陳曉凱 李艷東
(冀東水泥吉林有限責(zé)任公司 吉林吉林 132002)
吉林公司生料磨多年來(lái)因粉塵排放濃度嚴(yán)重超標(biāo)成為粉塵治理的難點(diǎn),因粉塵排放濃度超標(biāo)問(wèn)題,受環(huán)保壓力多次停車(chē),現(xiàn)環(huán)保壓力之大,治理粉塵排放超標(biāo)問(wèn)題已刻不容緩。但公司面臨搬遷問(wèn)題,資金投入更加謹(jǐn)慎,經(jīng)過(guò)仔細(xì)研究生料磨系統(tǒng)工藝現(xiàn)狀,提出對(duì)生料磨磨機(jī)出口增加重力沉降室的改進(jìn)措施。該方案投資少、見(jiàn)效快。
該改進(jìn)方案從理論上完全可行,但具體有多大效果,我們心里也沒(méi)底,經(jīng)請(qǐng)示經(jīng)理同意,決定先拿3#生料磨進(jìn)行實(shí)踐。2012年7月6日,對(duì)3#生料磨磨機(jī)出口風(fēng)管道(生料磨磨尾小二層)砌筑密閉沉降室(長(zhǎng)6m*寬3m),并制作一個(gè)高1.9m*寬0.67m的塑鋼門(mén)(如圖1),用于觀察沉降室內(nèi)部情況,以及方便人員進(jìn)出檢修。同時(shí)將沉降室內(nèi)部風(fēng)管道截?cái)?,在原有?.8m的風(fēng)管道上架設(shè)一個(gè)倒錐形煙筒冒用于分布風(fēng),煙筒冒上口直徑1.2m,高0.6m,錐體下部開(kāi)設(shè)Φ0.15m圓孔,防止積灰,錐體距離樓板高度為0.45m。在磨尾風(fēng)機(jī)拉風(fēng)下,廢氣風(fēng)隨著倒錐形煙筒冒均勻分布,在沉降室內(nèi)由于截面積突然增大,廢氣流速急劇下降,由原12m/s降至1m/s以下,粉塵在自重力作用下落到沉降室內(nèi)。經(jīng)過(guò)緊張的砌筑和制作,在7月9日四點(diǎn)班完成并投入使用。投用后,磨尾10m2電收塵器風(fēng)機(jī)出口粉塵排放濃度有顯著的改變,目測(cè)基本看不到粉塵。
隨著3#生料磨沉降室的試驗(yàn)成功,粉塵排放有很大的改善,但清灰問(wèn)題又成為一個(gè)焦點(diǎn),經(jīng)過(guò)兩個(gè)班的運(yùn)行,沉降室內(nèi)部的積灰非常多,平均高度近1m,帶來(lái)了清理積灰難度大,勞動(dòng)強(qiáng)度高的問(wèn)題。經(jīng)研究決定在沉降室內(nèi)出磨風(fēng)管道兩側(cè)樓板位置安裝兩個(gè)回灰溜子,生料粉沉積到溜子內(nèi)并通過(guò)溜子輸送至磨尾拔風(fēng)管下部的大罩子內(nèi),最后隨出磨生料進(jìn)入磨尾提升機(jī)。這樣就解決沉降室積灰問(wèn)題。具體改進(jìn)措施:
在出磨風(fēng)管道兩側(cè)樓板上開(kāi)設(shè)兩個(gè)(1.4*1.4m和2.2*1.86m)孔洞,制作兩個(gè)溜子,溜子高1.51m,溜子下料管為方形0.4*0.4m,并在溜子兩端制作法蘭,以便于檢修人員更換磨尾篩子。同時(shí)在溜子外壁焊上兩道角鋼以加強(qiáng)溜子強(qiáng)度,防止溜子變形,在溜子上焊鋼筋網(wǎng),防止人員進(jìn)入檢查時(shí)掉進(jìn)溜子內(nèi),發(fā)生意外傷害。
通過(guò)以上的改造,大幅度地降低了生料磨的粉塵排放濃度,粉塵排放濃度由改造前的45g/m3降低到25g/m3,不但達(dá)到了排放要求,而且回收的粉塵成為我們的半成品,一定程度上降低了生產(chǎn)成本。
有了3#生料磨的改造經(jīng)驗(yàn),7月11日開(kāi)工,砌筑1#、2#生料沉降室,并制作回灰溜子,同3#生料磨一樣。在7月28日、8月2日分別完成2#、1#沉降室砌筑和回灰溜子的安裝工作。并在8月5-8日完成了3#生料磨回灰溜子的安裝工作。