王思利(山東鄆城縣魯發(fā)化工有限公司 274700山東鄆城)
液氨充裝工藝改造運行小結
王思利
(山東鄆城縣魯發(fā)化工有限公司 274700山東鄆城)
山東鄆城縣魯發(fā)化工有限公司(以下簡稱魯發(fā)公司)自2007年變壓吸附脫碳工藝裝置運行以來,液氨產品產量大幅增加,液氨充裝罐車的次數(shù)隨之增多,充裝臂至罐車控制閥間充裝軟管內的液氨回收尤顯突出。因此,魯發(fā)公司對液氨充裝回收工藝進行了改進。改造后不僅液氨得到充分回收,且增強了充裝作業(yè)及休整狀態(tài)的安全性。改造前液氨充裝示意見圖1。
圖1 改造前液氨充裝作業(yè)示意
從圖1 可以看出:每次充裝后雖然關閉了控制閥1、控制閥2和控制閥3,但是控制閥2和控制閥3之間充滿了高壓的液氨,拆掉充裝臂前需要泄掉控制閥2和控制閥3之間的高壓液氨,且該封閉的液氨受周圍環(huán)境溫度的影響,容易膨脹升壓,存在爆炸危險。此處的液氨不容易回收,基本上排放至空氣中,不僅浪費資源、污染環(huán)境,而且增加了危險性。
在原來充裝設施的基礎上增設氨槽氣相管、控制閥7和控制閥8(見圖2)。按正常的操作方法充裝,待充裝量條件許可時,關閉槽車放空控制閥6和充裝臂控制閥5,隨后關閉充裝液氨控制閥1;打開氣相控制閥7,由于槽車內壓力低、氨槽氣壓高,高壓弛放氣推動充裝臂內的液氨充進槽車內。槽車充裝完畢后,關閉槽車液相控制閥3;關閉氣相控制閥7,打開控制閥8,充裝臂內的高壓弛放氣排入液氨低壓回收裝置,充分回收;關閉充裝臂控制閥2,即可排掉控制閥2和控制閥3、控制閥5和控制閥6之間管線內少量的弛放氣;拔掉充裝臂,放回原位,充裝完畢?;厥胀戤吅?,關閉控制閥8和控制閥4,進入充裝休整狀態(tài)。由于充裝臂內的低壓弛放氣受外界溫度影響小,可輕松安全放置充裝臂。
圖2 第1步改造后液氨充裝作業(yè)示意
增設1臺氨壓縮機、1只四通閥10、控制閥9及附屬管道(見圖3)。增設氨壓縮機的目的:①方便裝、卸車。在液氨充裝或卸車時,利用氨壓縮機壓縮氣,將槽車的氣體壓至液氨貯槽內或反之,進而再轉移液氨。裝車時,以槽車內的氣體作為氨壓縮機的進口氣,經氨壓縮機壓縮送至液氨貯槽內,使貯槽液氨壓力升高,槽車壓力低,利用此壓差,將貯槽內的液氨壓入槽車內,完成裝車作業(yè);卸車時,四通閥轉向,改變進、出口方向,從而完成卸車作業(yè)。②增加液氨的回收量。現(xiàn)有的氣氨回收設備是等壓氨回收塔或無動力氨回收裝置,液氨貯槽壓力1.3 MPa,回收操作壓力在1.0 MPa以上。充裝時,槽車內壓力需控制在1.0 MPa以下,迫使降低回收操作壓力,導致氨回收效果不佳。③獨立、安全完成充裝或卸車,安裝氨壓縮機后,利用其產生的壓力自身形成壓差,完成裝、卸車作業(yè),而且比使用液氨泵轉移液氨更安全。
圖3 第2步改造后液氨充裝作業(yè)示意
(1)充裝臂內的液氨回收量。充裝臂內徑DN 50 mm、長度5 m,液氨密度按0.61 t/m3計,1次充裝液氨回收量為6 kg。
(2)液氨充裝或卸車的回收量。充裝30 t槽車1次,能減少約1.3 MPa放空弛放氣50 m3; 在壓力1.0 MPa以上運行時,比改造前能多回收約80 kg液氨,且降低等壓氨回收塔負荷及生產中氨和水的不平衡度。
(3)拆除充裝臂前卸壓時,減少液氨燒傷操作人員的機會;充裝臂處于休整狀態(tài)時,降低了因氣溫升高影響的安全性。
2014- 01- 05)