摘 要:本文以長春熱電發(fā)展有限公司3、4號機(jī)組凝結(jié)水泵變頻改造的實際案例,論述了防止凝結(jié)水泵轉(zhuǎn)子共振技術(shù)在變速改造中的應(yīng)用,對解決此類問題的改造項目具有廣泛的推廣意義。
關(guān)鍵詞:轉(zhuǎn)子;改造;共振技術(shù);應(yīng)用
0 前言
由電動機(jī)拖動的泵類轉(zhuǎn)子產(chǎn)生共振,去除電氣方面的因素,一般來講,主要有以下兩方面因素構(gòu)成:
從機(jī)械方面分析,電動機(jī)和水泵轉(zhuǎn)動部件質(zhì)量不平衡、粗制濫造、安裝質(zhì)量不良、機(jī)組軸線不對稱、擺度超過允許值,零部件的機(jī)械強(qiáng)度和剛度較差、軸承和密封部件磨損破壞,以及水泵臨界轉(zhuǎn)速出現(xiàn)與機(jī)組固有頻率一直引起的共振等,都會產(chǎn)生強(qiáng)烈的振動和噪音。
從水力方面分析,水泵進(jìn)口流速和壓力分布不均勻,泵進(jìn)出口工作液體的壓力脈動、液體繞流、偏流和脫流,非定額工況以及各種原因引起的水泵汽蝕等,都是常見的引起泵機(jī)組振動的原因。
長春熱電發(fā)展有限公司3、4號機(jī)組凝結(jié)水泵為北京昌寧泵業(yè)有限公司生產(chǎn)的NLTD280Ⅰ-7型,其第一臨界轉(zhuǎn)速設(shè)計在1220-1380rpm,該轉(zhuǎn)速區(qū)間為實施變頻改造水泵經(jīng)常性工作區(qū)間,為防止變頻運行時出現(xiàn)共振造成設(shè)備損壞事故,需應(yīng)用防止轉(zhuǎn)子共振技術(shù)對凝結(jié)水泵轉(zhuǎn)子實施技術(shù)改造,以改變凝結(jié)水泵轉(zhuǎn)子的臨界轉(zhuǎn)速。
1 技術(shù)改造的邊界條件
1.1 設(shè)備技術(shù)規(guī)范
型 號:NLTD280Ⅰ-7 生產(chǎn)廠家:北京昌寧泵業(yè)有限公司
主要參數(shù):流量:230m3/h 揚程:192mH2O
電動機(jī)型號:YLST355-4
主要參數(shù):功率220kW 轉(zhuǎn)速1480r/min 電流26.4A 電壓6000V
1.2 實施凝結(jié)水泵轉(zhuǎn)子技術(shù)改造原則:
第一臨界轉(zhuǎn)速調(diào)整到工作轉(zhuǎn)速的1.5倍以上;不改變原有泵的整體外形尺寸、性能參數(shù)(流量和揚程);不增加軸功;振動指標(biāo)優(yōu)于改造前水平。
2 防止轉(zhuǎn)子共振技術(shù)在凝結(jié)水泵變頻改造中的應(yīng)用
防止發(fā)生轉(zhuǎn)子共振,對泵的轉(zhuǎn)子進(jìn)行改造通常有三種途徑,一是通過改變?nèi)~輪葉片水力結(jié)構(gòu);二是增加軸的剛性系數(shù),改善軸承支撐;三是通過改變轉(zhuǎn)子的重量來改變固有頻率;由于實施變頻改造并更換電動機(jī),系統(tǒng)參數(shù)需要保持,因此結(jié)合實際情況,擬采用改變?nèi)~輪葉片水力和增加軸的剛性系數(shù)兩種手段,對該型號凝結(jié)水泵轉(zhuǎn)子進(jìn)行改造,按照G2.5標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行嚴(yán)格動靜平衡校正的方法,將該泵的第一臨界轉(zhuǎn)速調(diào)整到工作轉(zhuǎn)速的1.5倍以上,從而達(dá)到防止產(chǎn)生共振的目的。
2.1 泵主軸的改造方案
該泵主軸原采用45#鋼材料,調(diào)質(zhì)硬度H=217-241,軸長2032mm。主軸轉(zhuǎn)子兩端軸承支撐,一端在首級葉輪與第二次葉輪,另一端在傳動軸靠近與主軸聯(lián)軸器側(cè),如圖1。
由于泵軸比較長,電機(jī)支架上增加軸承室總成一套,用以將原泵電機(jī)承受的軸向力由泵本身承受。在改造的同時優(yōu)化軸承支架的力學(xué)結(jié)構(gòu),避免原電機(jī)支架結(jié)構(gòu)力不足引起設(shè)備運行不穩(wěn)定的情況。
由于改造后的電機(jī)支架較原電機(jī)支架長了350mm,因此泵的傳動軸需要加長350mm,新傳動軸采用45#鋼,調(diào)質(zhì)硬度H=245-285增加軸的剛度(原泵軸調(diào)質(zhì)硬度為H=217-241)。
改造前后對比示意圖見圖2:
2.2 導(dǎo)葉葉輪的改造方案
原葉輪動平衡量為按G6.3標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計,葉輪設(shè)計葉片數(shù)為6片,導(dǎo)葉葉片11片,其葉片分配不均勻及不對稱造成葉輪圓周出水的不平衡產(chǎn)生徑向跳動,導(dǎo)致整個轉(zhuǎn)子在臨界轉(zhuǎn)速的振動。這是基于改善導(dǎo)向葉輪的水力結(jié)構(gòu),防止工作液體的壓力脈動、液體繞流、偏流和脫流造成的振動,導(dǎo)葉進(jìn)行葉片匹配,改造導(dǎo)葉為12葉片,改造后水力模型更平穩(wěn),可靠;ZG1Cr13Ni比ZG1Cr13具有更優(yōu)越的抗振性能和機(jī)械性能。按G1.0標(biāo)準(zhǔn)重新制作葉輪模型,并按G2.5標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行動平衡校正,保證其剩余不平衡量不大于2g.mm。
附表說明改造前后葉輪的主要數(shù)據(jù)變化:
改造前后的導(dǎo)葉葉輪結(jié)構(gòu)對比示意見圖3:
2.3 聯(lián)軸器對輪改造
改造后聯(lián)軸器采用彈性膜片型式,膜片聯(lián)軸器能補(bǔ)償電機(jī)與凝結(jié)水泵轉(zhuǎn)子之間由于制造誤差、安裝誤差、承載變形以及溫升變化的影響等所引起的軸向、徑向和角向偏移,具有結(jié)構(gòu)簡單、重量輕、體積小、裝拆方便的特點,而且具有彈性減振、無噪聲的優(yōu)點。
3 綜述
轉(zhuǎn)子動平衡將經(jīng)過單獨動平衡校正的轉(zhuǎn)子部件組裝后,對轉(zhuǎn)子進(jìn)行整體G2.5標(biāo)準(zhǔn)校正,使其剩余不平衡量不大于40g.mm,改造后的泵組聯(lián)機(jī)在水泵廠進(jìn)行變頻運行試驗,對其性能參數(shù)進(jìn)行測試,數(shù)據(jù)見表2(數(shù)據(jù)摘自:長春水泵制造有限公司質(zhì)量檢測中心測試報告)。
數(shù)據(jù)表明,通過改變?nèi)~輪葉片水力結(jié)構(gòu);增加軸的剛性系數(shù),改善軸承支撐,使得該轉(zhuǎn)子在全轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)范圍內(nèi)實現(xiàn)安全穩(wěn)定運行,為解決此類問題積累了豐富的實踐經(jīng)驗。
參考文獻(xiàn):
[1]何川等主編.泵與風(fēng)機(jī)[M].北京:中國電力出版社,2008.
[2]長春水泵制造有限公司.C-VCP凝結(jié)水泵安裝使用說明及轉(zhuǎn)子總裝圖[S].
作者簡介:王波,大唐長春第二熱電有限責(zé)任公司汽機(jī)分場副主任,2012年主持了長春熱電發(fā)展有限公司3、4號機(jī)組凝結(jié)水泵轉(zhuǎn)子改造工作。