(鞍鋼設(shè)備檢修協(xié)力中心,遼寧 鞍山 114021)
轉(zhuǎn)爐氧槍槍尾彎管優(yōu)化設(shè)計
張成德,吳尚龍
(鞍鋼設(shè)備檢修協(xié)力中心,遼寧 鞍山 114021)
通過對ZY402氧槍槍尾彎管結(jié)構(gòu)形式的分析,闡明其對氧槍使用壽命的影響,進(jìn)而提出氧槍槍尾彎管優(yōu)化設(shè)計方案。生產(chǎn)實踐表明,通過對轉(zhuǎn)爐氧槍槍尾彎管優(yōu)化設(shè)計可延長轉(zhuǎn)爐氧槍使用壽命。
氧槍槍尾彎管;優(yōu)化設(shè)計;氧槍使用壽命
隨著多孔氧槍在轉(zhuǎn)爐煉鋼中的廣泛應(yīng)用,轉(zhuǎn)爐爐容越大,氧槍噴頭孔數(shù)越多,氧槍操作槍位越低,氧槍噴頭和外管越易被侵蝕,這就需要提高氧槍水冷強(qiáng)度。生產(chǎn)實踐表明,通過對氧槍槍尾水冷彎管的優(yōu)化設(shè)計,可有效的提高氧槍的水冷強(qiáng)度,延長氧槍的使用壽命。
鞍鋼第三煉鋼連軋廠于2011年在260t轉(zhuǎn)爐采用了ZY402氧槍。該氧槍投用后在吹煉過程中的效果比較好,但自身存在一定的缺陷,由于槍體及噴嘴蝕損嚴(yán)重,該槍的使用壽命低,一般在50爐至160爐之間。
ZY402氧槍為6孔噴頭氧槍,氧槍操作槍位較低,需要較大的冷卻水流量,槍體及噴嘴蝕損嚴(yán)重的根本原因是冷卻水流量及流速不夠。
1.原結(jié)構(gòu)設(shè)計存在不足
導(dǎo)致上述不足的主要因素是氧槍槍尾彎管結(jié)構(gòu)設(shè)計不合理,其進(jìn)、回水彎管采用的是4個直角彎頭對接成轉(zhuǎn)向彎管,彎管直徑d1為273mm ,圓彎處的彎曲半徑R為250mm (圖1)。
圖1
2.缺點分析
(1)彎管轉(zhuǎn)向次數(shù)多—轉(zhuǎn)向4次。
(2)彎管的d1/R的比值較大為1.092,因而圓彎處水流阻力系數(shù)ξy較大。
(3)彎管與槍體相交處為90°折角,水流阻力系數(shù)ξj=1.0 。
(4)彎管與槍體相交處過流斷面積S較小,S =5.85×10-2m2.
(5)彎管的結(jié)構(gòu)形式也不合理。原設(shè)計采用階梯對接的形式,因為管壁內(nèi)側(cè)存有凸臺,造成管壁對水流阻力增大。
第一,由直角彎頭插接形式變?yōu)?80°整體彎管結(jié)構(gòu)形式。
第二,彎管與槍體相交處由90°直接插接方式變?yōu)樾〗嵌认嗲蟹绞健?/p>
第三,彎管彎曲半徑R的選擇:在彎管直徑不變的情況下,彎曲半徑R越大,局部水流阻力系數(shù)ξ越小,但相切點過流斷面積S也越小。因此應(yīng)綜合考慮局部水流阻力系數(shù)ξ和相切點過流斷面積S兩個矛盾因素,根據(jù)實驗數(shù)據(jù),彎曲半徑R與彎管直徑d1的比值在一定區(qū)間內(nèi)時,局部水流阻力變化不大,且較小。同時還要考慮滿足氧槍在氧槍小車上安裝尺寸的要求。
綜合以上因素考慮,最后確定ZY402氧槍槍尾彎管彎曲半徑R=755mm(圖2)。
圖2
槍尾彎管優(yōu)化改造前后有關(guān)指標(biāo)對比如果表1所示。
表1
由于ZY402氧槍槍尾彎管采取了整體彎管小角度相切對接形式,改善了流體的邊界條件,同時彎曲半徑值選擇較合理,從而極大地減少了局部水流阻力,相交處過流斷面積也擴(kuò)大了近3倍,解決了氧槍冷卻系統(tǒng)的瓶頸問題,在氧槍閥站進(jìn)水壓力不變的情況下ZY402氧槍冷卻水流量和流速得到了提升。經(jīng)過生產(chǎn)使用驗證,改造后的氧槍水冷效率明顯提高,使用壽命也大大延長,現(xiàn)在ZY402氧槍的使用壽命由原來的50爐至160爐之間,提高到現(xiàn)在的300多爐。
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