李海浩,趙鵬飛,張德富,李筱婷
(華能銅川照金電廠,陜西 銅川 727100)
華能銅川照金電廠一期2臺(tái)600 MW燃煤發(fā)電機(jī)組,配備HG-2070/17.5-YM9型鍋爐。鍋爐為亞臨界參數(shù),一次中間再熱、控制循環(huán)、四角切圓燃燒方式、單爐膛平衡通風(fēng)、固態(tài)干式排渣、露天布置、全鋼構(gòu)架的∏型汽包爐。
系統(tǒng)原配置上海某公司生產(chǎn)的2臺(tái)動(dòng)葉可調(diào)軸流式引風(fēng)機(jī)和1臺(tái)動(dòng)葉可調(diào)軸流式增壓風(fēng)機(jī)。鍋爐增加脫硝系統(tǒng)后,風(fēng)煙系統(tǒng)阻力增加,從機(jī)組運(yùn)行安全考慮,電廠于2012年9月#1機(jī)組大修期間對(duì)原有引風(fēng)機(jī)和增壓風(fēng)機(jī)進(jìn)行了“引增合一”技術(shù)改造。在原有引風(fēng)機(jī)的基礎(chǔ)上進(jìn)行雙級(jí)動(dòng)葉可調(diào)風(fēng)機(jī)擴(kuò)容改造,拆除了增壓風(fēng)機(jī)并對(duì)引風(fēng)機(jī)出口至脫硫煙氣換熱器(GGH)入口之間的煙道進(jìn)行了優(yōu)化改造。
改造前,#1機(jī)組風(fēng)煙系統(tǒng)配置2臺(tái)SAF37.5-23.7-1型動(dòng)葉可調(diào)軸流式引風(fēng)機(jī),1臺(tái)RAF42-20-1型動(dòng)葉可調(diào)軸流式增壓風(fēng)機(jī)。增壓風(fēng)機(jī)運(yùn)行以來,存在運(yùn)行效率低、電耗高、存在失速隱患等問題,改造前設(shè)備規(guī)范見表1、表2。
表1 改造前引風(fēng)機(jī)設(shè)備規(guī)范
表2 改造前增壓風(fēng)機(jī)設(shè)備規(guī)范
將現(xiàn)有引風(fēng)機(jī)改為SAF37.5-23.7-2型雙級(jí)動(dòng)葉可調(diào)風(fēng)機(jī),新風(fēng)機(jī)的轉(zhuǎn)速由590 r/min提升為745 r/min,風(fēng)機(jī)直徑保持不變。
(1)風(fēng)機(jī)的葉輪變成雙級(jí),軸向長(zhǎng)度有所改變。風(fēng)機(jī)現(xiàn)場(chǎng)改動(dòng)量如下:更換了整體葉輪及葉輪外殼,包括高壓葉片、配套后導(dǎo)葉等部件;更換了小集流器以及進(jìn)氣箱;更換了中間軸及聯(lián)軸器(由于風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速提高,原風(fēng)機(jī)中間軸等部件無法滿足高轉(zhuǎn)速?gòu)?qiáng)度要求,故必須更換);更換了局部進(jìn)氣、排氣膨脹節(jié)及圍帶等輔助部件;現(xiàn)有的液壓、潤(rùn)滑油站系統(tǒng)與改造后風(fēng)機(jī)匹配性較好,未進(jìn)行改造;風(fēng)機(jī)基礎(chǔ)在原有基礎(chǔ)上進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)改造。
(2)由于電機(jī)額定功率變化過大,不易對(duì)原電機(jī)進(jìn)行擴(kuò)容改造,故購(gòu)買了新電機(jī),對(duì)原電機(jī)電纜、原配電室電流互感器(CT)進(jìn)行了更換。
(3)將原有增壓風(fēng)機(jī)及增壓風(fēng)機(jī)進(jìn)口煙道全部拆掉,在引風(fēng)機(jī)出口匯總水平煙道的一段接觸煙道向下與原有GGH入口煙道匯合,煙道改造示意圖如圖1所示。該方案避免了氣流的正面對(duì)沖,減弱了氣流旋渦,系統(tǒng)阻力明顯下降(下降約200 Pa),節(jié)能降耗效果良好。對(duì)煙道流場(chǎng)進(jìn)行數(shù)值模擬,得出煙道流場(chǎng)模擬圖如圖2所示。
圖1 煙道改造示意
圖2 煙道流場(chǎng)模擬
改造后2臺(tái)新引風(fēng)機(jī)為SAF37.5-23.7-2型動(dòng)葉可調(diào)軸流式風(fēng)機(jī),設(shè)備規(guī)范見表3。
表3 新引風(fēng)機(jī)設(shè)備規(guī)范
為了對(duì)合并后新引風(fēng)機(jī)運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性進(jìn)行分析,將合并改造后新引風(fēng)機(jī)實(shí)測(cè)運(yùn)行效率與改造前試驗(yàn)所測(cè)引風(fēng)機(jī)、增壓風(fēng)機(jī)運(yùn)行效率進(jìn)行對(duì)比,見表4。
表4 風(fēng)機(jī)改造前、后運(yùn)行效率對(duì)比 %
通過對(duì)比可以看出,合并改造后新引風(fēng)機(jī)運(yùn)行效率合理。與改造前引風(fēng)機(jī)相比,高中負(fù)荷時(shí)風(fēng)機(jī)運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性沒有太大變化,仍保持非常高的運(yùn)行效率,但低負(fù)荷時(shí)由于改造前后試驗(yàn)狀態(tài)的偏差,改造后風(fēng)機(jī)運(yùn)行效率略有下降;與改造前增壓風(fēng)機(jī)相比,改造后新引風(fēng)機(jī)的運(yùn)行效率明顯提高,在高中負(fù)荷時(shí)尤為明顯。
為了核實(shí)風(fēng)機(jī)合并改造后實(shí)際運(yùn)行能耗是否達(dá)到可研報(bào)告所提出的水平,根據(jù)改造后實(shí)測(cè)參數(shù)對(duì)新引風(fēng)機(jī)能耗進(jìn)行了核算,并與改造前可研報(bào)告進(jìn)行可比,見表5、表6。
表5 風(fēng)機(jī)合并改造后耗能評(píng)估
表6 實(shí)測(cè)廠用電率與可研數(shù)據(jù)比較 %
由表5、表6可以看出,風(fēng)機(jī)合并改造后與改造前相比,雖然風(fēng)機(jī)運(yùn)行效率有所提高,但由于改造前引風(fēng)機(jī)運(yùn)行效率合理,同時(shí)機(jī)組脫硝改造增加阻力較大,所以風(fēng)機(jī)合并改造后風(fēng)機(jī)能耗有所增加。
按機(jī)組年均負(fù)荷460 MW、年運(yùn)行6 000 h計(jì)算,改造后比改造前試驗(yàn)狀態(tài)(未進(jìn)行脫硝改造)多耗電約409 萬kW·h,廠用電率約上升0.147 個(gè)百分點(diǎn)。與改造前可研報(bào)告預(yù)估耗能水平基本吻合,改造達(dá)到了預(yù)期效果。
總體上看,改造后新引風(fēng)機(jī)運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性合理,運(yùn)行效率較高,基本可保持原有引風(fēng)機(jī)的運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性,相對(duì)增壓風(fēng)機(jī)而言,風(fēng)機(jī)運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性有較大提高。
隨著環(huán)保政策的日益嚴(yán)格,機(jī)組脫硫系統(tǒng)的旁路擋板需要封死,這勢(shì)必會(huì)對(duì)脫硫系統(tǒng)的運(yùn)行安全性提出更高的要求。單臺(tái)增壓風(fēng)機(jī)如果出現(xiàn)設(shè)備問題,則脫硫系統(tǒng)就不能運(yùn)行,此時(shí)由于旁路擋板已封死,機(jī)組存在很大的停機(jī)風(fēng)險(xiǎn)。如果利用2臺(tái)引風(fēng)機(jī)來克服脫硫系統(tǒng)阻力,可以提高脫硫系統(tǒng)的安全、可靠性,保證單臺(tái)風(fēng)機(jī)出現(xiàn)設(shè)備問題時(shí),機(jī)組仍能保持一定負(fù)荷運(yùn)行,減少意外停爐的概率。同時(shí),“引增合一”改造后去除1臺(tái)增壓風(fēng)機(jī),設(shè)備數(shù)目減小,勢(shì)必降低設(shè)備的故障率,同時(shí)還可降低電廠的設(shè)備維護(hù)量,提高機(jī)組運(yùn)行的安全性。
機(jī)組啟動(dòng)并網(wǎng)后,新改造引風(fēng)機(jī)一直運(yùn)行穩(wěn)定,新風(fēng)機(jī)實(shí)測(cè)運(yùn)行性能良好。風(fēng)機(jī)合并改造后,現(xiàn)有風(fēng)機(jī)的出力裕量比較合理,可以滿足機(jī)組安全出力需求。改造后,風(fēng)機(jī)的實(shí)際運(yùn)行效果完全達(dá)到改造前設(shè)計(jì)水平,風(fēng)機(jī)運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性和安全性均較合理。
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