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某鎢礦原礦倉給礦設(shè)備改進(jìn)與優(yōu)化

2014-05-23 14:27李澤萍吳大菁
中國鎢業(yè) 2014年3期
關(guān)鍵詞:礦機(jī)原礦板式

李澤萍,吳大菁

(江西漂塘鎢業(yè)有限公司,江西 大余 341515)

絕大多數(shù)鎢礦山選礦廠都設(shè)有原礦倉來儲存礦石,以保證生產(chǎn)連續(xù)正常進(jìn)行[1]。在1980年代前,原礦倉給礦設(shè)備普遍選用板式給礦機(jī),因它適合搬運(yùn)大塊物料、重物料、磨蝕性物料等,且結(jié)構(gòu)堅固,可以承受相當(dāng)高度落下的大塊礦石的沖擊,在一般情況下,可以保證穩(wěn)定均勻給礦[2]。但當(dāng)遇到礦石塊度大、粒度不均勻時,板式給礦機(jī)易出現(xiàn)出礦口卡礦等問題[3-4]。因此,1980年代后,振動給礦技術(shù)以其對礦石的適應(yīng)性強(qiáng)、連續(xù)均勻給礦、易控制等優(yōu)點,在金屬礦山中得到廣泛應(yīng)用[5-6]。某鎢礦針對原礦倉平板給礦設(shè)備存在的普遍問題,選用了振動給礦設(shè)備進(jìn)行升級替代,并重點研究和解決了新設(shè)備運(yùn)行中給礦量低、對構(gòu)筑物震動大的問題。

1 現(xiàn)狀及問題

某鎢礦選礦廠由原冶金工業(yè)部南昌有色冶金設(shè)計院于1974年設(shè)計,1978年5月開始建設(shè),1984年4月建成投產(chǎn)。該廠處理能力為2500 t/日,粗碎車間采用2 m3雙礦車翻車機(jī)卸礦-ZGB1.2 m×8 m重型板式給礦機(jī)給礦-固定斜格篩預(yù)先篩分-PEF 600 mm×900 mm顎式破碎機(jī)進(jìn)行破碎的工藝,其原礦倉給礦示意圖如圖1所示。

圖1 原礦倉給礦設(shè)備示意圖

該選礦廠建成投產(chǎn)后,基本能達(dá)到設(shè)計處理能力。但在十多年的運(yùn)行中,也發(fā)現(xiàn)一些有待改進(jìn)之處,其中原礦倉排礦口卡礦就是最突出和亟待解決的問題。該鎢礦出窿原礦雖然礦石已經(jīng)破碎處理,但大塊率仍然偏高,650 mm×850 mm×1250 mm以上的大塊礦石占30%以上,由于大塊礦石較多,而原礦倉排礦口較小,排礦口為1040 mm×1300 mm的矩形,不足大塊礦石投影面的2倍,在礦石卸入原礦倉后,原礦倉排礦口經(jīng)常會出現(xiàn)礦石結(jié)拱、懸空等卡礦問題,導(dǎo)致生產(chǎn)中斷。當(dāng)排礦口被礦石卡死后,由于重型板式給礦機(jī)不具備解決此問題的功能,為解決卡礦問題,只能采用在原礦倉內(nèi)實施爆破的方法進(jìn)行處理。在原礦倉爆破排礦曾達(dá)到一天40多次的記錄。在原礦倉內(nèi)實施爆破作業(yè),既中斷生產(chǎn),又破壞原礦倉及周邊設(shè)施的強(qiáng)度和服務(wù)年限,并影響作業(yè)人員的人身安全,存在重大安全隱患。

2 改進(jìn)與優(yōu)化

2.1 分析

礦石在原礦倉內(nèi)結(jié)拱、懸空等卡礦問題的解決途徑主要有三種:擴(kuò)大排礦口尺寸;減小礦石尺寸;采用振動給礦技術(shù)。排礦口受現(xiàn)有礦倉結(jié)構(gòu)影響,難以改變,而且,即使擴(kuò)大排礦口,也仍不能完全解決卡礦問題。礦石大小受采礦工藝影響,牽涉面較大;因此,采用振動給礦技術(shù)是一較可行的方案。

由于條件限制,必須在不改變原有基礎(chǔ)設(shè)施的基礎(chǔ)上,應(yīng)用振動給礦的方法。所以,振動給礦機(jī)只能根據(jù)現(xiàn)場實際情況“量身定制”,設(shè)計采用由2臺三相交流振動電機(jī)分別驅(qū)動2臺振動給礦機(jī),組成串聯(lián)機(jī)組,采用變頻器調(diào)節(jié)電機(jī)轉(zhuǎn)速的方案。此項改進(jìn)要求實現(xiàn)給礦能力達(dá)到150 t/h的設(shè)計指標(biāo)。其主要技術(shù)參數(shù)如表1。該廠原礦倉給礦設(shè)備第一次優(yōu)化后的示意圖如圖2所示。

表1 振動給礦機(jī)主要技術(shù)參數(shù)

圖2 第一次優(yōu)化后示意圖

經(jīng)過改進(jìn)后的振動給礦設(shè)備通過幾個月的試運(yùn)行,發(fā)現(xiàn)存在給礦量偏小,僅為90 t/h,遠(yuǎn)低于設(shè)計指標(biāo),難于滿足生產(chǎn)要求,且廠房振動嚴(yán)重,給周邊設(shè)施造成不同程度的損壞,如墻面、門窗玻璃因振動發(fā)生掉落等現(xiàn)象。因此必須對設(shè)備進(jìn)行進(jìn)一步優(yōu)化。

2.2 優(yōu)化分析

針對振動給礦設(shè)備試運(yùn)行中存在的礦量偏小和廠房振動嚴(yán)重的問題,分別進(jìn)行了優(yōu)化研究。

2.2.1 提高給礦量

對于給定的礦石條件下,提高振動給礦機(jī)給礦能力,主要由通過振動方向角δ的選取和振頻振幅等參數(shù)的選取。

振動給礦機(jī)振動方向角δ的設(shè)計已有不少文獻(xiàn)報道。有文獻(xiàn)認(rèn)為一般慣性振動給礦機(jī)的振動方向角選取范圍通常應(yīng)為25°~35°,黏性大的物料取大值[5];也有文獻(xiàn)認(rèn)為振動給礦機(jī)正常傾角應(yīng)為12°~16°[7]。該鎢礦礦倉礦石大塊率高、含泥粉礦量小,黏性較小,可以取較小值。但由于條件的限制,當(dāng)初設(shè)計理念希望不改變原有設(shè)備基礎(chǔ)和礦倉結(jié)構(gòu),設(shè)計傾角僅為6°,傾角明顯偏小。影響給礦量的振頻振幅等其他參數(shù),文獻(xiàn)[5]認(rèn)為振動給礦機(jī)振頻多采用700~1500 r/min,振幅多采用 1~4 mm,本設(shè)計振頻為960 r/min,振幅為1.8 mm,這些參數(shù)都能滿足要求。因此,只能采用增大振動方向角的辦法來提高給礦能力。根據(jù)現(xiàn)場條件,提出了兩個增大振動方向角的方案。

方案1:把原礦倉出礦口(裙部)截短,增加凈高差。這種方案要截短礦倉,施工難度大,且傾角只能調(diào)至9°,按此計算,給礦量只能達(dá)到115 t/h,仍然不能滿足生產(chǎn)要求。

方案2:原礦倉裙部不變,把振動給礦機(jī)與原礦倉相接觸的臺板寬度縮小0.4 m,使其比原礦倉排礦口小20 mm,并且把該部分臺板插入原礦倉內(nèi),排礦口的眉線高也隨之相應(yīng)提高。這種方案施工比較容易,傾角可調(diào)至12°,給礦量可達(dá)到150 t/h,滿足生產(chǎn)要求。但要增設(shè)擋礦板和中間排沙溜槽,以解決泥沙外溢問題。

該廠原礦倉給礦設(shè)備按方案2的設(shè)計示意圖如圖3所示。主要技術(shù)參數(shù)如表2。

2.2.2 廠房減震

經(jīng)分析,致使廠房振動嚴(yán)重的主要原因是振動給礦機(jī)通過鋼結(jié)構(gòu)支架安裝在板式給礦機(jī)的基礎(chǔ)上,而原板式給礦機(jī)基礎(chǔ)并未考慮振動因素,因此該基礎(chǔ)直接與廠房樓板、立柱、圈梁連接在一起。正是這種連接在一起的設(shè)備基礎(chǔ),把振動給礦機(jī)的激振力傳遞至整個廠房,引起振動。

圖3 第二次優(yōu)化后示意圖

表2 優(yōu)化后振動給礦機(jī)主要技術(shù)參數(shù)

解決廠房振動嚴(yán)重的問題,主要是為振動給礦機(jī)配置一個獨立的新基礎(chǔ),盡可能切斷與廠房設(shè)施的聯(lián)系。采取的辦法是:根據(jù)廠房的實際結(jié)構(gòu),在廠房內(nèi)重新配置一個與廠房設(shè)施不相連接的新基礎(chǔ),并在新基礎(chǔ)與廠房基礎(chǔ)間放入橡膠做緩沖材料(用量300 kg,厚度20 mm),減緩傳遞至廠房的振動。對振動給礦機(jī)的基礎(chǔ)進(jìn)行改造后,極大地減少了廠房的振動。

3 結(jié)果與討論

該廠原礦倉給礦設(shè)備優(yōu)化后設(shè)備給礦更順暢、給礦量明顯增大,達(dá)到了150 t/h的設(shè)計要求,且激振力可調(diào)小一檔,變頻器的輸出頻率可減少5 Hz,傳遞給廠房的振動也明顯減小,達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。

經(jīng)過十多年的使用,取得了良好效果:

(1)給礦順暢。應(yīng)用振動給礦機(jī)給礦后,礦倉內(nèi)礦石結(jié)拱、懸空等卡礦問題大大減少,只有當(dāng)遇到特大塊礦石時,才會出現(xiàn)礦石結(jié)拱、懸空等卡礦現(xiàn)象,既使給礦順暢、可靠,又減少安全隱患。據(jù)統(tǒng)計每月實施爆破處理懸空或卡礦的次數(shù)由改進(jìn)前的130次左右降到10次左右,降幅達(dá)90%多;

(2)節(jié)省費(fèi)用。盡管振動給礦機(jī)使用壽命比重型板式給礦機(jī)短了一半,但其造價比重型板式給礦機(jī)低了75%,加上振動給礦機(jī)操作簡單,維護(hù)工作量小,且實施爆破處理懸空或卡礦的次數(shù)大大減少,因此,維護(hù)用材料配件與炸藥消耗大大減少,節(jié)省費(fèi)用。據(jù)統(tǒng)計每年可減少材料配件費(fèi)14萬元左右。

(3)節(jié)約能源。應(yīng)用振動給礦機(jī)給礦后,一般情況下只需開動一臺振動給礦機(jī),且每天開機(jī)時間比重型板式給礦機(jī)少1 h左右,既減少開機(jī)容量,又減少開機(jī)時間,節(jié)約能源。據(jù)統(tǒng)計每年可節(jié)電6萬kW·h左右。

4 結(jié)語

某鎢礦原礦倉設(shè)備的優(yōu)化改造實踐,經(jīng)過十多年的生產(chǎn)實踐,證明采用振動給礦機(jī)替代重型板式給礦機(jī)給礦是可行的。振動給礦可以解決礦石在原礦倉內(nèi)結(jié)拱、懸空等卡礦問題,也是減少設(shè)備維護(hù)量與降低材料配件和能源消耗的有效途徑。

由于礦山的大型生產(chǎn)設(shè)施改造受現(xiàn)場條件制約因素較多,因此,在技術(shù)方案的研究時,應(yīng)該在約束條件下選擇最優(yōu)方案,同時也要注意新技術(shù)方案對原生產(chǎn)環(huán)境的影響。在本項研究中,通過方案比較,得到了在現(xiàn)場條件制約下振動給礦機(jī)的最優(yōu)傾角,滿足了設(shè)計要求,同時,及時處理了振動給礦機(jī)的振動給相鄰建筑物帶來的影響。

[1]郁 飛,徐石東.2400×12000重型板式給礦機(jī)改造實踐[J].礦山機(jī)械,2002,30(12):11-12.

[2]蘇方毓.2400×8000重型板式給礦機(jī)改造成功 [J].礦山機(jī)械,1996,24(12):12-13.

[3]梁培根.ZBG3.4×8 m重型板式給礦機(jī)的改進(jìn) [J].礦山機(jī)械,1999,27(1):16-17.

[4]朱小明.ZGB1.2 M×8 M重型板式給礦機(jī)改造 [J].礦山機(jī)械,1997,25(1):24-25.

[5]汪孟科,楊黎升.重型振動給礦機(jī)的設(shè)計與應(yīng)用效果[J].有色冶金節(jié)能,1997,25(2):27-29.

[6]王成釗,孫衛(wèi)東,王剛,等.振動給礦機(jī)的選型及應(yīng)用[J].礦山機(jī)械,2007,35(7):152-153.

[7]古德生,王惠英,李覺新.振動出礦技術(shù)[M].長沙:中南工業(yè)大學(xué),1983.

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