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(濮陽龍宇化工有限責(zé)任公司,河南 濮陽 457000)
直接氧化法硫黃回收工藝在甲醇裝置應(yīng)用中的問題研究
王巖軍,趙新躍,王瑞
(濮陽龍宇化工有限責(zé)任公司,河南 濮陽 457000)
簡要介紹了直接氧化法硫黃回收工藝的發(fā)展情況,通過分析濮陽龍宇應(yīng)用直接氧化法硫回收工藝的情況,以及硫回收裝置在運(yùn)行中暴露出的一些問題與解決方案,說明直接氧化法硫回收工藝,可滿足處理低濃度H2S酸性氣要求,對企業(yè)實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排、降本增效有著十分顯著的意義。
硫黃;直接氧化法;甲醇
克勞斯法硫黃回收工藝,是目前所采用的主要硫黃回收工藝,但是傳統(tǒng)的克勞斯法技術(shù)卻存在很大缺陷,即無法達(dá)到處理貧酸性氣(H2S體積分?jǐn)?shù)為1%~20%)的要求。于是,直接氧化法硫黃回收工藝的發(fā)展,近年來又引起了業(yè)內(nèi)高度重視,采用直接氧化法使貧酸性氣與空氣按一定配比混合,進(jìn)入裝有催化劑(TiO2)的催化氧化反應(yīng)器,將H2S轉(zhuǎn)化為單質(zhì)硫。目前,直接氧化法硫回收工藝在工藝流程、反應(yīng)器結(jié)構(gòu)、催化劑等方面都有較大的改進(jìn)和提高,其應(yīng)用有進(jìn)一步擴(kuò)大的趨勢。
原始克勞斯法制硫黃工藝主要化學(xué)反應(yīng)式為:
H2S+1/2O2S+H2O+Q
(1)
直接氧化法制硫黃的化學(xué)反應(yīng)除反應(yīng)式(1)以外,還可能發(fā)生以下化學(xué)反應(yīng):
H2S+3/2O2SO2+H2O+Q
(2)
2H2S+SO2S+2H2O+Q
(3)
S+O2SO2+Q
(4)
在一定范圍內(nèi),反應(yīng)器床層溫度越高(一般控制在300~380 ℃)反應(yīng)速率越快,越有利于反應(yīng)的進(jìn)行。反應(yīng)式(1)、(2)為主要反應(yīng),反應(yīng)(3)、(4)為次要反應(yīng)。反應(yīng)(1)不是平衡反應(yīng),理論上轉(zhuǎn)化率可以達(dá)到100%,但由于催化劑對H2S直接氧化為硫的選擇性有限,H2S有部分生成SO2,其余的H2S與SO2進(jìn)一步按反應(yīng)式(3)反應(yīng),生成硫黃。
濮陽龍宇化工有限責(zé)任公司20萬t/a甲醇采用北京航天萬源煤化工工程技術(shù)有限公司自主創(chuàng)新的粉煤加壓氣化技術(shù),該裝置于2008年10月13日一次投料開車成功。該甲醇裝置硫黃回收技術(shù),由江蘇晟宜環(huán)保科技有限公司提供專利,并負(fù)責(zé)該工程的基礎(chǔ)設(shè)計(jì),提供主要設(shè)備及催化劑,蘭州化工設(shè)計(jì)院負(fù)責(zé)工程的詳細(xì)設(shè)計(jì)。氣體凈化工藝采用低溫甲醇洗吸收法,酸性氣H2S濃度<25.49%(體積分?jǐn)?shù)),溫度<40 ℃,壓力為0.085 MPa,流量為1 600 Nm3/h,氣體組分物質(zhì)的量分?jǐn)?shù)見表1。
表1 酸性氣氣體組分表(110%負(fù)荷)
3.1工藝流程簡述
由低溫甲醇洗來的酸性氣體(壓力0.085 MPa)與循環(huán)風(fēng)機(jī)來的循環(huán)氣(壓力0.089 MPa)混合稀釋至H2S≤3%進(jìn)入酸性氣分離器(V-2101)分離冷凝水后,混合氣通過酸性氣預(yù)熱器(E-2101)用中壓蒸汽(2.5 MPa)加熱至220 ℃,與外界來的空氣在空氣預(yù)熱器(E-2102)中用中壓蒸汽(2.5 MPa)加熱到220 ℃后混合進(jìn)入催化氧化反應(yīng)器(R-2101)。反應(yīng)器內(nèi)總的化學(xué)反應(yīng)是H2S與O2反應(yīng),生成硫和水,反應(yīng)產(chǎn)生的熱量用來提高自身的溫度及利用內(nèi)冷的水換熱,控制汽包的壓力(V-2102)來調(diào)節(jié)反應(yīng)器氣體出口溫度保持低溫且為氣態(tài)。然后反應(yīng)氣進(jìn)入硫冷凝器(E-2103)冷卻氣體并冷凝氣體中的硫,硫冷凝器的管外產(chǎn)生低壓蒸汽,調(diào)節(jié)蒸汽的壓力來調(diào)節(jié)管程的出口溫度,既使氣體中的硫冷凝下來,又不能低于硫的凝固點(diǎn)(119 ℃)而使管道堵塞。硫冷凝器產(chǎn)生的低壓蒸汽可進(jìn)行回收利用。氣液混合的硫進(jìn)入硫氣分離器(V-2103),分離出液態(tài)硫和氣體,液態(tài)硫由四通球閥控制,定時(shí)排至自制鐵斗內(nèi),冷卻凝固后作為成品碼放成垛。分離出的氣體經(jīng)洗滌塔(T-2101)冷卻水洗后高空排放,另一部分尾氣進(jìn)循環(huán)氣風(fēng)機(jī)增壓后循環(huán)使用。洗滌塔底部排出廢液進(jìn)入沉淀槽(V-2106),沉淀后經(jīng)洗滌泵(P-2101AB)升壓,一部分與分離氣混合降溫后進(jìn)入洗滌塔,另一部分進(jìn)入水冷卻器(E-2104)降溫后作為洗滌液進(jìn)洗滌塔,洗滌液在洗滌塔內(nèi)與尾氣逆流接觸,尾氣降溫和洗滌后從塔頂排出,塔底液進(jìn)入水沉淀槽循環(huán)使用。
本工藝尾氣循環(huán)硫回收方法利用洗滌塔排出的無氧氣體稀釋外來的含硫氣體,減少了排放量。利用洗滌液吸收洗滌塔中殘留的硫,在洗滌液應(yīng)用一段時(shí)間后,溶液在較高的溫度下飽和,經(jīng)降溫,在沉淀槽中析出硫的小顆粒,定期回收沉淀槽中的小顆粒,并在沉淀槽中補(bǔ)水,以稀釋洗滌液,加強(qiáng)洗滌液的溶解能力。由此可見,該尾氣循環(huán)回收方法,大大降低了排空氣體的總量和有害物質(zhì)含量,既節(jié)省了資源,又減少了環(huán)境污染。
3.2關(guān)鍵設(shè)備
本工藝主要關(guān)鍵設(shè)備采用一段式低硫催化氧化反應(yīng)器,反應(yīng)器直徑為3.2 m,高為7.1 m,材質(zhì)為不銹鋼304,反應(yīng)器桶體內(nèi)裝填催化劑TiO2。該反應(yīng)器與內(nèi)冷式反應(yīng)器比較,具有以下優(yōu)點(diǎn):①硫回收率高,副產(chǎn)品的純度高;②結(jié)構(gòu)簡單,制造、安裝方便;③減少了內(nèi)件的布置,提高了催化劑利用率,節(jié)約了投資;④操作簡單,運(yùn)行穩(wěn)定;⑤ 適用性強(qiáng),廣泛應(yīng)用于煤化行業(yè)或衍生的產(chǎn)業(yè)中低濃度硫化氫氣體的治理。
4.1系統(tǒng)放空管線帶液嚴(yán)重,洗滌液泵、循環(huán)風(fēng)機(jī)無法長時(shí)間運(yùn)行
由于系統(tǒng)放空管線帶液嚴(yán)重,造成系統(tǒng)壓力PV-2105波動大,由0.001 MPa到0.06 MPa,受其波動影響,工藝酸性氣量、工藝空氣量波動幅度較大,影響到催化氧化反應(yīng)器床層溫度的穩(wěn)定性。同時(shí),由于系統(tǒng)放空管線帶液嚴(yán)重,在洗滌泵出口閥開度極小的情況下(只能開2~3絲),每班都要停洗滌液泵、循環(huán)風(fēng)機(jī)4~5次,對系統(tǒng)放空閥憋壓排液后,重新啟動洗滌液泵、循環(huán)風(fēng)機(jī)。洗滌液泵不能實(shí)現(xiàn)連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行,這種工況長期下去,造成洗滌塔內(nèi)系統(tǒng)放空管線內(nèi)硫黃積聚,洗滌塔內(nèi)溢流管堵塞,最終導(dǎo)致洗滌系統(tǒng)癱瘓,迫使硫回收裝置停車。循環(huán)風(fēng)機(jī)不能實(shí)現(xiàn)連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行,直接影響到催化氧化反應(yīng)器中下部床層溫度TE-2105A、B指標(biāo),影響到反應(yīng)器出口溫度TIA-2106指標(biāo),而這兩項(xiàng)指標(biāo),與硫黃產(chǎn)量又有十分緊密的聯(lián)系。
4.2催化氧化反應(yīng)器中下部溫度較低,硫黃產(chǎn)量低
由于循環(huán)風(fēng)機(jī)不能連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行,大部分時(shí)間要靠系統(tǒng)自然循環(huán),空速過小,反應(yīng)區(qū)只局限于上部,反應(yīng)器床層中下部基本不進(jìn)行反應(yīng),此工況下反應(yīng)器床層溫度如下:TE-2104為300~400 ℃,TE-2105A、B為190~210 ℃;反應(yīng)器出口溫度TIA-2106為180~190 ℃。
由于反應(yīng)器床層反應(yīng)不均勻,反應(yīng)效果差,H2S轉(zhuǎn)化率低,造成硫黃產(chǎn)量低,在工藝酸性氣量1000 Nm3/h,工藝空氣量370 Nm3/h的工況條件下,平均每日硫黃產(chǎn)量僅有0.8 t左右。同時(shí),由于反應(yīng)效果差,H2S轉(zhuǎn)化率低,造成放空尾氣中H2S含量超標(biāo),反應(yīng)前H2S濃度為2%~3%,反應(yīng)后H2S濃度為0.7%~1.5%,尾氣超標(biāo)排放,給我公司環(huán)保工作帶來較大壓力。
4.3洗滌系統(tǒng)臟,沉降池內(nèi)硫黃膏多,洗滌液泵連續(xù)運(yùn)行性差
由于硫氣分離器分離效果差,入洗滌塔尾氣中硫黃含量較高,導(dǎo)致洗滌系統(tǒng)臟,沉降池內(nèi)硫黃膏多,洗滌液泵進(jìn)口濾網(wǎng)頻繁堵塞,泵打壓低,一般每個(gè)班都要清濾網(wǎng)2~3次,而且每月都要對沉降池內(nèi)硫黃膏進(jìn)行清理,耗費(fèi)大量的人力、物力和財(cái)力。
4.4硫氣分離器底部排硫夾套管溫度較低,排液硫不暢,有堵塞現(xiàn)象
由于硫回收裝置采用氣化污蒸汽作為伴熱蒸汽,污蒸汽煤泥含量較高,個(gè)別伴熱蒸汽管堵塞,導(dǎo)致硫氣分離器底部排硫夾套管溫度達(dá)不到要求,排硫管排硫不暢,時(shí)有堵塞現(xiàn)象發(fā)生,給正常生產(chǎn)帶來不利影響。同時(shí),出分離器排硫管設(shè)計(jì)不合理,采用三通內(nèi)螺紋連接,生產(chǎn)過程中出現(xiàn)三通內(nèi)螺紋絲紋處液硫外漏,流入伴熱蒸汽冷凝液管線內(nèi),硫黃凝固,造成排硫夾套管溫度達(dá)不到119 ℃以上,硫黃堵塞。
針對上述問題,我們對硫回收裝置進(jìn)行了系統(tǒng)技改,主要內(nèi)容包括:①新增1臺規(guī)格為5.0 m×3.5 m,底部為圓錐體的洗滌液沉降槽(第一沉降槽)。出洗滌塔的洗滌液,溫度約為40 ℃,由洗滌塔底液位調(diào)節(jié)閥LICA-2106控制,由中下部進(jìn)入第一沉降槽中心管(DN600),緩沖后,硫黃顆粒沉淀到沉降槽底部,潔凈洗滌液自沉降槽頂部經(jīng)鋸齒破除泡沫后,溢流到第二沉降槽,進(jìn)入洗滌液泵,增壓后進(jìn)入洗滌塔循環(huán)利用。沉降槽示意圖如圖1所示。②新增1臺循環(huán)風(fēng)機(jī)進(jìn)口尾氣分離器。利用動力廠脫鹽水工序淘汰的規(guī)格為4.2 m×3.0 m交換器,對其內(nèi)部進(jìn)行改造及防腐特殊處理,使之符合使用條件。出洗滌塔的循環(huán)尾氣自中下部進(jìn)入循環(huán)風(fēng)機(jī)進(jìn)口尾氣分離器,分離出氣體中夾帶的水分后,自頂部而出,然后進(jìn)入循環(huán)風(fēng)機(jī)進(jìn)口尾氣小分離器,進(jìn)一步分離水分后,進(jìn)入循環(huán)風(fēng)機(jī),增壓后進(jìn)入酸性氣分離器與酸性氣混合,作為原料氣。③更換1臺循環(huán)風(fēng)機(jī)。由于老循環(huán)風(fēng)機(jī)軸變形,無法使用,對系統(tǒng)循環(huán)量、催化氧化反應(yīng)器床層溫度等指標(biāo)造成負(fù)面影響,導(dǎo)致硫黃產(chǎn)量降低,放空尾氣H2S含量超標(biāo)。針對此情況,新上1臺電機(jī)功率為45 kW,打氣量為3 800 Nm3的三葉螺桿風(fēng)機(jī)。④對硫氣分離器伴熱蒸汽冷凝液管線及底部排硫夾套管進(jìn)行改造。原硫氣分離器伴熱蒸汽冷凝液管線過細(xì)(DN20),材質(zhì)為普通碳鋼,在生產(chǎn)過程中,暴露出一些問題:硫氣分離器伴熱蒸汽溫度較低,伴熱蒸汽冷凝液管線易被污蒸汽中夾帶的煤泥堵塞,材質(zhì)不耐腐蝕,經(jīng)常漏汽;同時(shí),出分離器排硫管設(shè)計(jì)不合理,采用三通內(nèi)螺紋連接,生產(chǎn)過程中出現(xiàn)三通內(nèi)螺紋絲紋處液硫外漏,流入伴熱蒸汽冷凝液管線內(nèi),硫黃凝固,造成排硫夾套管溫度達(dá)不到119 ℃以上,硫黃堵塞。針對此情況,我們進(jìn)行了改造:將伴熱蒸汽冷凝液管更換為DN25不銹鋼管;將出分離器排硫管連接三通,技改為不銹鋼彎頭焊接連接。改造后,解決了上述問題,排硫管伴熱溫度得到了保證,液硫排放順暢。技改后流程示意圖如圖2所示。
圖1 新增沉降槽示意圖
圖2 新增設(shè)備流程示意圖
相對于傳統(tǒng)克勞斯法制硫工藝,直接氧化法硫回收工藝具有流程短、設(shè)備少、消耗低、易于操作和維護(hù)等特點(diǎn),能夠很好地處理低濃度H2S酸性氣。濮陽龍宇化工有限責(zé)任公司硫回收裝置,通過技改,成功消除了制約裝置正常運(yùn)行的問題,為企業(yè)實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排、降本增效發(fā)揮了重要作用。
2013-12-15
王巖軍(1971-),男,工程師,從事化工生產(chǎn)技術(shù)與管理工作,電話:13513922645。
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1003-3467(2014)01-0053-03