任安娟 張修平 劉紅娟 孫毓振 孔憲文
摘 要:文章提出了石灰石-石膏濕法脫硫系統(tǒng)不能達(dá)標(biāo)排放的原因,列出幾種增效改造方法,包括:增加噴淋層及漿池容積技術(shù)增效改造技術(shù);持液篩盤濕法煙氣脫硫改造技術(shù);兩級(jí)串聯(lián)煙氣脫硫改造技術(shù)。并對(duì)幾種增效改造工藝的優(yōu)缺點(diǎn)及適用性進(jìn)行了探討。
關(guān)鍵詞:濕法脫硫 增效 改造 雙級(jí)串聯(lián)
中圖分類號(hào):X701.3 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1674-098X(2014)01(b)-0041-01
1 技術(shù)背景
國家的節(jié)能減排政策實(shí)行以來,全國各大電廠已基本完成脫硫減排任務(wù)。石灰石-石膏濕法脫硫工藝是當(dāng)前我國應(yīng)用最多[1]。2011年7月29日聯(lián)合發(fā)布了新修訂的《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB13223-2011)[2],新建火力發(fā)電鍋爐自2012年1月1日起,現(xiàn)有火力發(fā)電鍋爐自2014年7月1日起,均執(zhí)行100 mg/m3的SO2排放標(biāo)準(zhǔn)。原有的脫硫系統(tǒng)基本上都不能滿足在新標(biāo)準(zhǔn)下二氧化硫達(dá)標(biāo)排放的需要。另外電廠生產(chǎn)用煤只能根據(jù)市場(chǎng)供應(yīng)情況確定,煤中含硫量大幅增加,使得燃用煤質(zhì)與設(shè)計(jì)煤質(zhì)存在較大的差異[3]。煤炭資源分布不均和鐵路運(yùn)力緊張導(dǎo)致近年來我國火電廠燃煤的煤質(zhì)波動(dòng)情況比較突出[4],出現(xiàn)了部分燃料的硫含量超過脫硫裝置設(shè)計(jì)承受能力的情況[5]。
針對(duì)上述問題,提出幾種增效改造技術(shù),并對(duì)各自的特點(diǎn)和適應(yīng)性進(jìn)行探討與比較。(1)增加噴淋層及漿池容積增效改造技術(shù);(2)持液篩盤濕法煙氣脫硫改造技術(shù);(3)兩級(jí)串聯(lián)煙氣脫硫改造技術(shù)。南昌大學(xué)環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院的萬金保,李媛媛[6]給出了雙循環(huán)吸收塔的工作原理,并討論了其循環(huán)漿液量的計(jì)算方法。
2 技術(shù)簡(jiǎn)介
2.1 增加噴淋層及漿池容積增效改造技術(shù)
(1)工藝原理
由于煤質(zhì)含硫量的增加,系統(tǒng)所選的L/G比原有所增加[7-9],但增加幅度不是很大,原有吸收塔內(nèi)增加一層或二層噴淋層,并將原有吸收塔的漿液液位相應(yīng)抬高,可以解決排放達(dá)標(biāo)的問題。保證漿液的停留時(shí)間不變,新增的循環(huán)漿液泵在原有循環(huán)泵房附近擴(kuò)建,塔內(nèi)漿液的pH不變,吸收塔基礎(chǔ)需加固。在原有噴淋的上部新增一至兩噴淋層,將吸收塔抬高。
(2)技術(shù)特點(diǎn)
(1)脫硫效率達(dá)95%;(2)原有吸收塔基礎(chǔ)需重新做或進(jìn)行加固;(3)基于傳統(tǒng)工藝,煙氣脫硫控制及電氣系統(tǒng)改造簡(jiǎn)單。
2.2 持液篩盤濕法煙氣脫硫改造技術(shù)
(1)工藝原理
由于在傳統(tǒng)的吸收塔中,液側(cè)的適當(dāng)?shù)膰娮觳贾茫瑵{液噴淋均勻性較好,而氣側(cè)由于煙氣的慣性運(yùn)行,第一、二層噴淋處的煙氣極不均勻,僅在吸收塔第三層噴淋層附近均布效果才好轉(zhuǎn)。在傳統(tǒng)逆流噴淋塔吸收區(qū)下部安裝一個(gè)持液篩盤,使煙氣側(cè)均勻性更好。保證開孔率以實(shí)現(xiàn)持液篩盤上部漿液處于湍動(dòng)狀態(tài),篩孔處煙氣、漿液處于脈動(dòng)狀態(tài)。
(2)流場(chǎng)特點(diǎn)
傳統(tǒng)吸收塔原煙氣進(jìn)入常規(guī)濕法脫硫塔后不能充分發(fā)展,入口對(duì)側(cè)近塔壁處煙氣流速快,逃逸嚴(yán)重。加持液篩盤后塔內(nèi)煙氣均布,防止了煙氣局部流速過高和過低帶來的吸收不利影響,可有效提高噴淋漿液利用率。
(3)技術(shù)特點(diǎn)
①持液層增加氣液傳質(zhì)面積,相當(dāng)于增加1~1.5個(gè)噴淋層;②流場(chǎng)分布均勻,降低返流損失,顯著提高塔內(nèi)煙氣均布效果;③降低漿液對(duì)塔壁的沖刷及塔壁對(duì)霧狀漿液的吸附趨勢(shì);④降低液氣比,顯著提升脫硫效率;⑤阻力高,約在400~800 Pa;⑥降低脫硫系統(tǒng)的能耗,運(yùn)行費(fèi)用低。
2.3 兩級(jí)串聯(lián)煙氣脫硫改造技術(shù)
(1)工藝原理
設(shè)備主體由兩級(jí)吸收塔組成,煙氣先經(jīng)過一級(jí)噴淋吸收后,含硫量及煙氣溫度均不幅度下降,再由二級(jí)吸收塔吸收,煙氣達(dá)標(biāo)排放。兩級(jí)噴淋吸收塔串聯(lián)運(yùn)行,兩塔采用同一pH值運(yùn)行;而兩吸收塔采用不同PH值,考慮高pH值(不超過6.1)[10]環(huán)境利于提高脫硫效率;低pH環(huán)境利于提高氧化效率[11]和石膏結(jié)晶[12-13]。
(2)技術(shù)特點(diǎn)
①適用于現(xiàn)有脫硫系統(tǒng)及新建高硫煤機(jī)組的增效改造;②脫硫效率達(dá)98.8%以上;③對(duì)煤質(zhì)含硫量變化,鍋爐負(fù)荷變化適應(yīng)性強(qiáng);④采用高低不同的pH值控制的兩級(jí)吸收,分別利于SO2吸收和石膏結(jié)晶;⑤采用水平內(nèi)錯(cuò)流吸收塔,煙道流程短,占地面積小。
(3)各種增效改造技術(shù)適用性探討
根據(jù)前面的分析,幾種不同的增效工藝的適用性有所不同。前兩種增效工藝:增加噴淋層及漿池容積增效改造技術(shù);持液篩盤濕法煙氣脫硫改造技術(shù),適用于機(jī)組煙氣含硫量增加較少,或含硫量基本不增加,只因環(huán)保要求嚴(yán)格之后,二氧化硫不能達(dá)標(biāo)排放的情況。而兩級(jí)吸收塔串聯(lián)工藝適用于煙氣量稍微增加或基本不變,而含硫量大幅度增加的機(jī)組脫硫改造,吸收塔基礎(chǔ)不易通過加固完成的改造工程。
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