(中石化金陵分公司,江蘇 南京 210033)
重油催化裝置高溫?zé)煹琅蛎浌?jié)開裂分析及改進
張可偉
(中石化金陵分公司,江蘇 南京 210033)
中石化金陵分公司130萬t/a重油催化裂化裝置的高溫?zé)煹琅蛎浌?jié)在2010年8月~2013年3月期間,發(fā)生了10多次開裂,經(jīng)分析,找到了原因,并提出改造對策,取得較好效果。
催化裂化;高溫?zé)煹?;膨脹?jié);開裂分析
1.開裂膨脹節(jié)所處位置
中石化金陵分公司130萬t/a重油催化裂化裝置三級旋風(fēng)分離器出口和高溫?zé)煹来怪倍沃g的第一個膨脹節(jié),于2010年7月18日、8月1日分別連續(xù)兩次開裂,向外泄漏大量高溫催化劑,當(dāng)時把裝置停下來包套處理開裂泄漏處。2010年7月至2013年3月期間,安裝于三級旋風(fēng)分離器與煙機之間的煙道中的膨脹節(jié),發(fā)生了13次開裂,大量泄漏高溫催化劑。
2.膨脹節(jié)開裂情況
該金屬波紋管開裂斷口特征是橫向和斜裂紋等不同裂紋方式,但從宏觀可看出,橫向裂紋最為明顯。裂紋集中存在于該波紋管波谷的表面,同時還存在波紋管內(nèi)表面,裂紋分布多且廣,可為多源性。
3.膨脹節(jié)原始設(shè)計參數(shù)
設(shè)計壓力:0.3MPa;介質(zhì)溫度:780℃;許用疲勞壽命:3 000次;波根直徑:1 940mm;波高:85mm;波距:85mm;波數(shù):4+4+4;層數(shù):1;波紋管厚度:2mm;波紋管材質(zhì):Incoloy800。
4.膨脹節(jié)運行情況
高溫?zé)煹琅蛎浌?jié)從裝置開車到波紋管開裂運行僅10個月,出現(xiàn)波紋管從波峰處開裂泄漏。該泄漏處的工作壓力是0.20MPa左右,工作溫度720℃左右,運行參數(shù)符合設(shè)計要求。裝置的高溫?zé)煹?個膨脹節(jié)工作介質(zhì)為煙氣+催化劑,煙氣中含有O2、N2、H2O、含有少量的極性氣體SO2、NO2、CO2及較微量CO等,催化劑中還含有少量的硫、氮組分。
1.Incoloy 800波紋管宏觀分析
開裂失效的Incoloy 800波紋管的宏觀照片見圖1。從圖中可以看出,該金屬波紋管開裂斷口特征雖然有橫向和斜裂紋等不同裂紋方式,但可看出,橫向裂紋最為明顯,裂紋集中存在于該波紋管波谷的表面,同時還存在波紋管內(nèi)表面,裂紋分布多且廣,可為多源性,初步可認(rèn)定為裂紋塑性特征明顯,可排除疲勞斷裂的可能性。同時,從圖中可看出,波紋管的表面腐蝕程度不明顯,斷口平整光滑。
圖1 開裂的Incoloy 800波紋管膨脹節(jié)宏觀照片
2.材料成分分析
從開裂失效的Incoloy 800波紋管的X-射線熒光光譜成分分析結(jié)果及用紅外碳硫分析儀檢測該合金中碳含量的結(jié)果可以看出,該波紋管材料驗證確實是Incoloy 800。
3.金相檢驗
通過對該金屬波紋管原樣品金相分析研究觀察,它的組織是奧氏體+微量碳化物,晶粒直徑平均為150μm,晶粒度3級,說明膨脹節(jié)原材料是退火態(tài)固溶板材,檢驗項目全部符合標(biāo)準(zhǔn)要求。
對該波紋管開裂處的樣品金相分析研究,組織是奧氏體+微量碳化物,平均晶粒直徑和晶粒度與原母材樣品相似,這證實了波紋管的金相組織無較大變化。
4.機械性能
該金屬波紋管開裂處樣品和母材樣品的室溫、高溫力學(xué)性能檢驗分析結(jié)果列于表1,母材樣品力學(xué)性能數(shù)據(jù)全部滿足ASTM B443-96A相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),失效波紋管的樣品力學(xué)性能,它的伸長率與原始板材相比偏低,抗拉強度、屈服強度和硬度相比于原始板材偏高。
表1 力學(xué)性能分析結(jié)果
5.微觀組織分析
開裂失效Incoloy 800波紋管中的微觀裂紋見圖2。從圖中可以看出,裂紋為穿晶型裂紋,主裂紋較為明顯,但也能看出有少量二次裂紋,二次裂紋數(shù)量很少、擴展面也比較窄,從而可排除晶間應(yīng)力腐蝕開裂。
圖2 開裂的波紋管中的微觀裂紋金相照片
6.裂紋在金相組織中的走向
從膨脹節(jié)的失效波紋管斷口部位取樣,光學(xué)顯微鏡通過觀察對比,把它的斷面進行拋光取樣,發(fā)現(xiàn)斷口表面的裂紋,該裂紋深度有2~3個的晶粒大小,拋光試樣經(jīng)王水腐蝕后,再到顯微鏡下分析觀察,發(fā)現(xiàn)裂紋形狀成網(wǎng)狀外貌,以沿晶裂紋為主,也存在少量穿晶裂紋。
7.波紋管開裂泄漏性質(zhì)判定
通過對催化裂化裝置金屬波紋管的開裂碎片分析,從宏觀到微觀觀察分析,可判定波紋管開裂是該合金斷裂處晶界兩側(cè)的貧Cr區(qū)高溫氧化、晶界析出的碳化物、晶界吸硫的環(huán)境下高溫晶界開裂。
1.材料升級
Incoloy800 合金在大于720℃的溫度使用,存在兩方面的風(fēng)險:一是該合金可能發(fā)生脆性,尤其在晶界上析出富Cr的碳化物情況下;二是工作介質(zhì)中的氧和硫元素含量達(dá)到一定時,該合金表面氧化膜不能阻止氧和硫元素的滲入,這時該膨脹節(jié)的晶界基體就會氧化、吸硫,氧化造成晶界強度減弱產(chǎn)生微裂紋,加速了晶界的弱化,最終造成膨脹節(jié)開裂。因此,此裝置在改造中,高溫?zé)煹赖呐蛎浌?jié)采用了Inconel625材料,其強度、性能比Incoloy800優(yōu)越。
2.結(jié)構(gòu)改進
本裝置三旋出口煙道垂直段的膨脹節(jié),裸露部分溫度可達(dá)710℃,遇到雷暴雨、晝夜溫差大時,對出口產(chǎn)生很大的拉應(yīng)力。本裝置的三旋是固定在支座框架上的,這部分應(yīng)力由反作用到第一個膨脹節(jié)上。這樣的交變應(yīng)力荷載可引發(fā)材料疲勞失效開裂。因此,對膨脹節(jié)外部結(jié)構(gòu)進行改進,膨脹節(jié)外部增加了金屬外護罩,防止在雨雪天氣條件下,溫度急劇變化帶來較大拉應(yīng)力和交變應(yīng)力荷載。
3.高溫?zé)煹廊嵝圆季謨?yōu)化
把該裝置的高溫?zé)煹赖木S立體Z型布置,在垂直管道中部設(shè)置固定承重支架,分為以三旋出口和煙機入口為支點的兩個“L”型平面管系,各設(shè)1組3個單式鉸鏈型膨脹節(jié),來吸取管系的整體位移,具體如圖3所示。
圖3 高溫?zé)煔夤艿栏髦c分布圖
通過CAESAR II軟件建模,從應(yīng)力校核和管道軟件分析的結(jié)果來看,兩個“L”平面型管系的柔性良好。關(guān)鍵節(jié)點最大受應(yīng)力低于設(shè)計的許用應(yīng)力,在固定支架之前的各關(guān)鍵節(jié)點受應(yīng)力均低于各支點的許用應(yīng)力值的,這樣的受力狀態(tài)滿足了設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)要求。
通過對催化裂化裝置開裂波紋管13次開裂的分析研究,找到原因,提出了針對性的解決措施。對該裝置三旋至煙機煙道及膨脹節(jié)進行材料升級、結(jié)構(gòu)改進、布局優(yōu)化,經(jīng)2013年6月至8月2個月的組裝,順利的用于生產(chǎn)實踐,于8月26日該裝置一次開車成功,投用正常。
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