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澳斯麥特爐煙氣單質(zhì)硫超標(biāo)淺析

2014-08-10 12:29:02李景峰
中國有色冶金 2014年5期
關(guān)鍵詞:麥特冶煉廠收塵

李景峰

(吉林吉恩鎳業(yè)股份有限公司, 吉林 磐石 132311)

澳斯麥特爐煙氣單質(zhì)硫超標(biāo)淺析

李景峰

(吉林吉恩鎳業(yè)股份有限公司, 吉林 磐石 132311)

分析了澳斯麥特爐煙氣單質(zhì)硫超標(biāo)的原因,敘述了解決措施。

鎳冶煉: 澳斯麥特爐; 煙氣; 單質(zhì)硫; 套筒風(fēng)

吉林鎳業(yè)公司新建15 kt/a冶煉廠采用澳斯麥特熔煉技術(shù),設(shè)計(jì)年產(chǎn)高冰鎳29 013 t,硫酸125 000 t,高冰鎳含鎳量18 020 t/a。其中主體工程由南昌設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì),冶煉部分的核心技術(shù)引進(jìn)澳大利亞澳斯麥特熔煉技術(shù),制酸采用動(dòng)力波稀酸洗凈化、3+1四段轉(zhuǎn)化、兩次吸收工藝。主要工序采用日本橫河CS3000計(jì)算機(jī)集散控制系統(tǒng)。整個(gè)生產(chǎn)系統(tǒng)環(huán)保狀況較好,自動(dòng)化程度高。項(xiàng)目于2005年立項(xiàng),2007年 4月開工建設(shè),主體工程2009年7月完成。2009年8月開始冷調(diào)試,2009年11月開始試生產(chǎn),2010年6月全系統(tǒng)基本達(dá)產(chǎn)。

冶煉廠的工藝流程為鎳精礦在圓盤制粒機(jī)內(nèi)制成φ10~15 mm的粒狀球團(tuán),經(jīng)皮帶輸送機(jī)由澳爐爐口加入爐內(nèi)進(jìn)行熔煉。噴槍供應(yīng)粉煤燃料、氧氣、空氣和套筒空氣。熔煉反應(yīng)在富氧濃度50%、溫度1 400 ℃的條件下進(jìn)行,得到低鎳锍、熔煉渣以及煙氣。煙氣進(jìn)余熱鍋爐降溫回收余熱后進(jìn)入電收塵器除塵,然后送硫酸廠制酸。熔煉渣和低鎳锍進(jìn)入沉降電爐分離,熔渣經(jīng)水淬后成為水淬渣出售,低鎳锍送轉(zhuǎn)爐吹煉生產(chǎn)高鎳锍,高鎳锍可水淬后供精煉廠生產(chǎn)硫酸鎳,也可以鑄陽極板供電解鎳廠生產(chǎn)電解鎳。澳斯麥特爐、轉(zhuǎn)爐煙氣合并送硫酸廠經(jīng)二轉(zhuǎn)二吸工藝制酸。其工藝流程圖見圖1。

圖1 工藝流程圖

1 澳斯麥特爐煙氣單質(zhì)硫超標(biāo)的主要原因

1.1 澳斯麥特爐煙氣單質(zhì)硫超標(biāo)原因分析

鎳精礦中的高價(jià)硫化物黃鐵礦(FeS2)和黃銅礦(CuFeS2)進(jìn)入爐內(nèi)分解成低價(jià)硫化物。FeS2于300 ℃開始分解,560 ℃分解反應(yīng)激烈進(jìn)行;CuFeS2于550 ℃開始分解,在800~1 000 ℃分解完成:

(1)

(2)

由于物料下降速度快,在爐膛空間停留時(shí)間短,只有少量的單體硫產(chǎn)生直接進(jìn)入煙氣,而大量的單體硫是物料進(jìn)入熔池后產(chǎn)生的。正常熔煉時(shí),大量的單體硫在熔池與氧氣反應(yīng)生成SO2進(jìn)入煙氣;而直接進(jìn)入煙氣的單體硫與煙氣當(dāng)中富余的游離氧結(jié)合生成SO2進(jìn)入煙氣:

(3)

在中性或還原性氣氛中,氧氣優(yōu)先被粉煤和塊煤中的碳、氫獲取,煙氣呈現(xiàn)還原性,向上運(yùn)行,噴槍套筒風(fēng)補(bǔ)入的氧氣與煙氣中的CO發(fā)生化學(xué)反應(yīng),生成CO2,此時(shí)剩余的氧氣量不足以進(jìn)一步將煙氣中的單體硫氧化成二氧化硫。當(dāng)澳斯麥特爐正壓操作時(shí),進(jìn)入爐內(nèi)的空氣量少,因此單體硫?qū)㈦S煙氣進(jìn)入余熱鍋爐、電收塵和硫酸系統(tǒng)。

單體硫超標(biāo)的煙氣在進(jìn)入硫酸系統(tǒng)的過程中,溫度逐漸下降。S2的沸點(diǎn)為444.5 ℃,煙氣溫度低于該沸點(diǎn)溫度時(shí),部分單體硫從煙氣中析出,在電收塵內(nèi)與煙塵形成燒結(jié)層;當(dāng)煙氣溫度足夠高時(shí),單體硫則在高溫排風(fēng)機(jī)后的硫酸系統(tǒng)析出,導(dǎo)致硫酸系統(tǒng)的轉(zhuǎn)化器與干吸前的噴沫器及填料塔堵塞,進(jìn)而造成硫酸系統(tǒng)停產(chǎn),甚至冶煉廠停產(chǎn)。

1.2實(shí)際生產(chǎn)中導(dǎo)致澳斯麥特爐煙氣單質(zhì)硫超標(biāo)的主要因素

(1)物料組成。煙氣單質(zhì)硫超標(biāo)與物料含硫量、水份及粒度有關(guān)。物料含硫量高,其完全反應(yīng)需要的風(fēng)量就大,而三星風(fēng)機(jī)的風(fēng)量一定,其氧氣量不足以氧化單質(zhì)硫。

(2)粉煤用量。粉煤用量大,燃料燃燒需要的風(fēng)量就大,導(dǎo)致熔池上方爐膛空間氧化單質(zhì)硫及CO的風(fēng)量減少。

(3)操作條件。澳斯麥特爐正壓操作,漏入系統(tǒng)的風(fēng)量少,熔池內(nèi)總風(fēng)量降低,因此有大量的單質(zhì)硫未被氧化。

(4)套筒風(fēng)量。套筒風(fēng)是一種補(bǔ)助風(fēng)源,主要是為了氧化噴槍燃煤和塊煤燃燒不完全時(shí)產(chǎn)生的CO與單質(zhì)硫。套筒風(fēng)量不足是導(dǎo)致澳斯麥特爐煙氣中單質(zhì)硫超標(biāo)的主要原因。

套筒風(fēng)開口位于噴槍頭以上5 m處(噴槍在其操作位置時(shí))。澳斯麥特爐不加料時(shí),噴槍流量的控制主要通過調(diào)整噴槍位置。操作者可在澳斯麥特爐控制系統(tǒng)控制噴槍及套通風(fēng)流量。在澳斯麥特爐加料模式下,澳斯麥特爐控制系統(tǒng)根據(jù)操作者和冶金工程師的輸入相關(guān)參數(shù)計(jì)算出套筒風(fēng)需要量的設(shè)定值。套筒風(fēng)計(jì)算需要輸入的參數(shù)包括:塊煤燃燒系數(shù);套筒風(fēng)富氧濃度;套筒風(fēng)偏差。

2 澳斯麥特爐煙氣單質(zhì)硫超標(biāo)實(shí)例

下面以某一班次為例,介紹實(shí)際生產(chǎn)中澳斯麥特爐煙氣單質(zhì)硫超標(biāo)的情況。

2.1 冶煉廠生產(chǎn)情況

表1為澳斯麥特爐加料及運(yùn)行情況。

表1 冶煉廠澳斯麥特爐加料及運(yùn)行情況(2012- 11- 25,三班)

22:00左右硫酸系統(tǒng)出現(xiàn)堵塞問題,硫酸廠了解澳斯麥特爐爐料情況,冶煉廠采取增加二次配風(fēng),視生產(chǎn)情況減少料量的解決辦法。配風(fēng)流量由2 000 m3/h提到4 000 m3/h。

表2為轉(zhuǎn)爐吹煉加料及運(yùn)行情況。

表2 冶煉廠轉(zhuǎn)爐吹煉加料及運(yùn)行情況

注:外購低冰鎳3斗(在吹煉開始加入),每包10 t,每斗3 t(估算);高冰鎳產(chǎn)量:水淬高冰鎳24 t;總操作時(shí)間:16:20—23:20。

表3為澳斯麥特爐余熱鍋爐及電收塵運(yùn)行數(shù)據(jù)。

表3 澳斯麥特爐余熱鍋爐及電收塵運(yùn)行數(shù)據(jù) ℃

注:熔煉電收塵正常出口煙溫≤280 ℃,電收塵入口溫度允許值≤370 ℃,電收塵出口溫度允許值≤320 ℃。

表4為轉(zhuǎn)爐余熱鍋爐及電收塵運(yùn)行數(shù)據(jù)。

表4 轉(zhuǎn)爐余熱鍋爐及電收塵運(yùn)行數(shù)據(jù) ℃

表5為冶煉廠澳斯麥特爐風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速。

表5 冶煉廠澳斯麥特爐風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速

2.2 硫酸廠生產(chǎn)情況

2012年11月25日19點(diǎn)35分,硫酸廠動(dòng)力波噴嘴壓力由正常時(shí)的160 kPa急降至80 kPa,當(dāng)班調(diào)度和凈化操作人員進(jìn)行了異常現(xiàn)象檢查和調(diào)整。19點(diǎn)48分,壓力仍未恢復(fù);主控還發(fā)現(xiàn),凈化入口煙氣溫度由正常時(shí)的208~285 ℃升至298.8 ℃。 19點(diǎn)55分相關(guān)技術(shù)人員及崗位人員研究判斷,可能是冶煉煙氣中升華硫超標(biāo)堵塞了動(dòng)力波上水泵和動(dòng)力波噴頭,決定增加動(dòng)力波高位槽溢流堰水量,以保證正常生產(chǎn),20點(diǎn)40分使用備用泵。21點(diǎn)40分氣體冷卻塔板式換熱器換熱效果不正常,入口溫度已達(dá)70 ℃(正常時(shí)為64~65 ℃),出口煙氣溫度瞬時(shí)達(dá)50 ℃(通常35 ℃),判斷發(fā)生了堵塞。

3 澳斯麥特爐煙氣單質(zhì)硫超標(biāo)的解決措施

3.1 控制入爐物料含硫及水份

物料含硫高,煙氣中的單質(zhì)硫就會(huì)升高;調(diào)整物料的主要方向?yàn)榻档腿霠t物料中的硫含量,同時(shí)合理調(diào)整渣型,保證澳爐生產(chǎn)穩(wěn)定。調(diào)整物料前,物料平均含硫及單個(gè)料倉硫含量均較高,超過30%,調(diào)整后單個(gè)料倉的含硫量都降低到30%以下。從澳爐的運(yùn)行情況看,較以前有所改觀。

物料成分調(diào)整前后對比見表6。

表6 調(diào)整前后入爐混合物料的成分 %

另外,如果入爐物料含水高,其從熔煉爐內(nèi)以1 250~1 350 ℃高溫排出,需要消耗大量燃料且容易使?fàn)t內(nèi)局部缺氧,造成澳斯麥特爐煙氣中單質(zhì)硫析出嚴(yán)重。

3.2 改進(jìn)操作條件

(1)保證足夠的噴槍風(fēng)量和相對高的熔池溫度,使物料入爐后迅速混合,氧化反應(yīng)充分,燃料完全燃燒,煙氣中不完全燃燒的成分少,單質(zhì)硫的量也相應(yīng)減少。

(2)在控制合理冰鎳品位的前提下,采用較高的富氧濃度,降低燃料消耗。

3.3 提高套筒富氧濃度

原設(shè)計(jì)未考慮套筒風(fēng)中采用富氧,而生產(chǎn)中套筒風(fēng)量的波動(dòng)值為3 500~5 000 m3/h,達(dá)到不同的富氧濃度需要不同的氧氣量,從25%的套筒氧濃度開始調(diào)試,計(jì)算需要的氧氣量,見表7。

表7 套筒富氧濃度與需要氧氣量對照表

根據(jù)表7計(jì)算的套筒氧氣用量,最后確定采用30%的富氧濃度,套筒氧氣流量為540 m3/h。

3.4 在噴槍管道上使用套筒風(fēng)擋板

針對澳爐生產(chǎn)中煙氣CO及單質(zhì)硫較高的情況,冶煉廠及時(shí)同澳方聯(lián)系,澳方建議在噴槍管道上使用套筒風(fēng)擋板,使噴槍管道上套筒風(fēng)不進(jìn)熔池,直接鼓入熔池上部空間,增加熔池上部空間的風(fēng)量。增加套筒風(fēng)擋板雖然有一定的作用,但是存在澳爐渣粘接問題,擋板需要定期清理。

4 實(shí)施效果

采取以上措施后,澳斯麥特爐煙氣單質(zhì)硫超標(biāo)情況得到改善, 從冶煉廠煙氣的CO濃度即可看出澳斯麥特爐內(nèi)的單質(zhì)硫情況,CO濃度高,單質(zhì)硫含量就高。原煙氣CO濃度為(3 000~6 000)×10-6,采取措施后CO濃度降為(100~3 000)×10-6。另外從硫酸廠運(yùn)行情況也能看出冶煉廠澳斯麥特爐煙氣中的單質(zhì)硫情況,硫酸廠再?zèng)]有出現(xiàn)過單質(zhì)硫堵塞系統(tǒng)設(shè)備的情況。因此,所采取的各項(xiàng)措施是有效的。

5 結(jié)語

針對澳斯麥特爐煙氣中單質(zhì)硫超標(biāo)的原因進(jìn)行分析,結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際,通過采取調(diào)整物料配比,控制入爐物料水分,調(diào)整爐內(nèi)氣氛,增加套筒風(fēng)與套筒富氧的量,在噴槍管道上使用擋板等一系列措施,澳斯麥特爐煙氣中的單質(zhì)硫得到有效控制,2013年下半年,澳斯麥特爐煙氣單質(zhì)硫超標(biāo)狀況明顯改善,保證了冶煉廠生產(chǎn)的正常進(jìn)行。

DiscussiononexceedingstandardofelementalsulfurinfluegasfromAusmeltfurnace

LI Jing-feng

The reasons for the exceeding standard of elemental sulfur in flue gas from Ausmelt furnace were analyzed, and the corresponding measures were introduced in this paper.

nickel smelting; Ausmelt furnace; flue gas; elemental sulfur; sleeve wind

李景峰(—) ,男,吉林德惠人,1989年南方冶金學(xué)院有色金屬冶金專業(yè)畢業(yè),吉林吉恩鎳業(yè)股份公司副總經(jīng)理,主管生產(chǎn),從事冶金專業(yè)技術(shù)工作25年。

TF815

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