摘 要:本文針對(duì)Φ55mm系列毛管的生產(chǎn)工藝進(jìn)行優(yōu)化,減少冷拔道次,減少中間在制品的壓頭量,提高無(wú)縫鋼材生產(chǎn)的質(zhì)量與效率。優(yōu)化結(jié)果表明,Φ55mm系列毛管優(yōu)化工藝設(shè)計(jì)合理可行。
關(guān)鍵詞:Φ55mm系列;毛管;工藝優(yōu)化
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2017.21.008
1 引言
本文以某Φ55mm系列毛管生產(chǎn)企業(yè)為研究案例,探究該企業(yè)在生產(chǎn)Φ55mm系列毛管中存在的問(wèn)題,制定Φ55mm系列毛管工藝優(yōu)化與質(zhì)量控制方案,以減少冷拔道次,減少中間在制品的壓頭量,提高無(wú)縫鋼材生產(chǎn)的質(zhì)量與效率。
2 Φ55mm系列毛管原有工藝設(shè)計(jì)及存在問(wèn)題
某Φ55mm系列毛管生產(chǎn)企業(yè)采用熱軋作為Φ55mm系列毛管的生產(chǎn)工藝,其生產(chǎn)工藝流程如下:首先選擇Φ75mm管坯作為Φ55mm系列毛管的生產(chǎn)原料,對(duì)管坯經(jīng)斜底爐加熱至高溫狀態(tài),改變管坯的形狀使其成圓棒,Φ55mm系列毛管常見(jiàn)鋼種軋制溫度值如表1所示。待圓棒塑形后再將圓棒剪斷為所需長(zhǎng)度的小段狀,在管坯穿孔端斷面上定心、削皮、在穿孔機(jī)上不斷穿孔、酸洗,在軋輥和頂頭的作用下,管坯內(nèi)部逐漸形成空腔,再送至自動(dòng)軋管機(jī)上繼續(xù)軋制,使得毛管減徑變形為Φ55mm,減徑毛管液壓熱打頭,滾入冷床冷卻,進(jìn)行Φ55mm系列毛管成品檢驗(yàn)、稱(chēng)重[2]。
對(duì)生產(chǎn)出的成品進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)Φ55mm系列毛管存在一定的問(wèn)題,如表2所示。
毛管生產(chǎn)存在的具體問(wèn)題及原因分析如下:
(1)毛管頭子直徑不合格:砧??仔偷脑O(shè)計(jì)并不能適合各種壁厚的毛管打頭,導(dǎo)致部分無(wú)縫鋼管頭子未能達(dá)到成品生產(chǎn)要求(成品Φ38×4、Φ38×3.5,尤其是Φ38×5)。
(2)毛管頭子外徑不合格:在毛管生產(chǎn)過(guò)程中由于減徑輥備件不足,沒(méi)有跟上生產(chǎn)所需要的減徑輥數(shù)量,導(dǎo)致生產(chǎn)的毛管頭子外徑存在質(zhì)量問(wèn)題。
(3)毛管壁厚不均勻:在毛管生產(chǎn)過(guò)程中,需要在穿孔機(jī)上不斷穿孔,但是由于穿孔操作人員的操作不規(guī)范或生產(chǎn)高質(zhì)量毛管的意識(shí)尚未深入人心,其穿孔操作不合格,導(dǎo)致毛管穿孔后的壁厚不均勻。
3 Φ55mm系列毛管質(zhì)量控制目標(biāo)與優(yōu)化設(shè)計(jì)
針對(duì)以上Φ55mm系列毛管生產(chǎn)成品存在問(wèn)題,本文對(duì)生產(chǎn)工藝進(jìn)行優(yōu)化,以達(dá)到如下優(yōu)化目標(biāo):
(1)Φ75mm圓鋼穩(wěn)定減徑生產(chǎn)Φ55mm系列毛管;
(2)減少Φ32×4、Φ38×4、Φ38×3.5等系列無(wú)縫鋼管的冷拔道次;
(3)Φ55mm系列毛管頭子符合冷拔生產(chǎn)需要,減少冷拔的壓頭量;
(4)有效控制毛管壁厚,實(shí)現(xiàn)Φ32×4一芯一空工藝。
基于這一目標(biāo),該企業(yè)制訂了相應(yīng)的質(zhì)量控制方案,在原有的熱軋工藝基礎(chǔ)上增加冷拔工藝,在不加熱的情況下對(duì)金屬使用冷拔機(jī)拔長(zhǎng),然后固熔處理,再酸洗、探傷,最后形成無(wú)縫鋼管成品。需要注意的是,Φ38mm系列為兩步芯棒工藝(連拔),由Φ55mm拔制Φ45mm,后Φ45mm再拔制Φ38mm或Φ32mm。
4 生產(chǎn)應(yīng)用及效果
該企業(yè)采用優(yōu)化后的工藝設(shè)計(jì)生產(chǎn)Φ55mm系列毛管,截止到2017年4月30日,該企業(yè)共生產(chǎn)Φ55mm系列毛管1535.01噸,共計(jì)42276支,平均每班生產(chǎn)40.1噸,共計(jì)1082支。實(shí)踐表明,該優(yōu)化工藝合理、可行,整個(gè)Φ55mm系列毛管的生產(chǎn)過(guò)程基本穩(wěn)定,所生產(chǎn)的毛管質(zhì)量較為穩(wěn)定,并未產(chǎn)生不可控制的質(zhì)量事故。下文對(duì)生產(chǎn)應(yīng)用效果進(jìn)行具體分析,并將其與Φ60mm系列毛管進(jìn)行對(duì)比分析。
(1)Φ55mm系列毛管壁厚統(tǒng)計(jì)。隨機(jī)抽取Φ55mm系列毛管,統(tǒng)計(jì)毛管的壁厚參數(shù),包括最大壁厚差、平均壁厚差、平均壁厚,統(tǒng)計(jì)結(jié)果如表3所示,結(jié)果表明Φ55mm系列毛管的壁厚均勻。
(2)開(kāi)坯、拔成品情況。成品規(guī)格Φ38*5的鋼管,毛管壁厚偏差在0.8-1mm的,開(kāi)坯后鋼管壁厚偏差在0.5mm范圍內(nèi),壁厚在5-5.5mm。5月份投料的件號(hào)B6975毛管壁厚偏差1.5mm,開(kāi)坯后鋼管壁厚偏為0.7mm,壁厚為4.9-5.6mm,拔成品道時(shí)鋼管壁厚偏差無(wú)明顯變化。
成品規(guī)格Φ32×4的鋼管,毛管壁厚偏差在0.9-1.2mm的,開(kāi)坯后鋼管壁厚偏差在0.45mm,其中按3.7配模的鋼管壁厚為3.6-4.05mm,按3.75配模的鋼管壁厚為3.65-4.1,拔空后壁厚偏差在0.35mm。另有件號(hào)B8307,毛管壁厚最大偏差1.7mm(大部分1.2mm~1.4mm),拔制成品時(shí)偏差為0.55mm,壁厚為3.62-4.17mm,其中判廢頭單6支。
(3)Φ55mm與Φ60mm對(duì)比分析。將Φ55mm系列毛管與Φ60mm系列毛管作為冷拔管原料進(jìn)行對(duì)比,在拔制道次上,Φ55mm系列生產(chǎn)Φ32mm、Φ38mm系列成品與Φ60mm系列相比其拔制均減少一個(gè)道次;在成材率上,Φ55mm毛管投入19831支,入庫(kù)18754支,成材比例94.6%,Φ60毛管投入14588支,入庫(kù)14030支,成材比例96.2%。對(duì)比缺陷,Φ55毛管外折(含所有探傷缺陷)比例3.09%,按照Φ60系列的外折率1.30%計(jì)算,Φ55mm的成材比例可達(dá)96.36%,因此其成材率與Φ60mm毛管相當(dāng)。
5 結(jié)論
本文對(duì)Φ55mm系列毛管的生產(chǎn)工藝進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì),并將其應(yīng)用于實(shí)際生產(chǎn)中,生產(chǎn)結(jié)果數(shù)據(jù)表明,此次工藝優(yōu)化穩(wěn)定實(shí)現(xiàn)了Φ38mm系列成品的兩道連拔,實(shí)現(xiàn)了32×4成品的一芯一空工藝,生產(chǎn)過(guò)程中明顯減少了中間在制品的壓頭量。
參考文獻(xiàn):
[1]金瞧童.Φ55mm系列毛管工藝開(kāi)發(fā)[J].江西冶金,2016(01):27-28+44.
[2]田黨.關(guān)于毛管分層缺陷的試驗(yàn)研究[J].天津冶金,1994(01):18-21.
作者簡(jiǎn)介:熊學(xué)文(1973-),男,江西南昌人,專(zhuān)科,工程師,主要研究方向:無(wú)縫鋼管制造。endprint