王 瓊,楊曉龍,張文繼,劉小勇,楊曉紅,王善成
(1.中國石油長慶油田分公司第一采氣廠,陜西靖邊 718500;2.中國石油長慶油田分公司安全環(huán)保監(jiān)督部第六監(jiān)督站,陜西靖邊 718500;3.中國石油川慶鉆探長慶鉆井總公司第三項(xiàng)目部,陜西靖邊 718500)
熱交換機(jī)組是采氣一廠南區(qū)采暖系統(tǒng)的核心設(shè)備,該設(shè)備安裝在第三凈化廠鍋爐單元的給水泵房,其主要作用是通過采暖回水與蒸汽換熱,使采暖水溫度上升,達(dá)到系統(tǒng)需求溫度,并向第三凈化廠廠區(qū)、南區(qū)倒班點(diǎn)、第四采油廠化子坪作業(yè)區(qū)提供采暖水。該熱交換機(jī)組是由板式換熱器(型號為QSR-24、換熱面積為24 m2、設(shè)計(jì)溫度為164 ℃)、采暖補(bǔ)水泵、管道循環(huán)泵、壓力變送器、電器儀表、閥門及電氣控制系統(tǒng)組成,其示意圖(見圖1)。采暖補(bǔ)水泵作為熱交換機(jī)組的重要組成部分,其主要作用是向采暖系統(tǒng)補(bǔ)充損耗水量。
在熱交換機(jī)組長期運(yùn)行中,曾經(jīng)出現(xiàn)過系統(tǒng)壓力波動大、管線漏失、系統(tǒng)缺水等問題。為保證該系統(tǒng)平穩(wěn)運(yùn)行,需啟動采暖補(bǔ)水泵向系統(tǒng)間斷供水,及時補(bǔ)充損耗水量。而目前的采暖補(bǔ)水泵在現(xiàn)有的工藝工況下運(yùn)行富余能頭較大,出現(xiàn)運(yùn)行電流超過額定電流、電機(jī)運(yùn)行溫度超高、泵啟動次數(shù)頻繁等問題,導(dǎo)致該泵無法投入正常運(yùn)行。
圖1 熱交換機(jī)組示意圖
采暖補(bǔ)水泵向系統(tǒng)每補(bǔ)一次水所用時間為2~3 分鐘,補(bǔ)水間隔時間為1~2 分鐘,有時在1 分鐘之內(nèi)就會出現(xiàn)啟停,嚴(yán)重影響采暖補(bǔ)水泵的使用壽命。
采暖補(bǔ)水泵在運(yùn)行中測得電流為12~13 A,超出了該泵額定電流(11.6 A),導(dǎo)致電機(jī)運(yùn)行溫度偏高,若長時間運(yùn)轉(zhuǎn)會燒毀電機(jī)。
針對采暖補(bǔ)水泵目前出現(xiàn)的問題,結(jié)合現(xiàn)場實(shí)際情況,分析出現(xiàn)問題的原因,并提出相應(yīng)的解決方案。
2.1.1 系統(tǒng)存在漏點(diǎn),采暖補(bǔ)水泵頻繁啟動補(bǔ)水 采暖系統(tǒng)于2003 年建成投產(chǎn)運(yùn)行至今,由于部分采暖水管線屬于地埋管線,部分管線腐蝕嚴(yán)重,有的管線甚至出現(xiàn)了穿孔現(xiàn)狀,這不但降低了管線的承壓能力,而且還增加了采暖系統(tǒng)的介質(zhì)損耗。采暖系統(tǒng)的最高壓力設(shè)定為0.4 MPa,最低壓力設(shè)定為0.12 MPa,當(dāng)采暖系統(tǒng)壓力低于0.12 MPa 時,采暖補(bǔ)水泵啟動向系統(tǒng)補(bǔ)水,直至將采暖系統(tǒng)壓力升到0.4 MPa 時,采暖補(bǔ)水泵才停止補(bǔ)水。由于系統(tǒng)管線腐蝕嚴(yán)重、漏點(diǎn)多,在正常運(yùn)行時系統(tǒng)壓力下降相應(yīng)較快,造成采暖補(bǔ)水泵頻繁啟動補(bǔ)水,嚴(yán)重影響采暖系統(tǒng)運(yùn)行安全。
2.1.2 采暖補(bǔ)水泵設(shè)計(jì)參數(shù)與目前工況不符,造成該泵運(yùn)行電流超過額定電流 采暖補(bǔ)水泵額定流量為5.9 m3/h,揚(yáng)程為70 m,功率為5.5 kW,電流為11.6 A。根據(jù)系統(tǒng)運(yùn)行狀況分析,確認(rèn)采暖系統(tǒng)壓力為0.4 MPa左右就能滿足下游采暖需求,可見該泵揚(yáng)程與現(xiàn)有系統(tǒng)所需揚(yáng)程相差較大。因泵的揚(yáng)程是用來克服系統(tǒng)阻力的,當(dāng)泵的揚(yáng)程遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于系統(tǒng)所需克服的阻力時,那么該泵每小時的輸出流量也大于系統(tǒng)每小時所損耗的水量,這樣就出現(xiàn)部分水量在泵體內(nèi)多次循環(huán),增加電機(jī)負(fù)荷,造成采暖補(bǔ)水泵運(yùn)行電流超額定電流、電機(jī)溫度超正常溫度的結(jié)果。
(1)更換腐蝕嚴(yán)重的采暖水管線,延長采暖補(bǔ)水泵啟動頻次,確保采暖系統(tǒng)安全平穩(wěn)運(yùn)行。
(2)三種方案解決采暖補(bǔ)水泵運(yùn)行中超電流問題:一是換泵,換一臺與系統(tǒng)需求相適應(yīng)的采暖補(bǔ)水泵;二是在采暖補(bǔ)水泵出口安裝變頻器;三是對采暖補(bǔ)水泵的葉輪進(jìn)行切削,使泵的運(yùn)行參數(shù)滿足采暖系統(tǒng)需求。前兩種方案都會增加第三凈化廠的設(shè)備購置成本,只有第三種方案既經(jīng)濟(jì)又能解決實(shí)際問題,經(jīng)討論后決定采取第三種方案來解決采暖補(bǔ)水泵頻繁啟動和超電流問題。
對采暖補(bǔ)水泵的葉輪進(jìn)行切削的關(guān)鍵是確定切削量,第三凈化廠采用了假定揚(yáng)程的方法來確定該泵的切削量。
在實(shí)際運(yùn)行中,第三凈化廠的采暖補(bǔ)水泵啟停控制是采用壓力變化來控制的。該系統(tǒng)安裝的壓力開關(guān)有兩個狀態(tài),即開和閉,是通過與采暖補(bǔ)水泵的信號連鎖來實(shí)現(xiàn)控制泵的啟停。當(dāng)系統(tǒng)壓力在0.12 MPa 時,觸點(diǎn)閉合,采暖補(bǔ)水泵啟動開始向系統(tǒng)補(bǔ)水;當(dāng)系統(tǒng)壓力升至0.4 MPa 時,觸點(diǎn)斷開,采暖補(bǔ)水泵停止向系統(tǒng)補(bǔ)水。又因該系統(tǒng)的板式換熱器工作壓力為0.6 MPa,即可以確定采暖補(bǔ)水泵切削后的壓力只要在0.4~0.6 MPa 即可以滿足運(yùn)行要求。
假定泵切削后的理論揚(yáng)程為60 m、50 m、40 m。根據(jù)切削定律[1]H1/H2=(D1/D2)2,其中D2=240 mm,H1=60 m(50 m、40 m),H2=70 m,得出D1=222(202、181)mm,式中:H1為切削后的理論揚(yáng)程,H2為切削前的理論揚(yáng)程,D1為泵切削后的葉輪直徑,D2為泵切削前的葉輪直徑。根據(jù)公式計(jì)算出切削后的葉輪直徑為181~222 mm 就可以滿足下游采暖需求。
3.2.1 用流量驗(yàn)證 為了確保采暖補(bǔ)水泵葉輪切削后的流量能夠滿足系統(tǒng)需求,根據(jù)切削定律對采暖補(bǔ)水泵切削后的流量進(jìn)行驗(yàn)證,即Q1/Q2=(D1/D2)2,其中Q2=5.9 m3/h,D1=222(202、181)mm,D2=240 mm,得出Q1=5.04(4.18、3.35)m3/h。式中:Q1為切削后的理論流量,Q2為切削前的理論流量,D1為泵切削后的葉輪直徑,D2為泵切削前的葉輪直徑,得出采暖補(bǔ)水泵切削后的流量為5.04(4.18、3.35)m3/h。采暖補(bǔ)水泵每小時輸出流量的大小決定了向系統(tǒng)補(bǔ)水時間的長與短,流量小補(bǔ)水時間長,流量大補(bǔ)水時間短,根據(jù)計(jì)算結(jié)果可以看出采暖補(bǔ)水泵向系統(tǒng)補(bǔ)水的時間得到了延長,解決了原補(bǔ)水時間短問題,故葉輪切削為181~222 mm 能滿足系統(tǒng)流量需求。
3.2.2 用功率驗(yàn)證 為了確保采暖補(bǔ)水泵葉輪切削后的輸出功率得到充分利用,并且使電機(jī)輸出電流在正常范圍之內(nèi),解決采暖補(bǔ)水泵的超電流和電機(jī)發(fā)熱問題。根據(jù)切削定律公式對采暖補(bǔ)水泵切削后的功率進(jìn)行驗(yàn)證,即P1/P2=(D1/D2)2,其中P2=5.5 kW,D1= 222(202、181)mm,D2=240 mm,得出P1=4.7(3.9、3.13)kW。式中:P1為切削后的理論功率,P2為切削前的理論功率,D1為泵切削后的葉輪直徑,D2為泵切削前的葉輪直徑。得出采暖補(bǔ)水泵切削后的理論功率為4.7(3.9、3.13)kW,比切削前功率(5.5 kW)有所降低,電機(jī)功率降低,說明其負(fù)荷降低,電機(jī)輸出電流下降。
在三相電路中,電流I=功率P/(1.732×U×功率因數(shù)),式中功率P 為4.7(3.9、3.13)kW,U 為380 V,功率因數(shù)一般為0.7~0.85,所求得葉輪切削后的采暖補(bǔ)水泵電流為8.4~10.2 A(6.97~8.46 A、6.79~5.59 A),數(shù)據(jù)證明葉輪切削后的采暖補(bǔ)水泵電流同額定電流(11.6 A)相比有所降低,解決了采暖補(bǔ)水泵的超電流和電機(jī)發(fā)熱問題,保證了電機(jī)的安全運(yùn)行。故葉輪切削為181~222 mm 能滿足該電機(jī)安全運(yùn)行。
根據(jù)上述方案驗(yàn)證后,2011 年11 月下旬,第三凈化廠將采暖補(bǔ)水泵葉輪進(jìn)行了切削,切削后的最終值為220 mm,比原來的葉輪直徑(240 mm)少20 mm,切削率為(20/240)×100 %=8.33 %。
3.3.1 安裝后運(yùn)行情況 根據(jù)下游用水用汽情況,安裝后的采暖補(bǔ)水泵每15 分鐘左右向系統(tǒng)補(bǔ)水一次,每次運(yùn)行4~5 分鐘,運(yùn)行壓力在設(shè)定范圍(0.12~0.4 MPa)之內(nèi),測得電機(jī)運(yùn)行溫度在32°左右,泵體運(yùn)行溫度在25 ℃左右,電機(jī)輸出電流為8~10 A,泵體振動值為3.5 mm/s 左右,運(yùn)轉(zhuǎn)聲音正常。
表1 采暖補(bǔ)水泵葉輪切削前后的運(yùn)行數(shù)據(jù)對比
3.3.2 采暖補(bǔ)水泵葉輪切削前后的運(yùn)行數(shù)據(jù)對比 根據(jù)切削定律公式,對葉輪切削為220 mm 的采暖補(bǔ)水泵運(yùn)行參數(shù)進(jìn)行計(jì)算,現(xiàn)將計(jì)算結(jié)果同葉輪切削前的運(yùn)行數(shù)據(jù)進(jìn)行對比(見表1)。
由表1 可以看出:(1)采暖補(bǔ)水泵葉輪切削前的運(yùn)行電流為12~13 A,同額定電流(11.6 A)相比,運(yùn)行電流超出了額定電流,致使運(yùn)行中電機(jī)超溫,采暖補(bǔ)水泵無法投入正常運(yùn)行;而葉輪切削后的采暖補(bǔ)水泵運(yùn)行電流為8~10 A,可以看出運(yùn)行電流是低于額定電流的,解決了采暖補(bǔ)水泵超電流問題。(2)葉輪切削后的采暖補(bǔ)水泵流量、揚(yáng)程、功率均出現(xiàn)一定的下降。事實(shí)證明葉輪切削后為220 mm 的采暖補(bǔ)水泵符合現(xiàn)場工藝工況,滿足現(xiàn)場工藝系統(tǒng)要求。
通過對采暖補(bǔ)水泵存在問題的原因分析,提出了對泵葉輪進(jìn)行切削的方案,在不影響原工藝操作的基礎(chǔ)上,采用了假定揚(yáng)程計(jì)算切削量方法,計(jì)算出切削后的葉輪直徑由原來的240 mm 變?yōu)?20 mm,經(jīng)驗(yàn)證葉輪切削后的采暖補(bǔ)水泵運(yùn)行性能得到優(yōu)化,泵的流量、揚(yáng)程和功率均降低,電流也由以前12~13 A 降至8~10 A,低于額定電流11.6 A,確保了電機(jī)的正常運(yùn)行。對采暖補(bǔ)水泵進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)效益評價,該泵葉輪經(jīng)切削后全年可節(jié)約設(shè)備購置費(fèi)3 000 元左右,節(jié)省電費(fèi)843.7 元,即節(jié)約了第三凈化廠的動力費(fèi)用,又降低了第三凈化廠的總消耗值。
[1] 姜德華.用葉輪切削的方法降低離心泵的揚(yáng)程[J].科技創(chuàng)新導(dǎo)報,2011,(23):63.