楊穎 等
摘要:針對(duì)華北電網(wǎng)《兩個(gè)細(xì)則》的實(shí)施,為提高#2機(jī)組AGC性能指標(biāo),上都發(fā)電公司#2機(jī)組采用由EMERSON公司提供的高級(jí)算法控制軟件包來實(shí)現(xiàn)機(jī)組協(xié)調(diào)控制優(yōu)化(URO),取得良好效果。
關(guān)鍵詞:兩個(gè)細(xì)則 AGC性能 URO STO 高級(jí)算法
1 概述
1.1 華北電網(wǎng)“兩個(gè)細(xì)則”簡(jiǎn)介 為加強(qiáng)廠網(wǎng)協(xié)調(diào),促進(jìn)網(wǎng)廠和諧發(fā)展,保證電力系統(tǒng)安全,華北電監(jiān)局《華北區(qū)域發(fā)電廠并網(wǎng)運(yùn)行管理實(shí)施細(xì)則》和《華北區(qū)域并網(wǎng)發(fā)電廠輔助服務(wù)管理實(shí)施細(xì)則》(簡(jiǎn)稱《兩個(gè)細(xì)則》),于2010年1月正式運(yùn)行。
《兩個(gè)細(xì)則》中定義了兩類AGC補(bǔ)償考核指標(biāo),即可用率、調(diào)節(jié)性能:①可用率:反映機(jī)組AGC功能良好可用狀態(tài)。計(jì)算公式:Ka=可投入AGC時(shí)間/月有效時(shí)間
其中可投入AGC時(shí)間指結(jié)算月內(nèi),機(jī)組AGC保持可用狀態(tài)的時(shí)間長(zhǎng)度,月有效時(shí)間指月日歷時(shí)間扣除非電廠原因(含檢修、通道故障等)造成的不可用時(shí)間。
②調(diào)節(jié)性能(Kp):目前考慮調(diào)節(jié)速率(K1)、調(diào)節(jié)精度(K2)與響應(yīng)時(shí)間(K3)等三個(gè)因素的綜合體現(xiàn);調(diào)節(jié)速率(K1):指機(jī)組響應(yīng)設(shè)點(diǎn)指令的速率,可分為上升速率和下降速率;調(diào)節(jié)精度(K2):是指機(jī)組響應(yīng)穩(wěn)定以后,實(shí)際出力和設(shè)點(diǎn)出力之間的差值;響應(yīng)時(shí)間(K3):是指EMS系統(tǒng)發(fā)出指令之后,機(jī)組出力在原出力點(diǎn)的基礎(chǔ)上,可靠地跨出與調(diào)節(jié)方向一致的調(diào)節(jié)死區(qū)所用的時(shí)間。
調(diào)節(jié)性能計(jì)算公式為:Kp=K1*K2*K3
1.2 上都發(fā)電公司#2機(jī)組概述 上都發(fā)電公司#2機(jī)組為600MW汽輪發(fā)電機(jī)組,鍋爐為哈爾濱鍋爐有限責(zé)任公司生產(chǎn)的亞臨界壓力、一次中間再熱、單爐膛平衡通風(fēng)、控制循環(huán)汽包鍋爐;其型號(hào)為HG-2070/17.5-HM8,鍋爐整體采用Π型布置,為氣密性全鋼構(gòu)架懸吊緊身全封閉結(jié)構(gòu)。爐膛容積熱負(fù)荷60.2KW/m3,爐膛斷面熱負(fù)荷3.907MW/m2。
鍋爐燃用的煤種屬于高水分、高揮發(fā)份、低發(fā)熱量、低灰熔點(diǎn),有強(qiáng)結(jié)渣特性典型的褐煤。為了防止鍋爐結(jié)渣、考慮高海拔問題和保證鍋爐輻射吸熱,設(shè)計(jì)采用了較大的爐膛斷面、較高的爐膛高度,從而獲得了非常低的爐膛容積熱負(fù)荷和爐膛斷面熱負(fù)荷。
同屬西北地區(qū)另一電廠同容量同型式設(shè)計(jì)燃用低熔點(diǎn)優(yōu)質(zhì)煙煤的鍋爐。該鍋爐配置了6臺(tái)HP1003型碗式中速磨煤機(jī),額定負(fù)荷5臺(tái)運(yùn)行一臺(tái)備用。其他設(shè)計(jì)燃用煙煤的同容量鍋爐,會(huì)有更小的爐膛。可見,上都電廠設(shè)計(jì)燃用勝利煤田褐煤的鍋爐爐膛水冷壁,具有更大的金屬重量和水容積,因此爐膛會(huì)具有更大的熱慣性。
1.3 機(jī)組協(xié)調(diào)系統(tǒng) DEB協(xié)調(diào)控制方式中所用的主要信號(hào)是機(jī)組負(fù)荷、汽機(jī)一級(jí)壓力、機(jī)前壓力和汽包壓力,調(diào)節(jié)輸出仍是鍋爐的燃料和汽機(jī)調(diào)門。
DEB控制的幾個(gè)關(guān)鍵變量:
汽機(jī)一級(jí)壓力,它代表進(jìn)入汽機(jī)的蒸汽流量,亦即汽機(jī)的輸入功率。
汽機(jī)調(diào)節(jié)閥有效開度,汽機(jī)一級(jí)壓力與主汽壓比值正比于調(diào)節(jié)閥開度,它只對(duì)閥門開度有反應(yīng),不受燃料量(內(nèi)擾)的影響。
能量平衡信號(hào),它代表汽機(jī)預(yù)期的輸入功率。
熱量信號(hào),熱量信號(hào)代表單位時(shí)間內(nèi)燃料燃燒傳給鍋爐的熱量。
控制策略:熱量信號(hào)作為鍋爐主控調(diào)節(jié)器的被調(diào)量,熱量指令作為鍋爐主控調(diào)節(jié)器的設(shè)定值,處于穩(wěn)態(tài)時(shí),調(diào)節(jié)器的被調(diào)量應(yīng)等于設(shè)定值。
該協(xié)調(diào)控制方式下,為適應(yīng)華北電網(wǎng)《兩個(gè)細(xì)則》,2號(hào)機(jī)組速率的設(shè)定為11MW/min,但由于鍋爐響應(yīng)慢,汽壓偏差常常達(dá)到1.2~1.5MPa,使得機(jī)組實(shí)際速率只有5~7MW/min。
2 URO在上都發(fā)電公司的應(yīng)用
隨著自動(dòng)控制理論和技術(shù)的飛速發(fā)展,新理論、新技術(shù)得到廣泛應(yīng)用,近年來,國(guó)內(nèi)外對(duì)PID智能控制的理論研究和應(yīng)用研究十分活躍,已提出許多方法,如專家控制、模糊控制、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)控制、預(yù)測(cè)控制等等,其目的就是要提高系統(tǒng)穩(wěn)定性、收斂性、魯棒性,解決過程中的高度非線性和不確定性。
艾默生控制系統(tǒng)推出了SMART PROCESS系列高級(jí)軟件來優(yōu)化機(jī)組控制性能和工藝性能,已在其他電廠得到了成功應(yīng)用,上都發(fā)電公司#2機(jī)組DCS系統(tǒng)為艾默生控制系統(tǒng),因此,為了進(jìn)一步改善控制品質(zhì),提高機(jī)組響應(yīng)速度,采用了艾默生過程控制公司的負(fù)荷響應(yīng)優(yōu)化軟件,來改善機(jī)組負(fù)荷跟蹤特性。
2.1 第一階段:前期試驗(yàn)階段 試驗(yàn)?zāi)康模簻y(cè)試汽機(jī)和鍋爐在各種擾動(dòng)下的對(duì)象動(dòng)態(tài)特性,驗(yàn)證與收集測(cè)試數(shù)據(jù),為URO建立數(shù)學(xué)模型做準(zhǔn)備;在所有數(shù)學(xué)模型裝載后,整定和測(cè)試機(jī)組的變負(fù)荷速率和系統(tǒng)。
試驗(yàn)內(nèi)容:整個(gè)動(dòng)態(tài)特性試驗(yàn)在兩個(gè)不同的負(fù)荷點(diǎn)(95%-550MW、75%-450MW、55%-350MW)下進(jìn)行,測(cè)試功率、壓力等參數(shù)的動(dòng)態(tài)特性,最終進(jìn)行系統(tǒng)調(diào)試。
2.2 第二階段:實(shí)施階段 URO機(jī)組響應(yīng)優(yōu)化的目的是通過控制汽機(jī)調(diào)門和鍋爐燃燒來滿足盡可能小的主汽壓力偏差下的快速負(fù)荷響應(yīng)。
URO包括兩部分:汽機(jī)調(diào)門控制和鍋爐燃料量控制。這兩部分的控制信號(hào)分別送入相應(yīng)的M/A 控制站。
鍋爐燃料量指令是在基于模型修正后的主汽壓力需求而產(chǎn)生的。URO是建立在Ovation系統(tǒng)的協(xié)調(diào)控制策略下用于替代CBF模式的,所以所有的操作界面都是與原先控制畫面相匹配的,僅僅增加了切換至URO模式的按鈕。
2.2.1 汽機(jī)調(diào)門控制。汽機(jī)控制通過計(jì)算需要的汽機(jī)調(diào)門指令來控制汽機(jī)負(fù)荷。負(fù)荷由PID控制器和前饋信號(hào)來實(shí)施調(diào)節(jié)。負(fù)荷設(shè)定值由負(fù)荷指令經(jīng)一次調(diào)頻指令修正后產(chǎn)生。汽機(jī)側(cè)的主要功能是控制功率,但由于動(dòng)態(tài)特性的不一致,需要有限壓回路來協(xié)調(diào)。限壓回路共有兩項(xiàng)限制措施來實(shí)現(xiàn):①壓力設(shè)定值和實(shí)際壓力偏差限制(通過修正負(fù)荷設(shè)定值來實(shí)現(xiàn)),當(dāng)主汽壓力調(diào)節(jié)偏差過大時(shí),將要限制汽機(jī)主控的指令輸出;②當(dāng)壓力超過16.8MPa時(shí),也進(jìn)行限壓校正。
2.2.2 燃料量控制。燃料量控制結(jié)構(gòu)包括:燃料量模型:通過ARX算法實(shí)現(xiàn)基于模型控制的前饋信號(hào);壓力偏差模型:通過ARX算法實(shí)現(xiàn)的對(duì)于PID控制器主汽壓力設(shè)定值的修正;變參數(shù)的主汽壓力PID控制器;燃料熱值校正控制:通過實(shí)時(shí)修正燃料熱值來修正燃料指令,以保證更加精確的控制。
燃料量模型應(yīng)用ARX算法分別建立定壓模型、滑壓模型和一次調(diào)頻模型。運(yùn)行人員可以自由切換兩種壓力模式——定壓或者滑壓(原先已經(jīng)內(nèi)置于LDC控制系統(tǒng))。
定壓模式中壓力設(shè)定值由操作人員設(shè)定。滑壓模式中壓力設(shè)定值由一個(gè)函數(shù)發(fā)生器產(chǎn)生,函數(shù)發(fā)生器涵蓋300到600MW負(fù)荷段。
滑壓的ARX模型和定壓的ARX模型是不相同的。在滑壓模式下,燃料被用來變動(dòng)負(fù)荷和響應(yīng)相應(yīng)負(fù)荷段的壓力。在定壓模式下,燃料僅僅被用來變動(dòng)負(fù)荷?;瑝汉投▔耗J降那袚Q是通過模糊算法FUZZIFIER來實(shí)現(xiàn)的。
定壓模型數(shù)據(jù)是在TF(汽機(jī)跟隨)模式下收集的,滑壓模型數(shù)據(jù)是在BASE(基本)模式下保持汽機(jī)調(diào)門開度不變的情況下收集的。在負(fù)荷變動(dòng)的初始階段鍋爐的蓄能被釋放,這導(dǎo)致了壓力的變化。為了消除這種壓力變化對(duì)于PID控制器的影響,一個(gè)模型化的壓力預(yù)測(cè)值信號(hào)被用來迫使PID控制器不要去計(jì)算由于蓄能變化產(chǎn)生的壓力偏差。壓力預(yù)測(cè)信號(hào)由兩個(gè)ARX算法產(chǎn)生,一個(gè)ARX模型是鍋爐負(fù)荷響應(yīng);第二個(gè)模型的輸入為鍋爐負(fù)荷響應(yīng)與汽機(jī)負(fù)荷設(shè)定的偏差,模型為對(duì)應(yīng)于上述偏差的汽機(jī)機(jī)前壓力響應(yīng)。
2.3 試驗(yàn)數(shù)據(jù)和效果 為了了解機(jī)組特性和建立模型,在不同負(fù)荷段分別進(jìn)行了BASE模式下的汽機(jī)閥門擾動(dòng)試驗(yàn)、BASE模式下的燃料擾動(dòng)試驗(yàn)和TF模式下的燃料擾動(dòng)試驗(yàn),得出機(jī)組的特性模型用于ARX算法。同時(shí)發(fā)現(xiàn)在整個(gè)試驗(yàn)過程中,煤質(zhì)變化很大。為了抵御這種變化對(duì)機(jī)組控制的沖擊,在鍋爐主控輸出側(cè)加入煤質(zhì)校正回路,經(jīng)過對(duì)機(jī)組原先運(yùn)行歷史數(shù)據(jù)的分析確定了煤質(zhì)校正的曲線和參數(shù)。
在修改和增加了URO邏輯后,通過多次試投運(yùn),進(jìn)一步優(yōu)化了參數(shù),并進(jìn)行了高、中、低負(fù)荷變動(dòng)試驗(yàn)。在對(duì)回路進(jìn)行精調(diào)后進(jìn)行了三角波測(cè)試。具體結(jié)果如下:
高負(fù)荷下,由于所有子系統(tǒng)處于出力比較大的狀態(tài),包括磨煤機(jī)系統(tǒng)、一次風(fēng)系統(tǒng)、送風(fēng)系統(tǒng)都表現(xiàn)出很強(qiáng)的滯后性,其中燃料系統(tǒng)的反應(yīng)時(shí)間由中低負(fù)荷3分30秒左右遲滯增加到7分鐘左右。壓力偏差的消除變得比較困難,變負(fù)荷時(shí)負(fù)荷的響應(yīng)變得遲緩,同時(shí)發(fā)現(xiàn)汽機(jī)調(diào)門在90%±2%表現(xiàn)出較強(qiáng)的非線性影響了功率的跟隨,針對(duì)這種非線性增加了汽機(jī)閥門的曲線修正。
中低負(fù)荷下(300MW-500MW),URO投用后效果明顯,響應(yīng)迅速而準(zhǔn)確,能夠滿足快速變負(fù)荷的要求,并可以保證主汽壓力的控制。
具體試驗(yàn)曲線如下:
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從以上試驗(yàn)數(shù)據(jù),很直觀的看出,在投入U(xiǎn)RO控制后,通過模型化和模糊控制的精確計(jì)算,即使負(fù)荷的變化速率設(shè)為11MW/Min的情況下,機(jī)組同樣達(dá)到了快速而穩(wěn)定的要求。其中:變負(fù)荷試驗(yàn)500MW-450MW—400
MW過程中最大主蒸汽壓力偏差僅有0.5MPa。在保證了系統(tǒng)穩(wěn)定性的前提下,同時(shí)也滿足了機(jī)組負(fù)荷快速響應(yīng)的要求。
在得到了上述試驗(yàn)快速而穩(wěn)定的驗(yàn)證后,投入機(jī)組AGC控制,直接接受網(wǎng)調(diào)指令。
3 結(jié)論
京津唐地區(qū)實(shí)施的“兩個(gè)細(xì)則”考核,包括兩種模式:動(dòng)態(tài)經(jīng)濟(jì)模式、ACE模式。在投入U(xiǎn)RO模式后,由于機(jī)組的控制品質(zhì)得到了大幅度提高,相應(yīng)的考核Kp值也有了明顯的提高。調(diào)節(jié)速率、調(diào)節(jié)精度和響應(yīng)時(shí)間的指標(biāo)都有了質(zhì)的改變,調(diào)節(jié)深度也進(jìn)一步加深。
經(jīng)過了優(yōu)化后的上都#2號(hào)機(jī)組,在保證安全生產(chǎn)的基礎(chǔ)上克服了多個(gè)機(jī)組控制的復(fù)雜問題,大大改善了機(jī)組的協(xié)調(diào)控制性能。
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作者簡(jiǎn)介:楊穎(1975-),女,工程師,2005年內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué)畢業(yè),一直從事發(fā)電廠熱控系統(tǒng)檢修維護(hù)工作;安正軍(1969-),男,助理工程師,2004年內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué)畢業(yè),一直從事發(fā)電廠熱控系統(tǒng)檢修維護(hù)工作;李俊琦(1976-),男,本科,現(xiàn)從事電廠熱工自動(dòng)化工作。