李建兵 張 星 張 君 盧占國 劉海慶
(1.勝利油田采油工藝研究院, 山東 東營 257000; 2.昌邑魯明石油科技開發(fā)有限責(zé)任公司, 山東 昌邑 261300)
雙子表活劑是一種新型的表活劑[1-2],它具有2個親水基和疏水基,通過聯(lián)接基團(tuán)將兩部分連接,聯(lián)接基團(tuán)有化學(xué)鍵作用,降低了兩極性間的靜電排斥力及其水化層間的作用力,從而具有低CMC特性。雙子表活劑其特殊的結(jié)構(gòu)決定了它比傳統(tǒng)表活劑具有更優(yōu)良的性能,在目前油田助劑應(yīng)用領(lǐng)域具有廣闊的前景。
在低滲透區(qū)塊作業(yè)過程中,經(jīng)常發(fā)生作業(yè)液滲濾到近井地帶而造成水鎖傷害的問題[1]。勝利油田昌邑分公司CH68區(qū)塊為一低滲透區(qū)塊,多口油井作業(yè)后產(chǎn)量一直不理想,如CH68-X6井,該井17.8 m的生產(chǎn)層段,多次作業(yè)后日產(chǎn)液僅為0.1 t,因此急需采取措施避免作業(yè)過程中造成的水鎖傷害。
CH68區(qū)塊儲層屬于水濕地層,當(dāng)外來水相侵入油層孔道后,由于微觀孔隙中油水界面的存在,會形成一個凹向油相的彎液面進(jìn)而產(chǎn)生毛管阻力。毛管阻力為[1]
(1)
式中:Pc— 油水間毛管阻力,mN;σ— 油水間的界面張力,mN/m;θ— 油水接觸角,(°);r— 毛細(xì)管半徑,m。
同時,外來水相侵入油層孔道后,地層中會有較大的乳化液滴出現(xiàn),乳化液滴在通過巖心孔隙的喉道時,會因?yàn)橘Z敏效應(yīng)而產(chǎn)生一個附加變形阻力[2-3],即
(2)
式中:P乳滴— 乳狀液阻力,mN;R1、R2— 分別為油、水兩相液膜的曲率半徑,m。
由式(1)可知,毛管阻力的大小與多孔介質(zhì)的直徑成反比,具有較小孔喉尺寸的儲層,其毛管阻力較大。油氣藏為水濕儲層時,毛管阻力為油氣驅(qū)水的主要阻力之一,侵入儲層的水不易排出,同時小孔喉也增加了乳化液滴通過吼道時的變形阻力,所以低滲油氣藏的水鎖損害更嚴(yán)重。由于產(chǎn)生水鎖效應(yīng)的原因主要是毛管阻力和因賈敏效應(yīng)而產(chǎn)生的附加壓力,因此若油藏提供的壓力不能克服該阻力,則入井液返排率降低,油流阻力增加,含水上升,原油產(chǎn)量降低,即為通常意義上的水鎖傷害。
解除水鎖傷害需從水鎖原因入手,主要有2種方法[4]:一是提壓反排法,即提高采液強(qiáng)度,增大井底與地層之間的壓差,依靠大壓差突破毛管阻力和因賈敏效應(yīng)而產(chǎn)生的附加壓力。這種方法存在較大的風(fēng)險(xiǎn)性,提高井底與地層之間的壓差后,容易造成地層水的竄進(jìn)等,使油井含水升高甚至水淹。二是添加表活劑,此方法不但可以降低油水間界面張力,降低毛管阻力,還可以改變巖石表面潤濕性,降低水相吸附能力,同時能夠分散乳化液滴,較好地解除水鎖傷害,這種方法現(xiàn)場可操作性強(qiáng)。
根據(jù)水鎖傷害的機(jī)理,CH68區(qū)塊采用了添加表活劑對近井地帶進(jìn)行處理的措施。由于雙子表活劑與常規(guī)單鏈表活劑相比具有低CMC特性,因此其用量比常規(guī)單鏈表活劑少,但其表面活性比單鏈表活劑更高,因此可以更好地降低油水界面張力,減少毛管阻力,降低賈敏效應(yīng)產(chǎn)生的附加阻力,從而解除水鎖傷害。對于低滲透油藏,其毛管阻力和賈敏效應(yīng)更明顯,與常規(guī)表活劑相比較,雙子表活劑由于其超低的表界面性能更能適應(yīng)低滲透油藏的水鎖解除。因此優(yōu)選了超低界面張力的雙子表活劑(表1)對低產(chǎn)井進(jìn)行傷害解除評價(jià)。
在室內(nèi)對儲層巖心進(jìn)行了傷害解除模擬實(shí)驗(yàn),實(shí)驗(yàn)方法為:(1)將目的區(qū)塊地層巖心飽和混合油,混合油比例為煤油∶地層原油=3∶1;(2)靜置老化48 h后正向通入地層水直至出口無肉眼可見油滴或通入20PV地層水;(3)分別進(jìn)行未加處理劑的反向驅(qū)替實(shí)驗(yàn)和添加處理劑的反向驅(qū)替(2PV)實(shí)驗(yàn)。從室內(nèi)動態(tài)模擬實(shí)驗(yàn)結(jié)果來看,用對水鎖傷害后的巖心進(jìn)行處理后,其最高驅(qū)替壓力從1.27 MPa降低到了0.98 MPa(表2),降壓效果明顯,表明地層原油可以在更低的地層壓力下來突破毛管阻力及賈敏效應(yīng)形成的附加阻力到達(dá)井底而產(chǎn)出,實(shí)驗(yàn)表明該雙子表活劑能夠有效地降低該區(qū)塊的水鎖傷害程度。同時實(shí)驗(yàn)對停泵反應(yīng)時間(現(xiàn)場關(guān)井時間)進(jìn)行了模擬優(yōu)化,實(shí)驗(yàn)方法為:(1)將目的區(qū)塊的巖心飽和混合油,并記錄此時的滲透率,混合油比例為煤油∶地層原油=3∶1;(2)用處理劑對巖心進(jìn)行處理后,分別靜置12、24、36、48、60、72、84 h;(3)反向通入混合油,記錄不同靜置時間的滲透率恢復(fù)比值(圖1)。優(yōu)化結(jié)果表明:停泵靜置時間在48 h以上時,滲透率恢復(fù)效果達(dá)到80%以上,可以達(dá)到較好的水鎖解除效果。
通過以上室內(nèi)模擬評價(jià)實(shí)驗(yàn),認(rèn)為優(yōu)選的處理劑在制定合理的工藝參數(shù)(停泵反應(yīng)時間)后能夠較好地解除低滲透油藏的水鎖傷害,降低該區(qū)塊巖心油驅(qū)水時的驅(qū)替壓力。
表1 水鎖處理劑性能
表2 區(qū)塊巖心動態(tài)模擬驅(qū)替實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)表
注:P初是指將飽和油的巖心通入井液傷害后穩(wěn)定時的壓力值;P反是指反向通入油、驅(qū)水時的最高壓力值;P穩(wěn)是指反向油驅(qū)水時穩(wěn)定時的壓力值。
圖1 不同靜置時間滲透率恢復(fù)率曲線
CH68區(qū)塊對2口油井進(jìn)行了解水鎖傷害施工,有效率100%。典型井例如下:
CH68-X7井多次作業(yè)后水鎖傷害嚴(yán)重,最后一次檢泵作業(yè)前日產(chǎn)液0.4 t,日產(chǎn)油0.4 t,檢泵作業(yè)后,日產(chǎn)液0.1 t,日產(chǎn)油0.1 t。根據(jù)該井的有效儲層厚度及處理半徑確定解水鎖劑用量,并于2012年7月19日對該井進(jìn)行解水鎖傷害施工,施工后該井自噴轉(zhuǎn)為桿泵機(jī)抽,最高日產(chǎn)油達(dá)到11.9 t,截止到2013年6月3日該井仍穩(wěn)定在日產(chǎn)液1.1 t,日產(chǎn)油1.1 t的水平,解堵效果良好。
CH68-X6井最后檢泵換泵作業(yè)前日產(chǎn)液0.3~0.4 t,日產(chǎn)油0.3~0.4 t,檢泵作業(yè)后,日產(chǎn)液0.1 t,日產(chǎn)油0.1 t。于2013年4月27日對該井進(jìn)行解水鎖傷害施工,施工后該井最高日產(chǎn)油達(dá)到5.8 t,截止到2013年7月4日穩(wěn)定在日產(chǎn)液2.5 t,日產(chǎn)油2.4 t的水平,解堵效果良好。
從現(xiàn)場施工效果來看,雙子表活劑以其優(yōu)異的表界面性能,有效地解除了CH68區(qū)塊2口低滲透油井在作業(yè)過程中造成的水鎖傷害,恢復(fù)了油井的產(chǎn)能。這一方法對其他低滲透區(qū)塊的水鎖傷害解除具有一定的借鑒作用。
(1)水鎖效應(yīng)對CH68區(qū)塊的油井傷害比較嚴(yán)重,多次作業(yè)后部分井產(chǎn)液量降低到0.1 td,產(chǎn)油量降低到0.1 td。
(2)低滲透區(qū)塊水鎖傷害發(fā)生后,優(yōu)選低界面張力的雙子表活劑可以有效地解除水鎖傷害,恢復(fù)油井產(chǎn)能。
(3)對低滲透油藏來說,制定合理的關(guān)井反應(yīng)時間,能更有效地解除其水鎖傷害,提高儲層油相滲透率恢復(fù)率。
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