朱曉桐,曹夏昕,丁 銘,高 力,鄭云濤
(哈爾濱工程大學(xué) 核科學(xué)與技術(shù)學(xué)院,黑龍江 哈爾濱 150001)
采用自然循環(huán)流動方式的非能動安全系統(tǒng)以其“不依靠外部機械設(shè)備維持,大幅簡化設(shè)備”的突出應(yīng)用前景成為下一代反應(yīng)堆技術(shù)的研究焦點[1-5]。為確保所設(shè)計的非能動安全系統(tǒng)的運行可靠性,國際上大都采用專用的計算分析軟件進行安全性評估。目前使用較多的是RELAP5程序,該程序具有良好的應(yīng)用記錄[3-4]。但對于某些復(fù)雜的流動現(xiàn)象,如兩相自然循環(huán)流動不穩(wěn)定等[5-6],國際上一些學(xué)者對RELAP5軟件在計算適用性的問題上提出了質(zhì)疑。例如Manera等[7]對閃蒸驅(qū)動兩相流動不穩(wěn)定性進行了研究,通過對模型細(xì)致全面地分析,指出現(xiàn)有的熱工水力計算程序在模擬閃蒸不穩(wěn)定性的物理特性時缺乏可靠的依據(jù);Mangal等[8]分別對高壓和低壓的自然循環(huán)系統(tǒng)進行了RELAP5模擬計算,結(jié)果表明,RELAP5程序在模擬高壓回路自然循環(huán)流動特性時,得到的單相和兩相的流量計算結(jié)果與實驗值均符合較好,而在模擬計算低壓回路時,只有單相自然循環(huán)流量與實驗值符合較好,兩相階段流量計算結(jié)果與實驗值相差較大。
為此本文擬搭建一套可視化低壓敞口的自然循環(huán)回路裝置,在對實驗現(xiàn)象和數(shù)據(jù)進行分析的基礎(chǔ)上,采用RELAP5程序?qū)Φ蛪簵l件下自然循環(huán)流動進行模擬計算,將計算結(jié)果與實驗數(shù)據(jù)進行對比,以驗證RELAP5程序的適用性。
實驗裝置如圖1所示,由加熱段、上升段、開口高位水箱、下降段、閥門以及測量系統(tǒng)等組成。為便于實驗觀察,整個實驗回路采用透明的有機玻璃管進行連接。實驗加熱段長1.3 m,內(nèi)徑20 mm,采用電加熱絲進行加熱,加熱功率1.46 kW。實驗回路總高度6.9 m,水平段總長4.5 m。開口水箱高度0.5 m,內(nèi)徑0.09 m。系統(tǒng)啟動前,水箱內(nèi)注入常溫水,水箱內(nèi)初始水位高度0.4 m。
圖1 實驗裝置示意圖
測量系統(tǒng)中,采用鎳鉻-鎳硅鎧裝熱電偶進行溫度測量,熱電偶主要布置在自然循環(huán)回路的加熱段入口、加熱段出口、上升段與下降段,分別標(biāo)記為A、B、C、D(圖1)?;芈妨髁繙y量采用電磁流量計,布置在下降管段上,其測量范圍為0.06~6.36 m3/h,精度為0.5%。實驗中,測量參數(shù)的輸出信號經(jīng)NI高速數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)進行實時監(jiān)測和記錄,采樣周期為0.1 s。需要說明的是,實驗回路中水箱采用敞口開式,故未在回路內(nèi)設(shè)置穩(wěn)壓器。
a——蓄熱階段;b——噴放階段
加熱初期,加熱段內(nèi)流體不斷吸收熱量,當(dāng)加熱壁面溫度高于實驗段內(nèi)流體飽和溫度時,將首先在壁面附近產(chǎn)生少量小氣泡。但由于加熱段短,加熱段內(nèi)兩相流體密度與對應(yīng)下降段內(nèi)流體密度之差所產(chǎn)生的驅(qū)動壓頭太小,不足以克服上升段內(nèi)流體自身的重力,因此,盡管在上升段內(nèi)有少量氣泡出現(xiàn),但加熱段內(nèi)流體仍處于一蓄熱的靜止?fàn)顟B(tài),對應(yīng)于圖2a。隨著熱量的持續(xù)輸入,加熱段內(nèi)產(chǎn)氣量明顯增加,管段內(nèi)流體蓄熱量不斷加大。在蒸發(fā)量達到某一“突發(fā)點”后,大量氣泡產(chǎn)生。與水混合而成的兩相流體呈“突發(fā)式”從加熱管段出口處上升,在上升過程中,氣泡不斷聚合形成大的氣彈,如圖2b所示。當(dāng)兩相流體上升進入到浸沒在水箱中的上升管后,將以“噴泉”的方式涌出水面,與此同時,下降段內(nèi)冷流體進入加熱段內(nèi),在這個過程中,實驗回路上升段和下降段被監(jiān)測點處流體溫度出現(xiàn)劇烈的波動,如圖3所示。
圖3 溫度實驗結(jié)果
由于氣泡涌出后,下降段過冷流體又重新進入加熱段內(nèi),上升段內(nèi)已無足夠的驅(qū)動力,因此流動將會停滯,待加熱段內(nèi)大量氣泡生成后,再次產(chǎn)生瞬間的流動。從圖3可看出,隨著每次大量氣泡的涌出,水箱內(nèi)的水在不斷被加熱,下降段內(nèi)C點處流體溫度也在不斷升高,上升段流體溫度波動周期逐漸縮短。由此可知,這種間歇流動產(chǎn)生的周期長短主要取決于下降段內(nèi)過冷流體的溫度,下降段流體溫度越高,波動周期越短。
當(dāng)水箱內(nèi)流體溫度達到當(dāng)?shù)貕毫ο碌娘柡蜏囟葧r,實驗回路流量波動周期恒定(圖4),所監(jiān)測的A、B、C、D4點溫度波動幅度均不再發(fā)生變化,流動進入恒周期的兩相流動不穩(wěn)定階段。A點和B點處溫度波谷值為頂部水箱內(nèi)水的壓力(約101 kPa)對應(yīng)的飽和溫度(100 ℃),波峰值為加熱段內(nèi)水當(dāng)?shù)仂o壓力(約160 kPa)下的飽和溫度(113 ℃)。由于下降段流體溫度基本恒定,這樣加熱段內(nèi)流體蒸發(fā)產(chǎn)生氣泡所需的熱量主要取決于加熱段入口當(dāng)?shù)貕毫ο逻^冷液體的欠飽和焓與當(dāng)?shù)貕毫ο碌臐摕犰省?/p>
圖4 兩相穩(wěn)定階段回路質(zhì)量流量與溫度實驗結(jié)果
基于對上述實驗現(xiàn)象的分析,可知這種流動不穩(wěn)定屬于典型的間歇泉流動不穩(wěn)定現(xiàn)象,流量脈動的根本原因在于有效驅(qū)動壓頭的周期波動,即與加熱段內(nèi)氣液兩相流動的產(chǎn)生-消失周期密切相關(guān)。
為了驗證RELAP5程序計算間歇泉流動不穩(wěn)定的可行性,本文對實驗回路進行建模,并采用RELAP5/MOD3.2軟件進行模擬計算。
圖5 實驗回路節(jié)點劃分
圖5示出實驗回路節(jié)點劃分圖。100P模擬回路加熱,112P模擬頂部開口水箱。200B用于模擬兩相流體到達水箱出口處在重力作用下的汽水分離。392TDV模擬大氣條件下的壓力溫度邊界。節(jié)點劃分考慮管段內(nèi)流體向環(huán)境中散熱。
圖6示出A、B、C、D4點溫度實驗結(jié)果和計算結(jié)果的對比。經(jīng)比較發(fā)現(xiàn),在進入恒周期性的間歇泉兩相流動不穩(wěn)定階段,實驗數(shù)據(jù)與計算結(jié)果基本吻合,即周期與波峰、波谷基本一致。以圖6中A點為例,實驗中A點溫度波動周期在56 s左右,波峰在113 ℃左右,波谷在100 ℃左右。在RELAP5/MOD3.2的計算結(jié)果中,A點溫度波動周期約為57 s,波峰在111 ℃左右,波谷101 ℃左右,與實驗值的相對偏差分別為1.77%和1.0%。B點在波峰、波谷上的相對偏差分別為5.56%和2.0%,周期一致。C點在波峰、波谷上的相對偏差分別為14.0%和0.5%,周期相同。D點在波峰、波谷上的相對偏差較小,分別為2.68%和3.33%,周期一致。
圖6 溫度實驗結(jié)果與計算結(jié)果對比
圖7為加熱段入口處壓力波動實驗結(jié)果與計算結(jié)果的對比。可見,計算結(jié)果與實驗結(jié)果曲線波動周期基本吻合,波動幅值存在一定偏差,壓力平均值相對偏差為9.38%。
圖8為回路質(zhì)量流量的實驗結(jié)果與計算結(jié)果的對比??煽闯?,計算結(jié)果與實驗結(jié)果曲線波動周期基本一致,波動幅值存在一定偏差,流量平均值相對偏差為17.4%。
綜上可知,采用RELAP5/MOD3.2軟件給出的計算結(jié)果與實驗數(shù)據(jù)符合較好,表明可采用RELAP5/MOD3.2軟件對低壓下間歇泉式自然循環(huán)流動不穩(wěn)定性進行模擬計算。
圖7 壓力波動實驗結(jié)果與計算結(jié)果對比
圖8 回路質(zhì)量流量實驗結(jié)果與計算結(jié)果對比
1) 在開口低壓自然循環(huán)回路中,出現(xiàn)間歇泉流動不穩(wěn)定現(xiàn)象的根本原因在于有效驅(qū)動壓頭的周期性變化。周期長短與下降段流體溫度密切相關(guān),下降段流體溫度越低,出現(xiàn)間歇噴放的周期越長。
2) 通過與溫度、加熱段入口處壓力和回路流量的實驗數(shù)據(jù)對比,驗證了RELAP5/MOD3.2程序模擬計算低壓條件下間歇泉自然循環(huán)流動不穩(wěn)定的可行性。該結(jié)論為后續(xù)應(yīng)用RELAP5程序來拓展實驗研究,進行敏感性分析提供了依據(jù)并奠定基礎(chǔ)。
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