(山西陽煤豐喜肥業(yè)(集團)有限責任公司,山西 運城 044000)
雙錐形造氣爐技術(shù)改造
崔文科
(山西陽煤豐喜肥業(yè)(集團)有限責任公司,山西 運城 044000)
對傳統(tǒng)造氣爐如何降低“無功煤耗”進行了詳細分析,敘述了應采取的措施,對雙錐形造氣爐型式、尺寸、布置、配置等方面及運行狀況進行了介紹。
雙錐形;煤氣爐;殘?zhí)苛浚粻t體;高壓夾套
近幾年,圍繞造氣系統(tǒng)各企業(yè)都在改進和更新裝置,拓寬用煤渠道(使用劣質(zhì)煤或其它不同種類的煤)、大塊煤改中塊煤、中塊煤改小塊煤、小塊煤改為小仔煤等,達到節(jié)能降耗、提高效益的目的。山西陽煤豐喜肥業(yè)(集團)有限責任公司雙錐形造氣爐技術(shù)對傳統(tǒng)的半水煤氣發(fā)生爐從型式、尺寸、布置、配置等方面進行了全面優(yōu)化設(shè)計和改造,使燃燒更充分(殘?zhí)苛拷档?%以上),使操作維修勞動強度大幅度降低,管線及塔器換熱設(shè)備、蒸汽系統(tǒng)配置更趨于合理,達到了節(jié)能、安全、環(huán)保、可靠、易操作的功效,為全國在用的固定床造氣爐技能優(yōu)化改造提供了范例。
減少合成氨制氣煤耗的主要途徑是減少“無功”煤耗:①減少殘?zhí)苛?灰渣中含碳量+粉煤);②盡量減少吹風;③減少熱損失。同時,入爐蒸汽的溫度和量對煤耗有重要影響。
1.1減少殘?zhí)繐p失
如何使殘?zhí)苛孔钌伲孩儆没瘜W活性好的白煤;②延長燃燒時間,加長爐體,或降低爐條轉(zhuǎn)速;③穩(wěn)定氣化層適當爐溫(防結(jié)疤),防止溜爐,粒度均勻,控制適當爐條轉(zhuǎn)速,適當風量、風壓、布風均勻。
1.2減少吹風
對間歇式爐而言,要維持制氣狀態(tài),吹風階段是必不可少的。在半水煤氣中配入少量吹風氣(僅8.3%),但是在現(xiàn)實中,吹風+回收在制氣中占用時間為25%~30%,僅5%之差,煤耗相差60 kg左右。減少吹風的有效措施是用盡可能少的空氣維持爐溫,如純氧或富氧制氣就有效保證了爐況正常,又減少了燃燒損失。但間歇式爐用純氧或富氧不現(xiàn)實,要解決此問題需要采取以下幾點:①延長燃燒時間使之充分燃燒,加高爐體,同樣風量加大爐膛面積;②均勻布風;③加強蓄熱減少損失,提高炭層;④減少吹風,不強化操作,保持適當產(chǎn)氣量。
1.3減少熱損失
事實上,只要有熱量產(chǎn)生對外熱損失就不可避免。溫度越高,對外熱損失越大,造氣爐也不例外。減少造氣爐熱損失有以下幾點:①降低上、下行煤氣溫度,用盡量低的爐溫操作(保證灰熔點的前提下),高煤層、灰層加強換熱;②爐子本身有良好蓄熱能力,提高炭層、加強保溫、減少爐子同外界的熱交換;③密封加煤、減少燃燒熱損失、減少熱散失;④少卸灰(含粉煤),減少熱損失。
1.4入爐蒸汽的溫度和量對煤耗的影響
入爐蒸汽作為氣化介質(zhì)對煤耗主要影響因素之一,蒸汽溫度低,吸熱多,爐溫降低,維持爐溫煤耗高蒸汽量大,爐溫降低,反應差,維持爐溫煤耗高,殘?zhí)恳捕啵嗜霠t蒸汽溫度和量對爐溫(即煤耗)影響很大,所以實際操作中盡量使用過熱蒸汽,提高入爐蒸汽溫度,提高蒸汽分解率,即減少入爐蒸汽量。具體講就是:①用過熱蒸汽;②盡量少用蒸汽;③減少蒸汽上、下行入爐空層蒸汽壓力適當;④上下吹比例合理;⑤爐內(nèi)蒸汽分布均勻。
煤氣爐技術(shù)改造應采取措施:①加高爐體。適當提高高徑比。②穩(wěn)定炭層。降低爐條轉(zhuǎn)速,保證爐溫,防止溜爐、結(jié)疤。③均勻布風。爐膛面積、炭層高度與風機、爐箅匹配。④運行負荷合適。爐子負荷與后工段匹配,單位面積(體積)產(chǎn)氣量適當。⑤減少熱損失。降低上、下行煤氣溫度減少熱損失;減少爐子同外界交換熱量,高壓夾套;減少熱損失:密封加炭,少停爐卸灰(如大灰斗、大旋風等),搞好保溫。⑥加強余熱回收。吹風氣回收,采用聯(lián)合過熱器。⑦蒸汽。用過熱蒸汽提高分解率,減少上、下行入爐空層。⑧減少制氣(吹風)阻力。適當加粗管道。
根據(jù)無功煤耗分析和應采取措施分析,我們在雙錐形造氣爐技術(shù)改造上所做的主要工作如下:①加高爐體,總高度增加到7.2 m,爐體加高后,燃燒時間延長,蓄熱好,熱損小,爐上、爐下溫度一般在170~210 ℃之間,熱損失明顯減少,消耗降低,返焦減少,帶出物(粉煤明顯減少),同時也為下一步燒型煤打好了基礎(chǔ)。②爐體上部采用了錐形結(jié)構(gòu),使上部空間減少,每臺爐比以前不采用錐形結(jié)構(gòu)節(jié)省空間5.6 m3,使上吹入爐蒸汽和上行煤氣殘余量減少,減少了熱損和能耗,同時也使上行煤氣、吹風氣進入上行管道阻力明顯減少。③上、下吹蒸汽管對稱布置直接插到爐體上,入爐蒸汽均勻不偏流,蒸汽直接進干餾層和灰層,避免冷凝,熱損失明顯減少,同時也避免了對上行管和爐體沖刷、腐蝕。④爐子夾套采用錐形結(jié)構(gòu),使炭層下移時爐條轉(zhuǎn)速降低,保證炭層穩(wěn)定。采用錐形夾套,使氣化層同外界,熱交換減少,降低熱損。夾套加高0.2 m,避免了氣化層上移掛爐。⑤根據(jù)夾套與灰倉底盤結(jié)構(gòu),爐底采用了防溜碎渣條和防溜板,防止溜爐,并使用大灰斗、比原灰斗容積增加1倍,使下灰次數(shù)減少一半,灰渣殘?zhí)苛坑稍瓉淼?6%~17%降至目前的7%~10%。⑥旋風加高,煙囪直接放到旋風頂部上行閥、煙囪閥、回收閥有機結(jié)合,集中安裝,簡化了工藝,便于檢修,布置更緊湊。 ⑦上行管采用耐磨鑄鐵內(nèi)襯,防止沖刷熱損。 ⑧采用硅酸鋁涂料保溫,降低了熱損失,保溫外壁溫,接近常溫。⑨煤氣顯熱采用聯(lián)合過熱器兩級分級回收,降低了熱損失。 ⑩吹風氣回收采用二級除塵,一級燃燒,五級換熱,分別回收高低位能熱量,副產(chǎn)蒸汽實現(xiàn)系統(tǒng)自給,出口溫度降至120 ℃以下,熱能充分利用,熱損失明顯減少。
主要設(shè)備一覽表見表1所示。
表1 主要設(shè)備一覽表
我公司雙錐形造氣爐自從2008年7月破土動工,2009年7月投運,穩(wěn)定運行至今。各項指標均達到設(shè)計要求,生產(chǎn)安全穩(wěn)定可靠,運行數(shù)據(jù)如表2所示。
表2 造氣爐運行數(shù)據(jù)
* 以2#造氣爐為例,造氣爐測定日期為2013年,時間為上午9:00。
在本次改造中,也存在一些問題,有待于我們下一步繼續(xù)完善。
6.1存在問題
①雖然白煤消耗降低不少,但仍然存在著爐況不穩(wěn)、消耗波動情況,班與班之間消耗差別比較大,最好班消耗為980 kg/tNH3,差的消耗在1 150 kg/tNH3以上。②采用變頻調(diào)速,不適應新爐子致使爐條轉(zhuǎn)速過快引起爐況波動。③風機和炭層高度匹配上沒有理論依據(jù)可查,也沒有經(jīng)驗數(shù)據(jù)可借鑒,不利于高徑比的確定。
6.2改進措施
①針對班與班之間消耗差別大的情況,引入了精準管理的理念,如根據(jù)自動加焦機,每個循環(huán)下吹時加1次煤,兩分鐘1個循環(huán),每班240個循環(huán),計算出每個循環(huán)的加煤量,調(diào)整每個循環(huán)加焦時間,保證加煤量使消耗穩(wěn)定。②采用經(jīng)驗數(shù)據(jù),使設(shè)備配置更精確。如統(tǒng)計不同爐子,炭層、灰層、氣化層數(shù)。據(jù)得出經(jīng)驗公式,使風機配置、爐子高徑比計算有據(jù)可依。
由于世界各國自然資源和社會條件的不同,具體的能源政策也各不相同,但可以預料在21世紀煤炭仍將是世界的主要能源之一。對于我國來說,隨著國民經(jīng)濟的不斷發(fā)展及人民生活水平的不斷提高,應積極進行煤氣化的研究,掌握和運用國內(nèi)外的先進煤氣化及其應用技術(shù),對加快我國實現(xiàn)現(xiàn)代化有著重要的意義。我們相信,雙錐形半水煤氣發(fā)生爐技術(shù)相對于傳統(tǒng)的半水煤氣發(fā)生爐具有不可比擬的優(yōu)勢,必將在煤氣化領(lǐng)域大放光芒,為氮肥行業(yè)的發(fā)展做出貢獻。
2013-10-25
崔文科(1981 -),男,工程師,從事化工技術(shù)開發(fā)與管理工作,電話:15935979768。
TQ515
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1003-3467(2014)01-0045-03