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淺析窯灰對(duì)熟料質(zhì)量的影響

2016-10-21 00:25楊本華
科學(xué)與財(cái)富 2016年9期
關(guān)鍵詞:收塵生料預(yù)熱器

楊本華

摘要:窯灰作為增濕塔和窯尾收塵系統(tǒng)獲得的生料,由于其以飛灰形式捕集,同時(shí)部分經(jīng)過(guò)窯內(nèi)的高溫煅燒,因此窯灰與經(jīng)過(guò)粉磨獲得的新鮮生料物料在形貌和組成上都有顯著的不同。隨著新型干法水泥技術(shù)的發(fā)展、嚴(yán)格的粉塵排放標(biāo)準(zhǔn)和純低溫余熱發(fā)電的普及應(yīng)用,窯灰的數(shù)量也在逐步增加,同時(shí)部分采用旁路放風(fēng)的企業(yè)所獲得的部分旁路放風(fēng)灰也將重新回到燒成系統(tǒng),這些因素都會(huì)造成生料成分的變化,影響預(yù)期生料目標(biāo)值的變化,另外生料粉磨系統(tǒng)錯(cuò)峰開(kāi)停的節(jié)電措施也在增加生料波動(dòng)的頻率。

我公司擁有一條5000t/d新型干法水泥生產(chǎn)線(xiàn),并配套了額定發(fā)電能力9MW 的純低溫余熱發(fā)電系統(tǒng)。生料粉磨系統(tǒng)采用立式輥磨,生料均化庫(kù)規(guī)格為Ф18m×50m,儲(chǔ)量約為15000t,燒成系統(tǒng)采用雙系列五級(jí)旋風(fēng)預(yù)熱器和Ф4.8m×72m回轉(zhuǎn)窯。生料粉磨系統(tǒng)停止運(yùn)行后,窯灰直接入庫(kù)。然而由于窯灰與生料性質(zhì)的差異造成的生料質(zhì)量波動(dòng),曾一度困擾著公司熟料質(zhì)量的控制。經(jīng)過(guò)技術(shù)部門(mén)綜合分析并采取對(duì)應(yīng)的措施,較好地解決了上述問(wèn)題。

1. 窯灰料對(duì)熟料質(zhì)量的影響

生料磨停機(jī)3h后,入窯生料的KH和SM明顯下降,入窯生料的AM卻逐步升高(見(jiàn)表1),由此可以判斷我公司的窯灰成分中含有較多的氧化鋁和氧化硅,這與生料配料中使用粘土質(zhì)原料是分不開(kāi)的。隨著停磨時(shí)間的延長(zhǎng)以及生料均化庫(kù)料位的下降,熟料飽和比也呈現(xiàn)明顯下降趨勢(shì),如表2所示,造成熟料質(zhì)量的大幅波動(dòng),同時(shí)給下道工序的控制增加了困難。

從表1和表2中還可以看出,生料磨停機(jī)3h后,入窯生料的KH下降,AM提高,入窯生料易燒性變化較快,熟料 KH 出現(xiàn)大幅(KH 下降了0.029)波動(dòng),在煅燒過(guò)程中,易形成長(zhǎng)厚窯皮,造成窯內(nèi)結(jié)圈結(jié)球,破壞窯內(nèi)熱平衡,嚴(yán)重影響中控室的正常操作。

2. 原因分析

對(duì)于生料磨停機(jī)期間熟料質(zhì)量波動(dòng)的問(wèn)題,公司技術(shù)部門(mén)從出磨生料入手,逐一查找原因,發(fā)現(xiàn)不同來(lái)源的窯灰成分差異明顯,對(duì)生料的質(zhì)量影響各不相同,但共同點(diǎn)是與粉磨生料的化學(xué)組成明顯不同。旋風(fēng)預(yù)熱器的C1旋風(fēng)筒收塵效果差,窯灰的數(shù)量偏多,正常情況下,窯灰占入窯生料的10%左右。生料磨停機(jī)后,窯灰通過(guò)出磨生料提升機(jī)入生料庫(kù)中,隨著生料均化庫(kù)存料的減少,窯灰占的比例越來(lái)越大,造成熟料的KH值快速降低。生料均化庫(kù)的使用效果較差也是引起生料質(zhì)量快速波動(dòng)的重要原因。表3為不同位置窯灰的化學(xué)組成對(duì)比情況。

2.1 窯灰的來(lái)源及化學(xué)成分

從表3可以看出,與正常入窯生料相比,窯灰中含有的CaO偏低約1.16%以下,而SiO2和Al2O3則呈現(xiàn)一定程度的偏高,尤其是氧化鋁偏高最為明顯,這是因?yàn)樯喜捎檬沂?、砂巖、粘土、有色金屬灰渣四組分配料,石灰石、砂巖比粘土和有色金屬灰渣的易磨性差,因此出磨生料中石灰石的顆粒大,煙氣帶入SP 爐的含量就少。反映在率值上,SP 爐窯灰比入窯生料KH、SM降低,AM提高。

增濕塔回灰與SP爐窯灰相比捕集能力較弱,反映在率值上,增濕塔窯灰比SP爐窯灰SM提高,KH降低。窯尾大布袋收塵器主要是收集SP爐和增濕塔沒(méi)有收集的部分,與入窯生料相比窯尾收塵器的細(xì)粉更多,因此SiO2、Al2O3、Fe2O3含量提高,CaO 含量更低,反映在率值上,窯尾大布袋收塵窯灰比入窯生料AM提高,KH、SM降低,這與生料配料所采用原料的易磨性有關(guān),也與水泥企業(yè)的生產(chǎn)工藝有關(guān)。值得注意的是,即使在生料磨正常運(yùn)行期間,也有一部分的窯灰通過(guò)氣體攜帶進(jìn)入生料磨,由于這部分粉塵與生料均勻混合而無(wú)法單獨(dú)取樣檢測(cè),在生料磨停止運(yùn)行后,轉(zhuǎn)化為上述三部分窯灰,從而造成窯灰的性質(zhì)變化更為明顯,也就是說(shuō),粉塵收集數(shù)量越多,對(duì)窯況正常運(yùn)行影響越明顯。

2.2生料均化效果

生料磨停磨后大布袋收集的粉塵(窯灰)直接進(jìn)入生料均化庫(kù),然而我公司在工藝設(shè)計(jì)上生料均化庫(kù)均化效果并不理想。生料均化庫(kù)底的6個(gè)充氣區(qū)的18個(gè)電磁閥有9個(gè)損壞無(wú)法使用,各個(gè)充氣區(qū)未能按程序自動(dòng)充氣循環(huán)卸料,只有1~2個(gè)區(qū)正常使用,造成生料均化效果差。因此當(dāng)生料磨停機(jī)后,大布袋收塵器的窯灰未經(jīng)充分均化,形成上進(jìn)下出的通道情形,此時(shí)大布袋收塵器窯灰在入窯生料中所占比例較大,導(dǎo)致入窯生料三率值變化明顯,熟料三率值也跟隨發(fā)生較大的波動(dòng)。

2.3預(yù)熱器收塵效果

預(yù)熱器旋風(fēng)筒的翻板閥經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期高溫作用嚴(yán)重變形,旋風(fēng)筒內(nèi)筒磨損嚴(yán)重,收塵效果差,導(dǎo)致大量生料隨煙氣逃離預(yù)熱器進(jìn)入窯尾各煙氣處理系統(tǒng),引起入窯生料三率值在輥磨停機(jī)后變化明顯。

3.措施與效果

針對(duì)熟料煅燒系統(tǒng)存在的問(wèn)題,從減小窯灰數(shù)量和降低生料波動(dòng)兩方面著手解決生料波動(dòng)劇烈的問(wèn)題,同時(shí)在生產(chǎn)中有計(jì)劃地開(kāi)停設(shè)備,預(yù)先控制生料率值體系朝上限方向發(fā)展,以及時(shí)補(bǔ)償窯灰對(duì)生料率值的影響。

(1)提高生料均化庫(kù)的均化效率。徹底檢修生料均化庫(kù)底,更換損壞的電磁閥,實(shí)現(xiàn)均化庫(kù)六區(qū)的自動(dòng)控制,嚴(yán)格按照計(jì)算機(jī)程序,及時(shí)更換入窯生料的變化區(qū)間,保證1h輪換一周。

(2)在接到通知計(jì)劃停磨前2h,適當(dāng)提高出磨生料KH值(按出磨生料KH值指標(biāo)上限控制)。

(3)盡量避免生料磨長(zhǎng)時(shí)間停機(jī),尤其是4h以上的停機(jī)。

(4)改進(jìn)預(yù)熱器系統(tǒng)撒料裝置,調(diào)整和更換翻板閥,改善生料布料效果,提高翻板閥鎖風(fēng)的效果,提高旋風(fēng)筒收塵效率,降低廢氣中的粉塵濃度。

通過(guò)以上措施,2012年下半年生料均化效果明顯提高,入窯生料三率值較穩(wěn)定,出窯熟料三率值也不再出現(xiàn)明顯波動(dòng),熟料質(zhì)量得以穩(wěn)定(見(jiàn)表4、表5),上述改造措施基本達(dá)到了預(yù)期的效果。

4.結(jié)論

通過(guò)綜合分析生料與窯灰化學(xué)組成的差異和水泥生產(chǎn)工藝中存在的問(wèn)題,采取針對(duì)性的措施,熟料質(zhì)量取得了良好的效果。同時(shí)也為水泥粉磨過(guò)程的質(zhì)量控制打下了良好基礎(chǔ)。這與其他企業(yè)改變回灰入窯或者建立窯灰儲(chǔ)庫(kù)的措施不同[1]、[2],減小了設(shè)備改造的代價(jià),為最大限度降低生產(chǎn)成本創(chuàng)造了條件。

窯灰的來(lái)源點(diǎn)越多,窯灰與生料的成分差異就越大,同時(shí)粉塵環(huán)保排放標(biāo)準(zhǔn)要求越嚴(yán)格,窯灰的數(shù)量越多,生料質(zhì)量波動(dòng)受窯灰的影響越明顯,因此控制合適的生料細(xì)度和選擇適宜的物料粉磨,是控制窯灰影響生料成分的最有效措施。

參考文獻(xiàn):

[1] 任善國(guó).窯灰對(duì)熟料質(zhì)量和窯系統(tǒng)的影響分析及采取的措施[J].水泥,2010(7):32-34.

[2] 王國(guó)慶.窯灰影響熟料質(zhì)量的處理方法[J].水泥,2006(11):12-13.

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