(南通中遠(yuǎn)川崎船舶工程有限公司,江蘇 南通 226005)
先行舾裝也叫預(yù)舾裝,就是在分段進(jìn)入PE及搭載之前,在分段上先安裝不影響PE搭載的舾裝件,一般指管件,梯子等。船在搭載結(jié)束后下水,然后還要進(jìn)行岸壁舾裝。提高分段的先行舾裝率,有利于縮短船舶的塢期,從而提高企業(yè)效益、增強(qiáng)企業(yè)的競爭力[1-2]。載重量58 000 t散貨船(簡稱:58kBC)是一艘低油耗、節(jié)能環(huán)保的新散貨船,上甲板管路相關(guān)舾裝品數(shù)量比較龐大,全區(qū)劃共需安裝的管路及支架分別為: 管路554根;管支架562個,該區(qū)劃的管路及支架安裝階段集中在組立、一般舾裝,各階段安裝的管路及支架數(shù)量見表1。
表1 已建58kBC上甲板管路及支架安裝分布
由表1可見,一般狀態(tài)下舾裝的管路及支架數(shù)量還是很大的,如果能有效降低一般舾裝階段的管路及支架數(shù)量就能很好的提升先行舾裝率。
1)根據(jù)PSPC要求,原“E”狀態(tài)安裝的管路(EC、WD)支架直接焊接在上甲板上,會導(dǎo)致頂部壓載艙涂層損傷,不符合壓載艙燒傷面積小于2%的要求。
2)58kBC上甲板下分別為NO.1~2 F.O.T.,NO.1~3 W.B.T.,艙口圍旁“E”狀態(tài)EC、WD管支架直接焊接在上甲板需加PAD,增加了燒焊面積。
3)壓載艙處上甲板“E”狀態(tài)焊接支架,為避免焊接時燒傷壓載艙涂層,需將PAD在D板“T”狀態(tài)時先行安裝,增加了物量。
4)上甲板PAD先行,需“T”狀態(tài)安裝,現(xiàn)場作業(yè)者需仰焊,增加了作業(yè)難度。
1)作業(yè)者對船體結(jié)構(gòu)及PE方案的理解不夠充分。在新船作業(yè)中,作業(yè)者習(xí)慣性地參照前船經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行作業(yè),對于新船型,分段的劃分和PE方案與以往船型會有所不同,分段的成型過程也會有差異,分段上的管路安裝方式也應(yīng)該有合理的調(diào)整。對船體結(jié)構(gòu),特別是分段的成型過程及其搭載方案的理解不充分,就無法做出準(zhǔn)確合理地判斷。
2)作業(yè)者改進(jìn)意識不夠。在類似船型的作業(yè)過程中,設(shè)計人員容易形成思維定式,套用以往船的舾裝品安裝方式,忽略了船型之間的細(xì)微差異,改進(jìn)意識不夠,雖然也能達(dá)到安裝的基本要求,但往往不是最佳方案,不能充分利用現(xiàn)場設(shè)備及人員。因此 ,應(yīng)加強(qiáng)改進(jìn)意識,具體問題具體分析,避免定式思維帶來的問題。
3)新員工參與作業(yè)。新員工由于工作時間短,相應(yīng)的知識水平和經(jīng)驗(yàn)積累不足。
1)針對“船體結(jié)構(gòu)及PE方案的理解不夠充分”。重新學(xué)習(xí)、研討船體分段劃分要領(lǐng),船體結(jié)構(gòu)施工工藝,與以往船型55 000散貨船進(jìn)行對比,重點(diǎn)關(guān)注分段搭載縫處的管支架設(shè)置的合理性,結(jié)合大組立要領(lǐng),對管路安裝狀態(tài)重新研討,艙口圍旁邊的EC管、WD管安裝狀態(tài)有不合理的地方,艙口圍旁邊的EC、WD管穿過艙口圍的加強(qiáng)材,合理改變管支架的形式,這部分管路就可以在組立車間完成安裝,而當(dāng)前直接套用55 000散貨船的經(jīng)驗(yàn)將這部分管路安裝狀態(tài)定為一般狀態(tài),當(dāng)時的做法已不能滿足現(xiàn)在PSPC對涂裝燒損面積的要求,需要與時俱進(jìn) ,重新考慮安裝狀態(tài),見圖1。
圖1 改善前后對比
因管路模型為PE81*P-EC*,PE81*S-WD*,支架一端直接焊接在甲板上,并加有PAD,現(xiàn)場安裝在一般狀態(tài)“E”狀態(tài)安裝(即塢內(nèi)安裝),在塢內(nèi)安裝時因壓載艙內(nèi)已涂裝,直接對壓載艙涂層造成破壞;,艙口圍旁管路模型變更為PTHG*P-EC*,PTHG*S-WD*,管路可在組立安裝,且支架可直接焊在艙口圍肋板STAY背面,對現(xiàn)場作業(yè)有利。
2)針對“作業(yè)者改進(jìn)意識不夠”。消除慣性思維、經(jīng)驗(yàn)主義,設(shè)計者在原有作業(yè)經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,要不斷學(xué)習(xí),通過新船型與老船型的對比,掌握分段建造的不同點(diǎn),同時注意新規(guī)范的實(shí)施對施工工藝的影響,合理調(diào)整安裝階段,以達(dá)到優(yōu)化的目的;改變對造船來圖的絕對信任,不斷地學(xué)習(xí)與總結(jié),理論與經(jīng)驗(yàn)將日趨豐富,認(rèn)識到設(shè)計來圖中存在的安裝階段不符合現(xiàn)場實(shí)際的種種問題,并及時發(fā)現(xiàn)其不合理之處,將其消滅在萌芽階段,從而降本增效,提高先行舾裝率。
3)針對“新員工參與作業(yè)”。目前,設(shè)計隊(duì)伍中工作經(jīng)驗(yàn)在3年以下的員工占有一定比例,幫助這部分員工積累經(jīng)驗(yàn),對于作業(yè)效率以及作業(yè)質(zhì)量的提高有很大幫助。為了方便新員工的成長,組內(nèi)組織經(jīng)驗(yàn)豐富的老員工將工作經(jīng)驗(yàn)寫成《船體MODULE名(舾裝品安裝階段)確定原則》等相關(guān)工作流及作業(yè)基準(zhǔn)20余篇,形成系統(tǒng)的習(xí)資料,使多年的作業(yè)技能、經(jīng)驗(yàn)?zāi)軅鞒邢氯ィ谒枷肷蠈ⅰ熬媲缶?,持續(xù)改進(jìn)”的工作態(tài)度灌輸給新員工,使其從根本上融入到團(tuán)隊(duì)中。
實(shí)施上述對策后,原全部“E”狀態(tài)(塢內(nèi))安裝的EC管、WD管,可基本在“T”(先行)狀態(tài)安裝,實(shí)船數(shù)據(jù)表明以上方法取得了顯著成效,對58 000 BC系列船上甲板管路相關(guān)舾裝件進(jìn)行統(tǒng)計,見表2、圖2。
表2 改進(jìn)前后各階段安裝量對比
圖2 對策應(yīng)用前后先行舾裝率對比
由表2、圖2可見,通過上甲板管路舾裝先行化的研究和應(yīng)用,提高了58 000 BC區(qū)域的舾裝先行率,為進(jìn)一步體現(xiàn)理論研究對現(xiàn)場作業(yè)的積極作用,對上甲板管路舾裝先行在58 000 BC上的應(yīng)用帶來的經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行了調(diào)查。
1)減少了支架重量。為方便管路先行舾裝,對上甲板艙口圍支架形式進(jìn)行了優(yōu)化,支架由原來焊接在甲板上改為焊接在艙口圍的肋板STAY背面,減少了支架用PAD及角鋼長度,平均每個支架共計重量減少約1 kg,整個上甲板改善支架120個,減少總重量約120 kg。
2)減少了龍門吊的使用?,F(xiàn)場作業(yè)者反映,龍門吊的正常運(yùn)行至少需要司機(jī)1人、掛鉤相關(guān)2人、指揮1人、舾裝件負(fù)責(zé)人1人,共計5人/次,上甲板管路涉及5個托盤,需要起吊5次,以每次耗費(fèi)1 h計算,可節(jié)約工時約5 h。
3)減少了補(bǔ)涂等相關(guān)工事。據(jù)調(diào)查,每一個燒損點(diǎn)打磨約需10~20 min,補(bǔ)涂需進(jìn)行2次并分2 d完成,算上中間環(huán)節(jié),每個燒損點(diǎn)所耗費(fèi)的工時約30 min左右,本次上甲板支架可先行至組立安裝的共計120個,以每個支架的燒損點(diǎn)為一個計算,可節(jié)約工時120 h/船。
58 000 BC船型上甲板管路安裝階段的改進(jìn)具有較大實(shí)用價值,降低了塢內(nèi)的施工量,減少龍門吊及其他大型設(shè)備的使用量,進(jìn)而縮短整個生產(chǎn)周期,降低船廠的生產(chǎn)成本。
此外,通過提高舾裝品先行率可改善施工環(huán)境:高空作業(yè)地上做、水上作業(yè)陸上做、外場作業(yè)內(nèi)場做、狹小空間作業(yè)敞開做。減少補(bǔ)涂及相關(guān)施工量從而滿足PSPC等相關(guān)施工標(biāo)準(zhǔn),降低現(xiàn)場施工難度,提高船東、船級及員工滿意度。
由于專業(yè)的局限性,本文僅對58 000 BC上甲板管路相關(guān)的舾裝品進(jìn)行了研討,今后可以考慮從58 000 BC所有舾裝品的先行舾裝率著手,在全船范圍內(nèi)進(jìn)行整體優(yōu)化,推廣到其他船型。
[1] 鄭國棟.從舾裝角度按摩縮短造船塢期的方法[J].船海工程,2012,41(3):20-21.
[2] 趙 峰.南通申遠(yuǎn)川崎綠色造船模式的探索與構(gòu)建[J].船海工程,2012,41(3):43-148.