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煉焦過程是煉焦煤在炭化室經(jīng)過干燥脫水、軟化熔融、半焦化和半焦收縮成焦等階段。在200℃以前,煤表面的水分、吸附在煤中的二氧化碳、甲烷等析出。隨著進入軟化熔融階段,在此階段中,煤大分子側(cè)鏈斷裂和分解,產(chǎn)生熱解產(chǎn)物,在半焦形成和開始縮聚之前,熱解產(chǎn)生的蒸汽和煤氣,主要含有甲烷、一氧化碳、化合水及焦油蒸汽等。溫度繼續(xù)升高,析出的氣體中氫和苯蒸汽的含量增加。在半焦至焦碳階段中,隨著焦質(zhì)致密、縮聚,氫大量的產(chǎn)生。在炭化室煉焦的特定條件下,上述初次分解的產(chǎn)物,通過赤熱的半焦及焦碳層到達(dá)爐墻邊,然后沿著高溫的爐墻與焦碳之間的空隙到達(dá)爐頂空間。
炭化室出來的荒煤氣首先在橋管處被大量的循環(huán)氨水噴灑。在此過程中,熱煤氣與70~75℃的呈細(xì)霧狀的氨水接觸,高溫煤氣放出熱量,使氨水霧滴迅速升溫和汽化,結(jié)果,煤氣溫度降到80~85℃,未被汽化的氨水溫度升高到75~78℃。煤氣中的焦油氣約為50~60%被冷卻下來,部分焦油與煤塵和焦炭?;煸谝黄饦?gòu)成焦油渣。煤氣經(jīng)初冷器后溫度可降至30℃,此時,輕質(zhì)焦油和氨水就冷凝下來。煉焦?fàn)t出來的焦?fàn)t煤氣經(jīng)集氣管、吸氣管、初冷器、捕焦油器、回收氨和苯的系統(tǒng)等一系列的設(shè)備,然后才能變成凈煤氣送給不同的用戶,或送至貯罐。在這一過程中煤氣要克服許多阻力才能達(dá)到用戶的地點,為此,煤氣應(yīng)具有足夠的壓力。另外,為了使焦?fàn)t內(nèi)的煤氣按規(guī)定的壓力抽出,要使煤氣管線中具有一定的吸力,因此,必須在焦化工藝的流程中,選擇合理的位置設(shè)置鼓風(fēng)機,一般焦化廠鼓風(fēng)機的位置選擇在初冷器之后和捕焦油器之前,這是因為此時鼓風(fēng)機的負(fù)荷較小,電捕焦油器處于正壓狀態(tài)下操作,比較安全。
某鋼鐵企業(yè)焦化廠煉焦?fàn)t鼓冷系統(tǒng)有400kW離心風(fēng)機兩臺,一用一備,安裝在兩臺初冷器之前,即一臺鼓風(fēng)機同時對兩臺初冷器中的煤氣進行抽取。從安全角度考慮,工藝上要保證初冷器內(nèi)維持120Pa正壓,若初冷器內(nèi)的壓力忽高忽低對安全的影響是巨大的。如果初冷器內(nèi)的壓力過高,會使可燃性煤氣泄漏到生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境中,可能發(fā)生爆炸對設(shè)備和人員造成損傷;若初冷器內(nèi)的壓力低于120Pa,則空氣可能進入初冷器中與可燃性氣體混合,后果極其嚴(yán)重。因此,為維持初冷器內(nèi)的正常壓力,鼓風(fēng)機需要調(diào)速。另外,還要求兩臺初冷器內(nèi)的正壓相同,均為120Pa。原系統(tǒng)采用液力耦合器調(diào)速。在初冷器的出口處設(shè)置手動閥門用人工調(diào)節(jié),在調(diào)節(jié)過程中,不僅要調(diào)節(jié)閥門的開度,還要同時調(diào)節(jié)液力耦合器的油壓,以此調(diào)節(jié)風(fēng)機的轉(zhuǎn)速。生產(chǎn)過程中管道閥門和風(fēng)機轉(zhuǎn)速都需要調(diào)節(jié),二者又有一定的耦合度,常常顧此失彼,很難達(dá)到工藝要求。另外,液力耦合器調(diào)速具有穩(wěn)定性較差、調(diào)速不方便,且效率低的特點,為滿足生產(chǎn)工藝的要求和節(jié)能,需要對其進行改造。
為節(jié)能和方便控制考慮,將液力耦合器調(diào)速改為變頻調(diào)速。為控制初冷氣器1和初冷器2內(nèi)的壓力,采用壓力閉環(huán)和電動閥結(jié)合控制,該方法是在1#初冷器和2#初冷器上安裝兩只壓力變送器,變送器壓力值代表初冷器內(nèi)的壓力值。以1#初冷器變送器的反饋值來控制變頻器的輸出頻率,使其穩(wěn)定在120Pa的壓力上。但是1#初冷器和2#初冷器的出口風(fēng)道是并聯(lián)的,由于某些因素,1#初冷器和2#初冷器的壓力值可能不相等,這時,由調(diào)節(jié)器送出的信號到2#初冷器電動調(diào)節(jié)閥,調(diào)節(jié)閥門的開度, 使2#初冷器的壓力值為120Pa。但是電動閥的調(diào)節(jié)又影響1#初冷器內(nèi)的壓力值,1#初冷器的壓力變送器將檢測到的壓力信號的變化送變頻器,由變頻器使風(fēng)機電機升速或降速,維持工藝要求的壓力值在120Pa。調(diào)節(jié)過程要經(jīng)過幾次的反復(fù)調(diào)節(jié),無需人工介入,都是自動進行的。煉焦鼓冷系統(tǒng)控制示意圖如圖1所示。
圖1 煉焦鼓冷系統(tǒng)控制示意圖
液力耦合器是通過控制工作腔內(nèi)工作油液的動量矩變化,來傳遞電動機能量并改變輸出轉(zhuǎn)速的,電動機通過液力耦合器的輸入軸拖動其主動工作輪,對工作油進行加速,被加速的工作油再帶動液力耦合器的從動工作渦輪,把能量傳遞到輸出軸和負(fù)載,這樣,可以通過控制工作腔內(nèi)的油壓來控制輸出軸的力矩,達(dá)到控制負(fù)載的轉(zhuǎn)速的目地。因此液力耦合器也可以實現(xiàn)負(fù)載轉(zhuǎn)速無級調(diào)節(jié),在變頻器未應(yīng)用以前,液力耦合器不失為一種較為理想的交流電機調(diào)速方式。
液力耦合器從電動機輸出軸取得機械能,通過液力變速后送入負(fù)載,其效率不可能為1;變頻器從電網(wǎng)取的電能,通過逆變后送入電動機其效率也不可能是1。在全轉(zhuǎn)速范圍內(nèi),變頻器的效率變化不大,變頻器在輸出低轉(zhuǎn)速下降時效率仍然較高,例如:100%轉(zhuǎn)速時效率97%,75%轉(zhuǎn)速時效率大于95%,20%轉(zhuǎn)速時效率大于90%;液力耦合器的效率基本上與轉(zhuǎn)速成正比,隨著輸出轉(zhuǎn)速的降低,效率基本上成正比下降。例如:100%轉(zhuǎn)速時效率95%,75%轉(zhuǎn)速時效率約72%,20%轉(zhuǎn)速時效率約19%。液力耦合器用于風(fēng)機、泵類負(fù)載,由于其軸功率與轉(zhuǎn)速的三次方成正比,當(dāng)轉(zhuǎn)速下降時,雖然液力耦合器效率與轉(zhuǎn)速成正比下降,但電動機綜合軸功率還是隨著轉(zhuǎn)速的下降成二次方比例下降,因此在變頻器取代液力耦合器調(diào)速后,計算節(jié)能時,電機軸功率與轉(zhuǎn)速的一次方成正比。
(1)變頻器采用森蘭SB61P400kW。考慮到電機是一用一備,為節(jié)省投資,兩臺風(fēng)機電機共用一臺變頻器,當(dāng)電機需要倒換時,僅改變電機外部的接線,變頻器控制原理圖如圖2所示。PT為壓力變送器,為四線式的壓力變送器接線,還有兩根電源線未畫出。R為給定調(diào)節(jié),也可以用操作面板給定。KM1、KM2控制那臺電機運行。
圖2 變頻器控制原理圖
因為液力耦合器的效率較低,改造時不需要保留,可將其拆除。留下的空位可裝一臺減速箱,減速箱減速比的選擇,根據(jù)工藝條件決定。即變頻器輸出頻率50(60)Hz時,風(fēng)機輸出最大風(fēng)量。為減少減速箱安裝時的工作量,減速箱需認(rèn)真選擇。
(2)壓力變送器的安裝
壓力變送器要正確的反映初冷器的壓力值,安裝位置值得研究,顯然安裝在初冷器上即可。為簡化控制,用1#初冷器壓力變送器的信號反饋到變頻器,由此控制1#初冷器的壓力;2#初冷器的壓力變送器的信號送到電動調(diào)節(jié)閥調(diào)節(jié)器上,控制閥門的開度,以平衡兩初冷器的壓力值。如圖1所示。
改造過程中,去掉了液力耦合器后換為一臺5∶1的減速箱。生產(chǎn)運行時,變頻器的輸出頻率在34Hz上下變動,計算節(jié)能效果如下:
400kW 風(fēng)機風(fēng)量從100%降低到70%,
由于流量與轉(zhuǎn)速一次方成正比,因此轉(zhuǎn)速可以降低70%,負(fù)載功率理論上降為34.3%,如果變頻調(diào)速效率按0.95計算,再考慮電動機效率在低功率時和管道系統(tǒng)效率有所下降, 電網(wǎng)總輸入功率約:
400×(34.3%/0.95/0.85/0.95)=400×44.71%=178.84kW
如果采用液力耦合器,其效率按0.665 計算,電網(wǎng)總輸入功率為
400×(34.3%/0.665/0.85/0.95)=400×63.87%=255.12kW,
二者之差為節(jié)約的電能,即:
255.12-178.84=76.28kW
全年按300 日計算,年節(jié)電:
76.28×300×24=549216kWh。
據(jù)實際檢測本系統(tǒng)節(jié)能在21.9%,不到一年可收回投資,取得了非常好的經(jīng)濟效益。