何軍 陳官祿 華鳳飛
摘 要:本文針對(duì)天津港南疆東部港區(qū)LNG項(xiàng)目配套地基加固工程施工過程中出現(xiàn)的淺層浮泥承載力差、深層排水過程中冒泥、吹填工程排水困難及質(zhì)量控制、吹填工程中圍擋密閉性差等問題,提出了有針對(duì)性的解決方法,保證工程順利、圓滿完成,可為其它類似工程提供借鑒與參考。
關(guān)鍵詞:吹填 承載力 排水 密閉性
概況
1、工程概況
該工程位于南疆東部港區(qū),設(shè)計(jì)地基處理總面積約96.3113萬m2,分為5個(gè)處理區(qū)域,分別為A、B、C、D、E區(qū)域;其中A區(qū)為A1~A28區(qū)共28個(gè)區(qū),面積約為61.2719萬m2,B區(qū)為B1~B8區(qū)共8個(gè)區(qū),面積約為4.5882萬m2。C區(qū)為C1~C6區(qū)共6個(gè)區(qū),面積約2.5203萬m2;D1區(qū)(施工平臺(tái))面積約為4.6693萬m2;D2區(qū)工作船平臺(tái)1.8116萬m2;E區(qū)為E1~E8區(qū)共8個(gè)區(qū),面積約為21.4498萬m2。其中A區(qū)和B區(qū)采用“二次加固”真空預(yù)壓法工藝進(jìn)行處理,C區(qū)采用“二次加固+山皮土換填法”工藝施工,D1區(qū)、D2區(qū)及管線帶E區(qū)采用“堆載預(yù)壓”工藝進(jìn)行加固處理。另外,還包括東外堤反壓平臺(tái)工程、臨時(shí)供水管道工程及施工通道工程。
2、設(shè)計(jì)要求
工程A區(qū)真空預(yù)壓加固區(qū)要求膜下真空度穩(wěn)定保持不小于85KPa,真空預(yù)壓時(shí)間為100天。實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)推算的沉降固結(jié)度大于75%;連續(xù)5天實(shí)測(cè)沉降速率不大于12.0mm/d。
工程B區(qū)、C區(qū)真空預(yù)壓加固區(qū)要求膜下真空度穩(wěn)定保持不小于60KPa,真空預(yù)壓時(shí)間為70天。D區(qū)堆載自重預(yù)壓區(qū),預(yù)壓時(shí)間為120天。
施工工藝方法
工程由于原泥面均為剛吹填泥面,現(xiàn)狀地面均為浮泥,大部分區(qū)域含水量均達(dá)到100%-120%以上,承載力較低,相比傳統(tǒng)深層處理工藝吹填粉砂墊層時(shí)很難成型,施工非常困難,極易出現(xiàn)翻漿,修補(bǔ)則造成工期的二次浪費(fèi),且加固質(zhì)量無法保證。而采用先淺層,后深層處理原泥面含水率降低30%左右,且有淺層抽氣壓力形成的硬殼層,不可控因素較少,工期上比較可靠,加固質(zhì)量可以得到保證。因此本地基加固工程采用了先淺層,后深層順序?qū)嵤?,具體施工工藝介紹如下:
施工準(zhǔn)備→測(cè)量放樣→鋪設(shè)一層150g/㎡編織布→鋪設(shè)一層荊笆→鋪設(shè)一層土工格柵→鋪設(shè)一層400g/㎡土工布→人工插板→濾管綁扎、鋪膜等→淺層真空預(yù)壓45天→0.8m厚吹填粉砂→0.3m厚中粗砂墊層→打設(shè)塑料排水板→濾管綁扎、鋪膜等→深層真空預(yù)壓100天→鋪設(shè)一層200g/㎡膜上土工布→膜上擋埝及膜上吹填粉砂→驗(yàn)收
施工的難點(diǎn)及解決措施
該工程屬于臨海作業(yè),在施工過程受天氣、海況、地質(zhì)等方面的影響較大,施工難度較大,下面針對(duì)施工中的具體問題進(jìn)行分析。
1、淺層浮泥承載力差的問題
原泥面均為剛吹填泥面,表層均為浮泥,承載力較低,淺層處理施工困難較大。
解決措施:考慮到淺層持力層施工是淺層處理成敗的關(guān)鍵,為此項(xiàng)目組查閱相關(guān)資料,并結(jié)合自身施工經(jīng)驗(yàn),提出對(duì)持力層施工采用:一層150g/m2編織布+一層荊笆+一層雙向20kn土工格柵+一層400g/m2土工布的方案。主要基于如下三方面的考慮:該方案中荊笆及土工格柵作為持力層,承載能力較高,工人在上面進(jìn)行踩踏相對(duì)較安全;有了荊笆墊層的作用,排水板板頭不會(huì)發(fā)生大量的冒泥現(xiàn)象,排水通道不會(huì)受到影響。另外土工格柵也起到了防止荊笆條上翹刺破密封膜的作用,從而為淺層處理提供了良好的條件;該方案中不需要泡沫板做鋪墊,省時(shí)省事,施工進(jìn)度得到保證。
2、深層排水過程中冒泥問題
深層打設(shè)塑料排水板過程中冒泥較多,橫向排水通道易堵死,影響真空抽氣質(zhì)量。
解決措施:針對(duì)原設(shè)計(jì)排水板板頭直接埋入30cm厚中粗砂墊層進(jìn)行常規(guī)真空抽氣處理,發(fā)現(xiàn)深層打設(shè)塑料排水板冒泥現(xiàn)象嚴(yán)重的問題,通過改變施工工藝的方式來確保深層真空抽氣施工質(zhì)量,將原設(shè)計(jì)中常規(guī)抽氣工藝改為濾管與排水板直接綁扎的直排式真空抽氣,同時(shí)直徑63mm的濾管變更為環(huán)剛度較大的直徑40mm濾管,加密濾管鋪設(shè)密度,這樣有效解決抽氣過程中的排水通道問題,真空抽氣的有效應(yīng)力可以更快地作用于土體中,確保了真空抽氣質(zhì)量。
3、吹填工程排水困難及質(zhì)量控制問題
工程膜上吹填粉砂工程量大,如何解決好排水及質(zhì)量至關(guān)重要。
解決措施:工程膜上吹填粉砂工程量達(dá)248萬m3,粉細(xì)砂中砂與水的體積比例約1:3考慮,吹砂水方量約740萬m3,由于現(xiàn)場(chǎng)無排水通道,排水壓力特別大,為徹底解決排水困難問題,項(xiàng)目部決定采用挖掘機(jī)沿D1區(qū)周圍挖出一條排水溝,并在AB捻中間位置設(shè)置排水口,排水口共由9排吹泥管組成。吹砂水沿排水溝流向AB捻排水口,最終通過西側(cè)預(yù)留發(fā)展用地出水口流入外海(見排水通道平面圖)。同時(shí)針對(duì)施工區(qū)域內(nèi)積水較多且位置較低的地方采用接力泵和泥漿泵進(jìn)行強(qiáng)排處理,本工程共投入排水設(shè)備接力泵4臺(tái)、6寸泥漿泵30臺(tái)、四寸水泵15臺(tái),確保了吹填粉砂的順利進(jìn)行。
吹砂過程中在質(zhì)量控制方面主要控制以下幾個(gè)關(guān)鍵工序:(為確保真空區(qū)域內(nèi)不出現(xiàn)翻漿現(xiàn)象,各區(qū)壓膜溝處均進(jìn)行15m寬充填袋施工。(利用沉降盤刻度及各層砂面標(biāo)高測(cè)量對(duì)吹填粉砂厚度進(jìn)行實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)控制,確保第一層吹砂厚度控制在50cm以內(nèi),以后每層吹砂厚度在80cm。(吹填粉砂過程中嚴(yán)格控制好真空泵箱上抬高度不超過80cm,確保真空泵有效抽氣功率。 最后一層膜上吹填粉砂施工時(shí),采用預(yù)留沉降法確定其最終吹填標(biāo)高。既根據(jù)吹填區(qū)域最近一周日平均沉降值d,推斷出該區(qū)域膜上吹填粉砂標(biāo)高H,并采用細(xì)竹竿標(biāo)記紅漆或細(xì)線為標(biāo)記控制最后一層粉細(xì)砂吹填厚度及表面平整度。 H=h+d*t (h為交地標(biāo)高,t為最后一層吹砂至交工施工日期), 最終膜上吹填粉砂于10月中旬順利完工,一次性通過第三方檢測(cè)單位驗(yàn)收,圓滿完成任務(wù)。endprint
4、吹填工程中圍擋密閉性差的問題
工程膜上吹填粉砂設(shè)計(jì)厚度為4.4m,若采用常規(guī)袋裝土擋埝保護(hù)真空泵,由于密閉性差,造成粉細(xì)砂進(jìn)入真空泵而發(fā)生破壞,造成真空抽氣失敗。
解決措施:為確保真空泵在吹填粉砂過程中能夠正常工作,分別考慮了真空泵周圍套用鋼筋混凝土管材、硬塑料波紋管及鋼護(hù)筒三種措施進(jìn)行效果對(duì)比分析。鋼筋混凝土管材雖強(qiáng)度滿足要求,但自身重量較大,施工操作性不強(qiáng),需吊車進(jìn)場(chǎng)作業(yè),不能滿足施工進(jìn)度要求,同時(shí)施工成本費(fèi)用較高。硬塑料波紋管自身環(huán)剛度雖能滿足要求,但施工操作性不強(qiáng),影響施工效率,同時(shí)施工成本費(fèi)用相對(duì)較高。采用鋼護(hù)筒套入真空泵在強(qiáng)度、施工操作性及成本方面均有較大優(yōu)勢(shì)。首先我們?cè)诂F(xiàn)場(chǎng)模擬了類似環(huán)境進(jìn)行試驗(yàn),將兩個(gè)做好的鋼護(hù)筒埋入平臺(tái)粉砂內(nèi),經(jīng)過一段時(shí)間觀察鋼護(hù)筒完好無損,確認(rèn)了鋼護(hù)筒在強(qiáng)度方面能滿足施工要求。同時(shí)施工操作方面,鋼護(hù)筒只需一個(gè)人工將其放倒即可運(yùn)至施工區(qū)域進(jìn)行安裝,施工進(jìn)度得到保證,節(jié)省了成本費(fèi)用。
經(jīng)過比較,項(xiàng)目部采用了真空泵周圍套用鋼護(hù)筒施工工藝。鋼護(hù)筒采用現(xiàn)場(chǎng)制作焊接而成,壁厚4mm,直徑1270mm,高1260mm,設(shè)計(jì)每臺(tái)真空泵套用兩個(gè)鋼護(hù)筒,下層鋼護(hù)筒制作過程中安裝扣環(huán)固定上層鋼護(hù)筒,同時(shí)在其搭接處采用雙層土工布進(jìn)行包裹,形成一個(gè)密閉的工作環(huán)境,防止粉砂從縫隙內(nèi)進(jìn)入真空泵內(nèi),最終確保了真空泵的正常工作,LNG地基處理工程圓滿完成。
結(jié)束語
隨著我國經(jīng)濟(jì)建設(shè)的快速發(fā)展和港口建設(shè)的步伐加快,陸域資源短缺成為沿海城市發(fā)展的重要影響因素。填海造陸是沿海城市、港口解決陸域資源短缺的重要途徑。但吹填工程受諸多方面的影響,施工難度較大。筆者結(jié)合天津港南疆東部港區(qū)LNG項(xiàng)目配套地基加固工程建設(shè)實(shí)例,針對(duì)吹填過程中淺層浮泥承載力差、深層排水過程中冒泥、吹填工程排水困難及質(zhì)量控制、吹填工程中圍擋密閉性差等問題,提出行之有效的解決方法,由此保證了本工程順利實(shí)施完成,也為以后的施工和工藝革新積累了寶貴的經(jīng)驗(yàn),也可為其它類似工程施工提供借鑒。
參考文獻(xiàn):
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[2] 天津港航工程有限公司. 天津港南疆東部港區(qū)LNG項(xiàng)目配套地基加固工程施工技術(shù)總結(jié)[R].2013.1.
(作者單位:天津港航工程有限公司)endprint