半油半水車次全部卸入安三站零位罐,空車補(bǔ)油后發(fā)往輸油一隊(duì)。對比分析發(fā)現(xiàn),第一種方式較為便捷,節(jié)約輸油時間和勞動強(qiáng)度;第二種方式耗時較多,但原油經(jīng)脫水、除油、切底水等多道工序處理,外輸含水較第一種方式低10%。
為此,我隊(duì)要求安五、臺七、梁垛所有半油半水車次全部卸入安三站零位罐經(jīng)流程脫水后外輸。對由此產(chǎn)生的輸油時間偏長問題,積極和計劃科、車隊(duì)聯(lián)系協(xié)調(diào),通過錯開拉油時間,較為妥善地解決了候車問題。針對輸油崗小班勞動時間偏長情況,則給予合理補(bǔ)助。
2、節(jié)約動力費(fèi)用
摸索“兩間一控”管理法。我隊(duì)油井具有三高(高粘度、高凝固點(diǎn)、高含蠟)一低(低油氣比)特征,溫度降低容易導(dǎo)致原油凝固、結(jié)蠟等問題,因此油井電加熱桿被普遍使用,但也帶來了電能高消耗的弊端。通過摸索發(fā)現(xiàn),合理縮短油井電加熱的開啟時間并不影響產(chǎn)量;而像高含水油井,則可以適當(dāng)停用。為此,我隊(duì)對所有電加熱井、低產(chǎn)油井實(shí)施“兩間一控”生產(chǎn)制度?!皟砷g一控”操作法,即間啟油井電加熱、間抽低產(chǎn)油井及合理控制油井加藥周期和加藥量。
在摸索油井電加熱啟停制度時,我們運(yùn)用自動化監(jiān)測技術(shù),將油井電加熱停止運(yùn)行后,測得各個油井在生產(chǎn)中出現(xiàn)輕微卡泵時功圖中的最大載荷作為開啟電加熱的載荷上限;油井電加熱啟動后,功圖載荷下降到最小值時的載荷設(shè)為停止加熱的下限。油井實(shí)際生產(chǎn)過程中,一旦功圖載荷達(dá)到上限時就開啟電加熱,反之,降至下限時就關(guān)閉。在確保干線來油溫度不低于39℃的情況下,根據(jù)載荷變化情況,李堡集轉(zhuǎn)站摸索出以下啟停周期:
夏季部分油井方案:
井號
堡1
堡1-1
堡1-4A
堡1-6
堡1-8
堡1平1
堡1平2
堡1平3
堡1平4
電加熱
啟停周期
啟2停4
啟2停6
啟1停2
啟2停1
啟2停6
啟2停3
啟2停2
啟2停4
啟2停4
冬季部分油井方案:
井號
堡1
堡1-1
堡1-4A
堡1-6
堡1-8
堡1平1
堡1平2
堡1平3
堡1平4
電加熱
啟停周期
啟2停2
啟2停2
啟2停1
全啟
啟2停2
啟2停2
啟2停1
啟2停2
啟2停2
對供液不足井,則在不影響油井原產(chǎn)量的情況下確定油井間抽制度。通過摸索,部分油井確定以下間抽時間:
堡1-3、1-7井:6:00開中頻、油井電加熱進(jìn)行預(yù)熱,9:00開井,生產(chǎn)穩(wěn)定后間隔啟停電加熱,關(guān)中頻,19:00停井停電加熱。以上兩個油井每天少開14小時。
在油井加藥的“一控”上,我們主要根據(jù)油井載荷和電流的動態(tài)變化,合理調(diào)整加藥的周期和藥劑量。李堡所有的油井在投產(chǎn)至今未出現(xiàn)過由于蠟卡造成的意外作業(yè)事故。
我們對“兩間一控”操作法還在不斷完善和舉一反三,如在不影響原油外輸?shù)那闆r下,對安12站、安5站、富X1井幾處水循環(huán)管道電加熱同樣執(zhí)行間啟制度。
延伸“四無一新”技術(shù)。改造“電加熱功率”變頻工藝。將單一的75KW電加熱控制柜改造成為可調(diào)的50、35KW。既實(shí)現(xiàn)了電能的節(jié)約,還減少了因夏季天氣炎熱控制柜散熱不佳而引起線路和電器配件的損壞。另外制定了只在意外停電、油井作業(yè)、間抽井恢復(fù)生產(chǎn)時才可以使用中頻解堵的管理制度。逐步淘汰工頻電加熱,改用變頻電加熱柜。
功圖量油大大簡化了以往計量間的量油程序。但為避免誤差,班組制定了每天總液量與大罐實(shí)際收液對比以及定期單井比對相結(jié)合的制度,確保了量油的準(zhǔn)確性。另外,利用這些隨時可得的量油數(shù)據(jù),及時掌握了油井生產(chǎn)的動態(tài)變化,針對性地制定了合理開啟電加熱、低產(chǎn)油井間抽時間及油井加藥周期。
在運(yùn)用太陽能輔助電加熱供熱技術(shù)上,我們抓住季節(jié)變化特征,最大限度地利用好太陽能供熱。隊(duì)上專門安排一名技師負(fù)責(zé)站內(nèi)的熱水調(diào)配工作,同時做好太陽能停用期間的定期維護(hù)保養(yǎng)工作;冬季制定嚴(yán)格的落水防凍制度,并利用空壓機(jī)掃線對太陽能熱水進(jìn)行回收。認(rèn)真開展冬防保溫工作,10月份對所有裸露在外的閘門、泵體、大罐罐頂、保溫效果不好的管線進(jìn)行重新保溫,確保將散熱降到最低點(diǎn)。
在使用恒流配水技術(shù)上,站上職工反復(fù)練習(xí),能做到熟練操作,最終確保多功能配水器能嚴(yán)格按照配注任務(wù)精確注水,實(shí)現(xiàn)全年注水合格率100%,單井日配注誤差小于5%,為油田長期高效開發(fā)提供了保障。
3、開展低碳管理
開展低碳管理就是合理使用和節(jié)約能源,提高資源的綜合利用率。針對我隊(duì)職工以往在生活、生產(chǎn)中節(jié)能意識不強(qiáng)、節(jié)能技術(shù)、管理方法創(chuàng)新激情不高、高耗能設(shè)備較多、生產(chǎn)管理比較粗放的現(xiàn)狀,我們針對性地探討開展節(jié)能降耗和打造低碳采油隊(duì)方法、途徑。
遏制“破窗效應(yīng)”。對生產(chǎn)、生活中出現(xiàn)浪費(fèi)現(xiàn)象,積極引進(jìn) “破窗理論”③,從而促進(jìn)職工樹立節(jié)能理念、最終減少生活、生產(chǎn)過程中二氧化碳的排放量,推進(jìn)節(jié)能減排、降本增效工作的有效開展。
引入目標(biāo)管理。在生產(chǎn)中,為了確保讓每一個環(huán)節(jié)、每一個崗位,都能擔(dān)當(dāng)起相應(yīng)的節(jié)能責(zé)任,我們想首先應(yīng)該與各班組簽訂節(jié)能目標(biāo)分解責(zé)任書,剛性下達(dá)動力費(fèi)、維護(hù)作業(yè)費(fèi)等指標(biāo)的額度,將能耗成本和低碳指標(biāo)分?jǐn)偟矫恳粋€班組。并實(shí)行嚴(yán)格的過程控制,對班組內(nèi)部經(jīng)營責(zé)任制執(zhí)行情況實(shí)行按月總結(jié)、按月分析,按月考核、按月激勵。
4、減少作業(yè)費(fèi)用
低滲稠油的特殊油井管理。一是根據(jù)油井液量變化,及時調(diào)參,保證地層供液與油井參數(shù)匹配;先后聯(lián)系兩所,調(diào)整堡1-8,側(cè)安豐18A,臺7等多口油井參數(shù),優(yōu)化了油井工況。根據(jù)油井參數(shù)變化,動態(tài)調(diào)整油井加藥制度、電加熱啟停和間抽制度。先后調(diào)整優(yōu)化側(cè)堡1-2A,堡1-3,側(cè)安豐14B等多口油井加藥制度;調(diào)整優(yōu)化側(cè)安豐14B,安豐17井等多口油井電加熱啟停、油井間抽制度。二是攻關(guān)電加熱油井日常管理中碰泵難問題,組織大班技術(shù)員實(shí)施電加熱井碰泵操作。
頻繁躺井的治理。加強(qiáng)工況監(jiān)測:針對近幾年我隊(duì)作業(yè)井次偏多,作業(yè)頻次偏高現(xiàn)象,著重做好油井工況監(jiān)測與分析。一是對常躺井如側(cè)安豐14B,側(cè)堡1-2A等,建立專門臺賬,記錄各項(xiàng)參數(shù),分析運(yùn)行情況、監(jiān)督加藥制度的落實(shí)。二是加強(qiáng)油井結(jié)垢治理:針對李堡區(qū)塊各個油井均存在不同程度的結(jié)垢導(dǎo)致頻繁檢泵,我們結(jié)合職能部門做好取樣化驗(yàn)、藥劑配伍性試驗(yàn),選擇出合適藥劑的型號,同時根據(jù)管柱結(jié)垢情況,及時更新完善加藥制度,先后修改完善李堡所有油井的加藥制度,并重點(diǎn)完善側(cè)堡1-2A,側(cè)安豐14B、側(cè)安12井等油井的投加計劃,延緩了上述油井結(jié)垢現(xiàn)象;三是以崗檢為平臺,嚴(yán)格落實(shí)加藥考核制度。
三、成本管理的實(shí)際效果
1、拉油費(fèi)用節(jié)約效果分析:
我隊(duì)通過增設(shè)安三站切底水流程,每年可少發(fā)生運(yùn)費(fèi)70萬元。2013年,在繼續(xù)做好安三站破乳劑投加工作的同時,年初對李堡著手經(jīng)驗(yàn)平移工作。在廠工藝所對李堡大罐取樣進(jìn)行破乳實(shí)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,確定了李堡油罐投加破乳劑的型號及濃度后,制定了破乳劑投加方案。此法有效降低了李堡站外輸原油含水。投加破乳劑后每天可分離明水20方,可降低拉至真武的運(yùn)費(fèi)為:
(183-45)元/方 * 20方/天 * 365天 = 101萬元
除去藥劑費(fèi)用,根據(jù)以上計算,僅李堡經(jīng)驗(yàn)平移這一項(xiàng),全年可節(jié)約拉油運(yùn)費(fèi)100萬元左右。隨著開發(fā)的逐步深入,李堡油田的含水將會進(jìn)一步上升,效益還會更加明顯。
而李堡以污代清工程投產(chǎn)后,省去了將李堡臺七產(chǎn)水運(yùn)往安3的費(fèi)用,臺七距離安3站50公里,李堡站距臺七站10公里,運(yùn)費(fèi)0.9元/(噸*公里),目前兩站日產(chǎn)液量235方,其中產(chǎn)水95方。按目前生產(chǎn)狀況,每年可節(jié)省運(yùn)費(fèi)658.09萬元,節(jié)省清水費(fèi)用7.3萬元,合計年節(jié)省665.39萬元。整個污水處理設(shè)施需投資500萬元,當(dāng)年就可收回成本。
充分利用庫容后,當(dāng)安三站出現(xiàn)故障后,我們將李堡日平均庫存330方(1#罐平均145方,2#罐平均185方),升至最大安全庫存640方,2013年1~12月,安豐脫水系統(tǒng)出現(xiàn)故障3次,打新井影響停注1次,李堡綜合含水按67%算,通過此舉4次共節(jié)約拉油運(yùn)費(fèi):
(640-330)方 *(67%-15%)*(183-45)元/方 * 4 = 8.9萬元
注:183元/方為李堡車?yán)蛦蝺r,45元/方為李堡到安豐車?yán)蛦蝺r,15%為外輸時的原油含水。
通過優(yōu)化生產(chǎn)協(xié)調(diào),改善卸油方式,按 2013年1-12月拉到安三站脫水的液量為62050方計算,全年節(jié)約拉油運(yùn)費(fèi)數(shù)額如下:
62050方 * 10% *(176 - 45)元/方= 81.2萬元
其中10%為減少的外輸液量,176元/方為安豐拉往輸油一隊(duì)單價,45元/方為脫水運(yùn)費(fèi)。
此外,加強(qiáng)各低含水單井點(diǎn)生產(chǎn)動態(tài)及含水?dāng)?shù)據(jù)監(jiān)測和分析,一旦外輸原油含水上升,及時安排脫水。如:堡1-4A,臺14兩個拉油點(diǎn),結(jié)合含水上升情況,及時調(diào)整拉油線路,將原先直接拉回真武的改為拉至安豐脫水,補(bǔ)油后再拉回真武,此舉明顯提升了拉油運(yùn)費(fèi)的利用效率。目前兩口井含水都在70%以上,有效節(jié)約運(yùn)費(fèi)2/3。
設(shè)立降低拉油運(yùn)費(fèi)專項(xiàng)競賽平臺,每月表彰優(yōu)秀班組和個人,有效激發(fā)了全隊(duì)員工為降低拉油運(yùn)費(fèi)出謀劃策的積極性,較好發(fā)揮了職工降本增效的能動意識、創(chuàng)新意識,2013年全隊(duì)少發(fā)生拉油運(yùn)費(fèi)160萬元。
2、動力費(fèi)用節(jié)約效果分析:
通過實(shí)施“兩間一控”管理法,為我隊(duì)每年節(jié)約成本百萬元。而延伸“四無一新”技術(shù),全年節(jié)約動力費(fèi)用近80萬元。
在低碳管理方面,我們將節(jié)能創(chuàng)新激情與有效的激勵機(jī)制、完善的納諫平臺相結(jié)合,激發(fā)了全隊(duì)職工的潛能和創(chuàng)造性,將全隊(duì)動力指標(biāo)順利控制在了單位下達(dá)的指標(biāo)范圍之內(nèi),實(shí)現(xiàn)了低能耗生活、生產(chǎn),同時提高了企業(yè)競爭力,打造了資源節(jié)約型油田。通過改造“電加熱功率”變頻工藝,僅此一項(xiàng)年節(jié)約電費(fèi)50萬元。今年臺7站實(shí)施甩掉鍋爐房、三管流程、全面實(shí)行油改電、引入雙源熱泵新技術(shù)等系列改造后,1-6月綜合節(jié)約成本40萬元。讓合理化建議及時落地,成了我隊(duì)做好成本管控的一項(xiàng)重要內(nèi)容。
四、結(jié)束語
通過成本管理,讓我們樹立了增強(qiáng)節(jié)能理念的責(zé)任意識和制度保障的重要性,讓我們明白了挖潛團(tuán)隊(duì)智慧的重要性,只有不斷創(chuàng)新開展采油隊(duì)的各項(xiàng)管理工作,才能真正實(shí)現(xiàn)穩(wěn)油控本、穩(wěn)油降本的目的,才能順利“破譯”完成采油隊(duì)節(jié)能降耗任務(wù)指標(biāo)的“密碼”,也為創(chuàng)建資源節(jié)約型油田、打造世界一流能源企業(yè)盡一份綿薄之力。